鄧 彤,溫增光
(山西省焦炭集團(tuán)益興焦化股份有限公司,山西 介休032000)
山西省焦炭集團(tuán)益興焦化股份有限公司(簡(jiǎn)稱益興公司)于2006年7月注冊(cè)成立,建設(shè)了山西省焦炭集團(tuán)第一個(gè)90萬(wàn)t/a焦化實(shí)體項(xiàng)目,于2007年投產(chǎn)運(yùn)行,主要產(chǎn)品有焦炭、焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺等。
益興公司焦?fàn)t煤氣脫硫凈化的硫泡沫處理系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為三足式離心機(jī),后改為轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī),產(chǎn)品均為硫膏。隨著環(huán)保形勢(shì)的日趨嚴(yán)峻及硫膏市場(chǎng)不斷壓縮,硫膏產(chǎn)品滯銷甚至沒有市場(chǎng)。此外,原有的硫泡沫處理方式生產(chǎn)環(huán)境較差,已不能適應(yīng)企業(yè)清潔文明生產(chǎn)的要求。鑒于以上原因,硫泡沫的處理方式改造勢(shì)在必行。經(jīng)綜合分析,益興公司決定將硫泡沫處理系統(tǒng)的真空過(guò)濾機(jī)改造為連續(xù)熔硫式的內(nèi)分式熔硫釜,產(chǎn)品由硫膏轉(zhuǎn)為硫磺。益興公司于2017年8月對(duì)脫硫硫泡沫處理系統(tǒng)進(jìn)行了技改。通過(guò)改造,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)排液、間斷放硫的工藝過(guò)程,解決了原來(lái)硫膏產(chǎn)品滯銷的問(wèn)題,整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)三廢排放,符合環(huán)保要求。
(1)對(duì)硫泡沫要求較高,硫泡沫中脫硫液含量較大時(shí),離心機(jī)處理效率會(huì)降低,無(wú)法滿足生產(chǎn)需求。
(2)生產(chǎn)的硫膏含水量較大,轉(zhuǎn)運(yùn)和銷售困難,氨氣逸散嚴(yán)重,操作環(huán)境差。
(3)設(shè)備維護(hù)成本高,濾布更換周期短。
(1)生產(chǎn)的硫膏含水量大,硫膏黏稠,下料困難,經(jīng)常堵塞下料管和濾布,需定期疏通和更換。
(2)對(duì)硫泡沫的黏稠度要求較高。硫泡沫稀時(shí),真空過(guò)濾機(jī)處理速度會(huì)大大下降;硫泡沫稠時(shí),又會(huì)造成生產(chǎn)的硫膏含水量過(guò)大。
(3)轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),員工操作勞動(dòng)強(qiáng)度大。
(4)較三足式離心機(jī)設(shè)備維護(hù)成本明顯降低,且濾布更換周期也大大延長(zhǎng),但維護(hù)成本仍偏高。
(1)維護(hù)簡(jiǎn)單,基本無(wú)維修量。內(nèi)分式熔硫釜維護(hù)時(shí),不需要拆開設(shè)備,可以定期對(duì)內(nèi)件及內(nèi)筒進(jìn)行維護(hù),減少掛壁結(jié)疤的發(fā)生。
(2)硫泡沫經(jīng)處理后,溶液基本不含懸浮硫。進(jìn)釜的硫泡沫在釜內(nèi)件的作用下,在釜內(nèi)的溫度呈上低下高的梯度分布,上部溫度65℃~100℃,下部溫度≥120℃,硫泡沫在熔硫釜內(nèi)只有短暫的停留,分離的溶液從上部排出,溫度為65℃~95℃,無(wú)論使用何種脫硫劑,均不會(huì)破壞其有效成分,加之經(jīng)內(nèi)件分離后的溶液中懸浮硫質(zhì)量濃度最高不大于0.8 g/L,所以溶液可以全部回收。
(3)硫磺質(zhì)量好、蒸汽消耗低。工作時(shí)釜內(nèi)泡沫及溶液始終處于有序的穩(wěn)流狀態(tài),分離后的硫磺積于釜底部,被徹底熔融,物料始終充滿釜體,沒有溶液的蒸發(fā)濃縮過(guò)程,無(wú)鹽渣產(chǎn)生,且產(chǎn)出的硫磺基本不含水,易于銷售;蒸汽消耗僅是將硫泡沫從40℃左右加熱到65℃~105℃的顯熱和硫的熔融熱,噸硫磺消耗蒸汽(0.3 MPa~0.4 MPa,150℃)在 2 t以內(nèi)(硫泡沫含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%時(shí))。
