李曉疆,王 震,婁 芳,賈永勇
(1.新疆維吾爾自治區(qū)煤炭科學(xué)研究所,新疆 烏魯木齊 830091;2.新疆煤與煤層氣工程技術(shù)研究中心,新疆 烏魯木齊 830091)
綜放工作面包括采煤機(jī)割煤及放煤等環(huán)節(jié),煤炭產(chǎn)量高、開(kāi)采強(qiáng)度大,易導(dǎo)致工作面瓦斯涌出量增加,從而引起工作面上隅角瓦斯超限。高位鉆孔瓦斯抽采技術(shù)由于成本低、效果好、施工簡(jiǎn)單的特點(diǎn),在許多礦區(qū)得到了良好應(yīng)用[1-7]。高位鉆孔抽采效果與鉆場(chǎng)位置、鉆孔層位、壓茬距、鉆孔孔徑等參數(shù)密切相關(guān),鉆孔參數(shù)初始設(shè)計(jì)時(shí),往往采用經(jīng)驗(yàn)值、理論計(jì)算等手段,存在一定程度的偏差,后期根據(jù)工作面開(kāi)采實(shí)際情況及鉆孔瓦斯抽采濃度變化特點(diǎn)及時(shí)調(diào)整鉆孔參數(shù),是提高鉆孔抽采效率的重要手段[3-6]。本文針對(duì)新疆某礦12B801綜放工作面原始抽采鉆孔設(shè)計(jì)不合理、瓦斯超限時(shí)有發(fā)生的問(wèn)題,在充分掌握了12B801工作面頂板大周期、小周期來(lái)壓規(guī)律的基礎(chǔ)上,分析了其對(duì)原始高位鉆孔瓦斯抽采濃度變化的影響,并基于此優(yōu)化了鉆孔參數(shù),進(jìn)一步降低了工作面上隅角瓦斯?jié)舛龋U狭斯ぷ髅姘踩咝Щ夭伞?/p>
12B801綜放工作面位于該礦二采區(qū),主采B8煤層,煤層傾向在北東15~20°之間,傾角24~28°,工作面內(nèi)無(wú)褶皺和斷裂構(gòu)造。B8煤層為一結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單的厚煤層,厚度在0.84~9.10 m之間,平均為5.23 m,煤層綜合柱狀圖見(jiàn)圖1。12B801綜放工作面走向長(zhǎng)度1 900 m,傾斜長(zhǎng)為120 m,采放比1∶1.7。B8煤層平均瓦斯含量8.62 m3/t,工作面回采前,設(shè)計(jì)了高位抽采鉆孔來(lái)解決瓦斯超限問(wèn)題。
圖1 煤層綜合柱狀圖Fig.1 Comprehensive histogram of coal seam
瓦斯抽采鉆場(chǎng)布置在工作面回風(fēng)巷實(shí)體煤一側(cè),沿巷幫起坡40°角掘進(jìn)至直接頂巖層,鉆場(chǎng)長(zhǎng)3.5 m,寬3.0 m,高2.5 m,各鉆場(chǎng)間距65 m。鉆場(chǎng)內(nèi)施工8個(gè)鉆孔,分上下兩排,每排4個(gè)鉆孔,鉆孔直徑120 mm。鉆孔抽采負(fù)壓采用經(jīng)驗(yàn)值20 kPa,初步設(shè)計(jì)時(shí)采用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算冒落帶Hm及裂隙帶HL高度,見(jiàn)式(1)和式(2)。
(1)
(2)
式中:M為煤層采高,5.23 m;k為垮落巖層碎脹系數(shù),1.25;θ為煤層傾角,24°。
經(jīng)計(jì)算得出冒落帶最大高度24.8 m,裂隙帶最大高度51.3 m。因此將上、下兩排鉆孔終孔層位設(shè)為距離煤層冒落帶與裂隙帶之間,各鉆孔參數(shù)見(jiàn)表1。高位鉆孔的抽采作用使工作面上隅角瓦斯?jié)舛然窘档?.6%~0.8%,但工作面仍時(shí)有瓦斯超限現(xiàn)象,鉆孔參數(shù)仍需進(jìn)一步優(yōu)化。
3.1.1 頂板來(lái)壓實(shí)測(cè)
