徐耀培 吳明明 魏堅(jiān)
摘要:在柴油機(jī)工作時(shí),當(dāng)曲軸箱內(nèi)的壓力增大時(shí),氣壓壓向?qū)щ娨阂好?,使U型管右側(cè)液面升高。當(dāng)曲軸箱內(nèi)壓力超過規(guī)定值時(shí),右側(cè)液面上升使插入的兩根導(dǎo)線短路,聯(lián)合調(diào)節(jié)器上的電磁連鎖動(dòng)作,迫使柴油機(jī)自動(dòng)停機(jī),起到保護(hù)柴油機(jī)的作用。
關(guān)鍵詞:柴油機(jī) 差示壓力 活塞環(huán)
一、問題提出
獨(dú)山子石化公司鐵路運(yùn)輸公司機(jī)務(wù)段段屬機(jī)車中有2臺(tái)DF4DD型內(nèi)燃機(jī)車。 在2018年運(yùn)用過程中,機(jī)車柴油機(jī)在上坡道運(yùn)行時(shí),差示壓力頻繁動(dòng)作,影響到機(jī)車的正常運(yùn)用。據(jù)當(dāng)班乘務(wù)員反映,在柴油機(jī)高手柄運(yùn)行時(shí),差示壓力計(jì)U型管右側(cè)液面上升,液面淹沒管內(nèi)的兩根通電導(dǎo)線,導(dǎo)致差示壓力動(dòng)作,迫使柴油機(jī)自動(dòng)停機(jī)。
二、危害
這種故障若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,有可能造成大量燃?xì)飧Z入曲軸箱內(nèi),使曲軸箱內(nèi)壓力升高,當(dāng)壓力超過安全值時(shí),則會(huì)引起柴油機(jī)爆炸,造成較大事故。
三、故障原因分析
(一) 差示壓力計(jì)的作用原理
差示壓力計(jì)裝在機(jī)車機(jī)械間的后壁上,它是測(cè)示柴油機(jī)曲軸箱壓力和曲軸箱壓力升高到一定限度時(shí),使柴油機(jī)自動(dòng)停機(jī)的一種安全裝置。
差示壓力計(jì)用有機(jī)玻璃制成,其內(nèi)部裝有U型管,在U型管內(nèi)裝有導(dǎo)電液(水)。U型管上部有兩個(gè)孔,左側(cè)的孔通過管接頭用銅管和曲軸箱相連通;右側(cè)的孔通過軟管通往車底與空氣相連通。U型管右側(cè)插有兩根導(dǎo)線,分別與控制電路的有關(guān)電路相連接。U型管兩側(cè)導(dǎo)電液面的高度差,反映出大氣與曲軸箱內(nèi)的壓力差。
在柴油機(jī)工作時(shí),當(dāng)曲軸箱內(nèi)的壓力增大時(shí),氣壓壓向?qū)щ娨阂好?,使U型管右側(cè)液面升高。當(dāng)曲軸箱內(nèi)壓力超過規(guī)定值時(shí),右側(cè)液面上升使插入的兩根導(dǎo)線短路,聯(lián)合調(diào)節(jié)器上的電磁連鎖動(dòng)作,迫使柴油機(jī)自動(dòng)停機(jī),起到保護(hù)柴油機(jī)的作用。
(二)故障檢查及判斷
根據(jù)乘務(wù)員反饋的情況,組織檢修人員跟車觀察。在隨后的運(yùn)行中,機(jī)車在滿負(fù)荷加載過程中,差示壓力計(jì)右側(cè)液面上升接通導(dǎo)線,造成差示壓力動(dòng)作,迫使柴油機(jī)停機(jī)。入庫更換機(jī)車后進(jìn)行故障查找:
(1)檢查油氣分離器。由于油氣分離器連通曲軸箱,并從油氣分離器上接一根管子通向差示壓力計(jì)U型管左側(cè)。將油氣分離器拆下進(jìn)行檢查,各管路接口暢通無堵塞。由此可排除在柴油機(jī)加載過程中,存在著由于油氣分離器堵塞造成的瞬時(shí)壓力過高的可能。之后進(jìn)行清洗安裝。
(2)測(cè)缸壓。如果氣缸向曲軸箱竄氣,那么測(cè)出的缸壓可能會(huì)偏低,所以檢修人員逐缸進(jìn)行壓縮壓力的測(cè)試。但根據(jù)現(xiàn)有條件,只能在低手柄狀態(tài)下測(cè)試,測(cè)出來的壓力沒有太大的變化,所以檢查結(jié)果反映不出哪個(gè)缸存在竄氣。
(3)檢查電氣線路。對(duì)差示線路進(jìn)行檢查,全部正常,排除電氣存在誤動(dòng)作的可能。
(4)檢查曲軸箱。打開曲軸箱檢查孔蓋,檢查濾網(wǎng)正常無雜質(zhì)(鎢金、碳渣),觀察各缸缸套無拉傷,連桿活動(dòng)都正常,不存在拉缸的可能。
根據(jù)檢查結(jié)果判斷故障原因可能是:
(1)個(gè)別缸活塞環(huán)間隙增大或工作失效,致使與氣缸密封不嚴(yán)而竄氣。造成的原因主要是活塞環(huán)質(zhì)量不合格。因?yàn)椴还苁菑倪\(yùn)行公里數(shù)還是柴油機(jī)負(fù)荷,這種車型比其他車型運(yùn)行時(shí)間都要短,但此臺(tái)車活塞環(huán)是目前唯一進(jìn)行更換的;
(2)缸套與活塞磨耗嚴(yán)重,間隙超出正常值。
四、故障處理經(jīng)過
判斷出故障原因后,機(jī)務(wù)段安排檢修開始檢查處理。在相繼拔出5缸和9缸缸套并拆下活塞環(huán)后進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量。測(cè)量數(shù)值如表1。
后將剩余各缸的活塞環(huán)進(jìn)行了更換。拆下的各缸活塞環(huán),大部分磨損超限,四個(gè)缸的已斷裂至缸內(nèi)部。
五、后續(xù)及應(yīng)對(duì)措施
更換活塞環(huán)后跟車觀察,在機(jī)車柴油機(jī)在運(yùn)用過程中,差示壓力恢復(fù)正常。
預(yù)防措施:此故障屬隱蔽不可視故障,在機(jī)車靜態(tài)情況下是無法檢查到的,只有在動(dòng)態(tài)的情況下發(fā)生。這就要求檢修人員要定期檢測(cè)氣缸的壓縮壓力;提醒乘務(wù)人員按操縱規(guī)程操縱機(jī)車,提回手柄應(yīng)逐位進(jìn)行,不能過急、過快;更換正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格活塞環(huán)。
(作者單位:新疆獨(dú)山子石化公司鐵路運(yùn)輸公司機(jī)務(wù)段)