陳小勇,蔣 鑫
(漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司,陜西漢中 710043)
漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司車間流化床鍋爐水膜除塵塔采用老式的噴淋方式進(jìn)行除塵,其利用鍋爐循環(huán)除塵泵將循環(huán)水打進(jìn)水膜除塵塔,水從頂部水管進(jìn)口直接流出,通過旋流葉片將循環(huán)水均勻的散開,達(dá)到除塵效果,但因內(nèi)部水流沖擊較大,內(nèi)部大理石板時常損壞,同時因大理石板容易附著煙氣顆粒物,使得大理石板表面凹凸不平,整體散水效果較差,水膜不均勻,造成吸附顆粒物效果一直不佳,煙氣顆粒物含量無法滿足環(huán)保要求,為此,對水膜塔噴淋方式改造。
通過查找資料,對多種類型的噴淋設(shè)施進(jìn)行了試驗探究,最終確定了現(xiàn)使用的120°螺旋廣角噴嘴。確定改進(jìn)方案后,在水膜除塵塔內(nèi)部進(jìn)行了位置安裝試驗,通過多次測試,采用多層十字交叉法排列,形成的霧化水膜能完全覆蓋水膜塔。為確保本次設(shè)備改進(jìn)能起到效果,在煙道文丘里、矮塔又增加兩層噴嘴,共形成4 層霧化水膜過濾層,經(jīng)霧化后的水膜能更好的吸附粉塵顆粒物,煙氣經(jīng)過多層水膜過濾后,鍋爐尾氣顆粒達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn),尾氣顆粒物均值在7.54 mg/m3左右,遠(yuǎn)低于國家80 mg/m3及地方30 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。
麻石水膜除塵塔工作原理:含塵氣流通過進(jìn)口煙道進(jìn)入水膜塔,在煙氣高速運動的作用下,噴入的水被其霧化成細(xì)小的水霧,濕潤煙氣中的灰塵,主管體是一個圓形筒體(圖1),水從除塵塔上部注入進(jìn)水管進(jìn)入主筒、副筒,使整個圓筒內(nèi)壁形成一層水膜從上而下流動,煙氣由筒體下部切向進(jìn)入,在筒體內(nèi)旋轉(zhuǎn)上升,含塵氣體在離心力的作用下始終于筒體內(nèi)壁面的水膜發(fā)生摩擦,這樣含塵氣體被水膜濕潤,煙塵顆粒物隨水流到除塵器底部,從溢流水孔排出,在筒體底部封底并設(shè)有水封槽,以防止煙氣從底部漏出,此設(shè)計在清理中便于進(jìn)行筒體底部清理。
圖1 原水膜除塵塔噴淋設(shè)施結(jié)構(gòu)
噴嘴流量因噴霧壓力而異,它隨噴霧壓力的增大而增大。一般來說,流量和壓力的關(guān)系如下,壓力和流量的平方成正比,即Q12/Q22=P1/P2。
在噴霧中,液體(除水外)密度主要影響噴嘴的流量,水膜塔循環(huán)水中含一部分鹽類,粉塵顆粒,密度比水大,約為1.2 g/cm3,因理論和設(shè)計有差異,為此通過實際驗證,發(fā)現(xiàn)在該密度下,基本對噴嘴的噴霧影響不大,只是長時間的運行或停車,螺旋噴嘴處有附著物或沉積物,將影響噴霧效果。
理論覆蓋范圍是根據(jù)噴霧夾角和噴嘴距離計算出來的(圖2),該數(shù)值是假設(shè)噴霧角度在整個噴霧距離中保持不變的前提下得出的。在實際噴霧中,有效噴霧角度因噴霧距離而異,當(dāng)液體比水黏時,形成的噴霧角度相對較小,其角度取決于黏度,噴嘴流量和噴嘴壓力。表1 內(nèi)數(shù)值列出常用角度噴嘴在不同距離下的噴霧理論覆蓋范圍,實際應(yīng)用中,表內(nèi)的噴霧角度不適用長距離噴霧。