工作面回采過(guò)程對(duì)液壓支架工作阻力進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),后期通過(guò)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)梳理,得到頂板來(lái)壓變化特點(diǎn),見(jiàn)圖2。2016年10月1日~15日,頂板共產(chǎn)生3次來(lái)壓,來(lái)壓步距分別為14.8 m、25.0 m及16.5 m;2016年10月17日工作面頂板再次來(lái)壓,這次工作面支架工作阻力明顯比前3次來(lái)壓增加顯著,10月18日夜班工作面發(fā)生壓架事故。正常生產(chǎn)后,繼續(xù)監(jiān)測(cè)支架工作阻力,發(fā)現(xiàn)每經(jīng)歷3~4次頂板小周期來(lái)壓(來(lái)壓平均步距15.5 m),產(chǎn)生一次大周期來(lái)壓(來(lái)壓平均步距60 m)。
3.1.2 頂板來(lái)壓規(guī)律理論分析
工作面頂板周期來(lái)壓是由于頂板硬巖周期性破斷失穩(wěn)而引起的,當(dāng)覆巖中存在多層堅(jiān)硬巖層時(shí),對(duì)采場(chǎng)來(lái)壓產(chǎn)生的影響可能不只是鄰近煤層的第1層堅(jiān)硬巖層,上覆第2層、第3層硬巖的破斷也會(huì)影響采場(chǎng)來(lái)壓,這就會(huì)導(dǎo)致頂板來(lái)壓步距及來(lái)壓強(qiáng)度并不是每次都相等[8-10]。由圖1綜合柱狀圖可知,距離煤層高度7 m的老頂為細(xì)砂巖與粉砂巖互層的中硬巖層,厚度14.5 m,該巖層也是亞關(guān)鍵層;距離煤層高度40 m有一層粗砂巖,厚度38 m,為主關(guān)鍵層。根據(jù)工作面來(lái)壓步距計(jì)算公式[9],可以計(jì)算主關(guān)鍵層、亞關(guān)鍵層的破斷步距L,見(jiàn)式(3)。
(3)
式中:H為關(guān)鍵層的厚度;σ為關(guān)鍵層抗拉強(qiáng)度;q為單位長(zhǎng)度關(guān)鍵層的載荷。
14.5 m厚的亞關(guān)鍵層(老頂)的抗拉強(qiáng)度為1.5 MPa,其單位長(zhǎng)度載荷為0.39 MPa;38 m厚的主關(guān)鍵層的抗拉強(qiáng)度為4.9 MPa,其單位長(zhǎng)度載荷為0.81 MPa。經(jīng)計(jì)算得出老頂?shù)钠茢嗖骄酁?6 m,主關(guān)鍵層的破斷步距為54 m。理論計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)大、小周期平均來(lái)壓步距基本相符。
圖2 工作面頂板來(lái)壓實(shí)測(cè)Fig.2 Roof pressure measurement at working face
結(jié)合表1原鉆孔參數(shù),對(duì)2016年10月1日至20日的大、小周期來(lái)壓期間典型鉆孔瓦斯抽采濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。圖3為大、小周期來(lái)壓期間下排1#孔、3#孔及上排7#孔、8#孔抽采濃度變化曲線(xiàn)。
表1 原高位鉆孔參數(shù)Table 1 Original high drilling parameters
圖3 典型鉆孔抽采濃度變化Fig.3 Variation in extraction concentration oftypical boreholes
