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    安鋼2號(hào)2800m3高爐大修改造實(shí)踐

    2019-06-21 11:17:48宋燕民
    冶金設(shè)備 2019年2期
    關(guān)鍵詞:爐殼主溝鐵口

    宋燕民

    (安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 河南安陽(yáng)455004)

    1 前言

    安鋼2號(hào)高爐有效爐容2800m3,自2014年以來(lái),隨著高爐進(jìn)入爐役后期,爐缸侵蝕嚴(yán)重,爐缸異常侵蝕區(qū)的溫度持續(xù)升高,煉鐵廠采取了諸如在線壓漿、釩鈦礦護(hù)爐、減風(fēng)生產(chǎn)、堵風(fēng)口等措施,控制炭磚溫度維持生產(chǎn);于2016年9月20日停爐大修,第一代爐役為9年零3個(gè)月,累計(jì)產(chǎn)鐵1945萬(wàn)噸,單位爐容產(chǎn)鐵6946t/ m3。

    2 擺動(dòng)溜槽研制

    經(jīng)多方考查借鑒經(jīng)驗(yàn),結(jié)合高爐實(shí)際狀況及溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),確定了高爐殘鐵口位置在11號(hào)風(fēng)口下方標(biāo)高7.3米處。殘鐵水罐置于3號(hào)鐵口鐵道線上,由于現(xiàn)場(chǎng)障礙物較多,殘鐵溝經(jīng)兩次轉(zhuǎn)折才能引出,殘鐵溝總長(zhǎng)達(dá)26余米,殘鐵溝坡度為8%,放殘鐵所用80t鐵水罐上沿標(biāo)高為3.7米,與殘鐵溝底的空間不足600mm,無(wú)法在鐵罐上方設(shè)置普通的翻轉(zhuǎn)式擺動(dòng)溜槽,另外高爐鐵道線出鐵場(chǎng)外有很大的弧度,也無(wú)法采取在鐵水罐間連接過(guò)渡槽的方案,為將鐵水安全地在鐵罐間過(guò)渡,研制出水平擺動(dòng)溜槽(如圖1),該裝置操作方便,解決了高爐停爐時(shí)空間狹小,鐵路彎曲弧度大等問(wèn)題。高爐共放殘鐵8罐,共480余噸。

    3 殘鐵切割新工藝

    大修方案確定保留爐底三層碳磚,大修期間環(huán)保管制較嚴(yán),故爐內(nèi)殘鐵分解不適宜采用爆破或氧氣切割等污染嚴(yán)重的方法處理;大修工期有限,故采用了繩鋸切割殘鐵的方法,在殘鐵口位置第5層碳磚中部呈扇面在爐底鉆了7個(gè)孔,環(huán)碳拆除后將金剛石繩逐一從7個(gè)孔洞中穿過(guò)進(jìn)行切割,之后用漲袋將殘鐵撐開(kāi),由爐頂卷?yè)P(yáng)機(jī)和滑移平臺(tái)將殘鐵運(yùn)至爐外。實(shí)踐證明,該方法處理殘鐵既解決了環(huán)保問(wèn)題,又很好地保護(hù)了爐底所要保留的三層碳磚,保證了高爐爐缸耐材砌筑質(zhì)量,確保高爐下一代爐役爐缸長(zhǎng)壽。

    圖1 水平擺動(dòng)溜槽示意圖1-槽體;2-行走輪;3-鋼絲繩;4-回轉(zhuǎn)支撐;5-驅(qū)動(dòng)卷?yè)P(yáng);6-繩輪

    4 爐缸耐材砌筑

    大修時(shí)風(fēng)口組合磚全部拆除,除爐底保留三層碳磚外其余全部拆除,第3層碳磚與冷卻壁間環(huán)縫內(nèi)的碳素?fù)v打料清除重新?lián)v制;爐底用國(guó)產(chǎn)微孔碳磚砌筑,爐缸側(cè)壁用進(jìn)口超微孔碳磚砌筑,爐底砌筑陶瓷墊,側(cè)壁砌筑保護(hù)磚,風(fēng)口組合磚重新砌筑;同時(shí)爐缸安裝了在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和水溫差監(jiān)測(cè),建立了爐缸侵蝕模型,為高爐精細(xì)化操作提供了數(shù)據(jù)支撐。

