李業(yè)輝, 駱志偉
(1.沈陽建筑大學(xué) 市政與環(huán)境工程學(xué)院,遼寧 沈陽110168;2.中國建筑第八工程局華南分公司,廣東 廣州510730 )
為了加強水體污染的控制并減少河流湖泊富營養(yǎng)化的發(fā)生,改善水體衛(wèi)生環(huán)境,控制農(nóng)村生活污水氮磷的排放已成為日益關(guān)注的焦點[1]。生物接觸氧化工藝具有填料固定生物量大、掛膜周期短、水力停留時間較短、體積小以及處理效果好等特點,在農(nóng)村生活污水處理方面的應(yīng)用越來越廣泛。但傳統(tǒng)的生物接觸氧化工藝需要大量回流[2-3]或增加深度處理工藝[4-5],且由于生活污水的碳氮比較低,因此需要通過添加外源碳源來提高其脫氮效率。這不僅會導(dǎo)致運行成本的增加,也加大了污水設(shè)施的運行管理難度。
針對傳統(tǒng)生物接觸氧化工藝的弊端,結(jié)合農(nóng)村分散型生活污水的特點和經(jīng)濟(jì)因素條件,設(shè)計出多點進(jìn)水的多級生物接觸氧化工藝。筆者將進(jìn)水以不同的比例投加到不同的生物接觸氧化工藝段,利用原水中原有的有機物實現(xiàn)對缺氧段碳源的補給,達(dá)到脫氮和節(jié)約能源的目的,并在此基礎(chǔ)上考察工藝的脫氮效能。
試驗裝置由不銹鋼鋼板加工制作而成,總尺寸為1.225 m ×1.2 m ×0.7 m,反應(yīng)區(qū)的有效容積為770 L,如圖1 所示。內(nèi)填充速分球填料(外為直徑10 cm 的PVC 殼體,內(nèi)為火山巖碎塊),填充率采用經(jīng)驗值,即1 000 個/m3。
圖1 試驗裝置工藝流程Fig.1 Process flow chart of test equipment
試驗設(shè)計2 套體積相同、各段比例不同的裝置:裝置I 各段的水力停留時間比(體積比)O1 ∶A1∶A2 ∶O2 =9 ∶1 ∶3 ∶6;裝置II 各段水力停留時間比相同,即每個工藝段的體積相等。2 套裝置的平面設(shè)計如圖2 所示。
圖2 試驗裝置平面設(shè)計Fig.2 Graphic design of the experiment device
試驗接種污泥取自某市污水處理廠好氧池,污泥濃度約為5 500 mg/L。COD 和-N 的去除率高于75%時,認(rèn)為掛膜完成。試驗用水取自同一污水處理廠,污水源為雨水與周邊農(nóng)村居民生活污水混合而成。
試驗期間進(jìn)水水質(zhì)如下:COD,101 ~364 mg/L;TN,22 ~42 mg/L;- N,4 ~25.8 mg/L;溫度,18.3 ~31.3 ℃;pH,7.69 ~7.98。試驗出水應(yīng)滿足排放標(biāo)準(zhǔn),即COD≤30 mg/L,NH+4-N≤1.5 mg/L,TN≤15 mg/L,pH 為6 ~9。
溫度、pH、DO:YSI ProPlus 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀;COD:快速消解法;TN:過硫酸鉀氧化法;- N:納氏試劑法,然后用WTW 型photoLab 6100 分光光度計檢測。
系統(tǒng)進(jìn)水流量為120 L/h(HRT 為6.55 h),不設(shè)回流??刂芆1 段溶解氧在3.9 ~4.1 mg/L,O2段溶解氧在2. 9 ~3. 1 mg/L。參考傳統(tǒng)A2/O 工藝[6-7]及改良型倒置A2/O 生物膜工藝處理生活污水[8]的最優(yōu)回流比,即100%、200%和400%,將原水進(jìn)水分為4 ∶1、2 ∶1、1 ∶1 這3 種工況。
由于裝置不設(shè)回流,當(dāng)進(jìn)水為1 ∶1 時,缺氧段原水中的總氮不能經(jīng)過好氧段進(jìn)行硝化過程,無法保證脫氮效果。因此,將污水以4 ∶1 和2 ∶1 的比例進(jìn)入O1 段、A1 段或O1 段、A2 段,把系統(tǒng)進(jìn)水分為4 個工況,如表1 所示??疾爝M(jìn)水位置和比例,對運行效果的影響。
表1 進(jìn)水位置與比例Tab.1 Position and proportion of influent
由圖3 可知:盡管COD 的進(jìn)、出水濃度波動較大,但2 套裝置在4 個工況下的出水COD 始終保持在30 mg/L 左右,相差不大。裝置I 在工況一時的出水COD 最低,平均濃度為20.2 mg/L,平均去除率達(dá)到91.93%。