由圖3可知,在頂板10月17日大周期來(lái)壓前,這4個(gè)鉆孔的抽采濃度均穩(wěn)步上升。上排7#孔、8#孔在頂板大周期來(lái)壓前瓦斯抽采濃度達(dá)到峰值,分別為51%和43%;下排孔由于層位較低抽采瓦斯含有大量空氣,因此下排孔抽采濃度相對(duì)小于上排孔,下排1#孔、3#孔在頂板大周期來(lái)壓前瓦斯抽采濃度峰值僅為17.5%、19%。頂板大周期來(lái)壓后,上排孔瓦斯?jié)舛妊杆傧陆?,而下排孔瓦斯?jié)舛葏s不斷上升,最高達(dá)到25%,甚至超過(guò)了上排孔瓦斯抽采濃度。鉆孔抽采濃度呈現(xiàn)如此變化的原因是:①老頂?shù)闹芷谛钥鍞?小周期來(lái)壓)與主關(guān)鍵層形成越來(lái)越大的離層空間,為瓦斯聚集提供了有利場(chǎng)所,所以上排鉆孔抽采濃度表現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)趨勢(shì);②當(dāng)關(guān)鍵層懸頂距離足夠大時(shí)發(fā)生破斷(大周期來(lái)壓),破斷的關(guān)鍵層及其控制的上位巖層急劇下沉,下位巖層離層裂隙被壓實(shí),瓦斯向上運(yùn)移聚集過(guò)程受阻,導(dǎo)致上排孔抽采濃度銳減,此時(shí)瓦斯在下排孔的抽采負(fù)壓作用下在采空區(qū)下部聚集,下排孔抽采濃度增幅顯著。大周期來(lái)壓造成瓦斯在采空區(qū)下部聚集,極易引起工作面上隅角瓦斯超限。
由于主關(guān)鍵層的影響,采空區(qū)頂板覆巖的離層裂隙區(qū)主要集中在老頂及主關(guān)鍵層之間的范圍;頂板的每個(gè)大、小周期循環(huán)中,小周期來(lái)壓促使主關(guān)鍵層與老頂之間離層裂隙發(fā)展,而大周期來(lái)壓則使其閉合。因此,合理的抽采鉆孔設(shè)計(jì)應(yīng)保證:①鉆孔的終孔層位應(yīng)在主關(guān)鍵層之下;②鉆孔沿工作面走向的有效抽采長(zhǎng)度應(yīng)覆蓋大周期來(lái)壓步距;③下排孔抽采層位不易過(guò)高,以便在大周期來(lái)壓瓦斯上移通道被壓實(shí)后,實(shí)現(xiàn)其對(duì)采空區(qū)下部瓦斯的有效抽采。而從表1和圖4可知,原始上排孔鉆孔位置均超過(guò)關(guān)鍵層高度,且兩排孔沿工作面走向的長(zhǎng)度未覆蓋大周期來(lái)壓步距,從而導(dǎo)致鉆孔的有效抽采長(zhǎng)度基本在36 m以下,這是影響鉆孔抽采效果的主要原因。
根據(jù)以上分析,優(yōu)化后的上排孔抽采上限調(diào)整為主關(guān)鍵層底部,下限調(diào)整為老頂頂部;下排孔層位略微降低,其抽采下限調(diào)整為直接頂頂部;兩排鉆孔沿工作面走向的長(zhǎng)度完全覆蓋大周期來(lái)壓步距,見(jiàn)圖4。優(yōu)化后的鉆孔參數(shù)見(jiàn)表2,從表2可看出,優(yōu)化后,鉆孔有效抽采長(zhǎng)度基本達(dá)到60 m,可以大大提高瓦斯抽采效率。
圖4 鉆孔優(yōu)化前后層位示意圖Fig.4 Horizon map before and after drilling optimization
表2 優(yōu)化后高位鉆孔參數(shù)Table 2 Optimized drilling parameters after optimization
煤層開(kāi)采后覆巖垮落破斷呈現(xiàn)圓矩梯臺(tái)狀,利用Fluent數(shù)值模擬軟件模擬時(shí)可以將圓矩梯臺(tái)簡(jiǎn)化為矩形梯臺(tái)體[11],建立工作面、采空區(qū)及高位鉆孔模型,模型分為采空區(qū)多孔介質(zhì)流動(dòng)區(qū)域及工作面自由空間湍流部分,依據(jù)工作面實(shí)際開(kāi)采參數(shù)及采動(dòng)覆巖裂隙,確定模型尺寸及邊界條件。工作面風(fēng)量采用實(shí)際風(fēng)量1 165 m3/s,抽采負(fù)壓設(shè)為10 kPa、20 kPa(原設(shè)計(jì)負(fù)壓)、25 kPa及30 kPa。鉆孔直徑120 mm,按照表2布置鉆孔參數(shù)。
