黃 幸
(江西大唐國(guó)際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司,江西撫州 344000)
隨著國(guó)家“節(jié)能降耗”“提質(zhì)增效”戰(zhàn)略的推進(jìn),大多數(shù)電廠將凝結(jié)水泵變頻改造作為一項(xiàng)重要的汽輪機(jī)專業(yè)節(jié)能措施。凝結(jié)水泵的變頻調(diào)節(jié)原理是:在運(yùn)行過程中,根據(jù)汽輪發(fā)電機(jī)組的有功負(fù)荷及除氧器水位要求,通過變頻調(diào)速方式降低電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)速,從而降低能耗,達(dá)到調(diào)節(jié)效果。
江西大唐國(guó)際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司1#機(jī)組為1000 MW國(guó)產(chǎn)超超臨界燃煤機(jī)組。其凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)3臺(tái)50%容量的筒式凝結(jié)水泵,2臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用,全部配備高壓變頻器,能實(shí)現(xiàn)工頻和變頻之間的切換。水泵為沈鼓核電泵業(yè)生產(chǎn)的9.5LDTNB-5PJ式凝結(jié)水泵,泵設(shè)計(jì)出口流量1287 t/h,揚(yáng)程305 m,轉(zhuǎn)速1490 r/min,進(jìn)口壓力0.6 MPa,出口壓力4 MPa。電機(jī)由上海電機(jī)廠生產(chǎn),型號(hào)為YLBPKS500-4,額定功率1400 kW,額定電流155.7 A,防護(hù)等級(jí)IP54,絕緣等級(jí)F,冷卻方式為空—水冷。
表1 C凝結(jié)水泵數(shù)據(jù)
圖1 C泵軸彎曲度測(cè)點(diǎn)位置
表2 C泵軸彎曲度(上軸) mm
2018年2月,1#機(jī)組C凝結(jié)水泵在經(jīng)過泵體更換軸承及機(jī)封后,變頻試運(yùn)頻率(28~42)Hz,測(cè)量電機(jī)頂部非驅(qū)動(dòng)端水流方向振幅均超出0.10 mm,最大振幅高達(dá)0.84 mm,完全失去調(diào)頻運(yùn)行條件。在試運(yùn)過程中,測(cè)量泵體及臺(tái)板振動(dòng)情況良好,振幅約0.05 mm。由于振動(dòng)原因,1#機(jī)組C凝結(jié)水泵長(zhǎng)期處于緊急備用狀態(tài),不能作為調(diào)頻設(shè)備正常運(yùn)行。
針對(duì)1#機(jī)組C凝結(jié)水泵振幅頻率區(qū)間寬、振幅大的現(xiàn)象,在2018年5月C級(jí)檢修過程中對(duì)其電機(jī)、泵體進(jìn)行常規(guī)解體檢查:①檢查凝結(jié)水泵筒體基座、電機(jī)基座水平;②檢查泵軸套配合間隙及各級(jí)葉輪口環(huán)間隙;③檢查泵軸彎曲度。
(1)檢查泵軸套配合間隙及各級(jí)葉輪口環(huán)間隙,結(jié)果見表1。
(2)將泵軸延軸向分為6段,測(cè)點(diǎn)分布如圖1所示。同時(shí)在6個(gè)測(cè)量斷面處架設(shè)6塊百分表,將軸的斷面分為8等分并做記號(hào),將軸按同一方向盤動(dòng)后依次讀出百分表讀數(shù)(表2)。彎曲度的最大值出現(xiàn)在哈弗聯(lián)軸器處,為(彎曲度最大值-彎曲度最小值)/2=(0.51-0.35)/2=0.08 mm。
