左小康,邢玉忠
(太原理工大學(xué) 礦業(yè)工程學(xué)院,山西 太原 030024)
我國的煤層大部分為低滲透煤層,瓦斯抽采困難,因此尋求一種快速卸壓增透的措施是大多數(shù)低滲透煤層開采所面臨的難題[1,2]。近年來,隨著高壓水射流技術(shù)的發(fā)展,利用高壓水在已施工的鉆孔中對煤體割縫、鉆擴(kuò)孔等方法有一定的成效[3-7]。雖然通過水力割縫技術(shù)形成鉆孔直徑較大,增加了抽放效果,能夠起到煤層卸壓增透的效果[8,9],但分析不難發(fā)現(xiàn),目前水力沖孔壓力一般在3~20MPa、高壓水力割縫壓力30~60MPa,低壓擴(kuò)孔后半徑200~400mm、高壓水力割縫深度500~800mm左右,同一鉆孔采取措施相對單一,且需要鉆孔施工完成后退出鉆桿再進(jìn)行擴(kuò)孔、割縫,還不能實(shí)現(xiàn)不退鉆桿邊鉆進(jìn)、邊割縫的功能,未形成系統(tǒng)的水力化措施體系;同時(shí)在研究解決鉆孔排渣問題上明顯存在不足,而排渣效果好壞直接影響到成孔長度、抽采效率以及該工藝的推廣應(yīng)用。
高河煤礦3#煤煤質(zhì)松軟、瓦斯含量高,鉆孔施工量大,抽采效率低,抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間長,嚴(yán)重制約了礦井采掘接替。因此,為保證+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷安全、快速掘進(jìn),尋求一種快速卸壓增透的措施是礦井當(dāng)前面臨難題。基于此,在高河礦3#煤層+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷掘進(jìn)工作面進(jìn)行超高壓水力割縫,以期能夠縮短瓦斯治理時(shí)間、提高煤層透氣性,并為后續(xù)開采提供重要的技術(shù)參數(shù)。
高河井田位于長治市以西約4km處,其+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷設(shè)計(jì)長5958m,現(xiàn)已施工2962m。+450m北進(jìn)風(fēng)大巷巷道斷面形狀為矩形,凈寬5.0m,凈高3.7m,凈斷面積8.5m2。北進(jìn)風(fēng)大巷掘進(jìn)過程中單個(gè)循環(huán)最大落煤瓦斯涌出量為1.0m3/min,煤壁每百米瓦斯涌出量為0.6m3/min。安裝四臺(tái)FBDNo7.1型局部通風(fēng)機(jī),功率為2×45kW,單臺(tái)供風(fēng)量為850~400m3/min,風(fēng)壓為800~7000Pa。風(fēng)筒采用兩路高強(qiáng)阻燃風(fēng)筒供風(fēng),主風(fēng)筒為Φ1000mm,副風(fēng)筒為Φ1000mm。
1)裝置結(jié)構(gòu)。結(jié)合高河煤礦試驗(yàn)區(qū)條件,研究選用適用于礦井3#煤特征的GF-100型超高壓水力割縫裝置,主要由金剛石復(fù)合片鉆頭、水力割縫淺螺旋整體鉆桿、超高壓旋轉(zhuǎn)水尾、超高壓清水泵、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、超高壓軟管等組成。裝置主要技術(shù)參數(shù)見表1。
2)工作原理。高壓旋轉(zhuǎn)水射流割縫增加了煤體暴露面積,給煤層內(nèi)部卸壓、瓦斯釋放和流動(dòng)創(chuàng)造了良好的條件,縫槽上下的煤體在一定范圍內(nèi)得到較充分的卸壓,增大了煤層的透氣性[10]。縫槽在地壓的作用下,周圍煤體產(chǎn)生空間移動(dòng),擴(kuò)大了縫槽卸壓、排瓦斯范圍。在高壓旋轉(zhuǎn)水射流的切割、沖擊作用下,鉆孔周圍一部分煤體被高壓水擊落沖走,形成扁平縫槽空間,增加了煤體中的裂隙,可大大改善煤層中的瓦斯流動(dòng)狀態(tài)[11,12],為瓦斯排放創(chuàng)造有利條件,改變了煤體的原始應(yīng)力和裂隙狀況,緩和煤體和圍巖中的應(yīng)力緊張狀態(tài),既可削弱或消除突出的動(dòng)力,又可提高煤層的強(qiáng)度,起到防突作用,并提高透氣性和瓦斯釋放能力。超高壓水力割縫工藝系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 超高壓水力割縫工藝示意圖
