婁維寧
摘 要:近年來(lái),我廠低產(chǎn)低效井比例不斷增加,稠油更為嚴(yán)峻,平均單井日產(chǎn)液13.9噸,日產(chǎn)油0.9噸,冬季生產(chǎn)管理難度大,單井進(jìn)站模式已不符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)要求,面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),進(jìn)站工藝優(yōu)化改造勢(shì)在必行,必須減少管線鋪設(shè),也要考慮老管線利用,同時(shí)要保證計(jì)量,為此,我們研制了“魚刺狀”一根匯管進(jìn)站,結(jié)合目前現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的平臺(tái)計(jì)量閥組,使兩者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),大面積優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)站工藝官網(wǎng)。
關(guān)鍵詞:低效、管線、計(jì)量、工藝
建廠初期,我廠單井平均日產(chǎn)液50噸以上,每口井均鋪設(shè)D89管近年來(lái),我廠低產(chǎn)低效井比例不斷增加,我廠現(xiàn)有總井2703口,日開(kāi)井1623口,日產(chǎn)液28223噸,日產(chǎn)油2235噸,平均單井日產(chǎn)液17.4噸、日產(chǎn)油1.38噸,日產(chǎn)液10噸以下的井已超過(guò)35%。稠油更為嚴(yán)峻,平均單井日產(chǎn)液13.9噸,日產(chǎn)油0.9噸,冬季生產(chǎn)管理難度大,單井進(jìn)站模式已不符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)要求。我廠現(xiàn)有單井集油管線644千米,根據(jù)《SH3059-2001-石油化工管道設(shè)計(jì)器材選用通則》標(biāo)準(zhǔn),管道設(shè)計(jì)壽命宜為15年,但經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計(jì),運(yùn)行15年以上的管線占65%,運(yùn)行20年以上的占50%,一半以上管線超期服役。加之我廠轄區(qū)瀕臨渤海,錦16、錦612等區(qū)塊位于大凌河河套內(nèi),錦45塊內(nèi)澇,管線水淹嚴(yán)重等,致使集油管網(wǎng)腐蝕迅速,穿孔事件頻發(fā),存在重大環(huán)保隱患,若單純更換進(jìn)站管線,工程量繁重,耗資巨大。
1、前言
2、工作原理和主要研究?jī)?nèi)容
2.1、工作原理
近年來(lái),我廠研究使用了“平臺(tái)井增建計(jì)量閥組”,即一條D108匯管混輸進(jìn)站,一條D89計(jì)量管線進(jìn)站,利用玻璃管計(jì)量分離器計(jì)量,相當(dāng)于把計(jì)量間閥組前置于井場(chǎng),改變了一口井一條進(jìn)站管線的模式。
以2008年在采二實(shí)施效果為例,9個(gè)平臺(tái)共計(jì)匯集39口井的進(jìn)站。若更換單井管線需D89管線9900m,需投資396萬(wàn)元;實(shí)際改造用D159管線150m,D108管線600m,D89管線2000m,閥組9個(gè),共花費(fèi)144萬(wàn)元,一次性節(jié)約費(fèi)用252萬(wàn)元,平均每個(gè)閥組可節(jié)約28萬(wàn)元。
由于國(guó)內(nèi)單井計(jì)量設(shè)備的研制成功,“魚刺狀”一根匯管進(jìn)站得以實(shí)現(xiàn),結(jié)合目前現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的平臺(tái)計(jì)量閥組,使兩者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),大面積優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)站工藝官網(wǎng)。
2.2主要研究?jī)?nèi)容
由于單井日產(chǎn)液的降低,對(duì)輸油管徑的選擇進(jìn)行了研究對(duì)比:
①流速核算:
按照《油氣集輸設(shè)計(jì)規(guī)范—GB50350-2005》要求,油田內(nèi)部稠油集輸管道的液體流速一般為0.3-1.2m/s。
D89的進(jìn)站管線,按照最低流速0.3m/s的要求,可日輸液量130噸,即平均至少有84%的輸液負(fù)荷浪費(fèi)掉。
以油井日產(chǎn)液10噸,含水90%,D89管線進(jìn)站,架樁鋪設(shè)1000m計(jì)算。K值按照設(shè)計(jì)院測(cè)試參考值,取1.28 W/(m2?℃);90%含水的進(jìn)站液C值為3980 J/(kg?℃);選取冬季環(huán)境溫度為-20℃;井口加熱爐出口溫度為60℃。
綜合以上數(shù)據(jù),可得按以上條件進(jìn)站時(shí)溫度16.8℃,溫降達(dá)到43.2℃!
②管徑選取結(jié)論
按照流速核算,應(yīng)選取低于D89的進(jìn)站管線。按照溫降核算,產(chǎn)量越低、進(jìn)站管線越長(zhǎng)、冬季井口加熱爐加熱溫度低,均容易導(dǎo)致凝管,凍堵管線,而選取小管徑的輸油管線,溫降可減小,上述條件下選取D76的管,溫降在30℃左右。但也不能再減小管徑,低于D76的管線,稠油容易掛壁、凝管,造成回壓上升,甚至堵管線。價(jià)格方面,D89管線38元/m,D76管線32元/m,每千米管線可節(jié)約0.6萬(wàn)元,按每年更換管線30km計(jì)算,每年至少節(jié)約18萬(wàn)元。
因此,目前生產(chǎn)條件下,稠油井生產(chǎn)建議選取D76的進(jìn)站管線。
以63#站100平臺(tái)管線改造為例,該平臺(tái)現(xiàn)有生產(chǎn)井4口:11-134、12-134、11-154、10-101,老式工藝為雙管流程,單條管線長(zhǎng)度1.5km。因腐蝕嚴(yán)重,目前只有2條進(jìn)站、1條摻油管線運(yùn)行,致使計(jì)量不準(zhǔn)確,冬季摻液存在較大困難。
若在平臺(tái)內(nèi)增置單井計(jì)量器1套,加裝閥組1個(gè)。
利舊1條D89進(jìn)站管線做混輸,利舊另一條D89進(jìn)站管線做摻水管線。
需要費(fèi)用:?jiǎn)尉?jì)量裝置1套5.8萬(wàn)元, 閥組1個(gè),單流閥一個(gè),以及30m的D76泡夾管,共計(jì)資金7萬(wàn)元,相比單純的更換管線,可節(jié)約173萬(wàn)元!
此外, 站內(nèi)檢測(cè)不合格或其他原因已不能使用的計(jì)量分離器逐漸增多,尤其針對(duì)承包站無(wú)人看管的情況,建議增置單井計(jì)量器1臺(tái),代替玻璃管量油。
3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)效益
3.1現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
2014年,在采二95#站進(jìn)行方案實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了錦25-32-26、錦25-30-30、錦25-H5、錦632CH共計(jì)4口井的統(tǒng)一進(jìn)站,實(shí)現(xiàn)了預(yù)初目的。
3.2經(jīng)濟(jì)效益分析
減少新井錦25-H5、錦632CH新鋪管線共計(jì)D89泡夾管4km,綜合材料、工程及征地費(fèi)用,按60萬(wàn)元/km(來(lái)自遼河油田設(shè)計(jì)院)估算,節(jié)約費(fèi)用240萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)1座偏遠(yuǎn)計(jì)量平臺(tái)的自動(dòng)計(jì)量,極大減小管理難度,保證油井按時(shí)計(jì)量,減少了1名計(jì)量員配備,節(jié)約人工成本10萬(wàn)元/年。同時(shí)治理1臺(tái)計(jì)量分離器隱患,節(jié)約更換成本20萬(wàn)元。
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