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      高阻、網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜礦井通風網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化技術(shù)研究與實踐

      2019-07-19 05:45:01劉尊杰
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年17期
      關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化研究

      劉尊杰

      摘 要:本文針對白莊煤礦較高的礦井通風阻力和復(fù)雜的通風網(wǎng)絡(luò)這一制約礦井安全生產(chǎn)和企業(yè)發(fā)展的重大通風安全隱患,通過通風網(wǎng)絡(luò)解算,優(yōu)化礦井通風方案設(shè)計,確定了通風系統(tǒng)改造的最佳方案。通過更換風機、擴修風道、施工并聯(lián)回風井、調(diào)整通風系統(tǒng)等方法,大幅度降低了通風阻力,提高了礦井通風能力,滿足了不同時期礦井通風需要,有效地解決了制約礦井安全生產(chǎn)的重大問題。

      關(guān)鍵詞:高阻;網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜;網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化;研究

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.17.060

      1 礦井基本情況和通風現(xiàn)狀

      白莊煤礦位于肥城煤田中西部,礦井現(xiàn)有三個生產(chǎn)水平:-150m水平、-250m水平和-430m水平。礦井通風系統(tǒng)為中央分列抽出式,有-150南風井和-250北風井兩個風井,兩個通風系統(tǒng)相對獨立。-150南風井設(shè)兩臺BD-Ⅱ-8NO24型軸流式主通風機,擔負-150m水平和-250m水平3900采區(qū)通風,總排風量為5700m3/min,通風機負壓為2750Pa。-250北風井設(shè)兩臺G4-73-12NO25D型離心式通風機,擔負-250m水平3300、3700采區(qū)和-430m水平通風,總排風量5600m3/min,通風機負壓為3750Pa。

      2 問題提出

      通過分析,白莊煤礦通風系統(tǒng)存在以下突出問題:

      (1)礦井通風能力緊張。通過對今后2~5年礦井采場接續(xù)分析,-150南風井需擔負-150m水平、3900采區(qū)和-430m水平的通風,預(yù)計需要風量為7500m3/min,現(xiàn)有主通風設(shè)備和通風網(wǎng)絡(luò)無法滿足要求。-250北風井擔負-250m水平3100、3300、3500和3700采區(qū)通風,預(yù)計需要風量為4500m3/min。

      (2)-150南風井通風壓力為2750Pa,-250北風井通風阻力為3750Pa,不符合國家安全生產(chǎn)行業(yè)標準(AQ1028—2006)要求。

      (3)礦井主通風設(shè)備不能滿足通風的需要。-150南風井主通風機已不能滿足需要,-250北風井主通風機設(shè)備老化,風機振動超標,運行不穩(wěn)定,存在安全隱患。

      (4)隨著礦井由上組煤逐步轉(zhuǎn)向深水平下組煤生產(chǎn),需及時調(diào)整通風負荷。

      3 礦井通風改造方案的分析確定、效果預(yù)測和實施

      3.1 礦井通風改造方案的分析與確定

      3.1.1 -150南風井通風改造方案的分析與確定

      -150南風井通風系統(tǒng)回風段通風阻力為1796Pa,占-150南風井系統(tǒng)阻力的65%,主要是因為回風段為支護架棚,巷道斷面小,通風阻力大,其中南風井的井筒阻力達到712Pa,占-150南風井系統(tǒng)阻力的25.8%。根據(jù)采場接續(xù)的通風需要,決定由-150南風井擔負-150m水平、3900采區(qū)和-430m水平的通風,預(yù)計需要風量為7500m3/min,現(xiàn)有通風機已不能滿足需要。因此,為提高-150南風井的通風能力提出兩個方案。

      方案一:更換-150南風井主通風機。選用FBCDZ№28型軸流式通風機;對阻力較大的回風塊段實施降阻:施工-150南風井并聯(lián)回風井,井筒直徑4.0m,長度153.6米;施工-250并聯(lián)進風巷,斷面13.0m2,長度180米;施工-150m水平東翼回風巷,斷面10m2,長度200米,并擴修-150m水平東翼3100軌道、皮帶回風上山,共同組成-150東翼并聯(lián)回風巷,與3200回風山上形成并聯(lián)回風;施工-430并聯(lián)回風巷,斷面8.6m2,長度600m。

