江旭,朱劭辰,李紅
(湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司,湖北 宜昌443000)
芭蕉河二級(jí)電站位于湖北省恩施州鶴峰縣內(nèi),裝機(jī)容量為2臺(tái)16 MW。由湖北恩施水電設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),重慶水輪機(jī)廠有限責(zé)任公司制造。本次檢修的機(jī)組為該電站的4號(hào)機(jī)組,其流域編號(hào)為蕉4 G。
芭蕉河二級(jí)電站4 G水輪機(jī)型號(hào)為HLD-74-LJ-140,容量16 MW。機(jī)組特性為俯視順時(shí)針旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速428 r/min,額定水頭57 m。水輪機(jī)為混流式機(jī)組,立式金屬蝸殼。機(jī)組共16片活動(dòng)導(dǎo)葉,7個(gè)固定導(dǎo)葉,活動(dòng)導(dǎo)葉立面為剛性密封,端面為彈性橡膠織布密封;檢修密封為封閉式空氣圍帶,工作氣源壓力0.7 MPa;工作密封采用水壓橡膠活塞式密封,工作潤(rùn)滑水壓力0.2~0.3 MPa;水導(dǎo)軸承為分塊式油潤(rùn)滑導(dǎo)軸承,烏金瓦,數(shù)量為6塊,設(shè)計(jì)單邊間隙為0.15~0.20 mm;發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF-8000-14/2860,為懸吊型水輪發(fā)電機(jī),上機(jī)架為負(fù)荷機(jī)架。其上導(dǎo)軸承和推力軸承共用一個(gè)油槽,導(dǎo)軸承各有8塊烏金瓦,設(shè)計(jì)單邊間隙均為0.10~0.15 mm;8塊塑料推力瓦和8塊丁腈耐油橡膠板配合調(diào)整,同時(shí)要求每塊橡皮墊厚度差不大于0.05 mm,8套推力瓦與橡膠墊配合后的厚度差不大于0.05 mm[1]。
1)2016年3月,對(duì)蕉4號(hào)機(jī)組進(jìn)行B級(jí)檢修,其主要項(xiàng)目為:水輪機(jī)活動(dòng)導(dǎo)葉立面間隙的檢查、處理和調(diào)整,各部軸承軸瓦的檢查處理,機(jī)組旋轉(zhuǎn)中心的調(diào)整,轉(zhuǎn)動(dòng)部件的水平檢查,機(jī)組軸線檢查,各部導(dǎo)軸承的間隙調(diào)整,各軸承油處理更換,各溫度傳感器的校核,發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn)等。
2)2017年2月,對(duì)蕉4號(hào)機(jī)組進(jìn)行C級(jí)檢修主要項(xiàng)目為:三部軸承導(dǎo)瓦間隙檢查、各軸承油處理更換、制動(dòng)系統(tǒng)清洗、發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn)、以及更換了部分的探頭;在對(duì)下導(dǎo)探頭進(jìn)行更換時(shí)發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)1、2、6、7、8號(hào)瓦背面的搭子松動(dòng),對(duì)其進(jìn)行處理后裝回原位。
3)2018年3月,發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患后,分別對(duì)蕉4號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪、上導(dǎo)軸承、下導(dǎo)軸承、迷宮環(huán)、法蘭結(jié)合螺栓、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)過(guò)流部件、勵(lì)磁系統(tǒng)等進(jìn)行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)各部軸承導(dǎo)瓦間隙明顯增大,隨即進(jìn)行了調(diào)整。
1)修前機(jī)組上機(jī)架振動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)見表1。
表1修前機(jī)組振動(dòng)值測(cè)量mm
