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      針對氧化鋁磨礦效率提升的生產(chǎn)實踐

      2019-04-15 05:45:00楊建強蘇雪玲柳新良
      世界有色金屬 2019年2期
      關(guān)鍵詞:脫硅壓機旋流器

      楊建強,蘇雪玲,柳新良

      (開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司,河南 三門峽,472100)

      1 前言

      開曼鋁業(yè)現(xiàn)有7組磨機,每組磨機磨礦量130-135 t/h。圖1為其流程簡圖。

      圖1 磨礦流程簡圖

      2017年前,開曼鋁業(yè)磨礦系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,原礦漿經(jīng)常跑粗和隔膜泵卡閥,影響后續(xù)溶出機組的運行。2015年因溶出卡閥造成溶出機組減產(chǎn)20次,累計影響產(chǎn)量3000噸;2016年溶出卡閥造成溶出機組減產(chǎn)15次,影響產(chǎn)量2500噸。為此,我們對磨礦流程進行仔細梳理,發(fā)現(xiàn)主要存在六個方面的問題:

      (1)棒磨機出料粒度不合格;

      (2)棒磨機出口大塊礦石和雜物進入中間泵池;

      (3)旋流器進料壓力不足;

      (4)旋流器內(nèi)襯磨損嚴重,分級效果差;

      (5)來自預脫硅的返砂影響原礦漿指標。

      解決上述問題便可使磨礦系統(tǒng)穩(wěn)定運行,給公司的高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)提供保證。本文介紹我們對磨礦系統(tǒng)所做的改進工作。

      2 改進措施

      2.1 確保棒磨機出料粒度小于1 mm

      通過梳理磨機問題發(fā)現(xiàn),棒磨機進料溜管堵塞是制約磨機正常運行的關(guān)鍵因素之一。為此,在定量給料機的下料口加一組100 mm間距的鋼篦子,杜絕大于100 mm的大塊礦石和雜物進入棒磨機溜管。

      此外,2017年6月至2018年6月期間再無磨機進料器堵塞現(xiàn)象,確保磨礦系統(tǒng)整體正常運行。其次,在均化庫之前增加輥壓機,進廠礦石通過進一級篩分,小于15 mm的礦石直接經(jīng)新增皮帶機轉(zhuǎn)運均化庫;同時官莊4#皮帶機通過官莊6#皮帶將成品轉(zhuǎn)運至官莊1#皮帶進均化庫。之后再進入均化庫,進行配礦和后續(xù)的磨礦工藝。

      圖2 新增輥壓機

      圖3 定量給料機下料口篦子

      大于1 mm的礦石進入輥壓機料倉后,經(jīng)由一臺140-800輥壓機或一臺150-100輥壓機擠壓后,再進入均化庫,進行配礦和后續(xù)磨礦工藝。

      通過上述改進措施,將棒磨機入磨粒度15 mm以下的礦石控制在85%以上,棒磨機出口粒度控制在1mm以下,這為后續(xù)工藝指標的優(yōu)化創(chuàng)造條件。

      2.2 杜絕棒磨機出口大塊礦石和雜物進入中間泵池

      開曼鋁業(yè)棒磨機出口為大喇叭口狀,由于磨機運轉(zhuǎn)時個別大塊礦石和碎鋼棒會被礦漿帶出棒磨機,進入中間泵池,造成中間泵葉輪流道或水力旋流器底流堵塞,原礦漿跑粗。根據(jù)磨機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),將棒磨機的大喇叭口改為螺旋出料篩,杜絕大塊物料進入中間泵池,徹底解決旋流器底流堵的問題,提高其運轉(zhuǎn)率。

      圖4 徐州市圣耐普特棒磨機出口回轉(zhuǎn)篩

      圖5 五二五泵廠LH250-75渣漿泵

      2.3 中間泵重新選型,確保旋流器壓力

      開曼鋁業(yè)以前采用的中間泵為五二五泵廠LG200/700渣漿泵(Q=450~700 m3/h,H=32~40m)。由于該泵體積大,過流件使用壽命短,檢修維護工作量大,旋流器的進料壓力無法穩(wěn)定在200 kPa。這使旋流器分級效果不佳,原礦漿細度合格率低。

      通過多次與泵廠技術(shù)人員交流,共同設(shè)計了一款新型中間泵LH250-75 (設(shè)計壓力40 MPa,H=30-40m,Q=650-800m3/h )。該泵的過流件采用合金Cr26,大大提高了該泵的耐磨性,過流件使用壽命由以前的1200 h增加到2500 h。

      2.4 優(yōu)化旋流器結(jié)構(gòu),提高旋流器的分級效果

      用RD500-6旋流器替換易磨損、分級效率差的TA500旋流器。通過加大了旋流器的子旋室,旋流器的內(nèi)襯全部采用橡膠材質(zhì),溢流管管徑由?150mm增加到?170mm,使用壽命提高由7000h提高到12000h。

      2.5 對預脫硅槽來的返砂進行分級處理,減輕對產(chǎn)能影響

      原礦漿在預脫硅槽內(nèi)停留4-6小時,礦漿中的大顆粒偏析在槽底,要定期用返砂泵泵回磨礦系統(tǒng)。由于每班泵返砂時間為4小時,150 m3/h,使細度指標下降,因此為保證原礦漿細度,磨機下礦量只能被迫減少下礦量10-20 t/h。

      為減少返砂對原礦漿細度和磨機下礦量的影響,通過分析預脫硅返砂礦漿中,-63 um礦漿占比為55%。因此,在球磨機進料口前增加一臺RD500水力旋流器,將返砂礦漿進行分級,溢流直接進原礦漿槽,底流進球磨機。改進后可滿足預脫硅返砂對磨機產(chǎn)能的影響,同時確保原礦漿細度達到工藝指標的要求。

      圖6 改造前的TA500旋流器 (法國NEYRTEC)

      圖7 改造后的RD500旋流器(徐州市圣耐普特)

      3 改進效果

      以上措施使原礦漿指標合格,磨機系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2017年1-11月期間,因原礦漿跑粗造成溶出機組減產(chǎn)的事故沒有發(fā)生過,員工工作量大幅減少。其效果見表1。

      表1 改進前后效果對比表

      4 結(jié)論

      通過對原料磨礦系統(tǒng)問題的排查,徹底解決雜物進流程,減少外界環(huán)境對磨機系統(tǒng)的影響,有利于旋流器的穩(wěn)定運行。同時通過過程梳理和設(shè)備改造優(yōu)化,使磨機系統(tǒng)逐步進入良性循環(huán),員工工作量大幅減少,原礦漿指標更穩(wěn)定,有利于溶出機組的運行。

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