      方案二:將-150老副井改造為并聯(lián)回風井,重新安設(shè)主通風設(shè)備。

      通過方案分析比較,確定采用方案一。

      3.1.2 -250北風井通風改造方案的分析與確定

      -250北風井主通風機機殼、機體銹蝕嚴重,振動為4.9mm/s,超過標準值,設(shè)備運行存在重大安全隱患。造成-250北風井通風阻力較大的原因:一是與-150南風井通風系統(tǒng)的共用進風段的通風阻力較大;二是通風流程長,達到8500m,尤其是3300、3700采區(qū)流程長達2000米,且局部回風巷道受礦壓影響,局部通風斷面僅3.5m2,通風阻力大,需要在上部采掘地點人為加阻控制風量。

      通過分析,確定改造方案:(1)擴修3300、3700采區(qū)的回風巷,將小于5m2的巷道全部擴修到不低于5m2;(2)調(diào)整-250北風井網(wǎng)絡(luò)負荷,將-430m水平通風改由-150南風井負擔后,-250北風井系統(tǒng)的需風量降至4500m3/min,通過減少主通風機排風量達到降低通風阻力的目的;(3)更換主通風機,將南風井替換下來的BD-Ⅱ-8NO24型軸流式通風機安裝至北風井。

      3.2 礦井通風改造方案和效果預(yù)測

      3.2.1 礦井通風改造方案

      通過對礦井通風阻力的分析,確定了礦井通風系統(tǒng)7種提改造方案:(1)現(xiàn)有通風系統(tǒng);(2)-150南風井并聯(lián)直徑4m的回風井后;(3)-150m水平風量控制在600m3/min后(其他通風系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)不變);(4)-150m水平風量控制在600m3/min后,-430m水平通風改由-150南風井擔負;(5)-150m水平風量控制在600m3/min后,-430m水平和3900采區(qū)取消人為增阻;(6)-150南風井通風系統(tǒng)在-150東翼并聯(lián)回風巷投入使用,并更換主通風設(shè)備后;(7)-430m水平西翼通風由-250北風井擔負。

      3.2.2 礦井通風改造方案

      為預(yù)測通風系統(tǒng)改造方案實施后的效果,對以上7種調(diào)整方案進行了網(wǎng)絡(luò)模擬解算,通過解算結(jié)果得出:

      (1)150南風井并聯(lián)直徑4米的回風井筒后,井筒段阻力由原來的712Pa降為195Pa,阻力下降520Pa,主要風機排風量可達6720m3/min,負壓2793Pa左右,而-250北風井通風機風量5760m3/min,負壓3798Pa,變化不大。此種情況下,-150南風井可為原-250北風井服務(wù)的用風地點提供780m3/min風量,通過調(diào)整通風網(wǎng)絡(luò),調(diào)節(jié)-250北風井主通風機前導(dǎo)葉,排風量控制在4980m3/min。

      (2)-150并聯(lián)東翼回風巷投入使用、南風井更換大功率主通風設(shè)備后,-150南風井主通風機排風量達7800m3/min,礦井總排風量達11280m3/min,能夠滿足礦井通風需要。

      3.3 礦井通風改造方案的實施

      礦井通風系統(tǒng)改造方案于2010年2月到2011年11月進行了實施,歷時1年9個月,主要工程的完成進度如下:

      3.3.1 -150南風井系統(tǒng)

      (1)施工了-150并聯(lián)回風井,直徑4.0m,井筒深度153.6米。

      (2)將-150南風井的BD-Ⅱ-8-NO24型對旋軸流式風機更換為FBCDZ№28型對旋軸流通風機,于2011年3月7日更換完畢。

      (3)調(diào)整礦井通風網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化通風系統(tǒng)。

      ①在提高南風井設(shè)備能力、網(wǎng)絡(luò)能力的前提下,將-430m水平通風負荷調(diào)至南風井,-150南風井的服務(wù)范圍為-150m水平、-250m水平的3900采區(qū)和-430m水平;-250北風井只為-250m水平服務(wù)。②加快-150m水平收縮進程,封閉了7600采區(qū),減少-150m水平需風量。③施工-250m水平并聯(lián)進風巷,降低了局部阻力。④施工-150m水平東翼回風巷,溝通-150m水平3100回風上山,形成并聯(lián)回風系統(tǒng)。⑤新掘-430m水平并聯(lián)回風巷,增大了-430m水平的網(wǎng)絡(luò)通風能力。⑥為減小7400采區(qū)的通風阻力,擴修改造8401出口,并施工鉆孔兩個,溝通-150m水平西翼總回風巷,改造擴修后做為-150水平西翼總回巷并聯(lián)風道。⑦擴修改造-150m水平3100回風上山1300m,與-150m水平3200回風上山形成雙巷回風系統(tǒng),降低系統(tǒng)阻力。

