岳建華 ,李建兵,顧小偉
(1.山東潤澤化工有限公司,山東 東明 274500;2.山東易陽石化節(jié)能裝備有限公司,山東 濟南 250101)
隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,人民的生活水平得到了很大的提高,在國內(nèi)形成了一個龐大的燃料油消費市場。尤其是近幾年快速發(fā)展的農(nóng)業(yè)、汽車工業(yè)和航空運輸業(yè),對各種燃料油的消費量增加很快。與此同時,環(huán)保問題也越來越受到國家的重視,近幾年,我國的汽油和柴油質(zhì)量標準也在不斷升級。250萬t/a柴油加氫精制裝置在利用現(xiàn)有催化劑的基礎(chǔ)上,利用三天時間,通過調(diào)整操作參數(shù)的方法進行嘗試,以判斷柴油成品硫含量能否達到國V標準。
裝置規(guī)模:250萬t/a,加工下限:60%;加工上限:100%。
裝置建設(shè)性質(zhì):2010年動工,2012年一次開車成功。
裝置組成:反應(yīng)、分餾、脫硫、壓縮機、加熱爐等部分。
裝置原料:直餾柴油、焦化柴油、焦化汽油和氫氣,自系統(tǒng)管道送入裝置。
主要產(chǎn)品:石腦油、精制柴油,自裝置管道送至系統(tǒng)。
生產(chǎn)制度:年開工時數(shù)按8400 h設(shè)計,連續(xù)生產(chǎn)。
(1)裝置采用再生后的HR648和HR608催化劑及補充一部分新催化劑HR648。
(2)反應(yīng)部分采用爐前混氫技術(shù)。
(3)為了減少設(shè)備及管線的腐蝕,提高循環(huán)氫的氫純度,設(shè)置了循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)。
(4)反應(yīng)器為熱壁結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)三個催化劑床層,床層間設(shè)冷氫盤;采用新型反應(yīng)器分布器及急冷箱,使混合更加均勻。
(5)原料油經(jīng)自動反沖洗過濾器進入反應(yīng)系統(tǒng),避免了催化劑床層過早出現(xiàn)較大的壓降,延長了裝置的操作周期,自動反沖洗過濾器采用氮氣輔助反沖洗技術(shù)。
(6)裝置反應(yīng)部分采用熱高分工藝流程,減少反應(yīng)流出物冷卻負荷,優(yōu)化換熱流程,降低了裝置能耗。
(7)高壓換熱器采用螺紋鎖緊環(huán)雙殼程結(jié)構(gòu),一是螺紋鎖緊環(huán)換熱器結(jié)構(gòu)緊湊、占地少;二是換熱效率高、節(jié)約換熱面積、密封性能好、不易泄露、運行周期長。
(8)分餾部分采用雙塔汽提流程。熱低分油和冷低分油混合后進入硫化氫汽提塔脫除硫化氫,然后再進入分餾塔切割石腦油、柴油、加氫蠟油產(chǎn)品。
(9)在熱高壓分離器和熱低壓分離器之間設(shè)置液力透平,用于驅(qū)動反應(yīng)進料泵,充分回收能量,降低裝置能耗。
(10)熱高分氣空冷器的管箱采用絲堵式結(jié)構(gòu)。
(11)反應(yīng)進料加熱爐采用雙室單排雙面輻射臥管立式爐。輻射盤管采用單排水平管雙面輻射布置,其目的在于保證管內(nèi)兩相流動能達到理想的流型,并且使得管外熱強度和管壁溫度較為均勻,提高管材利用率。分餾塔進料加熱爐采用對流-輻射型圓筒爐,工藝介質(zhì)先經(jīng)對流室再進入輻射室加熱至工藝所需溫度。為提高加熱爐的效率,兩臺加熱爐共用采用空氣預(yù)熱器回收余熱。
(12)在反應(yīng)流出物空冷器入口處設(shè)注水設(shè)施,以降低循環(huán)氫中硫化氫和氨的濃度,并避免銨鹽在低溫部位的沉積。
(13)汽提塔頂設(shè)注緩蝕劑設(shè)施,減輕塔頂流出物中硫化氫對塔頂系統(tǒng)的腐 蝕,塔底設(shè)蒸汽汽提。
(14)催化劑預(yù)硫化采用液相硫化方法,催化劑按器外再生考慮。
(15)新氫壓縮機采用往復式壓縮機,一開一備。
(16)循環(huán)氫壓縮機采用離心式壓縮機,通過中壓蒸汽透平驅(qū)動,背壓蒸汽送入1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)。
裝置經(jīng)2016年3月升級改造更換催化劑及2018年7月份催化劑進行再生后,年處理能力為238萬t,以直餾柴油、焦化汽油、焦化柴油為原料,主要產(chǎn)品為國Ⅴ排放標準的加氫精制柴油產(chǎn)品和部分加氫石腦油,同時副產(chǎn)少量氣體及輕烴,加氫石腦油作為連續(xù)重整裝置的原料。