(3)解體檢查凝結(jié)水泵電機(jī),發(fā)現(xiàn)電機(jī)下軸承與殼體間配合間隙高達(dá)0.16 mm,超出標(biāo)準(zhǔn)值較多,導(dǎo)致軸承外圈與殼體發(fā)生了相對(duì)滑動(dòng)。這是水泵運(yùn)行過程中電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的主要影響因素。
2018年5月24日,C凝結(jié)水泵修后試轉(zhuǎn),電機(jī)定頻空載運(yùn)行,電機(jī)頂部水流方向?yàn)檎穹?.02 mm。2018年5月27日,C凝結(jié)水泵帶負(fù)荷變頻試運(yùn)行(表3)。
表3 C凝結(jié)水泵的運(yùn)行數(shù)據(jù)
由表3可以看出,修后凝結(jié)水泵振幅超標(biāo)(>0.10 mm)頻率區(qū)間有所減小,由原來的(28~42)Hz縮小到(27~30)Hz,且振動(dòng)幅度有較大改善,已減少至0.27 mm。
導(dǎo)致凝結(jié)水泵振動(dòng)超標(biāo),電氣方面的因素有定子電磁激振、動(dòng)靜碰磨、氣隙不均勻、電機(jī)發(fā)熱不均勻、轉(zhuǎn)子繞阻故障、轉(zhuǎn)子冷卻不均勻等。通過圖2分析,C凝結(jié)水泵無(wú)明顯2倍頻振動(dòng),且通頻振幅變化值與1倍頻振幅變化值對(duì)比,2條曲線基本上重合,說明電動(dòng)機(jī)無(wú)熱彎曲現(xiàn)象。因此,排除電氣方面故障因素。
導(dǎo)致凝結(jié)水泵振動(dòng)超標(biāo),機(jī)械方面的因素有軸承失效、中心不正、質(zhì)量不平衡、局部松動(dòng)、動(dòng)靜碰磨等。通過表1分析,凝結(jié)水泵葉輪口環(huán)間隙均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),且各級(jí)軸套配合間隙均在優(yōu)良磨損范圍內(nèi)。結(jié)合2018年2月凝結(jié)水泵試運(yùn)時(shí)泵體振動(dòng)情況,可以排除泵體機(jī)械方面故障因素。
圖2 C凝結(jié)水泵振動(dòng)波特圖
通過圖2分析,水流方向測(cè)振時(shí),通頻振動(dòng)值和相位變化急劇,相位變化接近180°,且對(duì)比1倍頻和通頻振幅曲線,分析振動(dòng)原因?yàn)檗D(zhuǎn)子—軸承—?dú)んw系統(tǒng)共振。結(jié)合振動(dòng)相位變化,可以確定水流方向共振轉(zhuǎn)速為902.42 r/min,相位∠112.98°(2018-05-31 16:15:04.832)。
每個(gè)機(jī)械系統(tǒng)都有若干個(gè)振動(dòng)固有頻率,就某一電機(jī)而言,其固有頻率與電機(jī)系統(tǒng)的支撐剛性和電機(jī)質(zhì)量有關(guān),當(dāng)電機(jī)和泵連接時(shí),應(yīng)將其作為一個(gè)整體系統(tǒng)來看待。這樣,整個(gè)系統(tǒng)的固有頻率就不是電機(jī)單獨(dú)試運(yùn)時(shí)的固有頻率。當(dāng)電機(jī)的轉(zhuǎn)頻與該系統(tǒng)的固有頻率接近時(shí),由于軸系轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的激振力傳遞到非轉(zhuǎn)動(dòng)部件上,在共振效應(yīng)的作用下放大了所激發(fā)的振動(dòng)。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),電機(jī)下軸承與殼體間配合間隙高達(dá)0.16 mm,這是凝結(jié)水泵運(yùn)行過程中電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的主要因素。