如圖5(a)~(d)所示,在10 kPa的抽采負(fù)下,采空區(qū)中的瓦斯流場(chǎng)發(fā)生了顯著變化,但由于負(fù)壓較小,上隅角瓦斯?jié)舛热愿哌_(dá)1.2%;負(fù)壓20 kPa,上隅角瓦斯?jié)舛冉档偷?.41%,比原抽采方案的上隅角瓦斯?jié)舛冉档土私?5%,表明優(yōu)化方案的合理性;負(fù)壓30 kPa,上隅角瓦斯?jié)舛冗M(jìn)一步降低到0.33%;負(fù)壓40 kPa,上隅角瓦斯?jié)舛冉档偷?.27%。可見(jiàn),隨著負(fù)壓的增加,鉆孔抽采濃度越來(lái)越高,但當(dāng)負(fù)壓增加到一定程度,鉆孔抽采濃度的變化幅度不再明顯,但加大抽采負(fù)壓,不僅是漏風(fēng)流場(chǎng)向采空區(qū)深部擴(kuò)散,而且加寬了回風(fēng)側(cè)自燃帶范圍,為防火帶來(lái)壓力,綜合考慮,鉆孔抽采負(fù)壓應(yīng)控制在25 kPa左右為宜。
圖5 不同抽采負(fù)壓下采空區(qū)瓦斯?jié)舛菷ig.5 Gas concentration in goaf under differentpumping negative pressure
高位鉆孔優(yōu)化前:上排5#~8#孔最大抽采濃度為57%,平均抽采濃度在22.5%~26.8%之間,瓦斯高濃度抽采段(抽采濃度大于20%)長(zhǎng)度在14.5~18.8 m之間;下排1#~4#孔最大抽采濃度為25.5%,平均抽采濃度在10.73%~16.25%之間,瓦斯高濃度抽采段(抽采濃度大于10%)在15.0~22.2之間。鉆孔優(yōu)化后:上排5#~8#孔最大抽采濃度為69.5%,平均抽采濃度在38.1%~45.5%之間,瓦斯高濃度抽采段(抽采濃度大于20%)長(zhǎng)度在30.0~41.5 m之間;下排1#~4#孔最大抽采濃度為41.25%,平均抽采濃度在18.3%~27.5%之間,瓦斯高濃度抽采段(抽采濃度大于10%)在36.6~54.0 m之間。優(yōu)化后,12B801綜放工作面上隅角瓦斯最大濃度降到0.24%,回風(fēng)巷瓦斯最大濃度降為0.21%,比原方案降低了50%左右,見(jiàn)圖6。
圖6 上隅角及回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛茸兓疐ig.6 Change of gas concentration in upper cornerand return air lane
可見(jiàn),優(yōu)化后的鉆孔抽采層位沿工作面頂板方向上基本覆蓋了主要裂隙區(qū),沿工作面走向方向基本覆蓋了大周期來(lái)壓步距,從而對(duì)大、小周期來(lái)壓期間采空區(qū)不同層位的瓦斯實(shí)現(xiàn)了有效抽采,也證明利用大、小周期來(lái)壓規(guī)律確定高位鉆孔參數(shù)的合理性。
1) 通過(guò)對(duì)工作面支架工作阻力及高位鉆孔瓦斯抽采濃度分析,得出頂板來(lái)壓呈現(xiàn)大、小周期變化規(guī)律,小周期平均來(lái)壓步距約15.5 m,大周期平均來(lái)壓步距約60.0 m,大、小周期來(lái)壓直接影響著高位鉆孔瓦斯抽采濃度。
2) 利用大、小周期來(lái)壓規(guī)律,對(duì)原設(shè)計(jì)抽采鉆孔參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。Fluent模擬結(jié)果表明,在原設(shè)計(jì)抽采負(fù)壓20 kPa下優(yōu)化后的鉆孔可將工作面上隅角瓦斯?jié)舛缺仍桨附档徒?5%,隨著負(fù)壓增加上隅角瓦斯不斷減小,考慮到采空區(qū)漏風(fēng)因素,合理負(fù)壓為25 kPa左右。
3) 優(yōu)化后的高位鉆孔施工后,抽采效率顯著提高,各鉆孔瓦斯平均抽采濃度比原方案提高近1倍,上隅角、回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛缺仍桨附档土?0%左右,為工作面安全高效生產(chǎn)提供了更好的保障。