劉 嬌
(中國石油撫順石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處)
2014年,我國先后有多家燃煤電廠宣稱實現(xiàn)了煙氣中SO2、NOX(以NO2計)、煙塵的“近零排放”“超清潔排放”及比天然氣發(fā)電排放還要清潔的“超低排放”[1]。此后,部分省級政府、國家有關(guān)部門通過“文件”要求新建燃煤機組和老機組達到“超低排放”要求。
2014年5月,發(fā)改委、環(huán)保部和國家能源局聯(lián)合下發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》提出具體目標(biāo);2015年12月2日,國務(wù)院總理李克強主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議,提出東部和中部地區(qū)燃煤機組超低排放改造時間提前:由原來的2020年提前至2017年和2018年底。本工程按照上述煙氣排放要求,在3臺460 t/h鍋爐(10#、11#、12#)已建煙氣處理設(shè)施基礎(chǔ)上進行超低排放改造,要求改造后NOX排放濃度<50 mg/Nm3,SO2排放濃度<35 mg/Nm3,煙塵排放濃度<10 mg/Nm3。
撫順石化公司熱電廠為撫順石化公司自備燃煤電廠,現(xiàn)有3臺高溫高壓煤粉爐,配置水平低氮燃燒器,單臺額定出力460 t/h,鍋爐形式為單汽包、集中下降管、高溫高壓、燃用煤粉的單爐膛鍋爐,四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng),固態(tài)排渣的自然循環(huán)汽包爐。通過母管與汽輪發(fā)電機組相連。采用石灰石—石膏濕法脫硫、選擇性催化還原(SCR)脫硝工藝、布袋除塵技術(shù),煙氣排放指標(biāo)滿足GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中新建鍋爐要求,煙氣中污染物排放濃度控制在SO2<100 mg/Nm3,NOX<100 mg/Nm3,煙塵<30 mg/Nm3;煙氣中汞及其化合物濃度均<0.04 μg/m3,滿足GB 13223—2011《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》中汞及其化合物<0.03 mg/m3的要求,故本次改造不涉及脫汞。
3臺鍋爐煙氣脫硫脫硝除塵超低排放改造項目,主要包括:改造低氮燃燒器,優(yōu)化現(xiàn)有SCR反應(yīng)器流場分布及內(nèi)件,配合低氮燃燒改造并增加噴氨量;利舊改造現(xiàn)有布袋除塵器,改造現(xiàn)有脫硫塔除霧區(qū)新增高效除塵裝置;在現(xiàn)有脫硫塔內(nèi)新增持液盤;更換更高全壓的引風(fēng)機[2](本次改造電機利舊)。
1)布置兩層高位分離燃盡風(fēng)系統(tǒng),燃盡風(fēng)供風(fēng)風(fēng)道由主二次風(fēng)風(fēng)道引出,燃盡風(fēng)噴口能夠垂直和水平方向雙向擺動,有效控制汽溫及其偏差;
2)合理布置主燃區(qū)二次風(fēng)噴口,并對二次風(fēng)噴口的面積進行優(yōu)化設(shè)計;
3)采用延遲混合型一次風(fēng)以及周界風(fēng)噴口設(shè)計,確保NOX大幅度減排;
4)采用先進的水平濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù),并采用噴口強化燃燒措施,有效降低NOX排放,強化劣質(zhì)煤的燃燒穩(wěn)定性,保證高效燃燒,并拓寬燃料適應(yīng)性。
現(xiàn)運行SCR反應(yīng)器中裝有三層催化劑,上層為板式,中層為蜂窩式,下層為蜂窩板式,其中下層催化劑運行已超24 000 h。委托催化劑廠家計算后,現(xiàn)有催化劑用量實現(xiàn)超低排放會嚴(yán)重影響催化劑壽命,且有氨逃逸增加的風(fēng)險,因此,此次超低排放改造中更換已經(jīng)運行超過24 000 h的催化劑。
1)SCR反應(yīng)器
