田建勇
【摘 要】油田注水是油田開發(fā)過程中提升地層壓力、提高油田采收率的重要手段之一。注水井管理技術(shù)水平的高低決定了油田開發(fā)效果的好壞,同時也決定了油田開發(fā)壽命的長短。目前,多數(shù)注水壓力靠泵出口閥門或回流閥門手動控制來改變管網(wǎng)特性曲線進而調(diào)節(jié)泵的排量,這樣的調(diào)節(jié)方式電能損失大,泵閥門磨損嚴重,泵維修頻繁。文章提出將注水泵變頻器接入現(xiàn)有的數(shù)字化系統(tǒng),通過現(xiàn)場的RS485總線Moddbus協(xié)議采集管線壓力數(shù)據(jù)和變頻器工況數(shù)據(jù),利用注水站點的PLC進行PID自動控制,實現(xiàn)自動穩(wěn)壓注水。降低了能耗、減輕了工人工作強度、穩(wěn)定了管線壓力、提高了注水質(zhì)量及減少設(shè)備損耗。
【關(guān)鍵詞】注水;自動穩(wěn)壓;Modbus協(xié)議;PID控制
【中圖分類號】TE357.6 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)05-0074-02
1 簡介
1.1 注水概況
油田開發(fā)過程中地層能量不斷衰減,常用的注水方式是保持地層能量進行開發(fā)的。通常,注水壓力靠泵出口閥門或回流閥門手動控制來改變管網(wǎng)特性曲線,進而調(diào)節(jié)泵的排量,這種方式難以達到泵的最佳工況點,管網(wǎng)運行效率低,電能損失大,泵閥門磨損嚴重,泵維修頻繁。
目前,長慶油田分公司第一采油廠已推廣變頻技術(shù),通過數(shù)字化建設(shè),采集了注水站點流量及壓力數(shù)據(jù),建設(shè)了SCADA平臺。因此,本文提出利用現(xiàn)有的變頻器、PLC控制器和SCADA平臺開發(fā)一個平臺,通過SCADA平臺下發(fā)指令,PLC控制變頻器,實現(xiàn)遠程自動穩(wěn)壓控制,使管網(wǎng)壓力保持穩(wěn)定,延長設(shè)備使用壽命,減輕人工勞動強度,降低能耗。
1.2 PID控制
PID控制(比例—積分—微分控制器)是工業(yè)控制應(yīng)用領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛、適應(yīng)性最強的控制方法,它是一種閉環(huán)自動控制技術(shù),通過測量、比較和執(zhí)行3個部分對被控量進行控制。將被控變量的實際值與期望值相比較得出偏差,再利用偏差糾正系統(tǒng)的響應(yīng),執(zhí)行調(diào)節(jié)控制。PID控制器由比例單元P、積分單元I和微分單元D組成。PID控制的基礎(chǔ)是比例控制;積分控制可消除穩(wěn)態(tài)誤差,但有可能增加超調(diào);微分控制可加快大慣性系統(tǒng)響應(yīng)速度及減弱超調(diào)趨勢。
本文應(yīng)用PID控制將管線壓力作為被控對象,壓力測量值作為反饋信號,通過自動調(diào)節(jié)變頻器工作頻率來達到自動穩(wěn)壓注水的目的。
2 設(shè)備硬件
2.1 注水站設(shè)備及工藝要求
以杏河作業(yè)區(qū)杏三撬注水站為例,現(xiàn)場由1臺“藍海華騰”E5-H變頻器拖動2臺315 kW三相異步電機的注水泵,將罐中的水泵出,為所轄50多個口井注水。為保證注水量,總匯管壓力控制為18 MPa,壓力波動不能超過±0.5 MPa。目前,通過人工開關(guān)回流閥控制總匯管壓力,增加了人工,不能根據(jù)管線壓力實時調(diào)節(jié),管線壓力波動較大,不能滿足工藝要求。
2.2 數(shù)據(jù)采集及線路情況
目前,長慶油田分公司第一采油廠已開始數(shù)字化建設(shè),杏三撬站內(nèi)有“安控”E40PLC控制器1臺,站內(nèi)壓力、流量數(shù)據(jù)已通過RS485總線Modbus協(xié)議采集,上傳至SCADA平臺。變頻器數(shù)據(jù)未采集,也沒有敷設(shè)控制線路,也就是說目前只采集了站內(nèi)流量和壓力數(shù)據(jù),并未采集變頻器運行數(shù)據(jù),也沒有對變頻器進行控制。本文提出將變頻器接入現(xiàn)有的SCADA平臺,對變頻器工況進行監(jiān)控,同時接入控制線路,通過平臺將注水泵變頻器納入SCADA控制。
3 方案制訂
3.1 信號及控制線纜敷設(shè)
要實現(xiàn)對變頻器的控制,需要敷信號及控制線纜。在變頻器和PLC之間敷設(shè)2組信號線、2組控制線纜,要求都為地埋線。
