韓志顏
(河鋼樂亭鋼鐵有限公司, 河北 唐山 063016)
隨著工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)鋼材質(zhì)量的要求也越來越高,因而冶金企業(yè)在向生產(chǎn)超純凈鋼方向努力。由于大多數(shù)情況下氮是鋼中的有害元素,它的存在使鋼產(chǎn)生缺陷,高級(jí)的鋼種對(duì)氮有嚴(yán)格的要求,如果氮高會(huì)出現(xiàn)時(shí)效及表面質(zhì)量缺陷。
連鑄作為控制氮含量的最后一道工序就顯得尤為重要[1,2]??刂浦邪龅渴且粋€(gè)系統(tǒng)工程,需要全方位控制,目前由于設(shè)備原因,中包機(jī)械臂支撐壓力最高只能達(dá)到0.85 MPa,生產(chǎn)難度較大;隨著低碳鋼及品種鋼的增加,對(duì)于中包保護(hù)的研究就十分必要。
氮對(duì)鋼的不利地方主要有:氮降低了鋼的韌性和塑性;造成鋼產(chǎn)生時(shí)效、偏析等冶金缺陷。含氮鋼的熱加工、熱處理和切削加工等都沒有什么特殊困難,只不過它的冷軋變形硬化率較高。氮對(duì)高鉻鐵素體鋼來說可減少晶粒長大傾向并改善焊接性能,但對(duì)半鐵素體鋼來說,焊后熱影響區(qū)的硬度將大為提高,因而焊后常需要進(jìn)行退火或回火處理。
時(shí)效對(duì)于鐵素體含量要求較多而塑性和韌性又要求較高的低碳鋼板來說是十分有害的,因它會(huì)導(dǎo)致鋼板由韌變脆,惡化鋼板的彎曲、深沖性能,還因變形不均勻而在沖壓件表面出現(xiàn)皺紋。氮還能導(dǎo)致鋼產(chǎn)生藍(lán)脆現(xiàn)象。藍(lán)脆是指鋼在300℃左右時(shí),由于形變時(shí)效,塑性和韌性降低或基本消滅的現(xiàn)象。當(dāng)鋼中氮含量較高時(shí),易形成氣泡和組織疏松,還能降低鋼的延伸率、斷面收縮率及電磁性能等。
鋼中加入少量的鋁后,除能脫氧外,還能與鋼液中的氮結(jié)合形成穩(wěn)定的AlN,從而減輕甚至消除氮的時(shí)效作用。此外,在鋼中形成的細(xì)小分散的AlN顆粒還能阻止奧氏體加熱時(shí)的長大,進(jìn)而得到細(xì)晶粒奧氏體鋼。當(dāng)鋼中含有微量的N和Al時(shí),也能起到阻止或減少鋼在加熱時(shí)產(chǎn)生的過燒現(xiàn)象[3]。但鋁不與碳化合,不能消除碳的時(shí)效作用,而鋼中的Ir、V、Ti等既與氮化合形成氮化物,又能與碳化合形成碳化物,因此能夠使鋼的時(shí)效作用完全得到消除。
研究表明,鋼液由鋼包到中間包過程,如果是長水口氬封保護(hù)澆注,鋼液吸氮量為3×10-6;鋼液由中間包到結(jié)晶器采用浸入式水口及保護(hù)渣,增氮量小于2×10-6[4]。因此在一定條件下,鋼液在連鑄過程的增氮量應(yīng)為5×10-6,但在實(shí)際生產(chǎn)中遠(yuǎn)大于此值。為滿足冶煉低氮鋼的要求,弄清連鑄過程鋼液增氮的原因,通過試驗(yàn)研究了新型大包長水口,連鑄過程中間包覆蓋劑和結(jié)晶器保護(hù)渣對(duì)鋼液增氮的影響。
具體的工作包括大包長水口的改進(jìn)及正確使用形式。具體包括壓力、對(duì)中、清理等;大包長水口機(jī)械臂支撐系統(tǒng)的壓力提升;氬氣流量的合理控制;中包加入足量的中包覆蓋劑。
大包長水口機(jī)械臂的支撐系統(tǒng)由氣動(dòng)缸改為液壓缸后,支撐壓力逐步提升到85 kg,密封效果明顯提高。
摸索合適的液壓缸的輸出壓力分別為70 kg和85 kg。兩種支撐壓力下保護(hù)效果的對(duì)比如下頁表1。
從表1可以看出:支撐壓力提高到85 kg后(目前認(rèn)為是機(jī)械臂能承受的最大壓力),密封效果有了明顯的改善。
表1 三種支撐壓力下控制增氮的效果對(duì)比
支撐壓力提高到85 kg后,仍發(fā)現(xiàn)有部分爐次的中包增氮量較高,分析原因?yàn)椋簹鍤饬髁刻?,起不到氬封作用,特別是大包長水口連用,水口碗部形狀侵蝕較嚴(yán)重時(shí),增氮現(xiàn)象更為嚴(yán)重;氬氣流量太大,造成液面劇烈翻騰,也惡化了保護(hù)澆鑄效果;并且在7、8月份,氬氣的主管道壓力不穩(wěn),常在0.15~0.20 MPa之間波動(dòng),壓氣流量大小極不易控制,也是造成這兩個(gè)月增氮量偏高的一個(gè)原因。
通過實(shí)踐摸索確定,合適的氬氣流量就是保證長水口周圍的中包液面微微翻起,氬氣流量的大小隨鋼流的大小和水口的新舊程度隨時(shí)調(diào)整。
目前量子流量計(jì)已投入使用,在使用老的大包套管時(shí),目前認(rèn)為壓力調(diào)整到0.4 MPa,流量0.8 m3/h效果比較好。在使用新型套管時(shí)的壓力及流量正在試驗(yàn)。
表2 部分爐次中包增氮情況 ×10-6
長水口碗部要“保護(hù)性”清理且要清理干凈,長水口視碗部實(shí)際侵蝕情況及時(shí)更換,澆注低碳鋼及品種鋼時(shí)覆蓋劑要“黑渣”操作,氬氣流量根據(jù)液面攪動(dòng)大小隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整,增氮情況明顯減少。如表2所示部分爐次中包增氮情況,連鑄過程增氮量平均2.4×10-6,基本控制在 5×10-6以下。
1)連鑄澆注薄板鋼中包降氮由原來平均8×10-6,下降到3×10-6以下。并且鋼中氮含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))大于50×10-6爐次比例由原來的6.5%下降至1%以下(部分氮含量超標(biāo)爐次不是連鑄工序造成)。降低了鋼中氮含量,提高了薄板鋼產(chǎn)品質(zhì)量。
2)中包氮含量控制在22.6×10-6的正態(tài)分布,如表3和圖2所示,達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平。
表3 薄板鋼中包氮含量統(tǒng)計(jì)表
圖2 1-7月份中包增氮趨勢圖