SCR反應(yīng)器的設(shè)計需充分考慮與周圍設(shè)備布置的協(xié)調(diào)性。反應(yīng)器設(shè)計成煙氣豎直向下流動,反應(yīng)器入口設(shè)氣流均布裝置,反應(yīng)器入口及出口段設(shè)導(dǎo)流板,對于反應(yīng)器內(nèi)部易于磨損的部位設(shè)計必要的防磨措施。反應(yīng)器內(nèi)部各類加強板、支架設(shè)計成不易積灰的型式,同時考慮熱膨脹的補償措施。反應(yīng)器設(shè)置足夠大小和數(shù)量的人孔門。反應(yīng)器配有可拆卸的催化劑測試元件。反應(yīng)器設(shè)計還考慮內(nèi)部催化劑維修及更換所必須的起吊裝置。SCR反應(yīng)器能承受運行溫度420 ℃不少于5 h的考驗,而不產(chǎn)生任何損壞。
頂層催化劑的迎灰表面直接受到煙氣與飛灰顆粒的沖刷,為減少頂層催化劑的磨損,除加強催化劑本身的結(jié)構(gòu)強度外,還需要改善煙氣的流場分布,使煙氣(飛灰)垂直均勻進入催化劑通道(速度偏差小于±15%,角度偏差小于±10%),且飛灰顆粒集中在截面中央。
現(xiàn)運行SCR反應(yīng)器中裝有三層催化劑,上層為板式,中層為蜂窩式,下層為蜂窩板式,其中下層催化劑運行已超24 000 h。2013年5月安裝兩層日立造船制造板式催化劑,運行達標(biāo)困難,故與2015年11月在脫硝備用層安裝北京迪諾斯平板式催化劑,安裝后運行良好,3臺鍋爐均達標(biāo)排放。2016年8月,由于最初安裝的日立造船催化劑到使用壽命,進行正常更換,將3臺鍋爐SCR脫硝反應(yīng)器的中層催化劑更換為江蘇德創(chuàng)蜂窩式催化劑。委托催化劑廠家計算后,現(xiàn)有催化劑用量實現(xiàn)超低排放會嚴(yán)重影響催化劑壽命,且有氨逃逸增加的風(fēng)險,因此,此次超低排放改造中需要對10#、11#、12#鍋爐的SCR脫硝反應(yīng)器更換已經(jīng)運行超過24 000 h的催化劑。催化劑增加量為72.26 m3/臺。
2)CFD(計算流體力學(xué))數(shù)值模擬
根據(jù)熱電廠現(xiàn)有資料以及10#、11#、12#鍋爐運行的現(xiàn)場情況,在SCR煙氣脫硝技術(shù)的實施過程中,為了最大限度滿足設(shè)計要求,保證系統(tǒng)達到設(shè)計指標(biāo),需要采用CFD數(shù)值模擬方法對整個SCR系統(tǒng)的流場進行計算分析,以保證進入反應(yīng)器前的NOX和氨氣達到良好的湍流混合,確保速度分布、煙氣分布以及還原劑濃度分布合理,系統(tǒng)壓力損失最小[3]。
通過對新廠10#、11#、12#鍋爐現(xiàn)有SCR脫硝裝置進行CFD數(shù)值模擬,模擬范圍從進口煙道的噴氨格柵至反應(yīng)器出口導(dǎo)流板煙道系統(tǒng),其中包括氨噴射裝置、脫硝反應(yīng)器、反應(yīng)器進、出口煙風(fēng)道等。反應(yīng)器的尺寸、導(dǎo)流板設(shè)置、噴氨格柵詳細(xì)布置、催化劑的安裝位置和高度等均嚴(yán)格按照現(xiàn)有的實際值進行模擬。SCR反應(yīng)系統(tǒng)全模型速度分布情況見圖1。SCR反應(yīng)器首層催化劑上游1 m處煙氣速度分布情況見圖2。
圖1 SCR反應(yīng)系統(tǒng)全模型速度分布云圖
圖2 SCR反應(yīng)器首層催化劑上游1 m處煙氣速度分布云圖
由圖1可看出,煙氣在SCR反應(yīng)器的流向是不均勻的,入口中心位置存在流速洼區(qū),后續(xù)的整流格柵未充分發(fā)揮作用。
從圖2 SCR首層催化劑上游1 m處煙氣速度分布云圖可以看出,煙氣流速分布均勻度不高,速度分布的絕對偏差已經(jīng)超過超低排放的要求(Cv<10%)。若在此條件下長期運行,不僅對催化劑帶來沖刷磨損,降低催化劑的使用壽命,還會造成氨氣的反應(yīng)不充分,氨逃逸增加,帶來煙道及后續(xù)設(shè)備堵塞等一系列問題。
通過對3臺鍋爐現(xiàn)有SCR脫硝裝置進行CFD數(shù)值模擬看出[4],煙氣在SCR反應(yīng)器的流向是不均勻的,入口中心位置存在流速洼區(qū),后續(xù)的整流格柵未充分發(fā)揮作用。從新廠SCR反應(yīng)器首層催化劑上游1 m處煙氣速度分布云圖看出,現(xiàn)有SCR反應(yīng)器中導(dǎo)流板、整流格柵、反應(yīng)器倒角等內(nèi)件不適宜超低排放的要求,煙氣分布均勻度偏低,直接影響SCR高效脫硝的效果,為保證進入反應(yīng)器前的NOX和氨氣達到良好的湍流混合,確保速度分布、煙氣分布以及還原劑濃度分布合理,系統(tǒng)壓力損失最小,需對SCR反應(yīng)器部分導(dǎo)流板、整流格柵、出口煙道等進行改造,配合低氮燃燒以及增加噴氨量,實現(xiàn)超低排放的要求。
