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      基于CC-Link協(xié)議可視化定量罐裝控制系統(tǒng)的設(shè)計

      2019-07-19 06:03:19趙碩陶麗萍
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年18期
      關(guān)鍵詞:語音識別可視化

      趙碩 陶麗萍

      摘 要:本課題設(shè)計的定量罐裝系統(tǒng)可用于實現(xiàn)各種水劑的定量灌裝,采用三臺PLC,基于CC-Link網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議,將一臺PLC作為主站,其余作為從站的分布式IO的控制模式,同時利用MCGS觸摸屏進(jìn)行監(jiān)控,模擬顯示并實時監(jiān)控罐裝控制系統(tǒng)的全部工作過程。在操作過程還增加了特色語音播報,通過播報系統(tǒng)目前的工作狀態(tài),提高用戶的使用體驗。同時還創(chuàng)新性增加語音識別功能,用戶可通過語音指令來控制系統(tǒng)運行,有效地提高了系統(tǒng)控制的個性化和智能化水平。

      關(guān)鍵詞:定量罐裝;CC-Link協(xié)議;分布式IO;可視化;語音播報;語音識別

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.18.125

      1 引言

      在煉油、化工、制藥等行業(yè)中,對各種水劑進(jìn)行定量罐裝是其生產(chǎn)過程中十分重要的組成部分。本設(shè)計中采用了三菱PLC和昆侖動態(tài)觸摸屏來對定量罐裝系統(tǒng)進(jìn)行控制,增加了特色語音識別和語音播報功能,用戶可通過語音指令來控制系統(tǒng)運行,還可播報系統(tǒng)目前的工作狀態(tài),該設(shè)計提高生產(chǎn)和管理自動化水平有很大的幫助,同時又提升了生產(chǎn)效率,使用了自動化方式解放了人力。

      2 系統(tǒng)控制要求

      定量罐裝控制系統(tǒng)包含有5臺,分別是,理瓶電機(jī)M1(M1為雙速電機(jī),雙速電機(jī)能自動△-YY切換,并且需要考慮過載保護(hù))。壓蓋電機(jī)M2(M2為三相異步電機(jī),只進(jìn)行單向運行)。傳送帶電機(jī)M3(采用PLC模擬量模塊輸出0-10V電壓控制變頻器的0-50HZ運行)。電機(jī)M4為控制灌裝嘴電機(jī)(M4為步進(jìn)電機(jī),設(shè)置為4細(xì)分)。定量電機(jī)M5(M5為伺服電機(jī),要求伺服電機(jī)能進(jìn)行正反轉(zhuǎn),PLC發(fā)出2000個高速脈沖,電機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈)。前擋板氣缸YV1、后擋板氣缸YV2、夾緊YV3分別由PLC數(shù)字量輸出點控制,置位則推出,復(fù)位則返回。

      3 系統(tǒng)硬件組成

      該控制系統(tǒng)包含三臺PLC。一臺Q系列PLC作為系統(tǒng)主站,從站1和從站2分別由兩臺三菱的FX3U系列晶體管輸出和繼電器輸出的PLC構(gòu)成,從站兩臺PLC對系統(tǒng)的M1~M5、語音播報模塊分別進(jìn)行控制,控制原理框圖如圖1所示。

      3.1 主站電氣原理

      主站PLC采用Q00UCPU模塊,Q35B的基板,Q61P的電源模塊,QX40的輸入模塊,QY10的輸出模塊,QJ16BT11N的通訊模塊。圖2為主站PLC的電氣原理圖。

      3.2 從站1電氣原理

      從站1的PLC選用三菱FX3U-32MR,該PLC具有16路輸入,繼電器類型的16路輸出,作為從站1的MRPLC去控制系統(tǒng)中的理瓶電機(jī)M1,壓蓋電機(jī)M2。從站1的電氣原理如圖3所示。

      該控制系統(tǒng)包含兩臺三相異步電動機(jī)一臺雙速電機(jī)一臺步進(jìn)電機(jī)一臺伺服電機(jī),M1電機(jī)是可實現(xiàn)高低兩速的雙速電機(jī),M2電機(jī)是由PLC控制單向運行的三相異步電動機(jī)。語音播報模塊選用BY6500,可對M1~M5電機(jī)的工作狀態(tài)進(jìn)行實時播報。語音識別模塊選用YS-LDV7一體化的智能語音識別模塊,可進(jìn)行“單機(jī)運行”等模式的語音控制。

      3.3 從站2電氣原理

      從站2的PLC選用三菱FX3U-32MT,該PLC同樣具有16路輸入,晶體管類型的16路輸出。負(fù)責(zé)直接控制M3(傳送帶電機(jī))和M4(灌裝嘴電機(jī))和M5(定量電機(jī))。M3電機(jī)為由E740型變頻器控制的三相異步電動機(jī)多段速運行,無極調(diào)速由從站2PLC及FX3U-3A-ADP模擬量模塊控制,采用模擬量模塊輸出0-10V電壓控制變頻器的0-50HZ運行。M4電機(jī)是步科3S57Q-04079型三相步進(jìn)電機(jī),采用3M458型步科驅(qū)動器進(jìn)行驅(qū)動。M5電機(jī)為ECMA-C20604型伺服電機(jī),采用ASD-B2型伺服驅(qū)動器進(jìn)行驅(qū)動。從站2的電氣原理如圖4所示。

