陳連軍
(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司,江西 新余 338001)
近年來隨著鋼鐵行業(yè)市場形勢的變化,降本增效成為企業(yè)生存發(fā)展的主流。第一煉鋼廠(以下簡稱一鋼廠)2017年精煉電耗噸鋼52.5度,較目標(biāo)高7.5度,噸鋼成本高約4.5元,全年按200萬噸精煉產(chǎn)量計(jì)算超計(jì)劃成本900萬元,降低精煉電耗成為一鋼廠刻不容緩的方向。綜合分析影響電耗最主要因素是轉(zhuǎn)爐放鋼溫度偏低導(dǎo)致精煉通電升溫時(shí)間長。提高轉(zhuǎn)爐放鋼溫度保證到精煉溫度是縮短精煉通電時(shí)間降低電耗的最直觀手段。預(yù)測精煉鋼種到站溫度目標(biāo)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高20℃,按精煉爐升1℃的成本為0.30(按每分鐘耗電220度,升溫速度為4℃/分鐘計(jì)算,單爐產(chǎn)量為112.5t/爐,電價(jià)為0.60元/度)元/t鋼計(jì)算,一年精煉鋼種產(chǎn)量為200萬噸,每年由此可創(chuàng)造的直接效益大致為800萬元。目前一鋼廠精煉鋼種放鋼溫度低主要受鐵水P高、鐵水成分不穩(wěn)定、生產(chǎn)周期快、操作技能低等因素影響。如何在目前條件下提高放鋼溫度,是研究的主要方向。
新鋼公司一鋼廠有3座頂?shù)讖?fù)吹100T轉(zhuǎn)爐,2017年鐵水 成 分 波 動(dòng) 范 圍Si:0.36%~0.70% ;Mn:0.30%~0.62% P:0.128%~0.165%。國內(nèi)大型鋼廠的鐵水P約在0.110%左右,相較我廠低約21.05%,由此可以看出,我廠的鐵水條件有先天的劣勢,轉(zhuǎn)爐脫磷任務(wù)更加嚴(yán)峻。
2017年1月份精煉冶煉爐數(shù)1465爐,2月份1578爐,3月份1690爐,4月份1755爐,5月份1541爐,6月份1782爐,7月份1848爐,8月份1762爐,9月份1824爐,10月份1752爐,11月份1319爐,12月份1449爐,共計(jì)19765爐,其中低磷鋼種([P]≤16×10-4%)占16.73%,普通精煉鋼種占83.27%。
轉(zhuǎn)爐放鋼溫度越高,到吹氬站溫度也越高。溫度在升高的同時(shí),脫磷的熱力學(xué)等條件也發(fā)生變化,朝惡劣向發(fā)展。
式中K--脫磷反應(yīng)的化學(xué)平衡常數(shù);T--轉(zhuǎn)爐內(nèi)的熔池溫度,K;a--爐渣的活度。由上述可知,熔池堿度、溫度、(FeO)等是影響脫P(yáng)效率的主要因素;
倒?fàn)t溫度與[P]呈正向比例條件關(guān)系,轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t溫度越高,倒?fàn)t成分中[P]越高,反之溫度越低,倒?fàn)t成分中[P]越低。若目標(biāo)希望上精煉鋼種出鋼溫度在1630℃,出鋼[P]在20×10-4%以下,難度較之前增大的多。
轉(zhuǎn)爐氧槍主要考慮控制的因素有槍位和供氧量:其一氧槍對液態(tài)金屬的沖擊深度;其二氧槍對液態(tài)金屬的沖擊面積。試用新模式模擬副槍后,工藝優(yōu)化完氧壓與氧槍流量如表1所示:
表1 氧槍流量與氧壓
圖1 轉(zhuǎn)爐氧槍槍位變化示意圖