圖2 噴霧角度和覆蓋范圍
表1 噴嘴理論參數(shù)
噴嘴采用螺旋實心圓錐形噴嘴P-S 系列(圖3),該型噴嘴在水流的沖擊作用下,將產(chǎn)生兩層水膜,一個外層椎體水膜、一個內(nèi)體椎體水膜,能充分保證水膜的形成的完整性,整體無破損,使煙氣能全部和水膜接觸,無死角的吸附煙氣,實心錐120°,150°和170°的噴霧效果如圖4 所示。
圖3 噴嘴外觀
圖4 形成的錐形水膜
因鍋爐煙氣中粉塵顆粒較大,各附件都易被粉塵附著,長時間運行,必會導(dǎo)致各附件積累大量積渣,造成除塵效果不佳,為此,在考慮除塵效果的同時,必須考慮其各附件清理工作,為此在選噴嘴時,噴嘴采用絲扣連接,拆卸簡單,清理方便。
為保證本次改造取得成果,首先從影響噴霧效果的多個因素著手進(jìn)行分析。主要是:噴嘴流量、噴嘴壓力、噴霧液體密度、噴霧液體黏度,以及噴嘴噴霧角度、覆蓋面積、材料等多個因素綜合考慮設(shè)計。
因鍋爐循環(huán)除塵水呈酸性,雖然通過加入堿式試劑,但循環(huán)水整體呈現(xiàn)弱酸性,故在考慮材料方面,必須能耐酸腐蝕,同時水膜塔筒體內(nèi),氣體流速快,煙氣呈旋流狀,且煙氣中含顆粒物較大,常規(guī)噴淋設(shè)施易被磨損,且容易積累顆粒物,長時間運行噴淋設(shè)施將會積垢,影響除塵效果,為此,綜合考慮,選用博林公司的噴嘴,材料選用120°,316 L 不銹鋼螺旋噴嘴,該噴嘴有散水均勻,散水角度大,耐膜、耐腐蝕,方便清理等特點。
車間水膜除塵塔內(nèi)經(jīng)2.6 m,單層高4 m,總高15.2 m,根據(jù)噴嘴理論數(shù)據(jù)結(jié)合實際情況,選用120°噴嘴,理論計算最大覆蓋范圍,在噴嘴下方70 cm 處,覆蓋范圍為243 cm,在噴嘴下方60 cm 處,覆蓋范圍為208 cm,考慮到水膜塔內(nèi)部煙氣流動迅速,為避免因煙氣的快速流動,以及流體自身重力,對噴嘴形成的水膜的完整性造成影響,故選擇在噴嘴下方60 cm 處,確保噴嘴能形成完整的水膜。從理論上講,120°廣角噴嘴在噴嘴下方60 cm 處的覆蓋范圍為208 cm,小于塔內(nèi)徑2.6 m。故采用十字交叉型,安裝4 個噴嘴,根據(jù)實際安裝位置,可計算出,此時4 個噴嘴只需191.8 cm 的圓形區(qū)域即可覆蓋整個主筒。而本次制定的方案在噴嘴下方約60 cm 處,噴嘴覆蓋范圍為208 cm,滿足設(shè)計要求。水膜塔噴嘴水膜覆蓋如圖5 所示,其中,4 個小圓為噴嘴水膜覆蓋區(qū)域,4 個方格點為噴嘴安裝位置。
水膜塔噴嘴布局如圖6 所示,為保證能充分吸附粉塵顆粒物,在矮塔安裝一層噴嘴噴淋系統(tǒng),使粉塵顆粒物進(jìn)行第一步吸附。其次在文丘里處安裝一個噴嘴,此處氣體流速較快,但空間狹小,安裝一個單獨的噴嘴,即可覆蓋整個文丘里管。在高塔中安裝兩層,顆粒物經(jīng)過四層過濾后,粉塵顆粒物基本全部被吸附。
圖5 水膜塔噴嘴水膜覆蓋圖
圖6 重新設(shè)計后的噴淋結(jié)構(gòu)方式
本次改進(jìn),經(jīng)前期的探究實驗得知,在采用新噴嘴后,噴嘴形成的水膜分布均勻,但在循環(huán)泵的加壓下,噴嘴噴出來的水基本為水霧狀態(tài),若在水膜除塵塔最高層安裝噴淋設(shè)施,易被引風(fēng)機拉入主塔旁邊的方形塔(沉降室),甚至把水霧大量的抽進(jìn)引風(fēng)機,易對引風(fēng)機造成腐蝕。故降低噴嘴安裝位置降低,一方面確保形成水膜的完整性,另一方面避免水霧進(jìn)入方塔和引風(fēng)機。