綜合上述振動(dòng)測(cè)量值進(jìn)行了分析,確認(rèn)蕉4號(hào)機(jī)組水平振動(dòng)值超標(biāo),依據(jù):《立式水輪發(fā)電機(jī)組檢修技術(shù)規(guī)程》(DL/T 817-2014),蕉4號(hào)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行工況不能滿足機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行要求,后續(xù)需對(duì)該機(jī)組進(jìn)行全面的檢查及調(diào)整[2]。
2)修前上導(dǎo)軸承和下導(dǎo)軸承瓦間隙測(cè)量數(shù)據(jù)見表2和表3。
表2修前機(jī)組上導(dǎo)瓦間隙值測(cè)量mm
表3修前機(jī)組下導(dǎo)瓦間隙值測(cè)量mm
從測(cè)量結(jié)果來(lái)看,上導(dǎo)軸承瓦間隙和下導(dǎo)軸承瓦間隙的實(shí)測(cè)值均超過(guò)設(shè)計(jì)值,具體原因有待查找分析。
3)修前機(jī)組的擺度數(shù)據(jù)測(cè)量見表4。
表4修前機(jī)組擺度值測(cè)量
經(jīng)過(guò)盤車檢查,蕉4號(hào)機(jī)組修前軸線擺度如表4所示,按GB/T8564-2003表33的規(guī)范要求,即發(fā)電機(jī)軸相對(duì)擺度小于0.02 mm/m,水輪機(jī)軸相對(duì)擺度小于0.04 mm/m,機(jī)組修前擺度嚴(yán)重超標(biāo),需要處理[3]。
抗重螺栓是導(dǎo)軸承的重要組成部分,螺栓一端和瓦架螺紋連接,另一端呈球面和導(dǎo)瓦背后搭子為點(diǎn)接觸,機(jī)組運(yùn)行時(shí),導(dǎo)瓦承受著徑向力,然后通過(guò)抗重螺栓傳到瓦架,因此抗重螺栓球面磨損情況的好壞會(huì)對(duì)瓦間隙產(chǎn)生直接的影響。
圖1下導(dǎo)瓦抗重螺栓磨損情況
圖2下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)示意圖
本次檢修發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)軸承抗重螺栓和下導(dǎo)軸承抗重螺栓的球面出現(xiàn)偏磨,球面變成不規(guī)則的平面,導(dǎo)致抗重螺栓和達(dá)子的接觸由點(diǎn)接觸變成面接觸,隨之帶來(lái)的隱患主要為以下兩個(gè)方面,一方面就是瓦間隙調(diào)整時(shí),實(shí)際調(diào)整的雙面間隙和最終推出來(lái)的雙面間隙不相符,開機(jī)后瓦溫有高有低不均勻;另一方面就是點(diǎn)接觸有利于提高瓦的靈活性,面接觸讓瓦的靈活性變差,會(huì)導(dǎo)致燒瓦事故。
抗重螺栓材質(zhì)特殊無(wú)法人工進(jìn)行處理,鶴峰縣機(jī)械加工廠也無(wú)法進(jìn)行處理,電廠又沒(méi)有合格備品,所以此次檢修沒(méi)有做處理,建議廠家購(gòu)買合格備品及時(shí)更換。
本次檢修發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)軸承2號(hào)瓦和下導(dǎo)軸承7號(hào)瓦背后的撐塊出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,說(shuō)明機(jī)組修前在運(yùn)行過(guò)程中這兩塊瓦受到了極大的徑向力,同時(shí)這也是上導(dǎo)軸承瓦和下導(dǎo)軸承瓦間隙變大主要原因,后期機(jī)組回裝時(shí)已及時(shí)更換了備品。
圖3導(dǎo)瓦背后撐塊開裂情況
蕉4號(hào)機(jī)組推力軸承有八塊推力瓦,每塊推力瓦底部有兩個(gè)銷釘孔,瓦對(duì)應(yīng)的推力軸承座上面有兩個(gè)銷釘,該銷釘?shù)闹饕饔檬菫榱朔乐雇屏ν咴跈C(jī)組運(yùn)行的過(guò)程中發(fā)生徑向位移和旋轉(zhuǎn)方向的位移;在推力軸承檢查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)1號(hào)推力瓦一側(cè)往外發(fā)生了徑向位移,抽出該推力瓦,檢查發(fā)現(xiàn)靠大軸側(cè)的銷釘孔外緣出現(xiàn)了新的印記,仔細(xì)分析得出該印記是由于銷釘和銷釘孔的配合出現(xiàn)了錯(cuò)位導(dǎo)致的;由于銷釘所處的位置狹小,不拆解機(jī)組推力頭無(wú)法對(duì)銷釘進(jìn)行處理,本次檢修只是對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的銷釘孔進(jìn)行擴(kuò)孔處理。
