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    高含水油田注水系統(tǒng)節(jié)能改造對策及分析

    2019-07-30 07:38:08高蕊霍夙彥中國石油大港油田分公司采油工藝研究院
    石油石化節(jié)能 2019年6期
    關(guān)鍵詞:注水泵高低壓除垢

    高蕊 霍夙彥(中國石油大港油田分公司采油工藝研究院)

    1 注水系統(tǒng)現(xiàn)狀

    羊三木油田所轄注水井64 口,建有注水站1座,注水系統(tǒng)設(shè)計壓力等級16 MPa,運行壓力為11.5 MPa,日注水量7 600 m3。

    1.1 注水管網(wǎng)

    羊三木油田注水系統(tǒng)建有注水干線4 條(圖1)。其中,羊2#、5#注水干線給羊一區(qū)塊供水,單井平均油壓6.7 MPa,日注水量為4 100 m3;羊1#、4#注水干線給羊三區(qū)塊供水,單井平均油壓6.1 MPa,日注水量為3 500 m3。羊三木油田注水管道情況見表1。

    圖1 羊三木油田注水管道分布示意圖

    1.2 注水站

    羊注水站建有高壓柱塞泵8臺,其中1#~4#柱塞泵供給2#、5#注水干線,3運1備;5#~8#柱塞泵供給1#、4#注水干線,3 運1 備。機泵平均進(jìn)口壓力為0.43 MPa,出口壓力為11.5 MPa,注水泵機組平均效率為71.07%。注水泵情況見表2。

    表1 羊三木油田注水管道情況

    1.3 攜排砂井生產(chǎn)情況

    油田有2口攜排砂井,動力液需水量160 m3/d,平均壓力10.5 MPa,均引用注水系統(tǒng)水源作為供給水源。攜排砂井生產(chǎn)情況見表3。

    1.4 注水系統(tǒng)能耗

    羊三木油田日注水量為7 600 m3,注水標(biāo)耗為0.64 kWh/(m3·MPa),注水系統(tǒng)效率為43.62%,均遠(yuǎn)低于油田平均值,節(jié)能潛力較大。

    2 存在問題

    1)注水系統(tǒng)效率低,單井注水壓力差異大。經(jīng)計算,羊三木油田注水泵機組效率為71.07%,注水系統(tǒng)效率僅為43.62%,遠(yuǎn)低于油田平均值,注水系統(tǒng)效率低;注水標(biāo)耗為0.60 kWh/(m3·MPa),高于平均水平15%。目前注水系統(tǒng)僅有4 口注水井,因地層原因需高壓注水,占總井?dāng)?shù)的6.25%,注水系統(tǒng)壓力就高不就低,整體偏高,能量損失大。

    表2 注水泵情況

    表3 攜排砂井生產(chǎn)情況

    2)攜排砂動力液壓力需求高,要求壓力不低于10.5 MPa。攜排砂井動力液由注水管網(wǎng)供水,為滿足舉升工藝壓力需求,導(dǎo)致注水系統(tǒng)壓力高。

    3)管道結(jié)垢造成壓損大。經(jīng)統(tǒng)計,該油田供注水管道存在結(jié)垢、壓損高的有9 條,累計5.2 km。其中,供注水干線3 條,長度4.2 km,最高管損達(dá)2.8 MPa;單井注水管道6 條,共計1.0 km,平均管道壓損達(dá)1.5 MPa,注水管網(wǎng)效率低。

    管道內(nèi)壁結(jié)垢,管道壓損增大。為滿足開發(fā)需求,只能提高注水泵站運行壓力或?qū)嵤┚植康孛嬖鰤涸鲎?,注水系統(tǒng)能耗攀升。

    3 節(jié)能技術(shù)

    3.1 高低壓系統(tǒng)分離工藝

    1)由于油田或區(qū)塊的不同,油層吸水能力的不同,造成注水壓力差別較大,對大部分中低壓井采取整體降壓,對少數(shù)高壓井采取局部增壓和分區(qū)分壓的注水工藝,優(yōu)選注水泵的參數(shù),使其額定排量、揚程與水井實際注水量、壓力相匹配,降低節(jié)流壓力損失。通過整體降壓、分區(qū)分壓、局部增壓等措施,提高管網(wǎng)效率[1-2]。

    2)自2011 年,第三采油廠先后在官三注、小六注、官六注、自一注、自六注5 座注水站實施“高低壓分離”改造(圖2),日節(jié)電8 477 kWh。以自一注為例,對自一注23 MPa 注水系統(tǒng)實施“高低壓分離”改造,分為22 MPa 和14 MPa 2 個壓力系統(tǒng)。實施后,自一注注水單耗由7.4 kWh/m3降至5.2 kWh/m3,實現(xiàn)日節(jié)電2 600 kWh,年節(jié)電62.4×104kWh。

