滿春紅 賈 勇 陳金富
(北滿特鋼有限責(zé)任公司,黑龍江161042)
北滿特鋼是我國(guó)“一五”期間建設(shè)的一個(gè)特殊鋼廠,軋鋼廠是鋼材生產(chǎn)廠之一,其生產(chǎn)流程采用的是825初軋機(jī)開(kāi)坯,清理后,由橫列式軋機(jī)生產(chǎn)出鋼材。隨著鋼鐵行業(yè)的飛速發(fā)展,現(xiàn)有的生產(chǎn)工裝難以適應(yīng)發(fā)展要求,因此,在2011年對(duì)軋鋼廠進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后主要生產(chǎn)大規(guī)格圓鋼及方鋼,其中方鋼主要用于軍工、鐵路及汽車制造業(yè),具體規(guī)格為105 mm×105 mm、115 mm×115 mm大圓角方鋼及110 mm×110 mm、115 mm×115 mm、120 mm×120 mm尖角方鋼。生產(chǎn)線采用半連軋布置方式,由825初軋機(jī)開(kāi)坯后進(jìn)入650×4架連軋機(jī)生產(chǎn)出方鋼成品。由于是4架軋機(jī)軋制成形,軋制道次少,且斷面尺寸要求高,因此采用菱-方孔型系統(tǒng)。自生產(chǎn)以來(lái),出現(xiàn)了對(duì)角線不合格和軋制過(guò)程中軋件扭轉(zhuǎn)不易控制的問(wèn)題,為此,對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了立項(xiàng)攻關(guān)。
最初生產(chǎn)的113 mm×113 mm Q460E在成品尺寸檢測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)個(gè)別鋼材頭部約2 m長(zhǎng)有角部充不滿現(xiàn)象,從而造成對(duì)角線尺寸不合,形成的廢品量約占總量的四分之一。因此,對(duì)軋制過(guò)程中可能產(chǎn)生對(duì)角線尺寸不合的原因進(jìn)行了分析。
2.1.1 原因分析
(1)650連軋機(jī)采用的菱-方孔型系統(tǒng),在第一架軋機(jī)咬入時(shí)要依靠導(dǎo)衛(wèi)實(shí)現(xiàn)軋件成45°角咬入。為了與一架軋機(jī)菱形孔型相吻合,一架前入口導(dǎo)衛(wèi)采用底部為V字形的開(kāi)口式導(dǎo)衛(wèi),如圖1所示,其目的是讓在平行輥道上的軋件在進(jìn)入一架軋機(jī)咬入前,能夠瞬間傾斜45°角進(jìn)入軋機(jī),從而實(shí)現(xiàn)與一架軋機(jī)菱形孔型相吻合。
圖1 導(dǎo)衛(wèi)截面圖Figure 1 Guide section
(2)由于坯料單重較大,一架前入口導(dǎo)衛(wèi)未能起到讓軋件在咬入前瞬間傾斜45°角的作用,導(dǎo)致軋件平行咬入一段長(zhǎng)度后,方能逐漸過(guò)渡到45°角,如圖2所示。
圖2 無(wú)導(dǎo)衛(wèi)限制鋼在咬入孔型內(nèi)的狀態(tài)變換Figure 2 Location change of steel without guide restriction in biting hole shape
(3)由于軋件平行咬入,導(dǎo)致一架軋件的料形未能形成菱形,而形成了扁菱形,如圖3所示,在其后的二架、三架軋制中未能將角部撐起,最終出現(xiàn)了頭部約2 m長(zhǎng)有角部充不滿現(xiàn)象。同時(shí)由于650連軋機(jī)軋制一支坯料可以出四支鋼材,因此,形成的對(duì)角線尺寸不合,廢品量約占總量的四分之一。
圖3 理想狀態(tài)的菱形和實(shí)際狀態(tài)的菱形Figure 3 ldeal diamond shape and actual diamond shape
2.1.2 改進(jìn)方案
2.1.2.1 第一次改進(jìn)方案
由于一架前入口導(dǎo)衛(wèi)不能起到讓軋件在咬入前瞬間傾斜45°角的作用,因此,需要采用人工方式將軋件翻轉(zhuǎn)45°角后,再進(jìn)入軋機(jī)咬入,作為解決對(duì)角線尺寸不合問(wèn)題的方法。但在生產(chǎn)驗(yàn)證過(guò)程中出現(xiàn)了如下問(wèn)題:
