劉志剛, 高 峰, 韓驗龍
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司, 河北 唐山 063200)
在冷軋連續(xù)帶鋼生產(chǎn)線中,原料邊浪和鐮刀彎、機組速度、帶鋼張力、輥子安裝精度和磨損、夾送輥兩側壓力不均等都會引起帶鋼偏離生產(chǎn)中心線運行,對生產(chǎn)速度和產(chǎn)品質量都會造成很大的影響。在高速機組中,對帶鋼連續(xù)生產(chǎn)中的跑偏控制提出了更高的要求。在高速連續(xù)生產(chǎn)中,顯然需要對帶鋼進行實時、自動和快速的糾偏。
糾偏有中心位置控制(CPC)和邊部位置控制(EPC)兩種控制方式,前者使帶鋼沿生產(chǎn)線中心運行,后者使帶鋼在卷曲時保持邊部對齊。某酸軋機組采用了德國EMG 公司8 套BMI2-CP 系列電感式CPC 設備。
電感式CPC 特點:帶鋼通過檢測框架時與框架不接觸;傳感器無移動部件,其是無損耗和免維護的;基于檢測原理,光線、潮氣、油霧和邊浪及帶鋼高度變化等對檢測框架幾乎沒有任何影響。
電感式CPC 主要組成部分包括:電感式測量框架、控制器、線性位移傳感器KLW、伺服閥、液壓缸、液壓站等幾部分。
帶鋼位置傳感器包含兩對線圈,它們被固定在一個矩形框架內(nèi),對稱安裝在機組中心線上。每對傳感器分別用于檢測帶鋼的一個邊,其中一個傳感器用作發(fā)射線圈,相對應的另一個用作接收線圈。發(fā)射線圈施加激勵信號,帶鋼在框架內(nèi)位置發(fā)生偏移,兩個接收線圈的磁通量差值轉換成0~9 V 直流電壓,正比于偏移量,控制系統(tǒng)根據(jù)偏移量運算,輸出電流信號控制伺服閥驅動液壓缸動作,這時糾偏輥做相應轉動,輥子與帶鋼之間的摩擦力使帶鋼反向運動,直到帶鋼回到中心位置[1]。
設備密集的部位進出帶距離較短,可以安裝比例型糾偏系統(tǒng),如圖1。其工作原理:糾偏輥在進帶平面上圍繞一個固定轉軸轉動,靠摩擦力將出帶部分做橫移運動,使帶鋼回到中心位置上來。比例型糾偏輥能糾正出帶的位置,但不能糾正進帶的偏差[2]。糾偏機架的調節(jié)距離與帶鋼運行時的偏移量與成比例,進帶和出帶與轉動平面成90°。
圖1 比例調節(jié)糾偏機架
在自由進帶距離較長的情形下,可運用積分調節(jié)糾偏機架,利用的原理是帶鋼運行的趨勢總是與糾偏輥中心線保持垂直,如下頁圖2。當帶鋼出現(xiàn)偏差時糾偏輥會擺動一個角度,當輥軸與進帶板中心線垂直時,板帶停止移動。積分調節(jié)糾偏機架一般用于酸洗槽和水平活套。積分式糾偏優(yōu)點是調節(jié)精度高,但是響應時間慢。
通過兩根傾斜的連桿來轉動裝有糾偏輥的機架,使帶鋼與輥軸之間形成一定的角度(積分調節(jié)部分),同時又能使帶鋼橫向移動(比例調節(jié)部分),連桿在進帶端形成一個虛交點;兩者組合構成了比例積分調節(jié),如圖3。這種類型除了對出帶位置進行精確的糾正之外,對進帶也有一定糾正效果。
圖2 積分調節(jié)糾偏機架
圖3 比例積分調節(jié)糾偏機架
首鋼京唐某酸軋機組采用EMG 糾偏系統(tǒng)。其生產(chǎn)線由開卷、焊接、酸洗、切邊剪、六輥連軋機等主要過程組成[3]。整條生產(chǎn)線共投入8 套糾偏系統(tǒng),如表1 所示。其中6 號CPC 和8 號CPC 為高精度糾偏,6 號CPC 保證帶鋼進入切邊剪時保持對中,防止兩側切邊不一致引起跑邊和斷裂,8 號CPC 安裝在軋機入口,目的是保證帶鋼在軋機內(nèi)沿中心線軋制防止斷帶。
表1 糾偏輥布置
控制框圖如圖4 所示。當帶鋼經(jīng)過測量框架BMI2-CP 時,兩側的接收線圈信號接入框架內(nèi)的信號處理板BMI2.11.1,經(jīng)過處理后通過CANBUS總線傳遞給本地控制柜CPU MCU24.1,CPU 根據(jù)位置偏差信號實時運算,從伺服放大板DAU16 輸出0±300 mA 電流信號到液壓伺服閥SV1-10,伺服閥驅動液壓缸動作,直到帶鋼的位置回到中心。液壓缸的位置由KLW 行程傳感器檢測,行程傳感器實際是一個滑線變阻器,該反饋值輸入到控制柜用于顯示和計算[4]。PLC 與控制柜通過硬線接口通訊,系統(tǒng)READY OK、系統(tǒng)報警等用于生產(chǎn)線連鎖,HMI 畫面有帶鋼位置、液壓缸位置、遠程/本地模式、手動/自動/對中模式、兩側移動等顯示和操作按鈕。本地控制柜有操作面板ECU01,經(jīng)RS232 與MCU24.1 通訊,面板可以更改模式、移動液壓缸,液晶屏可以顯示測量參數(shù)、修改設置參數(shù)。
圖4 糾偏系統(tǒng)控制框圖