圖3 對COD 的去除效果Fig.3 Removal effect of COD
對比工況一和工況二,進(jìn)水位置相同、進(jìn)水比例不同時COD 出水濃度相差不大,但O1 ∶A1 =4∶1 時的COD 去除率較O1 ∶A1 =2 ∶1 高,這可能是因為O1 段進(jìn)水含量較高時在裝置中的停留時間較長,生化效果較好。對比工況一和工況三發(fā)現(xiàn),相同比例、不同位置進(jìn)水,對COD 的去除效果存在差別。A1 段進(jìn)水較A2 段進(jìn)水對COD 的去除率更高,很可能是缺氧段時間越長,反硝化作用越強。對比工況一和工況四可以發(fā)現(xiàn),盡管進(jìn)水位置和比例均不同,但COD 去除率較高且出水濃度穩(wěn)定在30 mg/L以下。
2 套裝置對氨氮的去除效果基本相同,在不同的工況下,氨氮的出水濃度有所差別,去除率變化明顯,如圖4 所示。當(dāng)進(jìn)水位置和比例改變時,裝置一在工況一下的運行效果最好,氨氮出水平均濃度為0.5 mg/L,平均去除率為97.10%。
圖4 對氨氮的去除效果Fig.4 Removal effect of ammonia nitrogen
對比4 個工況下的各項指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn),進(jìn)水位置相同、比例不同時,O1 段進(jìn)水流量較大、A1 段進(jìn)水較小時的氨氮去除率較高;進(jìn)水比例相同、位置不同時,A1 段進(jìn)水較A2 段進(jìn)水的氨氮去除率略高。在進(jìn)水總量相同,進(jìn)水位置和比例均不同時,工況一對氨氮有更高的去除率,這可能是因為好氧段HRT越長,氨氮的出水效果越好。
由圖5 可知,2 套裝置在4 個工況下的出水總氮變化幅度較大,總體上裝置一對總氮的處理效果優(yōu)于裝置二。裝置一在工況一下的總氮平均出水濃度為9 mg/L,平均去除率為64.27%,可以穩(wěn)定達(dá)到污水一級A 排放標(biāo)準(zhǔn),這在不設(shè)置回流以及不外加碳源的情況下很難實現(xiàn)。
圖5 對總氮的去除效果Fig.5 Removal effect of total nitrogen
對比4 個工況的運行情況可以發(fā)現(xiàn),進(jìn)水位置相同、比例不同時,O1 段進(jìn)水流量越大,出水總氮越低;進(jìn)水比例相同、位置不同時,原水進(jìn)入A1 段時的總氮去除率較進(jìn)入A2 段時高。在進(jìn)水總量相同,進(jìn)水位置和比例都不同時,工況一的總氮出水濃度較低,脫氮效果最好。
因此,多級生物接觸氧化工藝在工況一進(jìn)水條件下的出水水質(zhì)最優(yōu),且裝置一的運行效果優(yōu)于裝置二,COD、氨氮、總氮的出水平均濃度分別為20.2,0. 5 和9 mg/L,平均去除率分別為91. 93%,97.10%和64.27%。
2 套裝置對總氮的去除效果存在差異,當(dāng)水力停留時間逐漸減小時,總氮去除率呈直線下降的趨勢,且裝置一對總氮的去除率略高于裝置二。當(dāng)HRT 為6.55 h 時,裝置一的出水總氮最低,平均去除率達(dá)到64.27%,平均出水濃度為9 mg/L。HRT減少到4.91 h 后,平均出水總氮為16.6 mg/L,平均去除率為54.10%;HRT 為3.93 h,平均出水總氮升至27.8 mg/L,平均去除率僅為23.61%,出水遠(yuǎn)未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
圖6 水力停留時間對總氮去除效果的影響Fig.6 Influence of hydraulic retention time on removal effect of total nitrogen
總氮的去除依靠同步硝化反硝化過程和缺氧段的反硝化過程。當(dāng)系統(tǒng)的水力負(fù)荷隨水體停留時間的減少而逐漸增大時,裝置內(nèi)水流的水力沖刷作用有所增強,生物膜的附著性變差,缺氧段生物膜分泌物質(zhì)的粘性作用不足以抵抗水流的沖刷。這會加快生物膜上微生物的脫落,使反硝化菌隨著水流的沖刷嚴(yán)重流失[10],反硝化脫氮的效果減弱,對總氮的去除效果變差。同時隨著水力負(fù)荷的增大,好氧段微生物對氨氮的轉(zhuǎn)化能力減弱,反硝化過程受到制約,也降低了對總氮的去除效果。