GF-100型超高壓水力割縫裝置裝備適用于高地應(yīng)力、高瓦斯、低透氣性煤層(煤層硬度f>0.5)工作面順層鉆孔、穿層鉆孔及石門揭煤卸壓增透、沖擊地壓防治等,順層鉆孔割縫深度80~100m,穿層鉆孔割縫深度80~100m。
1)性能指標(biāo):①切割半徑可達(dá)1500~2000mm;②切割縫隙寬度可達(dá)6~10mm;③系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程壓力輸送能力,其輸送距離為80~200m。
2)裝置技術(shù)特點(diǎn):①該裝置操作簡便、實(shí)用、效率高、工藝流程時(shí)間短;②采用的超高壓清水泵體積小,便于井下安放;③割縫鉆桿采用雙密封,鉆桿、水尾及高壓膠管承壓100MPa以上;④該裝備能解決順層鉆孔水力割縫增透的問題;⑤割縫半徑可達(dá)1500~2000mm,減少鉆孔工程量,縮短抽采時(shí)間。
通過對高河煤礦的相關(guān)基礎(chǔ)資料的分析可知,3煤層最大瓦斯含量為16.03m3/t,原煤殘存瓦斯含量為2.39m3/t,鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)為0.1833~0.4389d-1、透氣性系數(shù)為0.0001597~0.2621m2/(MPa2·d)。同時(shí)根據(jù)高河煤礦抽采經(jīng)驗(yàn)可知3#煤層抽采3個(gè)月的平均百米鉆孔抽放量約為0.1392m3/min,兩年里3#煤平均百米鉆孔抽放量約為0.0146m3/min,3#煤瓦斯放散初速度ΔP為12~13,3#煤的堅(jiān)固性系數(shù)為0.38~0.43,3#煤的視密度為1.33t/m3,孔隙率為6.738%。
+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷所處3#煤煤質(zhì)松軟、瓦斯含量高,鉆孔施工量大,抽采效率低,抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間長,嚴(yán)重制約了礦井采掘接替。因此,為了提高順層鉆孔瓦斯抽采效率,縮短瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,保證+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷安全、快速掘進(jìn),在+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷掘進(jìn)工作面迎頭進(jìn)行順層鉆孔超高壓水力割縫增透試驗(yàn)研究。
從試驗(yàn)區(qū)煤層硬度分析,正常情況下煤層堅(jiān)固性系數(shù)為0.38~0.43,采用水力排渣施工順層長鉆孔具有可行性,礦井在順層長鉆孔采用水力排渣施工鉆孔最大可達(dá)150m,故采用水力排渣施工順層長鉆孔進(jìn)行水力割縫具有可行性。從順層長鉆孔設(shè)計(jì)施工角度分析,在+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷掘進(jìn)工作面迎頭向前施工順層長鉆孔,鉆孔傾角在+1°~+1.5°之間,超高壓水力割縫下向孔排渣相對困難,小角度水平孔在螺旋鉆桿和水的作用下,割縫排渣亦具有可行性。
綜上分析,高河煤礦3#煤整體硬度0.38~0.43,煤層順層長鉆孔設(shè)計(jì)施工為近水平鉆孔,試驗(yàn)區(qū)客觀上具備高壓水鉆進(jìn)、割縫一體化的條件。