控制柜內(nèi)模塊,MCU24.1 為CPU,是整個糾偏控制系統(tǒng)的核心,內(nèi)置控制程序,根據(jù)測量位置偏差,實時計算所需的伺服輸出電流值。X1 為程序和參數(shù)下載接口,X2 為MCU24.1 與測量框架內(nèi)信號處理板BMI2.11.1 接口,CANBUS 總線方式,X3 接口是控制柜與現(xiàn)場操作面板ECU01 的RS232 接口。DAU16是模擬輸出模塊,輸出到伺服閥的電流信號和到PLC 的帶鋼位置及液壓缸位置信號。選擇±300 mA電流輸出到伺服閥時,R1 可以調節(jié)零點。ADP01.1主要是KLW 信號輸入、PLC 帶速及精調系統(tǒng)KLW信號輸入(雙重糾偏)等,系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)字量輸入和輸出等。DEA01 是數(shù)字輸入輸出模塊,輸入PLC 系統(tǒng)發(fā)出的模式選擇、液壓缸移動信號,輸出當前模式、系統(tǒng)報警、ready 等信號到PLC。
在切邊剪和軋機入口處的糾偏精度要求很高,使用雙重糾偏系統(tǒng)。具體是5 號CPC 與6 號CPC,7號CPC 與8 號CPC 構成雙重糾偏系統(tǒng)。例如5 號CPC 為對中粗調,盡可能大范圍糾正進帶偏差,6 號CPC 為對中精調,小范圍糾正后面的偏差。6 號CPC連續(xù)監(jiān)測帶鋼偏差,并考慮了兩套系統(tǒng)間的帶速和間距,計算出時間差;將6 號CPC 測量的KLW 變化偏差值自動迭加到5 號CPC 修正帶鋼位置,使兩套系統(tǒng)協(xié)調工作。由于精調系統(tǒng)糾正偏差量極小,從而能保證精確地將帶鋼直線送入切邊剪。其中,帶速由PLC 經(jīng)模擬量輸出模塊實時發(fā)送至ADP01.1,間距在P034 參數(shù)中設置1 638 cm。
1)倒車模式優(yōu)化。酸洗工藝段在長時間停機后,漂洗槽內(nèi)的帶鋼長時間被脫鹽水浸泡,表面會產(chǎn)生大量銹斑即停車斑,此時需要將漂洗槽內(nèi)的帶鋼倒回到酸洗槽重新酸洗去斑。本機組設計有自動倒車功能,漂洗槽長度共18 m,倒車時先以20 m/min 速度倒帶18 m,然后以20 m/min 速度正向前進18 m,此時倒車順控執(zhí)行完畢。倒帶時相當于糾偏輥在檢測框架出口側,這樣輥子移動可能會讓帶鋼偏移越來越大[5]。因此程序設計是,倒車順控開始時,PLC向3 號CPC、4 號CPC 發(fā)送對中模式指令倒車18 m,此時糾偏輥處于機械中心不起糾偏作用,正向前進時PLC 向3 號CPC、4 號CPC 發(fā)送自動模式指令前進18 m,此時糾偏系統(tǒng)正常糾偏。
2)切邊剪兩側切邊寬度不一致。帶鋼經(jīng)過切邊剪時,兩側切出的廢邊寬度不一致,當切邊量較小時,一側容易切不到或者出現(xiàn)斷邊、堵邊等。首先測量框架中心是否與產(chǎn)線中心重合,如果不重合,調整P010 參數(shù)使系統(tǒng)自動將安裝偏差計算在內(nèi)。其次,在檢測框架內(nèi)無帶鋼時,查看操作面板上的兩側帶鋼位置電壓M002 和M003,標準均為9 V。如果不是或偏差較大,調整框架內(nèi)的信號處理板BMI2.11.1上的電位計R1 和R2,R1 調整放大倍數(shù),R2 調整偏差,直到M002 和M003 的值均為9 V。通過機械位置補償和無帶鋼標定,帶鋼經(jīng)過切邊剪時兩側切邊量變?yōu)橐恢隆?/p>
3)通過CPC 檢測偏差優(yōu)化產(chǎn)線控制程序。5 號CPC 和6 號CPC 為切邊剪前的聯(lián)合精調糾偏,當來料鐮刀彎過大時,糾偏輥反復動作,進入切邊剪的帶鋼會出現(xiàn)瞬時偏移量大的情況,經(jīng)常會造成切邊不良。PLC 實時檢測5 號CPC 檢測框架的帶鋼偏移量,經(jīng)過一定算法分析,判斷來料鐮刀彎較大時,自動給出限速指令,本機組設計為60 m/min,鐮刀彎低速經(jīng)過切邊剪,過檢查臺后限速解除。一方面低速時帶鋼與輥面摩擦力加大,減少了跑偏的幾率,另一方面,帶鋼低速運行可以讓CPC 來得及調整,避免反復動作形成震蕩[6]。
酸軋機組使用的電感式CPC 對中精度高、便于控制、固定式、非接觸、耐污染、自調節(jié)、事故率低,基本可以做到免維護。板材自動糾偏裝置在冷軋酸軋中的廣泛應用,使帶鋼在生產(chǎn)中對中精度大大提高,保證了設備的穩(wěn)定運行和控制精度,提高了整個機組的生產(chǎn)速度和成品率,減少了故障停機時間,使生產(chǎn)線能夠連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。