秦紀偉,陸 華
(1.北京京北職業(yè)技術學院,北京 101400;2.國電銀河水務股份有限公司,山東 青島 266033)
某工業(yè)園區(qū)污水處理廠于2009 年6 月建成并投入運行,其規(guī)劃設計處理能力為60000m3/d污水,目前一期處理規(guī)模為30000m3/d 污水,現(xiàn)實際運行污水量約12000m3/d。其出水指標執(zhí)行《 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A 標準。
由于園區(qū)內新企業(yè)的投產(chǎn),將有難降解酸洗磷化廢水和印染廢水引入,勢必對現(xiàn)有工藝造成較大沖擊,并且當?shù)丨h(huán)保部門還要求進一步提高出水水質,因此該污水處理廠對原處理工藝進行了改造升級,并于2017 年11 月進入調試運行階段,2018 年2 月后進入穩(wěn)定運行狀態(tài)。現(xiàn)將其情況做如下介紹。
污水廠原有污水處理工藝流程見圖1。該工藝設計處理進水為生活污水和工業(yè)廢水的混合污水,但實際進水幾乎均為工業(yè)廢水。這些廢水主要來自煤化工企業(yè),含有大量難降解和有毒有機物,處理難度大[1]。其設計進出水水質和實際進出水水質的對比見表1 和表2。從表1 可知,實際進水SS 值高于原設計要求;從表2 可見,實際出水COD 略有超標。
圖1 原工藝流
表1 實測進水水質和原設計進水水質/(mg·L-1)
通過對原有工藝自2016 年7 月至2017 年6月的實際運行結果的分析發(fā)現(xiàn),該工藝存在以下幾個方面的問題。
1.2.1 進水水質變化較大,可生化性差。
該污水廠24 小時分時段檢測的進水COD 值可在380 mg/L 至3200 mg/L 之間波動,進水水質變化大,對生化系統(tǒng)的沖擊較大。由表1 可知,2016 年7 月~2017 年6 月的進水BOD5 只有47.8 mg/L~77.5 mg/L,遠遠低于原設計值300 mg/L,BOD5/COD 在0.11~0.19 之間,表明進水的可生化性很差,屬難降解廢水。
表2 實測出水水質和原設計出水水質/(mg·L-1)
此外,氧化溝的MLSS 值在9.7~18.1 g/L 之間,MLVSS 值 在 2.3 g/L ~3.8 g/L 之 間,MLVSS/MLSS 值在20%~27%之間,說明活性污泥中有機性固體物質的比例低,污泥活性較差[2]。以上是導致出水COD 值偏高的根本原因。
1.2.2 二沉池出水SS 值偏高。
2016 年7 月~2017 年6 月二沉池出水SS值偏高,月平均值從133 mg/L 到231 mg/L,說明活性污泥沒有良好的絮凝性,因此沉降效果差,從而導致出水SS 值偏高[3]。
1.2.3 面臨新的挑戰(zhàn)。
工業(yè)園區(qū)因新企業(yè)投產(chǎn)將給污水廠新增酸洗磷化廢水800 m3/d、印染廢水8000 m3/d,從而給污水廠進水水質帶來較大變化。
由此可見,原有工藝方案因本身存在一定不足,加上工業(yè)園區(qū)內相關新企業(yè)投產(chǎn)后新增廢水的介入以及當?shù)丨h(huán)保部門對出水水質要求的提高,其難以滿足污水處理的實際需要,因此必須對原工藝方案進行提標改造。
從表1 可見,該污水廠在2016 年7 月~2017 年6 月期間的進水SS 值均高于原設計值,12 個月中有3 個月的COD 平均值高于原設計值,BOD5、NH3-N 和TP 均低于原設計值。隨著污水廠服務范圍內新企業(yè)的投產(chǎn),污水廠進水將會陸續(xù)增加酸洗磷化廢水和印染廢水。酸洗磷化廢水中的主要污染因子是磷酸鹽、Fe2+ 和Z n2+,其中磷酸鹽是該類廢水處理的難點[4],其水質執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(CJ343-2015)的B 等級排放標準,主要指標見表3。印染廢水主要含有漿料、染料、表面活性劑,其具有色度高、堿性大、有機污染物含量高、組成成分復雜、可生化性差等特點,也屬于難處理的工業(yè)廢水之一[5-6],其水質執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-2012)新建企業(yè)水污染排放濃度限值間接排放標準,其主要指標見表4。
