常亮亮, 徐小鋒
(中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038)
某銅冶煉爐渣選礦廠于2015年8月建成,處理來(lái)自底吹爐產(chǎn)生的熔煉渣,熔煉渣經(jīng)渣緩冷場(chǎng)冷卻后送選礦系統(tǒng)進(jìn)一步回收其中的大部分銅。渣選礦處理熔煉渣3 443t/d。2017年底,對(duì)該渣選廠系統(tǒng)進(jìn)行了全面的設(shè)計(jì)回訪,其多數(shù)關(guān)鍵指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),設(shè)計(jì)工藝流程得到了成功應(yīng)用。
設(shè)計(jì)渣選礦工藝流程:采用粗碎+半自磨+球磨的碎磨流程;采用階磨階選,一段磨礦至-0.074mm占65%后快速浮選,快速浮選尾礦再磨至-0.074mm占95%,再進(jìn)行一次粗選、二次掃選、兩次精選。浮選藥劑采用丁基黃藥、Z- 200和2#油。
選廠最終產(chǎn)品為銅精礦和尾礦,其中Au和Ag富集在銅精礦中。銅精礦和尾礦分別進(jìn)行濃縮、過(guò)濾兩段脫水。銅精礦送冶煉系統(tǒng)配料,尾礦外運(yùn)。
該渣選礦廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3 443t/d,預(yù)留到4 000t/d能力。工作制度為每年330天,每天3班。
渣選礦廠設(shè)計(jì)工藝流程如圖1所示。
選礦設(shè)計(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1,設(shè)計(jì)動(dòng)力及主要材料、藥劑消耗情況見(jiàn)表2。
圖1 渣選礦廠設(shè)計(jì)工藝流程
表1 選礦設(shè)計(jì)指標(biāo)
表2 動(dòng)力及主要材料、藥劑消耗情況
渣選廠實(shí)際最大處理量為165t/h,即3 900t/d。根據(jù)2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)渣選系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)處理量為3 688t/d。
渣選廠2017年實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)見(jiàn)表3,實(shí)際動(dòng)力及主要材料、藥劑消耗情況見(jiàn)表4。全年開(kāi)車時(shí)間為5 592h,作業(yè)率為71.68%。
從2017年實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)對(duì)比結(jié)果可以看出,渣選系統(tǒng)不但實(shí)現(xiàn)了全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),且精礦品位、精礦回收率及尾礦品位等關(guān)鍵指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo)。2017年統(tǒng)計(jì)的尾礦平均品位為0.296%,但需要注意的是該指標(biāo)是在原渣品位(5.91%)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)入選品位(3%)的情況下達(dá)到的,且根據(jù)2018年一季度的生產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看,尾礦品位均穩(wěn)定保持在0.23%,是非常理想的生產(chǎn)指標(biāo)。設(shè)計(jì)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表5。
實(shí)際生產(chǎn)的精礦產(chǎn)率較設(shè)計(jì)值高約10個(gè)百分點(diǎn),在今后的工程設(shè)計(jì)中應(yīng)引起注意。因渣選礦廠的入選礦石為冶煉爐渣,在選廠設(shè)計(jì)前一般沒(méi)有可利用的有代表性礦樣用于選礦試驗(yàn),因此本項(xiàng)目的精礦產(chǎn)率對(duì)類似渣選礦項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)計(jì)指標(biāo)的選取具有一定的指導(dǎo)意義。
表3 2017年實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)
表4 2017年實(shí)際動(dòng)力及主要材料、藥劑消耗情況
主要?jiǎng)恿Α⒉牧虾退巹┫膶?duì)比分析結(jié)果見(jiàn)表6。
(1) 設(shè)計(jì)采用兩種捕收劑,分別為Z- 200和丁基黃藥,實(shí)際僅采用了丁基黃藥,單耗與設(shè)計(jì)兩種捕收劑單耗合計(jì)相當(dāng),并略有降低;2#油的消耗實(shí)際為77.73g/t,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值110g/t。
表5 設(shè)計(jì)指標(biāo)對(duì)比
表6 動(dòng)力及主要材料、藥劑消耗對(duì)比
(2) 實(shí)際鋼球消耗為0.96kg/t,較設(shè)計(jì)指標(biāo)1.5g/t降低了36%。
(3) 渣選系統(tǒng)實(shí)際電耗為54~55kW·h/t,較設(shè)計(jì)指標(biāo)47.54kW·h/t提高了約15%。主要是由于兩個(gè)原因:①實(shí)際生產(chǎn)一段磨礦細(xì)度和二段磨礦細(xì)度分別是-0.074mm占80%和-0.045mm占95%,而對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)值分別為-0.074mm占65%和-0.074mm占95%;②系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力實(shí)際為4 000t/d,而實(shí)際生產(chǎn)穩(wěn)定在3 688t/d,存在“大馬拉小車”情況。
從以上分析可以得出,由于實(shí)際生產(chǎn)的磨礦細(xì)度遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值以及磨機(jī)“大馬拉小車”情況導(dǎo)致實(shí)際生產(chǎn)電耗偏高雖然目前渣選系統(tǒng)的設(shè)計(jì)指標(biāo)較好,但根據(jù)同類渣選廠的生產(chǎn)情況,在設(shè)計(jì)磨礦細(xì)度,即一段磨礦細(xì)度和二段磨礦細(xì)度分別為-0.074mm占65%和-0.074mm占95%的條件下,也取得了較高的生產(chǎn)指標(biāo)[1-2],因此應(yīng)探索降低磨礦細(xì)度是否還能保持現(xiàn)有較好的生產(chǎn)指標(biāo),這將極大有利于渣選系統(tǒng)的提產(chǎn)降耗。
目前渣選廠對(duì)浮選尾礦增設(shè)磁選工藝選鐵,鐵精礦品位TFe50%,產(chǎn)率約為40%。鐵精礦銷往項(xiàng)目附近的洗煤廠作重介質(zhì)用,年銷售額可達(dá)5 000萬(wàn)元,創(chuàng)造了較大的附加價(jià)值。此外據(jù)了解政府將于2018年4月份起開(kāi)始增收環(huán)保稅為25元/t,鐵精礦的產(chǎn)出無(wú)疑將減少環(huán)保稅的支出,進(jìn)一步降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。
但是由于產(chǎn)出鐵精礦,磁選后最終渣尾礦的Fe2O3含量降低,會(huì)一定程度上影響最終渣尾礦的售價(jià)。
目前頑石返回系統(tǒng)已停用,但半自磨機(jī)的生產(chǎn)和使用并未受到影響,半自磨機(jī)的實(shí)際負(fù)荷約為80%。這從側(cè)面印證了半自磨機(jī)還有一定的富余能力。綜合目前磨礦全系統(tǒng)的使用情況,可以看出磨礦系統(tǒng)還有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。
鑒于渣選礦項(xiàng)目投產(chǎn)前很難有合適的礦樣用于磨機(jī)選型試驗(yàn),因此本項(xiàng)目實(shí)例對(duì)類似渣選礦系統(tǒng)的磨礦設(shè)備選型有很大的指導(dǎo)意義。
該銅冶煉爐渣選礦廠順利投產(chǎn),并達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),且目前多數(shù)關(guān)鍵指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo)。該渣選系統(tǒng)的成功運(yùn)行標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首次采用的“SAB+兩段磨浮+磁選”的渣選礦工藝流程應(yīng)用成功,該工藝流程可在類似項(xiàng)目上推廣使用。