    5 風(fēng)口大套在線加工

    風(fēng)口組合磚由于長(zhǎng)期受K、Na、Zn、Pb等有害元素侵蝕破壞作用,造成風(fēng)口不同程度上翹,最終將風(fēng)口大套密封面擠壓變形,風(fēng)口中套與大套密封不嚴(yán),跑煤氣嚴(yán)重(表1中所列為高爐大修時(shí)實(shí)際測(cè)量的風(fēng)口大套修復(fù)前尺寸)。高爐生產(chǎn)期間多次設(shè)法處理都收效甚微,原準(zhǔn)備在大修期間將風(fēng)口大套進(jìn)行更換,但考慮到風(fēng)口帶爐殼的特殊結(jié)構(gòu),風(fēng)口大套除1號(hào)和16號(hào)是法蘭連接的以外其它28個(gè)風(fēng)口大套全部是與爐殼直接接而成的,在拆除和安裝焊接過(guò)程中爐殼母材是否受損和焊縫質(zhì)量很難保證,一旦有缺陷將為下一代爐役留下重大隱患。為此,采用了在線處理風(fēng)口大套密封面的方案,利用現(xiàn)場(chǎng)有限的空間和風(fēng)口大套的特殊結(jié)構(gòu),將機(jī)床改裝置于現(xiàn)場(chǎng),利用成型刀具進(jìn)行在線鏜孔。加工后的風(fēng)口大套密封面經(jīng)測(cè)量和安裝配合,完全符合設(shè)計(jì)要求,高爐投產(chǎn)后實(shí)測(cè)密封效果良好,無(wú)煤氣泄漏,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

    表1 安鋼2號(hào)高爐風(fēng)口大套修復(fù)前密封面實(shí)測(cè)尺寸(單位:mm)

    6 出鐵場(chǎng)綜合改造

    隨著環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,環(huán)保達(dá)標(biāo)排放成為鋼鐵企業(yè)能否繼續(xù)生產(chǎn)的必要條件。高爐大修時(shí)對(duì)出鐵場(chǎng)進(jìn)行了綜合改造,主要有以下內(nèi)容:

    6.1除塵系統(tǒng)

    原96×104m3/h除塵器改造后只用于三個(gè)鐵口頂吸和側(cè)吸,新增一臺(tái)90×104m3/h除塵器,用于砂口、擺動(dòng)溜槽、渣溝及爐頂,增加了各點(diǎn)的除塵能力。

    6.2出鐵場(chǎng)平坦化

    出鐵場(chǎng)平坦化改造后加大了渣溝深度,提高了渣溝通風(fēng)吸塵能力,同時(shí)對(duì)渣鐵溝溝邦重新修整并更換了蓋板,提高了渣鐵溝的密封性能。

    6.3出鐵場(chǎng)廠房墻皮

    原來(lái)出鐵場(chǎng)廠房為半封閉結(jié)構(gòu),穿堂風(fēng)較大時(shí)嚴(yán)重影響出鐵場(chǎng)除塵效果,大修時(shí)將出鐵場(chǎng)周邊進(jìn)行全封閉,上部增加采光帶,下部采用立式旋轉(zhuǎn)百葉窗結(jié)構(gòu),有效避免了出鐵場(chǎng)的煙塵外溢現(xiàn)象。

    6.4風(fēng)口平臺(tái)拓寬

    在原風(fēng)口平臺(tái)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了拓寬,優(yōu)化風(fēng)口平臺(tái)與爐殼之間的密封,地面采用耐熱混凝土整體澆筑,風(fēng)口平臺(tái)起到了很好的遮煙擋塵作用,提高了3個(gè)鐵口的除塵能力,消除了煙塵溢出風(fēng)口平臺(tái)的現(xiàn)象。

