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      乳化液污染機(jī)理及屯蘭礦水質(zhì)分析

      2019-04-17 11:54:04冀成
      煤礦機(jī)電 2019年2期
      關(guān)鍵詞:屯蘭乳化油硫酸根

      冀成

      (西山煤電集團(tuán)公司 屯蘭煤礦,山西 太原 030200)

      0 引言

      液壓支架電液控制系統(tǒng)對(duì)傳動(dòng)液過濾精度要求非常高,其中電液控制閥中的先導(dǎo)閥要求過濾精度達(dá)到25 μm[1]。因此,確保水與乳化油配置后的乳化液的過濾精度和穩(wěn)定性,保證液壓支架能可靠地運(yùn)行,直接關(guān)系到煤礦的安全生產(chǎn)。

      現(xiàn)階段,電液控支架的傳動(dòng)介質(zhì)普遍采用乳化油與水配置成的高含水乳化液,該乳化液是由95%~97%的水與5%~3%的乳化油配置而成。因此,要確保后期乳化液的穩(wěn)定性,配制乳化液所需水的質(zhì)量十分重要[2]。

      1 乳化液污染機(jī)理

      乳化液配制用水對(duì)液壓支架形成的系統(tǒng)污染主要包括:硬質(zhì)顆粒,鈣鎂離子引起的結(jié)垢,菌類、病毒等有機(jī)污染,電化學(xué)腐蝕4個(gè)方面。其中,硬質(zhì)顆粒易對(duì)閥組等造成機(jī)械磨損,鈣鎂離子引起的結(jié)垢易造成傳動(dòng)系統(tǒng)阻塞和機(jī)械磨損,菌類、病毒等有機(jī)物的衍生和繁殖易造成系統(tǒng)阻塞和介質(zhì)失效變質(zhì)[3]。本文主要就電化學(xué)腐蝕機(jī)理及影響因素予以闡述。

      液壓支架閥組、缸體等基體金屬發(fā)生腐蝕主要是腐蝕介質(zhì)通過鍍層空隙,缺陷等到達(dá)基體金屬體造成的[4]。其中鍍層、碳鋼基體、腐蝕介質(zhì)形成了一個(gè)異金屬腐蝕電池,缺陷處裸露基體形成小陽極而鍍層為大陰極,造成金屬基體加速腐蝕。其產(chǎn)生的氧化物又通過空隙和缺陷擴(kuò)散到鍍層表面,形成了點(diǎn)蝕。

      2 非純水配制乳化液腐蝕影響因素

      2) 特異離子的影響。非純水配制乳化液水中Cl-等特異離子對(duì)腐蝕有重要的影響,比如Cl-離子可以引起不銹鋼、鋁和鋁合金孔蝕等。

      3 水質(zhì)分析

      屯蘭煤礦井下用水引自內(nèi)維隊(duì)清水池(來自井下10#水文鉆孔),其水壓來自地面與井下259 m水壓差,水壓約為1.5~2.5 MPa。靜壓水由DN200無縫鋼管直埋敷設(shè)引至主斜井口,再由主斜井口以DN200鋼管引至井下4#交叉點(diǎn),然后由4#交叉點(diǎn)向礦井東西兩翼供水。

      本次檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)MT 76—2011《液壓支架用乳化油、濃縮物及其高含水液壓液》中所用水質(zhì)要求及標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19923—2005《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì)》的水質(zhì)指標(biāo)予以檢測(cè)。由于該礦采購的濃縮液或乳化油產(chǎn)品的型號(hào)所對(duì)應(yīng)的水質(zhì)硬度均為500 mg/L,故礦井水質(zhì)數(shù)據(jù)分析均按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT 76—2011所規(guī)定的等級(jí)為“10”的人工硬水作為參照標(biāo)準(zhǔn)。