由表2 分析,不合格有4 次,分別是11 月7 日、9日和10 日,監(jiān)測位置不同(表3),開啟鍋爐數(shù)不同(表4),煙氣顆粒物均超標(biāo)。第二次在11 月10 日,開啟單臺鍋爐,監(jiān)測位置相同,開啟循環(huán)水泵2 臺,煙氣顆粒物含量均超標(biāo)。綜合上述原因分析,煙氣粉塵顆粒物超標(biāo)和監(jiān)測位置、鍋爐負(fù)荷均有一定的影響,但影響不大,但當(dāng)開啟3 臺循環(huán)水泵,循環(huán)水量保證在單臺130 m3/h左右,可以滿足鍋爐在任何負(fù)荷區(qū)間的平穩(wěn)運行。
表2 運行監(jiān)測結(jié)果
表3 不同監(jiān)測位置除塵效果對比
表4 不同負(fù)荷監(jiān)測位置除塵效果對比
經(jīng)改造過后的水膜除塵塔,尾氣顆粒物含量能滿足地方30 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn),但顆粒物指標(biāo)有一定波動。為此繼續(xù)在原有工藝基礎(chǔ)上,進(jìn)一步探究實驗,調(diào)節(jié)循環(huán)水pH 值,保證循環(huán)水pH 值在7 附近,以及制定嚴(yán)格的清理周期,通過兩個方面結(jié)合,使得現(xiàn)煙塵顆粒物在(4~10)mg/m3。循環(huán)水pH 對比試驗數(shù)據(jù),見上傳數(shù)采儀數(shù)據(jù)見表5。經(jīng)過多次調(diào)整試驗后,尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)趨于穩(wěn)定,滿足國家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。主要數(shù)據(jù)見表6(時間:2018-07-11-10:10:27)。
表5 循環(huán)水pH 值除塵對比試驗
表6 尾氣監(jiān)測數(shù)據(jù)
該項目經(jīng)車間試驗成功后,立即投入到生產(chǎn)使用中,使用效果良好,達(dá)到改造目的。排出的鍋爐尾氣煙塵顆粒物在(4~15)mg/m3,遠(yuǎn)低于國家80 mg/m3和地方30 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)該項技術(shù)已推廣至公司總部其他單位。
(1)經(jīng)濟效益。本次改造的除塵設(shè)備在生產(chǎn)中不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益。主要是節(jié)省環(huán)保設(shè)備資金投入。
節(jié)省的設(shè)備資金投入?yún)⒄仗夭墓荆偛肯略O(shè)二級公司)流化床鍋爐除塵改造項目計算:特材公司流化床鍋爐單臺改造費用約20 萬元,3 臺鍋爐合計60 萬元,車間3 臺改造共投入3 萬元,對比計算可節(jié)省57 萬元。
(2)社會效益。尾氣顆粒物達(dá)標(biāo)排放,現(xiàn)煙塵顆粒物含量在(4~10)mg/m3,遠(yuǎn)低于國家80mg/m3及地方30mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。