新廠3臺鍋爐除塵在2011年改造為布袋除塵器,一爐一布袋,布袋除塵器設(shè)有安全旁路,旁路開關(guān)閥為零泄漏設(shè)計。在正常生產(chǎn)中能滿足出口煙塵小于35 mg/Nm3的要求。但布袋破損或者系統(tǒng)漏煙氣時很容易造成出口煙塵含量不達標(biāo),因此根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn),布袋除塵器出口煙塵含量大都在35 mg/Nm3以下,但偶爾會有超過35 mg/Nm3達到45 mg/Nm3的情況,雖然通過脫硫塔捕集一部分后可以達標(biāo)排放,但此次超低排放改造需要脫硫塔入口煙塵含量低于35 mg/Nm3以下,因此需要對新廠的3臺布袋除塵器進行檢查和維護。
新廠3臺鍋爐尾氣脫硫系統(tǒng)按照SO2濃度從2 757 mg/Nm3脫除至60 mg/Nm3設(shè)計,目前大都采用撫順煤和阜新煤,其收到基硫含量約在0.89左右,計算鍋爐煙氣中SO2濃度在1 600~1 956 mg/Nm3。經(jīng)過核算,在低濃度時SO2濃度低于1 600 mg/Nm3開啟三層噴淋層,即可達到SO2出口濃度低于35 mg/Nm3以下;當(dāng)SO2濃度接近上限時,開啟4層噴淋層才可達到出口濃度低于35 mg/Nm3以下??紤]到此次改造還涉及到煙塵的超低排放,需要脫硫塔對煙氣中的煙塵增加脫除效果,因此新廠3臺脫硫改造需要新增持液盤,既可以提高脫硫塔除塵效率,還可以在處理高含硫量(1 956 mg/Nm3)煙氣時有備用噴淋循環(huán)泵供檢修用[5]。
3臺鍋爐實施超低排放改造后,對不同工況下鍋爐排放的煙氣中SO2、NOX、煙塵進行監(jiān)測[1],監(jiān)測結(jié)果見表1。
表1 3臺鍋爐改造后SO2、NOX監(jiān)測數(shù)據(jù)
改造時設(shè)計處入口SO2轉(zhuǎn)換SO3的轉(zhuǎn)換率不高于1%,經(jīng)檢測:改造后SO3生成濃度不高于18 mg/m3;SCR氨逃逸均不高于1.52 mg/m3;NOX平均去除率為94.71%,SO2平均去除率為99.70%,煙塵平均去除率為99.98%。
3.2.1 單臺爐SO2、NOX及煙塵減排情況
超低改造后SO2、NOX及煙塵減排情況見表2。
表2 超低改造后單臺爐SO2、NOX及煙塵減排情況
注:原煙氣中SO2按照2 000 mg/Nm3,NOX按照510 mg/Nm3,年運行時間按6 500 h計算。
由表2可以看出,增設(shè)脫硫脫硝裝置后,單臺爐每年SO2減排量達198.2 t,NOX減排量達457.5 t,煙塵減排量達76 t,3臺爐全年SO2、NOX煙塵減排量分別為594.6,1 372,228 t。排放指標(biāo)滿足環(huán)境保護部、國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局環(huán)發(fā)[2015]164號關(guān)于印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知要求。
3.2.2 每度電污染物排放量
3臺鍋爐2018年污染物排放量見表3。
10#~12#爐對應(yīng)機組2018年總發(fā)電量146 071.3萬kW·h,折算后,NOX、SO2及煙塵排放量分別為1.41×10-4,0.29×10-4,0.24×10-4kg/(kW·h)[6]。
表3 3臺鍋爐2018年污染物排放量 t
綜上,此次改造完全滿足“超低排放”的要求。不僅降低了SO2、NOX排放量,提高了去除率,實現(xiàn)了熱電廠低碳環(huán)保,還節(jié)省了排污費,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益件。煙氣實施“超低排放”后,能有效改善該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量,對地區(qū)經(jīng)濟和社會人居環(huán)境和諧發(fā)展具有積極意義,環(huán)境效益和社會效益突出。