對照組患者采用傳統(tǒng)固定方法。取仰臥位給予脊柱損傷患者全身麻醉處理,以經(jīng)椎弓根中心點(diǎn)為切點(diǎn)進(jìn)行縱向切開,暴露出患者皮下深筋膜,切開之后進(jìn)行電凝止血處理。然后通過正位X線透視觀察患者骨折位置,確定克氏針進(jìn)針方向,結(jié)合脊柱損傷患者受傷位置調(diào)整進(jìn)針位置與進(jìn)針方向,方便固定治療。
+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷沿3#煤掘進(jìn),煤層厚度6.41m,大巷凈寬5.0m,凈高3.7m,凈斷面積8.5m2。設(shè)計(jì)長5958m,現(xiàn)已施工2962m。+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷掘進(jìn)前在迎頭布置掘前預(yù)抽鉆孔,鉆孔分為雙排三花眼布置兩幫鉆孔控制巷道外輪廓15m范圍。鉆孔設(shè)計(jì)深度150m;迎頭分上下兩層各打六個(gè)鉆孔,兩層鉆孔開口位置距底板高度分別為2.0m、2.5m,兩邊鉆孔與巷道中線夾角為2°,中間四列鉆孔垂直巷道斷面施工,鉆孔仰角均為1°~1.5°;鉆孔直徑均為Φ94mm,孔口擴(kuò)孔深度17m,擴(kuò)孔直徑為Φ133mm。由于3煤層原始瓦斯含量高、煤層透氣性低,瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間較長,制約礦井采掘接替,為了加快+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷掘進(jìn)速度,因此選擇在+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷進(jìn)行超高壓水力割縫試驗(yàn)。針對目前+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷已施工的順層抽采鉆孔,直接進(jìn)行水力割縫二次增透。
結(jié)合礦方瓦斯預(yù)抽鉆孔設(shè)計(jì)施工實(shí)際情況,在+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷已施工的順層長鉆孔中,拆除現(xiàn)有封孔裝置后對所有鉆孔直接進(jìn)行水力割縫,割縫間距3m左右一刀,每個(gè)鉆孔割縫40刀左右,留20m超前距,如圖2所示。
圖2 順層長鉆孔水力割縫鉆孔設(shè)計(jì)斷面圖(mm)
1)依次連接鉆頭(Φ113mm)、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、水力割縫淺螺旋整體鉆桿、利用礦方正常鉆進(jìn)的普通水尾及低壓水管路,按割縫鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)施工至設(shè)計(jì)深度。要求對所有超高壓鉆桿連接前進(jìn)行內(nèi)外沖洗并確保鉆桿內(nèi)無煤屑等殘留物。
2)根據(jù)煤孔段長度,按3m割一刀,計(jì)算該鉆孔所需割縫刀數(shù),割縫至距離孔口20m。
3)將高低壓轉(zhuǎn)換割縫器停在指定割縫位置,關(guān)閉靜壓水,換接超高壓旋轉(zhuǎn)接頭,連接超高壓管路,不相關(guān)人員撤離至警戒線外。再次檢查確認(rèn)施工環(huán)境及設(shè)備安全后,先開啟鉆機(jī)帶動(dòng)鉆桿以適當(dāng)速度旋轉(zhuǎn),然后再開啟超高壓清水泵,首次啟動(dòng)空載2~3min以上,待孔口返水后,通過調(diào)壓閥,泵壓由低到高緩慢、勻速增壓:10MPa→15MPa→20MPa→30MPa→50MPa→80MPa→90MPa→100MPa,水經(jīng)過超高壓軟管進(jìn)入鉆桿內(nèi),最后從高低壓轉(zhuǎn)換器上的噴嘴射出,對煤層周邊煤體進(jìn)行切割,每刀割縫時(shí)間為2~5min。
