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      自動變速器效率及主減速比優(yōu)化對整車性能影響研究

      2019-08-15 16:02:54代立宏胡昌才胡鵬
      汽車實用技術 2019年15期
      關鍵詞:閥板排量油泵

      代立宏,胡昌才,胡鵬

      (奇瑞商用車有限公司,安徽 蕪湖 241009)

      概述

      在日益火爆的汽車市場,由于自動變速器具有消除駕駛技術差異,操作方便的特點,所以搭載自動變速器的車輛在激烈的市場競爭中占有很大市場份額[1]。自動變速箱技術有電控機械式自動變速箱(AMT)、液力自動變速箱(AT)、無級自動變速箱(CVT)、雙離合自動變速箱(DCT)等自動變速箱。由于AT 技術相對成熟,改善AT 的燃油經(jīng)濟性成為變速箱制造廠家提高競爭力的關鍵。增加AT 的檔位是燃油經(jīng)濟性的途徑之一,因此,自動變速箱從最開始的4AT逐漸發(fā)展到6AT、7AT,直到最新推出的8AT。由于8AT 擋位多、提速快且省油的特點,因此有更為樂觀的市場前景。

      文獻[2~4]對優(yōu)化變速箱內部結構改善效率進行詳細研究;文獻[1,5~7]對變速箱效率改善及對整車影響做了較多研究,對整車廠具有理論指導。本文基于某款乘用車8AT 變速箱,針對實際開發(fā)中動力性和經(jīng)濟性滿足不了設定目標,進行變速箱硬件效率提升、精細化標定及主減速比優(yōu)化三個維度開展工作,最終動力性經(jīng)濟性指標均完成并優(yōu)于設定目標,具有指導意義。

      1 實驗部分

      1.1 整車關鍵參數(shù)

      以8 檔自動變速箱為主要研究對象,如表所示,通過優(yōu)化效率,精細化標定及主減速比優(yōu)化,測試上述優(yōu)化方案在一款SUV 乘用車上動力學、經(jīng)濟性的效果。該整車關鍵參數(shù)見表1 所示。

      表1 整車關鍵參數(shù)

      1.2 變速箱硬件效率提升方案

      方案1 是采用低排量油泵,措施有降低電磁閥泄漏和優(yōu)化系統(tǒng)潤滑。原油泵17cc,降低至14cc 和12cc 兩種方案進行驗證,排量降低可降低泵的拖拽扭矩,從而提高變速器整機效率。

      方案2 是用VFS 電磁閥替代VBS 電磁閥,表2 是VBS和VFS 參數(shù)信息。結合油泵降低排量,保證系統(tǒng)潤滑,降低閥板總成泄漏量;提升壓力一致性、穩(wěn)定性和響應性。

      表2 VBS 和VFS 參數(shù)

      方案3 是降低系統(tǒng)潤滑壓力,措施有提高離合器摩擦系數(shù)和優(yōu)化主油壓閥體設計。通過優(yōu)化潤滑系統(tǒng)節(jié)流孔和優(yōu)化OFCV 開啟點,降低系統(tǒng)潤滑流量。

      1.3 動力性提升方案

      更改大主速比,即將主減速比從3.56 增加至3.95。優(yōu)化1 檔升2 檔的換檔時間,從1000ms 縮短至400ms。增加運動模式識別策略,如圖1 所示,油門和油門變化率可以反映駕駛員的駕駛習慣和駕駛需求;在駕駛員在快速大油門加速時,可以在一定時間段內,激活SPORT 模式;在駕駛員恢復正常駕駛后一段時間,自動取消SPORT 模式,退回AUTO 模式。

      圖1 激活SPORT 策略

      1.5 試驗方案

      變速箱臺架試驗:不同排量油泵拖拽扭矩,閥板總成泄漏量測試,不同方案變速箱效率測試[6];整車性能試驗按照GB/T12543-90 汽車加速性能試驗方法及GB/T12545-90 汽車燃料消耗量試驗方法標準。

