韓勝顯 潘從錦 張玉勤
(中國石油克拉瑪依石化有限責任公司)
某石化有限責任公司Ⅱ套重油催化裂化裝置2001年6月采用UOP技術進行擴量改造,加工能力
從50×104 t/a 擴量到80×104 t/a,摻渣達到38.5%,從1998年9月開始相繼增加了外取熱系統(tǒng)、熱聯(lián)合系統(tǒng)、加熱站系統(tǒng)等[1]。2017 年7 月,為降低公司催化裂化裝置再生煙氣中氮氧化物、二氧化硫及顆粒物的含量,滿足GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》的要求[2],新建煙氣脫硝脫硫除塵設施。在建設過程中面臨諸多問題,其中3.5 MPa蒸汽處置問題比較突出,通過對裝置蒸汽系統(tǒng)進行的優(yōu)化改造及采取的相應技術措施,該公司取得了顯著的增效降耗效果。
Ⅱ套催化裂化裝置中壓爐利用高溫煙氣余熱將裝置內產的3.5 MPa 蒸汽和1.0 MPa 蒸汽過熱合格后,送入公司蒸汽管網(wǎng),中壓爐一旦切除,蒸汽必須在裝置內放空。
2017年新建煙氣脫硝脫硫除塵系統(tǒng),項目施工期間要對現(xiàn)用的中壓爐進行模塊改造,裝置采取不全面停工只切除中壓爐的施工方案。中壓爐預計2017 年3 月27 日—29 日切除,隔離后進行施工,待2017 年5 月25 日裝置全面停工后與系統(tǒng)相連,預計6月29日正式開工投用。
中壓爐切除系統(tǒng)后,油漿蒸汽發(fā)生器產的3.5 MPa蒸汽量為10~12 t/h,如果3.5 MPa蒸汽就地排放,不僅造成大量能源浪費[3],而且會產生很大的噪聲污染[4],給公司都會帶來不良影響。項目實施中面臨的最大難題就是3.5 MPa蒸汽處置問題。
思路一:就地排放。
思路二:委托設計,進行工藝流程改造,將飽和的3.5 MPa蒸汽量送入熱電廠升溫后并入3.5 MPa蒸汽管網(wǎng)。
思路三:飽和的3.5 MPa蒸汽減壓降溫并入1.0 MPa管網(wǎng)。
1)思路一:就地排放是最簡捷有效的處理方式,但將造成嚴重的蒸汽浪費和噪聲污染。
2)思路二:通過流程改造,恢復3.5 MPa蒸汽運行,是最為穩(wěn)妥的處理方案;裝置距離熱電廠約3 km,項目投資費用較高,而且設計和施工周期長;煙氣脫硝脫硫除塵系統(tǒng)安裝施工已嚴重滯后,不能按照計劃完工;煙氣脫硝脫硫除塵系統(tǒng)投用后,改造的蒸汽流程廢除,無利用價值,造成資源浪費。
3)思路三:可以通過在催化裝置內部技術改造和操作調整,減壓降溫并入1.0 MPa 管網(wǎng),既解決3.5 MPa蒸汽量外送,又增產1.0 MPa蒸汽,是最佳的實施方案。
中壓爐切除期間,可以將油漿蒸汽發(fā)生器產的3.5 MPa 飽和蒸汽經(jīng)過新增調節(jié)閥減壓到1.0 MPa,在確保蒸汽過熱不帶水的情況下,并入催化裝置東系統(tǒng)1.0 MPa 蒸汽外送管線,進入全廠系統(tǒng)管網(wǎng)。蒸汽性質[5]見表1。3.5 MPa 飽和蒸汽的焓值與減壓后1.0 MPa過熱蒸汽焓值相等,即完全滿足1.0 MPa過熱蒸汽溫度的要求。
表1 蒸汽性質
2.2.1 準備工作
1)方案編制好并完成審批,組織相關人員對中壓爐切除,3.5 MPa蒸汽管線與1.0 MPa蒸汽管線連接。
2)和生產運行處溝通,確定催化3.5 MPa蒸汽并入全廠1.0 MPa 蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)時間,防止產生波動。
3)作業(yè)現(xiàn)場準備好滅火器、可燃氣體測量儀、氧含量分析儀及毛氈等。
4)施工單位、公司相關處室人員共同討論檢修內容并制定進度表。