      4 PLC控制程序流程圖

      本項目設(shè)計的定量罐裝控制系統(tǒng)在正常運行時,可進(jìn)行工作模式的選擇,單機(jī)工作模式和聯(lián)機(jī)工作模式。單機(jī)模式用于系統(tǒng)中M1~M5電機(jī)的調(diào)試,調(diào)試過程中,由語音播報模塊對各電機(jī)運行狀態(tài)進(jìn)行播報。聯(lián)機(jī)模式即為系統(tǒng)自動運行狀態(tài)。系統(tǒng)的PLC程序控制流程圖如圖5所示,并在三菱公司提供的GX Works2軟件中進(jìn)行主站、從站1和從站2程序的編寫。

      5 MCGS人機(jī)界面設(shè)計

      該定量罐裝系統(tǒng)可通過觸摸屏開放式對液體罐裝容量大小進(jìn)行設(shè)定,可滿足不同產(chǎn)品不同容量控制需求的多樣化,并可對生產(chǎn)線的速度進(jìn)行設(shè)置,并對已壓蓋的瓶數(shù)、加工箱數(shù)等通過觸摸屏進(jìn)行實時監(jiān)控顯示,提高了系統(tǒng)控制的可視化程度??山M態(tài)界面如圖6~8所示。

      6 主從站PLC通訊

      在該定量罐裝控制系統(tǒng)中,將三菱三臺PLC建立的CC-Link總線的控制方法,采用這種控制技術(shù),能很好的將各執(zhí)行機(jī)構(gòu),以最優(yōu)最近的方法,分配到響應(yīng)的站點上,形成站與站之間的通信,通過站模塊組建工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)[1]。

      CC-Link通訊構(gòu)建主從站需選擇通訊模塊。主站PLC的CC-LINK接口模塊是QJ61BT11,從站1、2的CC-LINK接口模塊是FX3U-32CCL,通訊模塊可看作特殊模塊連接在各自PLC上。利用雙絞屏蔽電纜將主站、從站1和從站2通訊A線通訊B線端子相連,如圖9所示。并對主站和兩個從站通訊模塊的站號進(jìn)行設(shè)置、主站設(shè)置為0,從站1和從站2的站號分別設(shè)置為1和2,將相應(yīng)的站號設(shè)置旋轉(zhuǎn)開關(guān)撥至對應(yīng)的站號數(shù)字即可。

      CC-Link通訊硬件配置后,還需在主站Q系列PLC里進(jìn)行組態(tài)并在編程軟件GX Works2中對CC-Link通訊的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,在“I/O分配設(shè)置”中 根據(jù)對應(yīng)的插槽然后編輯“起始XY”的參數(shù),“輸入”“輸出”“智能”分別對應(yīng)“0000”“0020”“00A0”。設(shè)置結(jié)束后,接著在“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)”中進(jìn)行“CC-Link”參數(shù)的編輯[2]?!癈C-Link”參數(shù)設(shè)置包括總連接臺數(shù),遠(yuǎn)程輸入(RX),遠(yuǎn)程輸出(RY),遠(yuǎn)程寄存器(RWr),遠(yuǎn)程寄存器(RWw)以及站信息等設(shè)置,如圖10所示。

      7 結(jié)束語

      該定量罐裝控制系統(tǒng)采用三臺PLC,基于CC-Link網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議,構(gòu)建最優(yōu)最近的站與站之間的分布式IO控制。該定量罐裝系統(tǒng)可通過觸摸屏開放式對液體罐裝容量大小進(jìn)行設(shè)定,可滿足不同產(chǎn)品不同容量控制需求的多樣化,并可對生產(chǎn)線的速度等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,提高了系統(tǒng)控制的可視化程度[3]。在操作過程還增加了特色語音播報,通過播報系統(tǒng)目前的工作狀態(tài),提高用戶的使用體驗。同時還創(chuàng)新性增加語音識別功能,用戶可通過語音指令來控制系統(tǒng)運行,有效地提高了系統(tǒng)控制的智能化和個性化水平。

      參考文獻(xiàn):

      [1]冷斌.CC-Link總線在罐裝貼標(biāo)系統(tǒng)控制中的應(yīng)用[J].科技前沿,2017:166-167.

      [2]黃文浩,陶麗萍.CC-Link通訊在混料罐PLC控制中的應(yīng)用[J].科技風(fēng),2018:156-157.

      [3]王書亭.基于OpenGL的灌裝生產(chǎn)線虛擬系統(tǒng)的研究與開發(fā)[C].系統(tǒng)仿真技術(shù)及其應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會.

      作者簡介:趙碩(1997-),男,江蘇徐州人,大專,研究方向:電氣自動化技術(shù)。

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