羅業(yè)民,蔣文利,吳永強(qiáng), 王寶文,李成斌,楊 闖
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金屬地下礦山有軌運(yùn)輸頂部裝礦技術(shù)研究與應(yīng)用
羅業(yè)民,蔣文利,吳永強(qiáng), 王寶文,李成斌,楊 闖
(河鋼集團(tuán)灤縣常峪鐵礦有限公司,河北 灤縣 063700)
對(duì)金屬地下礦山有軌運(yùn)輸裝礦方式進(jìn)行了研究,提出了地下礦山有軌運(yùn)輸頂部裝礦新型應(yīng)用技術(shù),并從裝礦工藝、工程結(jié)構(gòu)、工程經(jīng)濟(jì)等方面分析研究了頂部裝礦技術(shù),確定了頂部裝礦基本工藝參數(shù),解決了有軌運(yùn)輸系統(tǒng)不連續(xù)裝礦問題,工程實(shí)踐中提高裝礦效率20%以上,降低裝礦成本3%以上,驗(yàn)證了頂部裝礦技術(shù)的可行性及經(jīng)濟(jì)合理性。
頂部裝礦;有軌運(yùn)輸;連續(xù)裝礦;金屬地下礦山
目前,金屬地下礦山有軌運(yùn)輸普遍采用側(cè)部裝礦方式,即采區(qū)溜井靠近運(yùn)輸巷道側(cè)幫,在運(yùn)輸巷道側(cè)幫施工與采區(qū)溜井底部礦倉相通的給礦機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)并安裝振動(dòng)給礦機(jī),采區(qū)溜井中的礦石經(jīng)給礦機(jī)裝入列車車廂內(nèi)。裝礦時(shí)列車停止,一節(jié)車廂裝滿后列車啟動(dòng)行駛至下一節(jié)車廂裝礦位置停車,給礦機(jī)開始裝車,如此重復(fù)直至整列車裝滿為止,裝滿一節(jié)車廂機(jī)車需至少啟停兩次[1]。側(cè)部裝礦方式的缺點(diǎn)是裝礦時(shí)需頻繁的啟車與停車,操作管理較復(fù)雜,裝車時(shí)間較長,裝礦效率相對(duì)較低。為克服裝礦時(shí)頻繁的啟車與停車,簡化操作程序,提高裝礦效率,降低運(yùn)行成本,研究頂部裝礦方式很有意義。
采區(qū)礦石溜井位于運(yùn)輸巷道頂部,在運(yùn)輸巷道頂部施工與溜井底部礦倉相通的設(shè)備基礎(chǔ)并安裝給礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī),溜井中的礦石經(jīng)給礦閘門或給礦機(jī)裝入列車車廂內(nèi)。裝礦時(shí)列車以較低的速度勻速移動(dòng),給礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī)連續(xù)給礦,直至一列車裝完后給礦閘門或給礦機(jī)停止給礦。
頂部裝礦系統(tǒng)位于運(yùn)輸巷道的頂部,要求給礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī)臺(tái)板與礦車橫向垂直,其中心位于礦車軸線上。頂部裝礦系統(tǒng)的主要構(gòu)成有:礦石溜井下部礦倉、給礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī)基礎(chǔ)、給礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī)、給礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī)檢修平臺(tái)等。頂部裝礦系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。
頂部裝礦系統(tǒng)放礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī)給礦口距電機(jī)車頂面不小于300 mm,距礦車車廂上沿的距離宜為300~350 mm。
為降低給礦口卡堵概率,給礦機(jī)給礦口寬度與物料粒度之比不宜小于2.5[2]。當(dāng)給礦口寬度與物料粒度之比不小于2.5時(shí),給礦裝置可選用放礦閘門或振動(dòng)給礦機(jī),宜優(yōu)先選用放礦閘門;當(dāng)給料口寬度與物料粒度之比小于2.5時(shí),應(yīng)選用振動(dòng)給礦機(jī)給礦[3]。
頂部裝礦技術(shù)以司家營某金屬地下礦山為工程實(shí)例進(jìn)行了實(shí)施與應(yīng)用,取得了較好效果。該礦年產(chǎn)鐵礦石500萬t,井下有軌運(yùn)輸系統(tǒng)原設(shè)計(jì)采用側(cè)部裝礦方式,選用1.2 m×2的雙臺(tái)板振動(dòng)給礦機(jī),功率為13 kW,技術(shù)生產(chǎn)能力為1500 t/h。該礦運(yùn)輸?shù)V車車廂容積為10 m3,一列車共10節(jié)車廂,裝滿系數(shù)為0.85時(shí),一列車的載運(yùn)能力為187 t。
側(cè)部裝礦給礦機(jī)裝滿一列車的時(shí)間1=187÷1500= 7.48 min,裝滿一節(jié)車廂的移車時(shí)間2= 0.5 min。一列車總裝車時(shí)間=1+92=11.98 min。
頂部裝礦給礦機(jī)給礦口寬度選取1.8 m,給礦機(jī)技術(shù)生產(chǎn)能力為1300 t/h[4],裝滿一節(jié)車廂的時(shí)間1=187÷10÷1300=0.863 min,給礦機(jī)在車廂間的停頓時(shí)間2= 0.07 min。一列車總裝車時(shí)間=101+92=9.26 min。
明顯可以看出,頂部裝礦方式裝礦效率比該礦原設(shè)計(jì)選用的側(cè)部裝礦方式效率要高。
兩種裝礦形式設(shè)備參數(shù)見表1[5],兩種裝礦形式運(yùn)行成本見表2。
表2表明,該礦頂部裝礦單位成本比側(cè)部裝礦單位成本要低。
表1 兩種裝礦形式設(shè)備運(yùn)行參數(shù)
表2 兩種裝礦形式運(yùn)行成本比較
(1) 頂部裝礦技術(shù)是井下有軌運(yùn)輸裝礦系統(tǒng)的另一種形式,也是一種新的應(yīng)用技術(shù),它解決了傳統(tǒng)側(cè)部裝礦不能連續(xù)裝礦的問題,該技術(shù)已在司家營某金屬地下礦山進(jìn)行了實(shí)施與應(yīng)用,取得了良好的應(yīng)用 效果。
(2) 從應(yīng)用實(shí)例看,相比側(cè)部裝礦方式,頂部裝礦方式裝礦效率高出20%以上,而裝礦噸礦成本低3%以上。
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(2018?12?11)
羅業(yè)民(1981—),男,湖北大悟人,碩士研究生,高級(jí)工程師、礦業(yè)工程一級(jí)建造師,主要從事礦山生產(chǎn)技術(shù)研究與管理工作,Email: luoyemin@qq.com。