(1)人工操作過(guò)程中存在操作失誤的現(xiàn)象,導(dǎo)致仍有鋼材沒(méi)能翻轉(zhuǎn)45°角,平行進(jìn)入軋機(jī),經(jīng)后三架軋機(jī)軋制后,頭部仍有約2 m長(zhǎng)左右的角部未充滿,而造成對(duì)角線不合。
(2)當(dāng)已翻轉(zhuǎn)45°的坯料即將進(jìn)入軋機(jī)前,由于操作失誤,突然坯料放平成零度角時(shí),軋機(jī)輸送輥道不能及時(shí)停止控制,而被軋機(jī)咬入,從而無(wú)法避免對(duì)角線不合而造成廢品。
2.1.2.2 第二次改進(jìn)方案
針對(duì)650軋機(jī)方鋼一架入口導(dǎo)衛(wèi)存在的不足和第一次改進(jìn)方案的失敗,制定了新的改進(jìn)方案,重點(diǎn)從一架入口導(dǎo)衛(wèi)入手,設(shè)計(jì)一種坯料在平行的零度角時(shí)無(wú)法咬入,只能在45°角時(shí)才能咬入的入口導(dǎo)衛(wèi)。坯料未達(dá)到要求角度時(shí),被阻擋不能進(jìn)入軋機(jī),如圖4所示。
圖4 未達(dá)到要求角度的坯料Figure 4 Blank failed to reach the required angle
按此方案要求,自行設(shè)計(jì)、制作了650軋機(jī)方鋼一架入口導(dǎo)衛(wèi),如圖5所示。
新設(shè)計(jì)的導(dǎo)衛(wèi)具有如下功能:
(1)坯料在人工操作過(guò)程中翻轉(zhuǎn)未達(dá)到45°時(shí),導(dǎo)衛(wèi)可將其扶持到45°,順利進(jìn)入軋機(jī),正確咬入。
(2)由于操作失誤導(dǎo)致已翻轉(zhuǎn)45°的坯料即將進(jìn)入軋機(jī)前,突然放平成零度時(shí),坯料無(wú)法進(jìn)入軋機(jī),從而完全避免對(duì)角線不合而造成廢品。
圖5 新導(dǎo)衛(wèi)入鋼口截面圖Figure 5 Steel biting entrance section of the new guide
2.1.3 生產(chǎn)驗(yàn)證
通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,新制作入口導(dǎo)衛(wèi)完全解決了原入口導(dǎo)衛(wèi)存在的不足,對(duì)操作失誤有很好的糾錯(cuò)作用,徹底解決了對(duì)角線不合的問(wèn)題。
采用650連軋機(jī)生產(chǎn)方鋼時(shí),易出現(xiàn)過(guò)程中鋼材扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象,且調(diào)整難度較大,常見(jiàn)現(xiàn)象有:
(1)軋機(jī)臨時(shí)故障時(shí),坯料在輥道上停留時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致軋制溫度較低時(shí),易出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
(2)更換軋輥、變換軋制規(guī)格時(shí),易出現(xiàn)扭轉(zhuǎn),且調(diào)整難度較大。
(3)正常軋制時(shí),偶爾也會(huì)出現(xiàn)軋件扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
2.2.1 原因分析
針對(duì)出現(xiàn)的常見(jiàn)現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)650連軋機(jī)的孔型結(jié)構(gòu)尺寸和軋輥安裝過(guò)程的觀察、分析,判斷出以下影響因素:
(1)650連軋機(jī)一架孔型頂角半徑尺寸與825軋機(jī)成品方形過(guò)渡圓角半徑尺寸不匹配,使孔型對(duì)鋼的扶持力小,軋件在孔型中的穩(wěn)定性差,導(dǎo)致調(diào)整難度大,軋件扭轉(zhuǎn)不易控制。