      2 結果與討論

      2.1 變速箱臺架效率

      圖2 變速箱臺架效率測試

      圖2 是變速箱在臺架上不同工況下效率測試值,其中17cc 是基礎狀態(tài),14cc 是低油泵排量方案,12cc+VFS 閥板是低排量泵和低泄漏量方案。由圖2a 可知,在1000r/min@50Nm 工況下,與17cc 排量油泵相比,14cc 排量油泵變速箱效率改善有檔位密切相關;在2~4 檔效率下降;在1 和6~8檔效率增加,在7 檔效率改善最明顯,提高效率3.36%。而12cc 油泵+VFS 閥板方案,相對于17cc 基礎方案,1~8 檔變速箱效率均提升,對應改善值為2.91%、0.43%、1.14%、2.5%、2.88%、3.03%、5.12%、7.47%、4.45%。由圖2b 可知,在2000r/min@100Nm 工況下,與17cc 排量油泵相比,14cc 排量油泵和12cc 油泵+VFS 閥板方案對變速箱影響規(guī)律與1000r/min@50Nm 工況一致。由圖2c 可知,工況3000r/min@200Nm,14cc 排量油泵和12cc 油泵+VFS 均可以改善17cc油泵變速箱的效率,說明轉速和負荷越大,對油泵越敏感。

      2.2 整車性能影響

      表3 是仿真結果,其中仿真變量是主減速比,其余仿真參數(shù)及邊界均一致。由表3 可知,0~100km/h 加速時間由12.45s 縮短至11.72s,降幅為5.86%;60~100 km/h 加速時間由9.11s 縮短至7.99s,降幅為12.29%;通過對比主減速比對0~100km/h 和60~100km/h 加速時間影響,發(fā)現(xiàn)大主減速比可有效縮短百公里加速后半段。通過對比最大爬坡度、最高車速及NEDC 油耗,兩種主減速比無明顯差異。

      表3 主減速比對性能影響

      表4 是不同方案對整車性能和變速箱效率影響結果,其中A 是基礎方案,B 方案是在A 方案基礎上增加主油壓控制+14cc 油泵,C 方案是在B 方案基礎上3.95 主減速比+12cc泵。由表4 可知,A 方案百公里加速是14.1s 和WLTC 工況下百公里油耗為10.95 L/100km,為滿足開發(fā)初期設定目標值。B 方案百公里加速時間降低至13.6s,降幅為0.5s;變速箱效率中高負荷從88.4%提升至89.8%,平均效率從84.1%提升至86.6%,距離設定目標效率仍然存在差距;WLTC 工況下百公里油耗從10.95 L/100km 降低至8.79 L/100km,改善2.16 L/100km。針對動力性和變速箱效率未達到開發(fā)設定目標,進一步采用C 方案,百公里加速降低至12.6s;變速箱效率中高負荷91.3%,平均效率88.5%,WLTC 工況下百公里油耗為8.85 L/100km,指標均滿足開發(fā)設定目標值。

      表4 不同方案對整車性能影響

      3 結論

      (1)變速箱臺架效率測試結果表明,低排量油泵、VFS電磁閥和低系統(tǒng)潤滑壓力對變速箱效率有顯著影響,影響規(guī)律與變速箱工況密切相關,轉速和負荷越大,對油泵越敏感。在1000r/min@50Nm 工況下,12cc 油泵+VFS 閥板方案,相對于17cc 基礎方案,1~8 檔變速箱效率均提升,對應改善值為2.91%、0.43%、1.14%、2.5%、2.88%、3.03%、5.12%、7.47%、4.45%。

      (2)采用C 方案,百公里加速降低至12.6s;變速箱效率中高負荷91.3%,平均效率88.5%,WLTC 工況下百公里油耗為8.85 L/100km,指標均滿足開發(fā)設定目標值。

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