      通過以上措施,使-150南風井系統(tǒng)的主通風設(shè)備能力、通風網(wǎng)絡(luò)能力大幅增強。

      3.3.2 -250北風井系統(tǒng)

      (1)擴修了3300、3700采區(qū)皮帶回風巷600m,降低了通風阻力。

      (2)將-250北風井的G4-73-12NO25D型離心式通風機更換為BD-Ⅱ-8-NO24型對旋軸流通風機,于2011年11月14日更換完畢。

      4 礦井通風改造方案的效果檢驗和效益分析

      (1)-150南風井主通風機的排風量由5638m3/min增至7739m3/min,風量增加了2101m3/min,通風機負壓由2800Pa降至2400Pa,取得了良好的降阻增風效果,為礦井通風網(wǎng)絡(luò)調(diào)整創(chuàng)造了條件。

      (2)通過將-250北風井主通風機的葉片角度調(diào)整為-5°,通風機排風量由5667m3/min控制到4208m3/min,排風量減小了1459m3/min,通風機負壓由3750Pa降為1918Pa,降低了1832Pa,風量、負壓均滿足國家行業(yè)標準。

      (3)系統(tǒng)改造完成后,南、北風井的通風壓力大大降低,礦井的總排風量增加明顯,降低了通風管理難度,提高了礦井的有效風量率,減少了采空區(qū)漏風,對消除礦井通風、瓦斯和防滅火的安全隱患意義巨大。

      (4)通風系統(tǒng)改造完成后,僅通風機電費一項每年節(jié)約52萬元。并且礦井風量的大幅度增加,保證了-430m水平的采場接續(xù)的用風需要,具備了布置2個回采工作面、7個掘進工作面的能力,每年可增加原煤產(chǎn)量20萬噸,增加產(chǎn)值1.2億元,經(jīng)濟效益非常顯著。

      5 幾點體會

      (1)由于自然條件、生產(chǎn)布局的變化(如水平延伸、地質(zhì)構(gòu)造、邊遠地點、礦井不同水平的不同生產(chǎn)時期),勢必會造成礦井局部區(qū)域供風量不足。通過調(diào)整通風網(wǎng)絡(luò),合理分配風井設(shè)備服務(wù)范圍是短期內(nèi)解決局部區(qū)域風量不足的較為有效的解決辦法。

      (2)要充分利用現(xiàn)有通風網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的優(yōu)勢及特點,根據(jù)礦井生產(chǎn)的發(fā)展需要,及時提出礦井通風系統(tǒng)調(diào)整優(yōu)化改造方案,超前分析論證相當重要。

      (3)礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整改造要結(jié)合具體的實際制定相應(yīng)的改造方案,利用計算機對方案進行模擬優(yōu)化是實現(xiàn)通風方案由定性到定量分析的必要前提條件,對改造方案的技術(shù)、經(jīng)濟和可行性起決定性作用。

      (4)通過調(diào)整改造通風網(wǎng)絡(luò),施工-150并聯(lián)回風井,實現(xiàn)了風網(wǎng)特性與主通風機特性相匹配,降低了礦井通風阻力,確保了通風安全,提高了礦井防抗災(zāi)能力,間接經(jīng)濟效益更為顯著。

      (5)礦井通風系統(tǒng)改造是一項長期復(fù)雜的系統(tǒng)工程,它隨礦井生產(chǎn)布局、開拓延伸等變化不斷變化,要經(jīng)常分析、研究,對影響通風網(wǎng)絡(luò)的“咽喉”地段要針對性采取措施,要超前考慮,提前采取措施,配足主通風設(shè)備能力優(yōu)化方案,盡最大努力避免礦井新投產(chǎn)不久就更換改造主通風設(shè)備的現(xiàn)象。

      (6)礦井主通風設(shè)備、通風網(wǎng)絡(luò)要隨生產(chǎn)布局變化不斷研究調(diào)整和優(yōu)化,最大限度實現(xiàn)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的最優(yōu)化,是礦井通風工作中需長期堅持和研究的課題。

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