    圖2 自一注“高低壓分離”改造示意圖

    3.2 注水系統(tǒng)管道除垢工藝

    1)油田注水管道內(nèi)壁腐蝕與結(jié)垢現(xiàn)象普遍存在,造成注水系統(tǒng)管道結(jié)垢嚴(yán)重,管道壓損大,系統(tǒng)效率低,影響注水井配注,產(chǎn)生二次污染,并出現(xiàn)超壓隱患問題[3-4]。

    氣脈沖法管道物理除垢技術(shù),對管道進(jìn)行物理清洗,將壓縮氣體和水送入脈沖震蕩發(fā)生器,在振腔中產(chǎn)生共振后,水氣流通過出口,以脈沖方式噴入充滿流水的管道中;隨著壓縮氣體的急速膨脹和氣泡的爆裂,管道中的水流突然加速,猛烈地沖刷管束內(nèi)壁,在強勁剪切力的作用下,油泥及垢層疲勞、松動、脫落,并隨水流走[5-6]。

    2)2015年12月,第五采油廠X1注6#注水干線應(yīng)用氣脈沖法管道物理除垢技術(shù)進(jìn)行清洗。清洗后管道壓損由1.14 MPa降低到0.34 MPa,有效解決了管道結(jié)垢對回注水產(chǎn)生的二次污染。

    4 節(jié)能對策及經(jīng)濟效益

    4.1 節(jié)能對策

    羊三木油田注水壓力為11.5 MPa,規(guī)劃采用“高低壓分離”、“系統(tǒng)降壓+局部增注”的工藝進(jìn)行節(jié)能改造。對9口高壓單井實施單井增注,配套增壓注水泵6臺。

    1)注水系統(tǒng)“高低壓分離+整體降壓”節(jié)能優(yōu)化。羊三木油田注水系統(tǒng)羊1#、2#、4#、5#干線整體降壓,其中以羊2#、5#注水干線為系統(tǒng),注水壓力由11.5 MPa下降至10 MPa,注水壓力下降1.5 MPa;以羊1#、4#注水干線為系統(tǒng),注水壓力由11.5 MPa下降至9.5 MPa,注水壓力下降2.0 MPa。

    2)局部增壓節(jié)能改造。注水系統(tǒng)整體降壓后,為滿足高壓井注水需求,實施局部增壓節(jié)能改造,在5 個井區(qū)分別配套增壓泵各1 臺(150 m3/d、5 MPa、18.5 kW 型1 臺;200 m3/d、5 MPa、22 kW型2臺;300 m3/d、5 MPa、18.5 kW型1臺;400 m3/d、5 MPa、22 kW 型1 臺),配套單井注水管道及相關(guān)配套。

    針對攜排砂井,在羊3H19、羊3H22 井區(qū)配套增注泵1 臺(300 m3/d、5 MPa、37 kW 型),為羊3H19、羊3H22 攜排砂井增加動力液壓力,配套單井注水管道及相關(guān)配套。

    3)對于供水管道1.8 km、注水干線2.4 km、單井注水管道1.0 km,共計5.2 km進(jìn)行氣脈沖除垢清洗,達(dá)到降低壓損、減少二次污染的目的。管道除垢工作量見表4。

    表4 管道除垢工作量

    4.2 節(jié)能效益預(yù)測

    預(yù)計節(jié)能優(yōu)化改造后,羊三木油田注水系統(tǒng)年可節(jié)電174.5×104kWh。

    “高低壓分離+局部增注”節(jié)能工藝實施后,預(yù)計年節(jié)電147.6×104kWh。羊2#、5#注水系統(tǒng)壓力降低1.5 MPa,注水量約4 100 m3/d;羊1#、4#注水系統(tǒng)壓力降低2.0 MPa,注水量約3 500 m3/d,預(yù)計年節(jié)約用電175×104kWh。井場增壓新上增注泵6臺,預(yù)計壓力平均升高2.0 MPa,總水量為1 030 m3/d,經(jīng)計算,預(yù)計年增加用電27.4×104kWh。

    注水管道除垢工藝實施后,預(yù)計年可節(jié)電27×104kWh??傆嫾s1 100 m3/d的水量,可實現(xiàn)降低運行壓力1.1 MPa,預(yù)計年節(jié)電16.1×104kWh;總計約10 200 m3/d 的水量,可實現(xiàn)降低運行壓力0.08 MPa,預(yù)計年節(jié)電10.9×104kWh。

    5 結(jié)論

    1)開展“高低壓分離”、“系統(tǒng)降壓+局部增”調(diào)整改造等節(jié)能注水措施,可優(yōu)化地面注水工藝,降低注水系統(tǒng)能耗。

    2)供注水管網(wǎng)實施除垢節(jié)能改造,可有效降低管網(wǎng)壓損,提高管網(wǎng)效率,達(dá)到降低水質(zhì)二次污染、節(jié)能降耗的目的。

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