圖51號(hào)推力瓦結(jié)構(gòu)示意圖
抗重螺栓的螺母通過(guò)熱套的方式打入瓦架里面,螺母一周點(diǎn)焊了三處,按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求螺母一周應(yīng)該焊接一圈,主要是防止螺母發(fā)生旋轉(zhuǎn)和徑向位移;本次檢修發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)所有抗重螺栓的螺母焊接點(diǎn)出現(xiàn)脫焊,經(jīng)過(guò)仔細(xì)檢查我們分析可能是由以下原因?qū)е碌模孩俾菽笡](méi)有裝到位置,和瓦架之間的配合存在間隙;②機(jī)組運(yùn)行期間瓦間隙突然變小,導(dǎo)致了抗重螺栓受到的徑向力變大,螺母往外發(fā)生位移;③瓦間隙調(diào)整的時(shí)候,過(guò)度的用力打擊抗重螺栓的鎖緊螺母導(dǎo)致抗重螺栓的螺母發(fā)生微量的旋轉(zhuǎn);為此,我們對(duì)抗重螺栓螺母進(jìn)行了位置標(biāo)記,方便下次檢修檢查,同時(shí)將螺母一周焊接處理。
圖6下導(dǎo)抗重螺栓的螺母脫焊情況
圖7抗重螺栓結(jié)構(gòu)示意圖
在數(shù)據(jù)測(cè)量之前,我們將影響機(jī)組盤車數(shù)據(jù)和后期瓦間隙調(diào)整各種問(wèn)題都處理完畢,消除潛在隱患,然后我們開始了機(jī)組修后的數(shù)據(jù)測(cè)量調(diào)整。
1)修后機(jī)組的擺度數(shù)據(jù)調(diào)整見表5。
表5修后機(jī)組擺度值測(cè)量
2)修后上導(dǎo)軸承和下導(dǎo)軸承瓦間隙調(diào)整見表6和表7。
表6修后機(jī)組上導(dǎo)瓦間隙調(diào)整mm
表7修后機(jī)組下導(dǎo)瓦間隙調(diào)整mm
瓦間隙的調(diào)整值均按其設(shè)計(jì)間隙值和擺度值計(jì)算分配的,間隙調(diào)整完畢后我們對(duì)上導(dǎo)軸承瓦和下導(dǎo)軸承瓦進(jìn)行里雙面間隙的復(fù)測(cè),發(fā)現(xiàn)實(shí)際推出來(lái)的雙面間隙值遠(yuǎn)大于我們理論調(diào)整值,考慮到機(jī)組抗重螺栓和瓦配和的的結(jié)構(gòu)不合理及球頭磨損嚴(yán)重的問(wèn)題,瓦間隙我們沒(méi)有做二次調(diào)整處理。
3)開機(jī)后機(jī)組上機(jī)架振動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)量見表8。
表8修后機(jī)組振動(dòng)值測(cè)量
通過(guò)對(duì)比修前和修后數(shù)據(jù)得知:機(jī)組檢修前后上機(jī)架垂直方向上的振動(dòng)沒(méi)有發(fā)生明顯變化,徑向方向上的振動(dòng)比修前變小。
4)開機(jī)后機(jī)組各部溫度情況。開機(jī)后,機(jī)組空轉(zhuǎn)半小時(shí)各部無(wú)異常,蕉4號(hào)機(jī)組于當(dāng)晚18點(diǎn)開始滿負(fù)荷運(yùn)行,具體溫度如表9所示,各部溫度正常[5]。
表9修后機(jī)組各部溫度測(cè)量
芭蕉河4號(hào)機(jī)組上機(jī)架修后振動(dòng)比修前發(fā)生了明顯好轉(zhuǎn),檢修過(guò)后我們總結(jié)了影響機(jī)組上機(jī)架振動(dòng)變大的原因,一方面可能是由于機(jī)組擺度變大導(dǎo)致的,而擺度變大主要是由于機(jī)組上導(dǎo)軸承瓦和下導(dǎo)軸承瓦間隙突變導(dǎo)致的,兩部軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理及設(shè)備材質(zhì)缺陷是引起瓦間隙突變的主要因素,因此要想徹底解決軸承瓦間隙突變問(wèn)題還需對(duì)軸承瓦結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改;另一方面可能是由于機(jī)組推力軸承1號(hào)瓦銷釘外串導(dǎo)致機(jī)組旋轉(zhuǎn)水平發(fā)生了變化導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)過(guò)大,所以建議下次檢修及時(shí)更換限位銷釘。