分析多點進(jìn)水條件下,多級生物接觸氧化工藝對COD、氨氮和總氮的去除效果,結(jié)果表明:當(dāng)進(jìn)水流量為120 L/h、進(jìn)水位置和比例為O1 ∶A1 =4 ∶1、水力停留時間為6.55 h 時的出水水質(zhì)最好。因此,根據(jù)該工況下裝置一的氮素變化來探究總氮的去除機理,如圖7 所示。
因為缺氧段A1、A2 對氮素的變化情況相同,因此將A2 段出水作為分析指標(biāo)??偟c氨氮的進(jìn)水平均濃度相差較大,說明原水中的含氮有機物較高??偟诙嗉壣锝佑|氧化池中各段均呈現(xiàn)下降的趨勢,且下降幅度相近。氨氮在進(jìn)水階段較高,經(jīng)過好氧段后濃度降低,缺氧段A1 進(jìn)入原水后,氨氮大幅度提高,出水滿足排放要求。硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮的進(jìn)水濃度幾乎為零,好氧段O1 之后均有所提升,經(jīng)缺氧段后逐漸下降,在末端O2 段有所提升,但幅度較小。
圖7 最優(yōu)工況下氮素的變化Fig.7 Variety of nitrogen under optimal conditions
進(jìn)水中的總氮和氨氮較高,硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮較低,經(jīng)好氧段O1 后總氮和氨氮都明顯降低且氨氮的降幅較大,硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮均有所升高。這主要是因為氨氮在O1 段硝化菌的作用下轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮[11],含量較進(jìn)水大幅度降低,而硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮有所增加。經(jīng)過O1 段后總氮有所減少,這說明在O1 段內(nèi)有反硝化作用發(fā)生,該段內(nèi)的微生物可以通過水中有機物質(zhì)的獲取來供給自身進(jìn)行增殖。同時,隨著生物膜逐漸增厚,水中的溶解氧很難穿透膜表層進(jìn)入內(nèi)部,填料內(nèi)部火山巖上生長的微生物處于缺氧環(huán)境,生物膜內(nèi)外形成足夠的缺氧區(qū)和好氧區(qū),同步硝化反硝化作用得以進(jìn)行,對總氮取得了一定的去除效果。
當(dāng)污水經(jīng)好氧段O1 流入缺氧段A1 的同時,部分原水進(jìn)入A1 段,由于原水中的氨氮和總氮較高,直接進(jìn)入A1 段時提高了缺氧段兩者的出水濃度。然而缺氧段的反硝化菌可利用原水中的有機物,將好氧段提供的硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮還原為氮氣,降低了總氮、硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮的濃度,所以在A2 段出水中很難檢測到硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮??偟谌毖醵纬尸F(xiàn)下降的趨勢,表明缺氧段的反硝化作用強于進(jìn)水和O1 段出水濃度的混合提高,因此總氮的去除效果較為明顯。污水流出O2 段時,氨氮在好氧的條件下得到轉(zhuǎn)化,硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮的濃度均有所提高;總氮濃度的降低也表明了O2 段內(nèi)同步硝化反硝化過程依然存在,因此系統(tǒng)對總氮有著較好的去除效果,出水總氮和氨氮均可達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
① 多點進(jìn)水的多級生物接觸氧化條件下,進(jìn)水位置及比例對污染物去除效果具有顯著影響。進(jìn) 好,-N、COD 和TN 的平均濃度分別為0.5,20.2 和9 mg/L,平均去除率為97.10%、91.93%和64.27%,出水水質(zhì)達(dá)到市地標(biāo)一級A 排放標(biāo)準(zhǔn)。
② 多級生物接觸氧化工藝好氧段內(nèi)存在同步硝化反硝化過程,可實現(xiàn)脫氮效能。采用多點進(jìn)水方式,可充分利用進(jìn)水中的有機物,實現(xiàn)節(jié)能減耗的目的。水位置和比例為O1 ∶A1 =4 ∶1 時的出水水質(zhì)最