王開團, 張現鋒, 周海廷, 姜 靚
(青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司, 山東青島 266111)
CRH1型速度250 km/h動車組于2009年開始運營,主要配屬在上海及福州動車段,在運行過程中發(fā)現輪緣磨耗較大,特別是配屬在福州南動車所的動車組輪緣出現較嚴重的偏磨現象,一個旋修周期內同一輪對左右車輪輪緣磨耗量最大相差接近4 mm。
2009年CRH1B/1E開始在上海局運行, CRH1A-250型動車組開始在福州運行。在運行過程中發(fā)現輪緣有磨耗現象,且配屬福州南動車所的動車組出現輪緣偏磨現象見圖1~圖2。對CRH1A-1081動車組第一次旋修前的輪緣測量發(fā)現,在動車組進庫方向左側輪緣磨耗嚴重,右側車輪磨耗較輕,左右側磨耗量最大相差接近4 mm,車輪旋修量較大,普遍超過了10 mm。通過旋修數據進行評估,車輪壽命平均約為160萬km。
圖1 CRH1A-1081第一次旋修輪緣磨耗和輪徑旋修量統(tǒng)計
圖2 輪緣磨耗
青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司(簡稱BST)對車輪踏面及輪緣磨耗情況、車輪旋修、運行線路、車組運行情況等進行了調查,分析動車組車輪的實際磨耗情況及原因。
CRH1型動車組主要配屬在上海南翔動車所、福州動車所和福州南動車所,主要運行線路為上海—南京、上?!V?、福州—廈門等線路,部分線路為既有線見圖3~圖4。
通過對線路調查,發(fā)現主要在通過道岔及小曲線時,軌道側面有與輪緣磨擦痕跡,在各動車所的小曲線和道岔處軌側均有磨耗情況,在軌道底部有金屬碎屑。
圖3 上海南翔動車所道岔的磨損情況
根據對車輪輪緣磨耗情況的調查,輪緣偏磨主要出現在福州南動車所的動車組,重點對福州南進出庫線路進行了調查。福州南動車所至福州南站間為一燈泡形進出庫線路,線路最小半徑為300 m,線路超高為15 mm,曲線加寬為5 mm(即軌距為1 440 mm),沒有設置軌底坡,進出庫速度35 km/h。
圖4 福州南動車所燈泡形進出庫線路
通過對現場軌道檢查,發(fā)現在曲線內側軌道磨耗部位正常,外側軌道側面磨耗嚴重,部分部位磨耗量達到10 mm,在軌道底部散布大量金屬碎屑。
發(fā)生輪緣偏磨的原因為軌道超高設置和通過速度不匹配,同時軌道磨損后沒有及時修復,軌道沒有設置軌底坡等導致外側車輪輪緣與軌道磨耗嚴重,導致左右側車輪輪緣偏磨見圖5。
圖5 燈泡形曲線外側和內側軌道磨耗情況
BST對上海和福州動車組車輪使用Miniprof進行了測量,共測量了296個車輪。調取了上海和福州動車所相關的車輪旋修數據并進行了分析。車輪磨耗的相關情況為:
(1)調查的動車組的平均旋修里程為31.4萬km,略大于規(guī)定的旋修周期25~30萬km;
(2)南翔動車所的CRH1B動車組每10萬km平均輪緣磨耗量為0.63 mm,CRH1E為每10萬km,0.79 mm,福州動車所的CRH1A-A動車組每10萬km為0.57 mm,福州南動車所的動車組每10萬km輪緣平均磨耗量左側為1.5 mm、右側為0.68 mm,福州南輪緣磨耗量較大且發(fā)生了偏磨。各車輪的輪緣厚度、輪緣高度及QR值等沒有超過運用限度要求,在正常線路上運行的動車組的輪緣磨耗處于正常的磨耗水平。
BST對動車組的主要線路進行了跟車調查,主要記錄發(fā)生輪緣磨擦聲音的線路和時間見表1,發(fā)現輪緣磨擦主要發(fā)生在進出庫線路和既有線路的道岔和小曲線處。
表1 輪緣磨擦聲音分布統(tǒng)計
根據以上調查,輪緣磨耗主要發(fā)生在進出庫和既有線路的道岔和小曲線處,特別是當道岔和曲線處的軌道外形在磨損后沒有及時修復,以及小曲線超高等與通過速度匹配不當,是造成輪緣異常磨耗的主要原因。