4)割縫過程中若遇堵孔、憋孔現(xiàn)象,先緩慢將高壓泵壓力降低至10~15MPa,低壓沖洗2~3min,待孔口返水正常后在緩慢調(diào)壓至100MPa,繼續(xù)割縫作業(yè)。割縫過程若遇噴孔或瓦斯超限現(xiàn)象,立即停止作業(yè),分析噴孔或瓦斯超限原因,處理完成并恢復(fù)正常后方可繼續(xù)割縫作業(yè)。
5)切割一刀結(jié)束后,先將超高壓清水泵泵壓回零,在關(guān)閉超高壓清水泵,開啟鉆機(jī),撤卸3根鉆桿,重新連接超高壓旋轉(zhuǎn)接頭及超高壓管路,再次開啟超高壓清水泵,控制調(diào)壓螺母,將泵壓緩慢、勻速增加至100MPa,繼續(xù)進(jìn)行割縫作業(yè)。
6)重復(fù)上述3、4、5步驟,完成預(yù)計(jì)割縫刀數(shù)。
7)鉆孔割縫完成后,孔內(nèi)返水正常且無憋孔、堵孔等異?,F(xiàn)象,先將超高壓清水泵泵壓緩慢回零,再關(guān)閉超高壓清水泵,切斷電源,撤卸鉆桿并堆放整齊,高低壓轉(zhuǎn)換器、金剛石水力割縫鉆頭、超高壓旋轉(zhuǎn)接頭妥善保管。
在前期對1#鉆孔進(jìn)行水力割縫后,再進(jìn)行水力割縫效果初步考察,采用打觀測孔的方法來測定割縫孔的影響半徑,如圖3所示。其中,1#為水力割縫孔,2#、3#、4#為普通順層抽采鉆孔,作為測試孔,然后再施工一個(gè)單獨(dú)觀察孔,使其不在抽采鉆孔和割縫孔抽采半徑范圍。以單獨(dú)觀測孔的瓦斯流量為標(biāo)準(zhǔn),超過單獨(dú)觀測孔流量10%即認(rèn)為割縫孔對抽采孔的瓦斯流量有影響。
圖3 割縫孔影響半徑考察施工圖
瓦斯流量如圖4所示。由圖4可以看出,在1#孔進(jìn)行水力割縫后,2#、3#、4#孔的瓦斯流量均處于10%標(biāo)準(zhǔn)線上方,4#測試孔與10%標(biāo)準(zhǔn)線差距較小,因此可以認(rèn)為水力割縫孔的影響半徑為2.4m,在普通鉆孔以往的抽采數(shù)據(jù)中可知普通順層鉆孔的抽采半徑為1.3m左右,由此可以推算出實(shí)行水力割縫技術(shù)可以減少近50%的施工量。
同時(shí)對1#割縫孔和在抽采影響半徑外的5#順層抽采孔的瓦斯流量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如圖5所示。由圖5可以看出,1#割縫孔的最大瓦斯流量為0.68m3/min,抽采26d后的瓦斯流量為0.29m3/min;5#鉆孔開始時(shí)的鉆孔瓦斯流量為0.36m3/min,在抽采26d后的瓦斯流量為0.08m3/min。通過割縫孔和普通抽采鉆孔瓦斯流量對比可以發(fā)現(xiàn),水力割縫可以使得單孔瓦斯抽采量提高1.8~3.6倍,從而大大提高了瓦斯抽采效率。
圖5 瓦斯流量對比圖
1)研發(fā)了GF-100型超高壓水力割縫裝置,割縫半徑大,輸送距離遠(yuǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)工作壓力達(dá)到100MPa的超高壓水力鉆割,有效地解決了順層鉆孔水力割縫增透的問題,減少鉆孔工程量,縮短抽采時(shí)間。
2)高河煤礦3#煤煤層順層長鉆孔設(shè)計(jì)施工為近水平鉆孔,試驗(yàn)區(qū)客觀上具備高壓水鉆進(jìn)、割縫一體化的條件,因此可以在+450m水平北翼進(jìn)風(fēng)大巷已施工的順層抽采鉆孔基礎(chǔ)上,直接進(jìn)行水力割縫二次增透。
3)通過對實(shí)施水力割縫后的效果考察,發(fā)現(xiàn)水力割縫孔的抽采影響范圍為2.4m,實(shí)行水力割縫技術(shù)可以減少近50%的施工量,并且通過水力割縫增透措施可以使得單孔瓦斯流量提高1.8~3.6倍,有效地提高了瓦斯抽采效率,對低滲透煤層瓦斯抽采具有重要意義。