      3.1 水質(zhì)總硬度分析

      電液控支架所用乳化油或濃縮液選型的一個(gè)重要指標(biāo)是水質(zhì)總硬度。當(dāng)配置乳化液水源水質(zhì)硬度過大,乳化液中會(huì)消耗過多陰離子活性劑,乳化液常常出現(xiàn)渾濁或者油皂析現(xiàn)象。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,水質(zhì)總硬度應(yīng)不得高于500 mg/L。

      由表1可知,屯蘭煤礦所取3個(gè)地點(diǎn)的水樣總硬度均盡管達(dá)到了指標(biāo)的要求,但屯蘭礦內(nèi)維隊(duì)水池中的水經(jīng)過管路到達(dá)工作面后,其水質(zhì)硬度變化仍較為明顯,硬度指標(biāo)明顯升高。

      3.2 水質(zhì)硫酸根離子

      電液控支架所用乳化油或濃縮液選型的另一個(gè)重要指標(biāo)是水中硫酸根離子含量。當(dāng)配置乳化液所用水源的硫酸根離子含量過高,會(huì)造成配置好的乳化液的電導(dǎo)率升高,也就是配置的乳化液導(dǎo)電性能升高,便會(huì)出現(xiàn)乳化液渾濁等情況。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,硫酸根離子質(zhì)量濃度不得高于400 mg/L。

      表1 屯蘭礦水源的總硬度

      表2 屯蘭礦水源的硫酸根離子

      由表2可知,屯蘭煤礦所取兩個(gè)地點(diǎn)的水樣硫酸根離子濃度指標(biāo)雖能達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的要求,但地面水源經(jīng)過管路輸送后,其井下工作面處的水源的硫酸根離子指標(biāo)超標(biāo)。

      3.3 水質(zhì)氯離子

      電液控支架所用乳化油或濃縮液選型的第3個(gè)重要指標(biāo)是水中氯離子的含量。當(dāng)配置乳化液所用水源的氯離子含量過高,造成配置好的乳化液的電導(dǎo)率也升高,也就是配置的乳化液導(dǎo)電性能升高,便會(huì)出現(xiàn)乳化液渾濁等情況。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,硫酸根離子質(zhì)量濃度不得高于200 mg/L。

      表3 屯蘭礦水源的氯離子

      由表3可知,屯蘭煤礦所取3個(gè)地點(diǎn)的水樣氯離子濃度指標(biāo)均能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,地面水源經(jīng)過管路輸送后,井下工作面處的水源的氯離子指標(biāo)也降低。

      通過對(duì)該煤礦3處水源水質(zhì)情況的檢測(cè),特別針對(duì)影響乳化液質(zhì)量的水質(zhì)硬度、硫酸根離子、氯離子等進(jìn)行分析可知,內(nèi)維隊(duì)水池水源的水質(zhì)情況較好,若地面將乳化液配好后直接向井下供液方式,既需要加設(shè)水處理設(shè)備(確保水質(zhì)的穩(wěn)定性),又要再重新鋪設(shè)管路,這樣鋪設(shè)管路距離較遠(yuǎn),投資較大。但若采用工作面用水配置乳化液,水質(zhì)硬度指標(biāo)接近臨界值,硫酸根離子含量指標(biāo)均不符合要求,需要投入水處理設(shè)備,但管路部分投入較少,在經(jīng)濟(jì)效益方面能較好地滿足了要求?,F(xiàn)初步選用在盤區(qū)適當(dāng)位置建立乳化液集中配置中心。

      4 結(jié)論

      通對(duì)屯蘭煤礦3個(gè)地點(diǎn)水質(zhì)情況進(jìn)行檢測(cè),屯蘭礦水源狀況整體良好。通過分析得到影響乳化液穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,其水源總硬度、氯離子濃度偏高,若直接配置乳化液易造成電液控支架閥組堵塞、磨損等問題。對(duì)確定水處理方案提供了科學(xué)依據(jù),為電液控支架在該礦穩(wěn)定、可靠運(yùn)行提供了技術(shù)支持。

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