針對(duì)C凝結(jié)水泵振幅區(qū)間寬、振幅大的現(xiàn)象,利用C凝結(jié)水泵檢修機(jī)會(huì),對(duì)電機(jī)下軸承端蓋拉出廠重新堆焊車削,確保下軸承與殼體配合間隙≤0.03 mm。經(jīng)過上述處理后,C凝結(jié)水泵運(yùn)行參數(shù)達(dá)到了表2的振動(dòng)范圍,振幅區(qū)間與振幅值明顯減小。
基于共振現(xiàn)象的分析,可以采取如下改進(jìn)措施:①將電機(jī)轉(zhuǎn)子與泵體作為一個(gè)整體系統(tǒng)重新校正其動(dòng)平衡,添加配重塊后,從而減小激振力;②加固凝結(jié)水泵基礎(chǔ)或電機(jī),改變其支撐剛度,從而改變系統(tǒng)的固有頻率,避開共振轉(zhuǎn)速區(qū)。
針對(duì)動(dòng)平衡問題,華東電力試驗(yàn)研究院對(duì)凝結(jié)水泵進(jìn)行了水泵轉(zhuǎn)動(dòng)部分的動(dòng)平衡校正。在C凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行下,測(cè)量每個(gè)頻率下的振動(dòng)數(shù)值、對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速、相位,找到最大振動(dòng)所對(duì)應(yīng)的頻率及轉(zhuǎn)速(圖2),然后對(duì)應(yīng)該轉(zhuǎn)速計(jì)算出應(yīng)該加的配重?cái)?shù)量。經(jīng)計(jì)算在凝結(jié)水泵靠背輪螺栓的螺帽處增加配重塊,最終加重252 g。配重后振幅曲線如圖3所示。
由圖3和圖2可以看出,在C凝結(jié)水泵靠背輪加裝完配重塊后,電動(dòng)機(jī)振動(dòng)明顯減小,下降至0.20 mm,且振幅區(qū)間再次縮小。
另外,1#機(jī)組B凝結(jié)水泵在試運(yùn)期間也存在振幅區(qū)域較大、振幅值較高的現(xiàn)象,振幅頻率在(25~36)Hz,電機(jī)頂部非驅(qū)動(dòng)端水流方向振幅均超出0.10 mm,最大振幅高達(dá)0.315 mm(圖4)。通過對(duì)圖4的分析,判斷B凝結(jié)水泵電機(jī)下軸承存在缺陷。更換電機(jī)軸承后,基本解決了B凝結(jié)水泵的振動(dòng)問題,振幅值最大 0.17 mm,振幅頻率(28~30)Hz。至此,1#機(jī)組 3 臺(tái)凝結(jié)水泵均可以采取變頻調(diào)速運(yùn)行方式。
(1)變頻運(yùn)行時(shí),振幅超標(biāo)的區(qū)域范圍較窄,可以在變頻調(diào)速裝置上設(shè)置跳轉(zhuǎn)頻率,避開共振區(qū)域。
圖3 C凝結(jié)水泵振動(dòng)波特圖
圖4 B凝結(jié)水泵振動(dòng)波特圖
(2)凝結(jié)水泵在變頻運(yùn)行過程中,一個(gè)主要特點(diǎn)是在某個(gè)方向某個(gè)轉(zhuǎn)速項(xiàng)出現(xiàn)振動(dòng)峰值,同時(shí)該轉(zhuǎn)速前后的相位也會(huì)發(fā)生較大變化,振動(dòng)頻率以通頻為主且1倍頻與通頻振幅曲線相吻合。該類振動(dòng)性質(zhì)為強(qiáng)迫振動(dòng),主要是由轉(zhuǎn)子—軸承—外殼系統(tǒng)的共振引起的。通過動(dòng)平衡加配重方法,可以緩解此振動(dòng)現(xiàn)象。
(3)將凝結(jié)水泵電機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加固,提高其支撐剛度,能夠在一定范圍內(nèi)較好地解決共振產(chǎn)生的激振問題。因此,在機(jī)組運(yùn)行期間,可以采取制作電機(jī)固定支架或?qū)?臺(tái)凝結(jié)水泵電機(jī)串聯(lián)緊固等措施,提高電機(jī)的剛度,降低振動(dòng)值,確保機(jī)組的安全運(yùn)行。