3.2 控制方案
在注水站內(nèi)工頻運行的“藍海華騰”E5-H變頻器與站內(nèi)已經(jīng)安裝的“安控”E40系列PLC設(shè)備之間敷設(shè)通信及控制電纜,編寫PLC程序,采用閉環(huán)PID自動調(diào)節(jié)。在SCADA平臺設(shè)定目標壓力,現(xiàn)場壓力變送器采集實時壓力數(shù)據(jù),將采集到的壓力數(shù)據(jù)和控制目標相比較得出偏差,再由PID控制器計算得到輸出值,將輸出值發(fā)送給變頻器控制頻率,從而使現(xiàn)場壓力達到目標壓力??刂圃韴D如圖1所示。
需要注意的是,本系統(tǒng)中管線壓力數(shù)據(jù)通過RS485總線采集,不是常見的模擬量信號反饋方式,這就需要編寫控制程序時,將壓力數(shù)據(jù)進行格式處理,便于PID計算。
4 開發(fā)SCADA上位機控制界面
為了方便員工操作和監(jiān)視系統(tǒng)運行情況,開發(fā)注水泵控制界面,實現(xiàn)壓力設(shè)置、壓力監(jiān)測、變頻器運行監(jiān)測、故障報警等功能(如圖2所示)。
5 編寫控制程序及現(xiàn)場調(diào)試
5.1 編寫控制程序
根據(jù)已制訂的方案,編寫控制程序,程序主要分以下3個部分。①變頻器參數(shù)據(jù)采集,實時監(jiān)控變頻器運行狀態(tài)。②壓力數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化部分,將通過Modbus協(xié)議采集的匯管壓力數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可供PID計算的數(shù)據(jù)格式。③PID控制部分,分為手動和自動控制方式。手動為直接手動給定變頻器工作頻率。自動控制方式為將設(shè)定的控制目標和采集到的實際壓力進行比較,再進行PID計算,得到應(yīng)輸出的控制量,用于控制變頻器。由于壓力反饋數(shù)據(jù)是通過RS845總線采集的,程序編寫過程中壓力數(shù)據(jù)采集周期需小于PID采樣周期,只有這樣,才能保證控制效果。將所編寫的穩(wěn)壓控制程序作為子程序添加到油田公司PLC標準程序中。不影響主程序其他功能的運行,也方便后期維護。
5.2 現(xiàn)場調(diào)試整定PID參數(shù)
通過PID控制器參數(shù)的工程整定方法,整定PID參數(shù)已達到最佳控制效果,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試最終選定比例(P)、微分(I)、積分(D)參數(shù)分別為0.05、10、0.02。
5.3 測試控制效果
經(jīng)測定,當系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運行時可保持管線壓力18 MPa±0.03 MPa(如圖3所示)。設(shè)定新的控制目標,測定重新達到穩(wěn)態(tài)的響應(yīng)速度:當設(shè)定壓力從18.0 MPa重新設(shè)置到17.5 MPa時,重新達到穩(wěn)態(tài)只需要64 s(如圖4所示)。由此可以看出,開發(fā)的自動穩(wěn)壓控制程序具有良好的系統(tǒng)穩(wěn)定性和響應(yīng)速度,達到了之前提出的控制效果。
6 結(jié)語
綜上,本系統(tǒng)將通過RS485總線采集的壓力數(shù)據(jù)作為反饋信號,利用PID調(diào)節(jié),實現(xiàn)了對注水站注水泵壓力的遠程自動穩(wěn)壓控制,系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定性及抗干擾能力。
本系統(tǒng)在杏河作業(yè)區(qū)杏三撬站已經(jīng)投入使用,現(xiàn)場工作人員反映大大降低了工作強度,只需要在值班房就可以對管線壓力進行檢測和控制。系統(tǒng)投入運行以來,管線壓力波動小,已實現(xiàn)自動穩(wěn)壓運行。杏河作業(yè)區(qū)可以通過SCADA平臺對注水站情況遠程監(jiān)控,也可以遠程設(shè)定壓力。
長慶油田分公司第一采油廠在現(xiàn)有的數(shù)字化建設(shè)基礎(chǔ)上,不用加裝模擬量輸出的壓力變送器進行壓力反饋采集,而利用PID控制,實現(xiàn)注水自動穩(wěn)壓,具有一定的推廣性。
參 考 文 獻
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[責任編輯:鐘聲賢]