考慮到酸洗磷化廢水和印染廢水引入后對進水水質的影響,提標改造方案中的設計進水水質主要指標見表5。由于原實際進水BOD5 只有47.8 mg/L ~77.5 mg/L,印染廢水BOD5 ≤50 mg/L,雖然酸洗磷化廢水BOD5 ≤350 mg/L,但是新增酸洗磷化廢水只有800 m3/d(占提標改造后運行水量的4%),因此將進水BOD5 設計值由原來的300 mg/L 降低至250 mg/L。
表3 酸洗磷化廢水水質指標/(mg·L-1,p H 值除外)
表4 印染廢水水質指標/(mg·L-1,色度、p H 值除外)
表5 提標改造設計進水水質/(mg·L-1)
依據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級標準的A 標準和當?shù)丨h(huán)保部門的要求,最終確定提標改造后的設計出水水質,其主要污染物指標見表6。
表6 提標改造設計出水水質/(mg·L-1,p H 值除外)
本著節(jié)約成本,避免浪費的原則,盡量充分利用原有構筑物和設施,減少不必要的重復拆改建設,保證原有工程設施同新建工程的合理銜接。提標改造方案保留原有預處理環(huán)節(jié),主要對原二級處理、深度處理以及污泥處理環(huán)節(jié)進行調整,改造后的工藝流程見圖2。
圖2 改造后水廠工藝流程
此次提標改造方案增設了二沉池至水解酸化池的污泥回流設施,以增加水解酸化池的生物量、提高污水的生物降解率、減小對后續(xù)生化池的有機負荷。
由于水廠進水BOD5 濃度較低,水中碳、氮、磷的比例不滿足100:5:1 的要求,為保證微生物分解代謝與合成代謝所需的營養(yǎng)物質,促進活性污泥菌膠團的形成,滿足生物除碳脫氮的正常進行,需向缺氧池補充碳源(甲醇)[7],投加量為35~65 mg/L。
提標改造方案考慮在深度處理環(huán)節(jié)除保留原有的活性砂濾池和臭氧氧化池之外,增設了活性炭濾池,利用活性炭吸附降解水中有機污染物,以確保出水達標。提標改造前污水處理廠日均排泥量為6.6 tDS/d,改造升級后產(chǎn)泥量設計值為13 tDS/d??紤]到新增設備與原有設備的配套問題以及運行管理維護的方便,改造方案確定在污泥處理工段新增同型號的濃縮脫水一體機1 套。
2.4.1 運行方法
為確保運行效果,達到提標改造目標,實際運行中,必須堅持以下原則。
⑴根據(jù)進水懸浮物含量,每班需開啟曝氣沉砂池抽泥泵10~30 分鐘,并同時開啟提升池內污泥泵將池內泥水混合物送到污泥均質池。
⑵向缺氧池內投加甲醇的量,按每克總氮投加2.5 克甲醇計算。由于生化系統(tǒng)內回流效果較差,安裝了攪拌器,以促進回流。
⑶污泥脫水環(huán)節(jié)所用絮凝劑每到一批新藥或更換了藥劑型號,都要通過燒杯實驗確定其合理投加量。
⑷當活性炭濾池的濾層空隙堵塞或吸附能力下降時,就要反洗或更換濾料。如果要進行加強反洗,可同時打開兩臺風機或兩臺反洗水泵,時間控制在3~5 分鐘。反洗操作時必須及時查看廢水池的液位,及時開啟廢水泵,以免反洗水溢出。
2.4.2 運行效果
經(jīng)過試運行發(fā)現(xiàn),本次提標改造后系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水中COD、NH3-N 的濃度分別滿足40 mg/L、2 mg/L 的要求,其他出水指標滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A 標準的要求(見表7),即出水水質完全滿足設計要求。
表7 試運行出水水質/(mg·L-1,p H 值除外)
該工程總投資為2400 萬元,包括各種建(構)筑物、廠區(qū)平面、電氣及自動化儀表等相關工程的投資。
運行成本主要包括人工費、藥劑費、水電費。其中藥劑包括甲醇、聚硅酸硫酸鐵、COD 降解劑、脫水PAM 等。各項日均消耗量見表8。
運行期間污水處理廠平均日進污水量12782.5 m3。勞動定員4 人,工資按4000 元/(人﹒月)計算。經(jīng)測算單位污水處理運營成本為1.2 元/m3,其運行成本較低。
表8 藥劑及水電消耗
綜上可見,文中所提提標改造是一種可行方案,在我國對環(huán)境保護各項政策深入推進的大背景下,現(xiàn)有的一些污水處理廠進行提標改造已是當務之急,筆者希望此文能夠起到拋磚引玉的作用。