    7 爐頂齒輪箱循環(huán)軟水冷卻

    爐頂布料器為PW公司生產(chǎn)的水冷齒輪箱,齒輪箱冷卻板為蛇形管結(jié)構(gòu),冷卻水源采用中壓凈環(huán)水,由于當(dāng)?shù)厮|(zhì)過(guò)硬,導(dǎo)致蛇形管內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重,經(jīng)常將蛇形管堵塞,影響冷卻水量,嚴(yán)重時(shí)將蛇形管完全堵死,齒輪箱上水槽高水位報(bào)警冷卻水溢流,被迫減少冷卻水量,造成齒輪箱冷卻能力下降,齒輪箱溫度持續(xù)偏高,嚴(yán)重影響齒輪箱的運(yùn)行質(zhì)量和使用壽命,生產(chǎn)中經(jīng)常利用高爐檢修時(shí)采用管道酸洗和解體清理的方法處理,但終究不能根治,過(guò)一段時(shí)間又故障重現(xiàn)。高爐大修時(shí)將冷卻水改成了軟水,用風(fēng)口小套二次加壓水做為齒輪箱冷卻水水源,徹底解決了齒輪箱蛇形管結(jié)垢的難題,穩(wěn)定了齒輪箱的冷卻水量,保證了齒輪箱的冷卻強(qiáng)度,提高了齒輪箱的運(yùn)行質(zhì)量。

    圖2 安鋼2號(hào)高爐原鐵口框架結(jié)構(gòu)示意圖

    8 鐵口框架結(jié)構(gòu)改造

    原鐵口框架結(jié)構(gòu)如圖2所示,鐵口框爐殼以外部分過(guò)短,鐵口框架護(hù)板與爐殼的間距只有165mm,主溝制作時(shí)耐材緊貼高爐爐殼,造成此部位爐殼在長(zhǎng)期的生產(chǎn)過(guò)程中始終處于高溫狀態(tài),散熱 不良,久而久之爐殼發(fā)生碳化,常發(fā)生開(kāi)裂跑煤氣現(xiàn)象,處理難度較大且不能根治;再有因主溝耐材直接與爐殼接觸,一旦主溝耐材有缺陷,鐵水將滲透過(guò)去燒損爐殼,嚴(yán)重時(shí)爐殼及冷卻壁都將被燒毀,釀成較大事故。大修時(shí)對(duì)鐵口框架進(jìn)行了改造,如圖3所示,將鐵口框架爐殼以外部分加長(zhǎng)200mm,在主溝耐材和爐殼間增加隔板,使主溝與爐殼完全分離,距離200mm,有利于爐殼通風(fēng)冷卻,大大降低了爐殼的工作溫度,消除了爐殼碳化開(kāi)裂故障的發(fā)生,同時(shí)主溝與高爐爐殼分離后,避免了主溝滲鐵對(duì)爐殼的侵蝕,保證了爐殼的使用安全。

    圖3 安鋼2號(hào)高爐改后鐵口框架結(jié)構(gòu)示意圖

    9 結(jié)論

    9.1采用空料線回收煤氣法,利用煤氣分析判斷料面位置,采用較大風(fēng)量,縮短了降料面時(shí)間,延長(zhǎng)了回收煤氣時(shí)間,既減少了環(huán)境污染又創(chuàng)造了效益,料面整體降至風(fēng)口中心線以下,爐墻無(wú)粘接物,為高爐扒爐提供了贏得了時(shí)間。

    9.2殘鐵孔位置選擇準(zhǔn)確,水平擺動(dòng)溝槽設(shè)計(jì)巧妙,操作安全可靠,使得整個(gè)放殘鐵過(guò)程安全順利,爐內(nèi)殘鐵所剩無(wú)幾,減輕了扒爐的難度。

    9.3風(fēng)口大套在線加工新工藝有采用,保證了與中套的密封效果,避免了更換大套的繁重工作量和焊接缺陷,風(fēng)口大套在線修復(fù)與爐內(nèi)更換冷卻壁互不影響,由主線施工變成了輔線施工,縮短了大修工期。

    9.4鐵口框架及主溝的改造,改善了鐵口區(qū)爐殼的工作環(huán)境,解決了困擾多年的安全生產(chǎn)隱患。

    9.5水冷齒輪箱冷卻水改軟水,消除了齒輪箱蛇形管內(nèi)壁結(jié)垢的現(xiàn)象,改善了設(shè)備的運(yùn)行質(zhì)量,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

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