中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)有限公司 山東青島 266300
在石油化工工藝流程中大型往復(fù)壓縮機(jī)組應(yīng)用范圍廣泛,催化重整、加氫等煉油裝置中更是需要大型往復(fù)壓縮機(jī)組來(lái)達(dá)到工藝要求。隨著往復(fù)壓縮機(jī)組機(jī)型的增大,機(jī)組設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)難度也成倍增加,機(jī)組安裝施工中會(huì)出現(xiàn)諸多不可預(yù)見(jiàn)性難題和故障。
華北石化340萬(wàn)t/a渣油加氫處理裝置的新氫壓縮機(jī)組的型號(hào)為:4M150-57/21.88-221.99,四列氣缸采用對(duì)稱(chēng)平衡方式布置,機(jī)組總質(zhì)量達(dá)260t。新氫往復(fù)式壓縮機(jī)組為四列四級(jí)壓縮,氣缸為水平雙作用,進(jìn)排氣口按上進(jìn)、下出布置,每級(jí)出口設(shè)置獨(dú)立安全閥。機(jī)組雙層布置,主機(jī)在樓上,輔機(jī)、水站、油站等位于樓下(冷卻器、分離器等位于廠房外)?;钊麠U與十字頭的連接采用液壓緊固方式;曲軸箱地腳螺栓采用盾式結(jié)構(gòu),為預(yù)埋式;壓縮機(jī)與電動(dòng)機(jī)直聯(lián),采用剛性聯(lián)軸器。
考慮到壓縮機(jī)組安裝周期較長(zhǎng),因施工程序限制潤(rùn)滑系統(tǒng)無(wú)法及時(shí)投用等因素,可能導(dǎo)致機(jī)組關(guān)鍵運(yùn)轉(zhuǎn)部位潤(rùn)滑油流失,遂定期用油壺對(duì)十字頭滑道處、大頭瓦等處添加潤(rùn)滑油。日常盤(pán)車(chē)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其中兩臺(tái)機(jī)組在盤(pán)車(chē)過(guò)程中連續(xù)發(fā)出刺耳的異響,聲音來(lái)自主機(jī)內(nèi)部。受現(xiàn)場(chǎng)施工條件限制,無(wú)法準(zhǔn)確判斷聲音發(fā)出位置,根據(jù)其音色初步判斷為金屬摩擦產(chǎn)生。為解決設(shè)備異響問(wèn)題,徹底消除安全隱患,研究決定從壓縮機(jī)工作原理、零部件材質(zhì)、輔助潤(rùn)滑系統(tǒng)、主機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及安裝方法等方面逐步分析,徹底排查解決問(wèn)題。
異響源自盤(pán)車(chē)時(shí)運(yùn)動(dòng)部件的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程,分析音色確認(rèn)聲音為金屬摩擦發(fā)出。根據(jù)往復(fù)式壓縮機(jī)結(jié)構(gòu),首先推測(cè)為主軸瓦與曲軸、連桿小頭瓦與十字頭銷(xiāo)等處配合間隙過(guò)小,致使配合部件接觸面過(guò)大,產(chǎn)生摩擦并發(fā)出異響。查看安裝檢查記錄,顯示各部件配合間隙正常,符合設(shè)計(jì)要求,沒(méi)有產(chǎn)生異響的可能。其次,考慮運(yùn)動(dòng)部件的運(yùn)動(dòng)軌跡和壓縮機(jī)本身設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)特點(diǎn),推測(cè)有以下幾種可能,并有針對(duì)性地制定了排查及處理方案。
3.1.1 異響產(chǎn)生原因
中間接筒刮油環(huán)側(cè)壓蓋螺栓所緊固的力矩不均勻,導(dǎo)致刮油環(huán)安裝后存在傾斜,刮油環(huán)傾斜角度過(guò)大與活塞桿接觸刮蹭,使活塞桿運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生異響。
3.1.2 檢查、處理方案
打開(kāi)中間接筒邊蓋,檢查活塞桿表面是否有摩擦痕跡;拆卸刮油環(huán),檢查刮油環(huán)內(nèi)圈是否存在刮痕。經(jīng)檢查,活塞桿表面無(wú)摩擦痕跡,刮油環(huán)內(nèi)圈亦無(wú)磨損痕跡,確認(rèn)異響并非由活塞桿與刮油環(huán)刮蹭產(chǎn)生。
3.2.1 異響產(chǎn)生原因
十字頭滑道與十字頭之間存在金屬固體顆粒,當(dāng)十字頭在滑道上進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),由于十字頭自重以及在連桿的作用力下,摩擦產(chǎn)生異響。
3.2.2 檢查、處理方案
打開(kāi)曲軸箱滑道端邊蓋,用塞尺復(fù)查十字頭與滑道間隙。首先,檢查各列下滑道與十字頭間隙,用0.02mm塞尺檢查無(wú)法塞入,由此可判定下滑道與十字頭間無(wú)異物。然后,檢查上滑道與十字頭間隙,經(jīng)檢查,其間隙值與安裝時(shí)的間隙值相符,由此可確認(rèn)異響不是產(chǎn)生于該處。
3.3.1 異響產(chǎn)生原因