在轉(zhuǎn)爐之中確保存在一定留渣量的基礎(chǔ)上,前期氧槍一直確保處于低槍位操作,這樣做的主要目的就是能夠讓冶煉前期熔池的溫度能夠得到較快速度的提升,保證在熔池當(dāng)中的首批渣料能夠以較快的速度熔化掉,從而對前期低溫脫磷提供一個(gè)較好的條件。
在反應(yīng)達(dá)到中期的時(shí)候,為了能夠避免出現(xiàn)爐渣“返干”問題,需要逐步的提高氧槍,改成低流量操作。從而使得熔池的脫碳速度降低下來,并且還能夠使得爐渣的活性度得到提升,使得鋼渣能夠“乳化”,從而形成泡沫渣,最終能夠給鋼水脫磷反應(yīng)提供一個(gè)較好的熱力學(xué)以及動(dòng)力學(xué)條件。
在吹煉時(shí)間達(dá)到700秒的時(shí)候,開始提槍倒?fàn)t,同時(shí)對溫度進(jìn)行測量,并進(jìn)行取樣。
在二次下?lián)尩臅r(shí)候,使用較低流量進(jìn)行吹煉操作,這個(gè)時(shí)候渣中所含有的FeO會(huì)富集,同時(shí)活度也會(huì)提升,從而使得爐渣能夠得到進(jìn)一步的“乳化”,這樣就能夠促使渣中的P2O5可以被轉(zhuǎn)化成化學(xué)性質(zhì)更為穩(wěn)定的(4CaO·P2O5)或者是(3CaO·P2O5),進(jìn)而使得石灰石、石灰以及礦石等一系列溶劑所對應(yīng)的用量減少,并且還能夠使得熔渣的出鋼溫度以及流動(dòng)性提升。到了后期,就是終點(diǎn)的壓槍,并且還能夠讓氧槍流量增大,確保渣~鋼之間的分離,從而保證有足夠的鋼水量。
表2 兩種工藝的渣樣成分?jǐn)?shù)據(jù)對比
在優(yōu)化工藝之后,能夠看得出來,轉(zhuǎn)爐終渣的堿度能夠確保處于3.0~3.3這個(gè)范圍內(nèi),為了能夠保證實(shí)現(xiàn)化渣脫磷,渣中的TFe相比之前適當(dāng)提升,達(dá)到了15.19%,和以往冶煉工藝進(jìn)行對比的話,提升了1.17%。
在使用了模擬副槍之后,其中平均脫磷率達(dá)到了86.24%,并且出鋼溫度達(dá)到了1627.6℃。和以往工藝進(jìn)行比較的話,現(xiàn)有工藝提升了16.6℃,同時(shí)C-T以及T-P命中率都得到了一定程度上的提升。
通過圖2能夠看出,相比于2017年,在2018年的時(shí)候鋼水平均到站溫度提高了17.6℃。
按照精煉爐升高1℃的成本價(jià)格是0.30(按照升溫速度是4℃/min,每min耗電220度進(jìn)行計(jì)算,電價(jià)是0.60元/度,單爐產(chǎn)量大小是112.5t/爐)元/t鋼進(jìn)行計(jì)算的話,能夠得出在2018年時(shí),精煉鋼種的產(chǎn)量大小是222.35多萬噸左右,整個(gè)過程能夠產(chǎn)生的直接效益可以達(dá)到1175萬元。
(1)出鋼溫度能夠在很大程度上影響轉(zhuǎn)爐脫磷效率,溫度越高的話,那么倒?fàn)t[P]也會(huì)越高。
(2)技術(shù)在經(jīng)過優(yōu)化之后,能夠使得爐渣的“乳化”程度大大提升,并且使得轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度以及脫磷率提升。
(3)相比于2017年,在2018年的時(shí)候,第一煉鋼廠精煉鋼種的到站溫度平均值提升了17.6℃,同時(shí)精煉產(chǎn)量總共達(dá)到了222.35萬噸,為企業(yè)直接帶來了效益為1175萬元。