張小帥
1 前言
陜鋼集團(tuán)漢鋼公司1#高爐有效容積1080m3,該高爐于2011年12月23日點火投產(chǎn),截止2018年10月份實際運行時間近7年。
2018年5月份通過對標(biāo)學(xué)習(xí),總結(jié)了自身不足,正視差距,科學(xué)評判爐役處于中后期及風(fēng)機(jī)能力未完全釋放的實情,通過抓原燃料篩分,強(qiáng)化爐內(nèi)爐外管理,匹配上下部調(diào)劑相,使得高爐保持了長期穩(wěn)定順行,6月份以后日產(chǎn)穩(wěn)定在4000噸以上,高爐利用系數(shù)及其它經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均有了明顯突破。
2提冶強(qiáng)冶煉措施
2.1提高入爐風(fēng)量
1#高爐配備風(fēng)機(jī)型號為AV63-15,按照以風(fēng)為綱的原則,實踐中以充分挖掘風(fēng)機(jī)潛力為主,通過對風(fēng)機(jī)工況及送風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行評估,風(fēng)壓由前期370Kpa提高至420Kpa,入爐風(fēng)量由2400m3/min增加到2800m3/min 左右,風(fēng)量的逐步提高為高爐實現(xiàn)高效冶煉奠定了基礎(chǔ)。
2.2合理匹配操作參數(shù)
(1)循環(huán)礦和大風(fēng)量的配合。隨著風(fēng)量、氧量的增加,在確保標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速保持在220m/s以上、鼓風(fēng)動能大于80 kJ/s的同時,虧料現(xiàn)象日益明顯,按26m?罐容將礦批調(diào)整至39.5噸,虧料現(xiàn)象得不到根本解決。為了滿足冶煉要求,采取大礦批加循環(huán)礦的上料方式,裝料順序由原CO調(diào)整2CO+O,在不改造設(shè)備的情況下,折算礦批達(dá)到52噸。突破礦批限制環(huán)節(jié)后,隨著富氧及風(fēng)量繼續(xù)增加,以及爐況順行情況逐步將礦批控制在54~56噸左右。通過裝料方式的改變,在徹底解決了虧料的同時焦炭批重由原來的10噸增加至13噸。
(2)高風(fēng)溫高富氧和大煤量的配合。強(qiáng)化冶煉前,1#高爐富氧量基本在6000m?/h左右,風(fēng)溫1100℃,煤比約130kg/t左右;強(qiáng)化后富氧基本保持在9000m?/h以上,同時風(fēng)溫逐步提高至1180℃,煤比提高到140kg/t左右。
(3)熱制度和造渣制度的配合。一是將爐溫控制在0.20%-0.35%。二是堅持“低硅不低熱”,保持鐵水物理熱在1470℃以上,即適當(dāng)提高爐渣堿度和渣中MgO含量,控制爐渣二元堿度在1.25左右、三元堿度1.45左右,以提高爐渣熔化溫度,增強(qiáng)爐渣脫硫能力,這樣有利于冶煉低硅生鐵。通過努力,月平均鐵水含硅量基本穩(wěn)定在0.3%左右,渣鐵物理熱充沛,流動性良好。
2.3 控制合理的煤氣流分布
隨著原燃料質(zhì)量的改善,伴隨冶強(qiáng)提高,批重不斷增加,探索實踐出“兩道氣流”的裝料制度,發(fā)展兩道氣流,逐步形成“穩(wěn)定中心,適當(dāng)疏松邊緣”走兩道煤氣流的技術(shù)路線。從6月份取掉中心焦,同時逐步增加礦焦的初始布料角度(36.5°→38°),拓寬布料平臺;礦焦同角來發(fā)展邊緣氣流,通過實行大α角、大礦角、大角差、大礦批技術(shù),增加了礦石環(huán)帶寬度,“平臺+漏斗”的布料模式得以固化,有利于提高煤氣利用率,同時提高高爐對外部條件變化的抵抗能力,煤氣利用率維持在46.5—47.5%之間。
2.4強(qiáng)化爐外管理
(1)加強(qiáng)鐵口的維護(hù)。穩(wěn)定打泥量,確保鐵口深度在2600-2800 mm,避免淺鐵口出鐵;提前烘烤好鐵口,避免潮鐵口出鐵;檢查并維護(hù)好泥套、炮頭,防止漏泥。
(2)穩(wěn)定炮泥質(zhì)量。針對炮泥質(zhì)量不穩(wěn)定的實情,一是提高應(yīng)對能力和操作水平,及時出凈渣鐵;二是加強(qiáng)與主管科室溝通協(xié)調(diào)和加大廠家耐材考核力度,促進(jìn)炮泥質(zhì)量改善。
2.5強(qiáng)化爐內(nèi)操作。
(1)統(tǒng)一三班操作。按照以風(fēng)為綱的原則合理使用大風(fēng)量,并在此基礎(chǔ)上穩(wěn)定使用高富氧高風(fēng)溫。當(dāng)班工長全力平衡好爐溫、堿度,確保風(fēng)量穩(wěn)定在規(guī)定范圍。
(2)推行爐溫趨勢管理。加強(qiáng)工長系統(tǒng)分析能力,把影響爐溫走勢的各類因素進(jìn)行綜合分析和判斷,力爭做到“早動少動”。通過推行爐溫趨勢管理,1#高爐硅偏差明顯減小,爐溫穩(wěn)定性大大增強(qiáng)。
(3)關(guān)注原燃料質(zhì)量變化。高爐操作人員密切關(guān)注原燃料物理性能和化學(xué)成分變化,及時根據(jù)爐料和布料角度變化做出調(diào)整,最大限度減少爐況波動。
3強(qiáng)化冶煉效果
通過以上強(qiáng)化措施,1#高爐在全礦冶煉、不加廢鋼的條件下,爐況保持了穩(wěn)定順行,產(chǎn)量及指標(biāo)均取得了明顯進(jìn)步。其中8月份、9月份、10月份月產(chǎn)均突破12萬噸,燃料比511.32kg/t。表2為6月份至9月份扣除外圍及計劃檢修影響后的平均日產(chǎn)量及指標(biāo),如下圖所示。
4結(jié)語
(1)提高入爐風(fēng)量、富氧和大礦批是高爐提高產(chǎn)量的關(guān)鍵措施;提高頂壓、風(fēng)溫、低硅冶煉是高爐降低消耗的重要途徑。
(2)及時出凈渣鐵是高爐保持高強(qiáng)度冶煉的重要前提,強(qiáng)化爐前操作管理顯的尤為重要。
(3)設(shè)備故障率是直接導(dǎo)致高爐產(chǎn)量降低和消耗增加的主要原因,抓好設(shè)備管理減少高爐休風(fēng)率和慢風(fēng)率是強(qiáng)化冶煉和低硅冶煉的外圍基礎(chǔ)。
(作者單位:陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司)