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    褐煤還原酸浸鋅冶煉鈷渣焙砂的試驗研究

    2019-07-08 07:45:46朱坤娥姚現(xiàn)召
    中國資源綜合利用 2019年6期
    關鍵詞:酸量冶煉廠褐煤

    朱坤娥,姚現(xiàn)召,閆 麗,李 賀

    (北京礦冶科技集團有限公司,北京 100160)

    目前,國內(nèi)外濕法煉鋅廠的除鈷方法大致分為兩類,一類是采用特殊有機試劑(如黃藥、α-亞硝基-β萘酚等)沉鈷,另一類是添加砷鹽、銻鹽和錫鹽等做活化劑的鋅粉或合金鋅粉置換除鈷法。國內(nèi)有株冶、開封冶煉廠、會澤鉛鋅礦等廠家采用黃藥除鈷法;日本、澳大利亞和中國中冶、紫金等鋅冶煉廠采用萘酚法沉鈷。砷鹽銻鹽除鈷后,渣回收工藝也常添加有機物再沉鈷[1]。

    我國的鈷資源匱乏,人們需要對有機鈷渣進行有效回收。目前,針對鈷渣,常用稀酸洗鋅-硫酸化焙燒-還原浸出-萃取除雜的工藝獲得較純的硫酸鈷溶液[2-3]。但是,焙燒渣大多含有高價鈷氧化物,需添加SO2或Na2SO3進行還原浸出。其間不可避免地放出刺激性氣體SO2,長期接觸會對人體呼吸道、肺等造成嚴重傷害,并且SO2氣體在酸性溶液中具有腐蝕性,導致整套浸出設備需進行防腐處理,增加了工藝設備的復雜性和成本。

    北京礦冶研究總院冶金所經(jīng)過大量試驗,研發(fā)出更為清潔的添加劑褐煤,用于高價鈷氧化物的浸出[4]。本文針對我國內(nèi)蒙某鋅冶煉廠鈷渣酸洗-焙燒后含有高價鈷氧化物的燒渣進行還原浸出研究,以Na2SO3和褐煤進行浸出試驗對比,并開發(fā)出配套的褐煤浸出工藝,具有經(jīng)濟、環(huán)保等優(yōu)勢。

    1 試驗原料與方法

    試驗采用的原料為某鋅冶煉廠鈷渣,經(jīng)過本實驗室酸洗鋅-500℃焙燒處理后的具有工藝代表性的鈷焙砂,其成分如表1所示。

    表1 試驗原料鈷焙砂化學成分

    從表1可以看出,鋅冶煉鈷渣經(jīng)酸洗-焙燒工藝處理后,焙砂Co含量為27%,含Zn、Fe分別為6%~7%,另外還包含少量銅、鎘等元素。焙砂XRD分析檢測結果顯示(見圖1),焙砂主要成分為硫酸鈷、硫酸鐵和鐵酸鋅,對焙砂中Co的進行化學物相分析,可以得出58%的鈷以硫酸鈷形式存在,27%為氧化亞鈷,約13%為氧化高鈷和其他形式鈷,如表2所示。

    還原浸出試驗于燒杯中進行,采用帶溫控攪拌的電加熱器加熱。浸出一定時間后過濾洗滌渣,濾液和濾渣分別送樣分析。過程中添加的浸鈷劑亞硫酸鈉和褐煤均為分析純。

    2 結果與討論

    2.1 Na2SO3還原浸出試驗

    本試驗采用工業(yè)常用的Na2SO3作為原料。還原浸出試驗條件為:液固比4、15 g焙砂、硫酸12 g、85℃下以400 r/min浸出3 h。

    圖1 焙砂XRD分析結果

    表2 焙砂鈷化學物相

    2.1.1 Na2SO3用量條件試驗

    由表3可得,Na2SO3的加入有利于Co的浸出。當Na2SO3用量為2 g,Co的浸出率可達97%。繼續(xù)增加Na2SO3用量,Co浸出率變化不大,因此Na2SO3用量為2 g較為合適。

    2.1.2 酸量條件試驗

    從表4可知,提高初始酸度酸量,Co的浸出率不斷增加。但是,酸量升高,后續(xù)處理成本升高,因此,綜合考慮Co的浸出率及后續(xù)處理工藝,選擇酸加入量11 g,Na2SO3加入量2 g,85℃還原浸出3 h,浸出渣含鈷約9%,鈷浸出率97%。

    2.2 褐煤還原浸出試驗

    2.2.1 酸量條件試驗

    試驗條件:根據(jù)前期試驗情況,選擇褐煤添加量6 g,95℃下以浸出5 h,其他條件同Na2SO3還原浸出試驗條件。

    表3 Na2SO3用量對Co浸出效果的影響

    表4 硫酸用量對Na2SO3浸出Co的影響

    表5 硫酸用量對褐煤浸出Co的影響

    試驗發(fā)現(xiàn),采用添加劑褐煤進行還原浸出鈷渣,浸出效果和Na2SO3還原浸出一樣好。浸出過程中沒有二氧化硫氣體放出,操作環(huán)境大大改善,更加環(huán)保防腐,操作簡易。

    從表5可以看出,降低酸量還原浸出鈷渣,鈷的浸出率不斷降低。當硫酸用量為11 g時,Co浸出效果仍然可以滿足回收率的要求,達到99.8%,同時鐵的浸出率也較低,對后續(xù)處理工藝有益。但當硫酸用量為10 g時,鈷的浸出率大大降低。因此,選擇硫酸用量11 g,同Na2SO3還原浸出硫酸消耗相同,即酸耗734 kg/t焙砂。

    2.2.2 添加劑用量條件試驗

    表6 褐煤用量對焙砂鈷浸出效果的影響

    由表6可知,添加劑褐煤的加入量對還原浸出效果影響比較明顯,添加劑褐煤加入量為2 g,鈷的浸出率僅為85.00%;添加劑褐煤加入量為3 g,鈷浸出率增加到99.47%;添加劑用量繼續(xù)增加,鈷浸出率沒有明顯變化。因此,選擇添加劑褐煤加入量200 kg/t焙砂。

    2.2.3 溫度條件試驗

    表7 溫度對焙砂鈷浸出效果的影響

    從表7可以看出,相同時間內(nèi)浸出,95℃浸出效果好于88℃。95℃以上再提高溫度沒有意義。

    2.2.4 浸出時間條件試驗

    由表8可以看出,本試驗對反應時間要求相對較長,浸出時間在5 h以上,鈷的浸出率達到99.8%。減少反應時間,鈷的浸出率降低。

    因此,推薦浸出試驗條件:液固比4、硫酸用量730 kg/t焙砂、添加劑用量170 kg/t焙砂、攪拌速度400 r/min、95℃條件下浸出時間5 h,渣中Co含量可降至低于0.09%,渣計鈷浸出率可以達到 99.8%。

    表8 時間對焙砂鈷浸出效果的影響

    3 結論

    針對鋅冶煉廠鈷渣酸洗-焙燒后焙砂,采用褐煤添加劑,其浸出效果與Na2SO3還原浸出效果相同。兩種添加劑浸鈷,浸渣Co含量均降至<0.10%,渣計鈷浸出率達到99%。推薦的浸出試驗條件為:液固比4、硫酸用量734 kg/t焙砂、褐煤用量200 kg/t焙砂、攪拌速度400 r/min、95℃條件下浸出時間5 h。

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