此次技改采用專用內(nèi)分式熔硫釜及連續(xù)硫回收裝置,其工藝流程示意圖見圖1。離心機(jī)下來(lái)的硫漿經(jīng)硫泡沫泵打入內(nèi)分式熔硫釜,當(dāng)蒸汽加熱時(shí),在釜內(nèi)件的作用下,釜內(nèi)物料溫度呈上低下高的梯度分布。加熱到65℃時(shí),硫顆粒開始聚集增大,與溶液分離,溶液從熔硫釜上部排出,返回脫硫系統(tǒng)繼續(xù)使用。硫顆粒進(jìn)入下部高溫區(qū),熔融后經(jīng)保溫閥排出。在蒸汽穩(wěn)定的情況下,調(diào)整好進(jìn)料閥就可實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)排液、間斷放硫的工藝過(guò)程(改造進(jìn)料閥,即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制)。該過(guò)程中,物料在釜內(nèi)始終處于有序的流動(dòng)狀態(tài),沒有溶液的蒸發(fā)、濃縮過(guò)程,因而沒有傳統(tǒng)硫回收中渣的生成,硫的回收率比其他類型熔硫釜提高5%~20%,還可以節(jié)省大量蒸汽,操作簡(jiǎn)單。
圖1 新增熔硫釜技改示意圖
轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī)與熔硫釜消耗數(shù)據(jù)見表1。
表1 轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī)與熔硫釜消耗數(shù)據(jù)
(1)使用轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī)1個(gè)月(31 d)的運(yùn)行成本
真空泵用電成本:11×24×31×0.6=4 910元
濾布成本:200元
運(yùn)輸成本:5×31×100=15 500元
使用轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī)1個(gè)月的運(yùn)行成本:4 910+200+15 500=20 610元
(2)使用熔硫釜1個(gè)月的運(yùn)行成本
泡沫泵用電成本:15×24×31×0.6=6 696元
蒸汽成本:8.5×31×80=21 080元
銷售收益:3×31×125=11 625元
使用熔硫釜1個(gè)月的運(yùn)行成本:6 696+21 080-11 625=16 151元
綜上所述,內(nèi)分式熔硫釜運(yùn)行成本為轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī)的3/4,內(nèi)分式熔硫釜無(wú)需備品備件,維修量小,蒸汽消耗少,溶液全部回收,可節(jié)約大量的化工物料,有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)使用內(nèi)分式熔硫釜處理硫泡沫后,釜內(nèi)物料始終充滿釜體,處于有序的穩(wěn)流狀態(tài),沒有溶液的蒸發(fā)濃縮過(guò)程,無(wú)廢氣、廢渣產(chǎn)生和排放,溶液可以全部回收,無(wú)“三廢”排放,符合國(guó)家環(huán)保要求,且工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境友好,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。
(2)原有的硫泡沫處理方式生產(chǎn)的硫膏含水量大,轉(zhuǎn)運(yùn)和銷售困難,氨氣逸散嚴(yán)重,工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差。使用熔硫釜后,生產(chǎn)的硫磺不含水分,轉(zhuǎn)運(yùn)方便,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境大大改善。
(3)生產(chǎn)操作簡(jiǎn)單方便,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。原有的硫泡沫處理方式需連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)放料。使用熔硫釜后,物料在釜內(nèi)始終處于有序的流動(dòng)狀態(tài),沒有溶液的蒸發(fā)、濃縮過(guò)程,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(4)生產(chǎn)工藝穩(wěn)定。在蒸汽穩(wěn)定的情況下,只要調(diào)整好2個(gè)閥門就可實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)排液、間斷放硫的工藝過(guò)程。熔硫后排出的溶液清澈透明,基本不含懸浮硫。
(5)產(chǎn)品由硫膏轉(zhuǎn)為硫磺,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。
綜上所述,通過(guò)3種硫泡沫處理方式對(duì)比,無(wú)論從節(jié)能、環(huán)保及市場(chǎng)等方面考慮,還是現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境比較,內(nèi)分式熔硫釜處理硫泡沫在益興公司運(yùn)行效果都較好,將是焦?fàn)t煤氣脫硫硫泡沫處理工藝的發(fā)展方向。