柴油加氫精制裝置采用單段固定床一次通過式加氫工藝,熱高分流程,裝置現(xiàn)設(shè)計體積空速為1.63 h-1,反應(yīng)器入口壓力8.10 MPa,氫油體積比400∶1,按國V柴油方案生產(chǎn)。
(1)混合原料油性質(zhì)分析,見表1。
表1 混合原料油性質(zhì)分析數(shù)據(jù)
根據(jù)表1混合原料油性質(zhì)實測值與設(shè)計值對比數(shù)據(jù),可以看出,加氫精制裝置催化劑HR648和HR608再生及補充一部分新催化劑HR648后,生產(chǎn)國V柴油所用的混合原料油性質(zhì)總體比設(shè)計值要好,混合原料油實測值符合設(shè)計要求。
(2)主要操作條件,見表2。
表2 反應(yīng)系統(tǒng)主要操作條件數(shù)據(jù)
根據(jù)表2實際工藝操作參數(shù)與設(shè)計值對比數(shù)據(jù),可以看出,加氫精制裝置催化劑HR648和HR608再生及補充一部分新催化劑HR648后,生產(chǎn)國V柴油期間,反應(yīng)壓力已達到設(shè)計值,接近設(shè)計反應(yīng)壓力上限值,反應(yīng)器入口實際操作溫度高于設(shè)計末期值1.8℃,床層實際操作平均溫度,高于床層設(shè)計初期平均溫度值29.2℃,低于床層設(shè)計末期平均溫度值6.8℃,底部床層出口溫度實際操作溫度高于設(shè)計初期值34.8℃,低于設(shè)計末期出口溫度值1.2℃。
主要產(chǎn)品型值分析數(shù)據(jù)見表3。
根據(jù)表3統(tǒng)計數(shù)據(jù),可以看出:
精柴設(shè)計密度為847 kg/m3,化驗分析結(jié)果平均值為835.5 kg/m3,低于設(shè)計值11.50 kg/m3;石腦油設(shè)計密度為719 kg/m3,化驗分析結(jié)果平均值為713.6平均值,低于設(shè)計值5.4 kg/m3。
精柴設(shè)計硫含量<10×10-6,化驗分析結(jié)果平均值5×10-6,低于設(shè)計值5×10-6,達到國V標準。[2]
石腦油設(shè)計硫含量<5×10-6,化驗分析結(jié)果平均值為5×10-6。
石腦油設(shè)計氮含量<1×10-6,化驗分析結(jié)果平均值為<0.2×10-6,達到設(shè)計值。
精柴設(shè)計十六烷指數(shù)50.0,化驗分析結(jié)果平均值為53.1,高于設(shè)計值3.1。
精柴餾程95%點設(shè)計溫度為362℃,實測溫度平均值為360.3℃,低于設(shè)計值1.7℃,低于國V標準要求的≯365℃,達到標準要求。
表3 主要產(chǎn)品性質(zhì)分析數(shù)據(jù)
加氫精制裝置設(shè)計綜合能耗為12.54 kgEO/t,加氫精制裝置催化劑HR648和HR608再生及補充一部分新催化劑HR648后,生產(chǎn)國V柴油期間裝置綜合能耗為13.71 kgEO/t,高于設(shè)計值1.17 kgEO/t。
此次,加氫精制裝置催化劑HR648和HR608再生及補充一部分新催化劑HR648后,生產(chǎn)國V柴油期間裝置實際綜合能耗高于設(shè)計值。
依據(jù)250萬t/a加氫精制裝置國V柴油生產(chǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)來看,加氫精制裝置在加工量為滿負荷283 t/h,混合原料油硫含量平均值為0.7%,低于設(shè)計值0.735%,反應(yīng)壓力平均值為7.52 MPa,反應(yīng)器入口實際操作溫度高于設(shè)計末期值1.8℃,床層實際操作平均溫度高于床層設(shè)計初期平均溫度值29.2℃,低于床層設(shè)計末期平均溫度值6.8℃,底部床層出口溫度實際操作溫度高于設(shè)計初期值34.8℃,低于設(shè)計末期出口溫度值1.2℃,氫油比為412∶1的情況下,生產(chǎn)的精制柴油可符合國V標準。
加氫精制裝置國V柴油生產(chǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)顯示,催化劑HR648和HR608再生及補充一部分新催化劑HR648后,反應(yīng)器R-101催化劑床層實際操作溫度已達到催化劑末期設(shè)計溫度,再生后催化劑HR648和HR608及補充一部分新催化劑HR648的活性沒有達到預(yù)期效果,催化劑活性低。