氣缸處進(jìn)、排氣閥未安裝,且閥蓋處O型密封圈已經(jīng)拆除,進(jìn)、排氣緩沖罐的進(jìn)、出口端裝有盲板,盤(pán)車(chē)過(guò)程中產(chǎn)生的壓縮空氣無(wú)法泄壓,達(dá)到一定壓力后通過(guò)閥蓋處的狹小空隙排出,壓縮空氣帶動(dòng)閥蓋振動(dòng)產(chǎn)生異響。
3.3.2 檢查、處理方案
拆除進(jìn)氣閥蓋頂端卸荷器,使氣缸內(nèi)部與大氣連通,消除活塞壓縮氣體的條件,盤(pán)車(chē)檢查是否還有異響產(chǎn)生。經(jīng)檢查,拆除卸荷器后盤(pán)車(chē)時(shí)異響依然存在,排除壓縮空氣帶動(dòng)閥蓋振動(dòng)產(chǎn)生異響的可能。
3.4.1 異響產(chǎn)生原因
曲軸箱驅(qū)動(dòng)端的邊蓋無(wú)定位銷(xiāo),安裝中上、下邊蓋產(chǎn)生偏移,導(dǎo)致兩邊蓋與曲軸間隙過(guò)小,旋轉(zhuǎn)過(guò)程中曲軸與邊蓋產(chǎn)生徑向接觸、摩擦,發(fā)出異響。曲軸箱后邊蓋與曲軸裝配結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)圖1。
圖1 曲軸箱后邊蓋與曲軸裝配示意圖
3.4.2 檢查、處理方案
拆除曲軸箱驅(qū)動(dòng)端上下邊蓋后,檢查曲軸表面、兩邊蓋是否有摩擦痕跡。經(jīng)檢查,曲軸與邊蓋徑向方向無(wú)摩擦痕跡,確認(rèn)該處不是異聲產(chǎn)生部位。
3.5.1 異響產(chǎn)生原因
壓縮機(jī)曲軸重量達(dá)12t。為提高潤(rùn)滑油潤(rùn)滑效果,壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家將主軸瓦處的潤(rùn)滑油孔設(shè)計(jì)在主軸瓦下端(詳見(jiàn)圖2),安裝曲軸時(shí)主軸瓦處只添加了少量的潤(rùn)滑油,而較長(zhǎng)的安裝周期和特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)加速了潤(rùn)滑油流失,使得曲軸與主軸瓦的接觸面缺少潤(rùn)滑油(此時(shí)潤(rùn)滑油系統(tǒng)外循環(huán)工作還未完成;同時(shí),因?yàn)樵O(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)原因,機(jī)油壺?zé)o法將潤(rùn)滑油加至主軸瓦處),因而在盤(pán)車(chē)過(guò)程中曲軸與主軸瓦在缺少潤(rùn)滑油的情況下摩擦產(chǎn)生異響。
圖2 主軸瓦裝配示意圖
3.5.2 檢查、處理方案
由于潤(rùn)滑油系統(tǒng)外部循環(huán)沖洗工作還在進(jìn)行中,潤(rùn)滑油系統(tǒng)中的潤(rùn)滑油無(wú)法通過(guò)該位置。研究決定潤(rùn)滑油系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)沖洗工作開(kāi)始后再進(jìn)行盤(pán)車(chē),以確認(rèn)是否還存在異響。
壓縮機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)沖洗工作開(kāi)始后,對(duì)發(fā)出異響的兩臺(tái)壓縮機(jī)組進(jìn)行了盤(pán)車(chē)操作,壓縮機(jī)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)5min,無(wú)任何異響產(chǎn)生。結(jié)果表明,異響是由于壓縮機(jī)組主軸瓦下瓦與曲軸接觸面缺少潤(rùn)滑油,導(dǎo)致摩擦阻力增大所致。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),該壓縮機(jī)組主軸瓦處潤(rùn)滑油系統(tǒng)采用了新型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),將潤(rùn)滑油孔位置由上軸瓦處移到下軸瓦底部,優(yōu)化了機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中主軸瓦處的潤(rùn)滑效果。但潤(rùn)滑油孔處于低端的設(shè)計(jì)在一定程度上加速了潤(rùn)滑油的流失,該種設(shè)計(jì)要求定期運(yùn)行潤(rùn)滑油系統(tǒng),確保主軸瓦處有足夠的潤(rùn)滑油。
新氫壓縮機(jī)異響問(wèn)題處理的過(guò)程是對(duì)往復(fù)式壓縮機(jī)工作原理、零部件材質(zhì)、輔助潤(rùn)滑系統(tǒng)、主機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),以及安裝方法深入研究的過(guò)程。通過(guò)闡述壓縮機(jī)組異響問(wèn)題的分析和處理過(guò)程,明確了往復(fù)式壓縮機(jī)安裝過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)以及注意事項(xiàng),對(duì)壓縮機(jī)安裝方法的完善及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的優(yōu)化具有一定借鑒意義。