5)準備好施工過程中需要的相關材料(表2)。
表2 材料
2.2.2 工藝操作調整步驟
1)聯(lián)系生產運行處,中壓爐按照預定方案切除。
2)外取熱切除后,所發(fā)蒸汽在外取熱汽包E-131 頂部消音器放空,關閉飽和蒸汽壓控閥PIC-125前后手閥及副線閥,打盲板與中壓爐隔離。
3)油漿蒸汽發(fā)生器H-202 低負荷運行,關閉H-202/1.2 兩個汽包所發(fā)蒸汽去中壓爐手閥,在低壓汽包H-504頂部消音器放空。
4)封閉1.0 MPa 與3.5 MPa 飽和蒸汽進、出中壓爐流程,并打盲板。
5)聯(lián)系施工單位,按照流程示意圖(圖1)新設管線和新增閥門。
6)管線連接后,逐漸關閉低壓汽包H-504 頂部放空,打開新增減壓閥,3.5 MPa 蒸汽沿新設流程至1.0 MPa蒸汽外送調節(jié)閥前放空脫水。
7)待1.0 MPa蒸汽壓力、溫度合格后,聯(lián)系生產運行處,催化3.5 MPa蒸汽并入1.0 MPa蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)。
8)當油漿蒸汽發(fā)生器H-202壓力為3.2~3.5 MPa時,蒸汽外送溫度高;當H-202 壓力為3.3 MPa時,蒸汽外送溫度達210 ℃。如果在帶水的情況下,蒸汽外送溫度低于190 ℃時,應通知調度蒸汽切除,改為H-504頂部消音器放空,裝置內處理正常后再外送。
9)調整油漿蒸汽發(fā)生器H-202 負荷,系統(tǒng)壓力高于1.1 MPa 時,緩慢打開裝置內催化劑罐頂消音器放空;系統(tǒng)壓力低于0.8 MPa 時,及時通知調度協(xié)調,緊急情況下H-202立即就地放空。
10)2 h 記錄一次蒸汽外送溫度和壓力,降壓調節(jié)閥為風開閥,系統(tǒng)外送壓力控制在0.8~1.1 MPa之間。中壓爐切除、蒸汽管線連接進度見表3。
2.2.3 改造方案風險評估
1)新流程管線連接時,外取熱汽包E-131、油漿蒸汽發(fā)生器H-202發(fā)汽量降至最低,防止切割點蒸汽泄漏。
2)3.5 MPa 蒸汽并入1.0 MPa 蒸汽線時一定要脫水充分,防止影響系統(tǒng)蒸汽品質。
3)中壓爐切除后,自產3.5 MPa蒸汽嚴禁并入裝置內現(xiàn)在使用的1.0 MPa 管線中,供反應器、主風機透平泵、汽輪機等使用。因為E-131、H-202產的是3.5 MPa 飽和蒸汽,經(jīng)過新增調節(jié)閥減壓后溫度只有189.6 ℃,接近飽和溫度,存在帶水風險,一旦H-202 操作波動蒸汽帶水,會有以下惡果:主風機透平泵效率下降,油壓波動造成主風機停機;帶水蒸汽一旦進入反應器與提升管,催化劑會大量跑損,分餾塔存在堵塞可能。
該項目按照既定的改進方案實施后,該催化裝置將油漿蒸汽發(fā)生器產的3.5 MPa 飽和蒸汽降壓到1.0 MPa后,蒸汽溫度由240 ℃降低到210 ℃,完全滿足過熱要求,不但解決了公司1.0 MPa 蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)不足的難題,同時避免了大量能源浪費,環(huán)境噪聲污染。
圖1 流程示意圖(虛線為新設管線和新增閥門)
表3 中壓爐切除、蒸汽管線連接進度
面對生產和施工中遇到的難點問題,摒棄傳統(tǒng)思路,另辟蹊徑,通過開創(chuàng)性思維把資源浪費改變?yōu)樵黾有б妗蕚渑趴绽速M的3.5 MPa 飽和蒸汽,充分利用其降壓焓值,在降壓后滿足過熱達到工藝要求的情況下,并入1.0 MPa 管網(wǎng),從而實現(xiàn)節(jié)能增效、減少環(huán)境噪聲污染的目標。