(2)650連軋機(jī)一架、三架菱形孔夾角尺寸偏大,對(duì)進(jìn)入下道方形孔的軋件夾持作用小,軋件穩(wěn)定性差,也是導(dǎo)致扭轉(zhuǎn)調(diào)整難度大的因素。
(3)650軋機(jī)在更換軋輥過(guò)程時(shí),發(fā)現(xiàn)二架和四架軋機(jī)的徑向調(diào)整存在不同步現(xiàn)象,導(dǎo)致軋制線出現(xiàn)偏差。軋制時(shí)由于軋件延伸方向未在軋制線上,使軋件在孔型中受力不均,導(dǎo)致調(diào)整難度大,軋件扭轉(zhuǎn)無(wú)法控制。
2.2.2 改進(jìn)方案
通過(guò)對(duì)扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,制定了如下改進(jìn)方案:
(1)依據(jù)825軋機(jī)成品方形過(guò)度圓角半徑尺寸,修改650連軋機(jī)一架孔型頂角半徑尺寸,將原來(lái)的R50 mm改為R20 mm,如圖6所示。使坯料斷面尺寸的圓角半徑與一架菱形孔頂角半徑尺寸相等,達(dá)到軋件穩(wěn)定軋制的目的。
圖6 一架孔型的改進(jìn)Figure 6 Improvement of pass hole in No.1 rolling mill
圖7 三架孔型的改進(jìn)Figure 7 Improvement of pass hole in No.3 rolling mill
(2)減小650連軋機(jī)一架、三架菱形孔夾角尺寸,將原夾角尺寸113°縮小到106°,如圖7所示,強(qiáng)化方形孔對(duì)軋件的夾持作用,增加軋件穩(wěn)定性,避免方鋼在軋制過(guò)程中出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。
(3)650軋機(jī)在更換軋輥過(guò)程中,通過(guò)控制二架、四架軋機(jī)的徑向調(diào)整,保證軋制線不出現(xiàn)偏差,防止方鋼發(fā)生扭轉(zhuǎn)。
2.2.3 生產(chǎn)驗(yàn)證
按照改進(jìn)方案實(shí)施后,進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證,取得了較好的效果。
(1)按要求更換650軋機(jī)軋輥,保證軋制線不出現(xiàn)偏差后,軋件在孔型中受力均勻,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,對(duì)軋制方鋼出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到理想的受控狀態(tài),產(chǎn)品形狀得到了有效保證。
(2)650連軋機(jī)的一架孔型頂角半徑尺寸和一架、三架菱形孔型夾角尺寸修改后,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,軋件穩(wěn)定性明顯提高。在軋輥安裝正確的基礎(chǔ)上,扭轉(zhuǎn)問(wèn)題得到了根本解決。
由于北滿特鋼軋鋼廠受原廠房狀況的影響,技改項(xiàng)目與新建項(xiàng)目相比受到一些限制。在現(xiàn)有條件下采用半連軋生產(chǎn)線軋制方鋼所遇到的問(wèn)題,通過(guò)不斷摸索改進(jìn)以及生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,得到以下幾點(diǎn)結(jié)論:
(1)新設(shè)計(jì)制作的650軋機(jī)方鋼一架入口導(dǎo)衛(wèi),通過(guò)對(duì)操作失誤的糾正,徹底解決了對(duì)角線不合的問(wèn)題。
(2)更換軋輥時(shí),必須保證650軋機(jī)二架和四架軋機(jī)的徑向調(diào)整,使軋制線不出現(xiàn)偏差。
(3)改進(jìn)后的菱形孔結(jié)構(gòu)尺寸與原結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尺寸相比,軋件的穩(wěn)定性得到了明顯提高。