根據調查分析結果,減輕輪緣磨耗主要從以下幾方面考慮:
(1)對道岔及小曲線線路進行調整和及時維護;
(2)對道岔和小曲線處的軌道側面進行潤滑,減小輪軌磨擦系數;
(3)對動車組進行改進,減小動車組運行時的輪軌橫向力和磨擦功,減輕輪緣磨耗。
根據調查的線路情況,特別是福州南燈泡形曲線,解決方案包括:
(1)對線路及時維護,及時維修或更換磨耗嚴重的軌道,避免輪軌接觸部位和接觸面積發(fā)生較大變化,加劇輪緣和軌側磨損。
(2)提高線路質量,設置正確的軌底坡等軌道參數。
(3)確定合理的通過速度。根據現有的軌道曲線和超高對通過速度進行了計算,當不考慮欠超高的情況下,最高通過速度為19 km/h,故建議通過速度不超過15 km/h,以減輕通過曲線時的輪軌橫向力,減輕輪緣磨耗。后期可根據重新設置的超高等參數及時調整通過速度。
在道岔和小曲線外軌內側軌面涂油潤滑,可有效降低輪緣與軌道間的磨擦系數,降低輪緣磨耗。
降低動車組運行時的輪軌橫向力和一系剛度,可減輕輪緣磨耗。結合CRH1型動車組轉向架綜合加改,經過研究分析,采用新型LMD踏面和降低一系定位節(jié)點,在保證動車組整體動力學性能的前提下,可有效降低輪緣磨耗。
在轉向架綜合加改時,新設計的LMD踏面同時考慮了減輕踏面和輪緣磨耗,LMD踏面較LMA踏面輪軌接觸區(qū)域面積更寬、更均勻,接觸區(qū)應力降低,輪緣磨擦功低于6 000 W,可有效降低踏面和輪緣磨耗。同時,每隔0.5 mm設計了LMD系列薄輪緣踏面,降低因輪緣磨耗導致的輪徑旋修量,見圖6~圖7。
圖6 踏面接觸點范圍
圖7 踏面接觸應力
經分析研究,在保證動車組綜合動力學性能的前提下,一系定位節(jié)點的縱向剛度由24 kN/mm降低到12 kN/mm,一系剛度的降低可降低動車組通過道岔和小曲線時的橫向力,降低輪緣磨耗,提高曲線通過性能。根據計算,一系定位節(jié)點縱向剛度降低在不同線路條件下可降低輪緣磨耗9%~25%。
按照對輪緣偏磨改善措施的分析,福州段按改善效果高低依次采取了如下措施:根據軌道條件降低了動車組通過速度;對福州南動車所燈泡形曲線線路進行調整,更換受損的鋼軌、改善軌道軌底坡及超高設置;在曲線外軌內側面定期涂油潤滑。通過這些措施有效解決了輪緣偏磨問題。
BST結合轉向架綜合加改,更換為低縱向剛度一系定位節(jié)點,將車輪踏面由LMA旋修為LMD,并在運用中采用LMD薄輪緣旋修,減輕通過曲線及道岔時的輪緣磨耗,減小車輪旋修時的徑向旋修量。
通過CRH1A-1081在采取上述解決方案后的第4次旋修數據可以看出,在一個旋修周期內車輪沒有出現偏磨的現象,車輪輪緣磨耗很輕,旋修量基本在2~4 mm,車輪平均壽命提高到約400萬km,見圖8。
圖8 CRH1A-1081第4次旋修輪緣磨耗和輪徑旋修量統(tǒng)計
通過對CRH1型動車組運行后出現的輪緣異常磨耗的調查,找到了輪緣異常磨耗的原因。經過理論計算和分析研究,提出了線路和車輛的解決方案,經實施后驗證,解決了輪緣異常磨耗問題,降低了輪緣磨耗和輪徑旋修量,提高了車輪壽命。
為避免車輪偏磨的產生和減輕輪緣磨耗,在后續(xù)線路及車輛設計及運行中建議采取如下措施:
(1)盡量避免采用類似福州南動車所半徑過小的燈泡形曲線,以免通過速度過低影響運行效率及加劇車輪輪緣磨耗。
(2)對線路及時進行維護,特別是小曲線和道岔處的軌道,如出現磨耗應及時進行修復。
(3)設置合理的曲線參數,如曲線超高、曲線加寬及軌底坡等。
(4)設置合理的車輛曲線通過速度。
(5)設置合理的轉向架一系定位剛度,選擇合適的車輪踏面及懸掛參數,減輕通過曲線時的輪緣磨耗。
(6)在小曲線及道岔處增加軌道側面潤滑裝置,其效果將優(yōu)于車載輪緣潤滑裝置。
(7)如有條件動車組定期換端及換線路運行。