朱艷華
(廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司,廣東 梅州 514600)
氣缸蓋是柴油機的關鍵部件之一,其中CS21型氣缸蓋對比其他型號氣缸蓋結構形狀復雜,鑄件壁厚要薄,鑄造難度大。材質為QT400-15,機械性能驗收應符合表1.要求鑄件水腔經受1 MPa壓力,歷時20 min的水壓試驗,無滲漏、冒汗現象。
表1 氣缸蓋材料的機械性能
該型號氣缸蓋經常出現以下缺陷:a)由于內腔通道彎曲復雜,澆注過程中氣體不易順暢排除,容易出現噴水導致氣孔;b)壁厚相差大,厚大部位容易出現疏松,影響氣缸蓋的氣密性,如圖1,解剖發(fā)現高壓油管孔近噴油器孔處常發(fā)現疏松缺陷。在裝機試驗中,也常有發(fā)現潤滑油泄露,耗費人力物力,并影響裝機交貨。
ProCAST軟件已廣泛運用于鑄造工藝的模擬分析中,為工藝設計提供有效的參考,避免反復試制造成的損失和時間的浪費。柴油機CS21氣缸蓋原工藝澆注系統(tǒng)為底注式,1直、1橫、3內,如圖2,冒口為頂冒口,采用FOSECO保溫冒口,4個氣閥孔處為內冷鐵,底平面一塊隨型冷鐵。
運用PROCAST軟件鑄造工藝仿真模擬技術,對原工藝澆注系統(tǒng)進行模擬,凝固結果、缺陷預測情況如圖3,從圖3a)和圖3c)可以看出,由于鑄件壁薄,結構熱節(jié)比較多,主要分布在高壓油管孔和噴油孔,螺栓孔等處,這些熱節(jié)較分散,單一靠冒口補縮無法解決。
對比實際解剖情況,高壓油管孔處的缺陷和模擬結果基本相符,圖1為實際解剖缺陷位置,圖4為模擬缺陷位置。
從模擬結果分析看,原工藝的澆注系統(tǒng)設計較合理,充型過程的液面平穩(wěn)、無渦流、型內流速低,充型后溫度場正常,所以不對澆注系統(tǒng)做修改,改進從以下幾個方面入手:
1)因冒口下方的高壓油管孔存在嚴重縮孔缺陷,說明冒口補縮能力不足,將冒口改大,由原φ120×240改為φ180×240,冒口頸由φ60改為φ100.
圖1 高壓油管孔近噴油器孔處發(fā)現疏松缺陷
圖2 原工藝澆注系統(tǒng)建模圖和實物澆注系統(tǒng)照片
圖4 模擬缺陷位置
圖5 工藝改進方案建模示意圖
圖6 工藝改進后凝固情況模擬
2)原氣閥孔處4件內冷鐵直徑較小,激冷作用不強,而且配箱操作相對復雜,在改進工藝中取消,將原噴油器孔砂芯改為內冷鐵,增加激冷效果,為保證上水腔砂芯出氣通暢,將內冷鐵鉆孔排氣。
3)在回油孔、排氣道螺栓孔處增加冷鐵,降低該處出現缺陷的風險。
工藝改進后方案如圖5所示。將工藝改進后再次進行凝固情況模擬,澆注模擬結果如圖6,由圖6a)和圖6c)可以看到,熱節(jié)位置改變且面積減小,通過工藝改進,補縮能力加強,鐵水充型凝固后,關鍵區(qū)域未見縮孔疏松缺陷,見圖6b)和圖6d).
工藝改進后實物解剖結果和模擬情況一致,未見縮孔疏松缺陷,如圖7所示。
經過一個批次20件的生產,機加工過程未發(fā)現缺陷,經過水壓試驗,未發(fā)現滲漏情況。投入批量生產后,鑄件合格率達98%以上。
圖7 工藝改進后解剖情況
1)柴油機氣缸蓋結構形狀復雜,壁厚不均勻,鐵水充型過程中的平緩,排氣暢順和充分補縮是避免內部缺陷的關鍵;
2)運用鑄造工藝模擬軟件,將缺陷隱患降到最低,降低試制成本。