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      自制刮管機刮削質(zhì)量優(yōu)化改進

      2019-04-10 12:14:54胡曉薇
      世界有色金屬 2019年1期
      關(guān)鍵詞:管機管坯表面質(zhì)量

      胡曉薇,楊 松

      (1.西安建筑科技大學(xué),陜西 西安 710055;2.寶鈦集團有限公司,陜西 寶雞 721014)

      1 項目背景

      為了提高管材軋制的成品率,在管材軋制之前,需對管坯外表面進行刮修,目前,國內(nèi)大部分管材工廠對管坯外表面刮修均采用人工刮修,該刮修方式不僅效率低,而且刮削后(尤其是大尺寸管坯刮削后)表面質(zhì)量參差不齊,勞動強度大[1]。

      因此寶雞鈦業(yè)股份有限公司管材廠自主研發(fā)了刮管機來減少人工勞動強度,改善工作環(huán)境,提高刮管效率以及改善刮削后管坯表面質(zhì)量。進而提高管材軋制的成品率。該刮管機的研制填補了該領(lǐng)域的空白,實現(xiàn)從零到有的突破。但在刮管效率及穩(wěn)定性上并未達到理想狀態(tài)[2]。因此,在原有基礎(chǔ)上,管材廠成立了該項目組,對此進行深入研究。

      2 現(xiàn)狀評估

      該刮管機工作效率低,為提高工作效率,降低生產(chǎn)成本,項目小組通過增加電機功率及轉(zhuǎn)速結(jié)合變頻器提高了刮削速度,結(jié)果發(fā)現(xiàn)刮削表面質(zhì)量差[3]。

      因此,項目小組就加速刮削時提高刮削表面質(zhì)量進行進一步深入研究。

      對可能影響管坯表面質(zhì)量的因素進行分析,如下:

      圖1 影響刮管機表面刮削質(zhì)量的因素分析

      分析可知,系統(tǒng)穩(wěn)定性差為主要影響因素,本次主要針對提高系統(tǒng)穩(wěn)定性進行改善[4]。因此對該刮管機三大機構(gòu),及刮削刀具進行分析評估如下:

      表1 評估數(shù)據(jù)

      可見這四大因素對刮削效果都有不同程度的影響,其中影響最嚴(yán)重的為傳送機構(gòu),夾持機構(gòu)次之[5]。

      3 分析與改善

      經(jīng)小組對現(xiàn)場設(shè)備的評估分析,發(fā)現(xiàn)影響刮削質(zhì)量的主要有兩個部分:①夾持機構(gòu),②傳送機構(gòu)。

      現(xiàn)主要針對夾持機構(gòu)、傳送機構(gòu)進行分析改善。

      3.1 夾持機構(gòu)的分析改善

      原有的夾持機構(gòu)由卡盤進行夾持操作。

      當(dāng)管坯質(zhì)量較小,且刮削速度較大時,管坯會隨著運行而被刮松,震動,甚至脫落,很大程度的影響表面刮削質(zhì)量。

      同時,該刮管機夾持方式為單向夾持,管坯未夾持的一端會由于自重下垂,影響刮削質(zhì)量。

      圖2 單向夾持機構(gòu)

      經(jīng)小組分析討論后,決定將卡盤夾持改為頂針,采用兩端夾持管坯的方式。

      圖3 兩端夾持機構(gòu)

      改善后的夾持機構(gòu)更為穩(wěn)定,刮削效果得到優(yōu)化。

      3.2 傳動機構(gòu)的分析改善

      通過前三步的改善,管坯表面的刮削缺陷進一步消除,但仍有魚鱗紋出現(xiàn),考慮與系統(tǒng)的傳送穩(wěn)定性相關(guān),對傳動機構(gòu)的分析如下:

      原有刮管機的傳動機構(gòu)為絲杠傳動,即螺紋傳動,該機構(gòu)的優(yōu)點為傳動精度高,缺點為摩擦損失大,傳動效率低傳動過程產(chǎn)生共振,穩(wěn)定性差,不適用;為使刮削表面質(zhì)量有所改善,在刮削過程中需避免共振情況的發(fā)生,因此考慮將原螺紋傳動改為鏈傳動。其優(yōu)點為承載力高,效率高可用于惡劣環(huán)境,成本低,缺點為工作噪音大。

      經(jīng)改善后,管坯表面的刮削缺陷基本消除。

      4 結(jié)果驗收

      經(jīng)過對原有刮管機的改造,不僅刮削效率得到有效提高,同時也提高了刮削質(zhì)量,以¢70*7的管坯為研究對象,從一批¢70*7的管坯中隨機抽取10支,對其進行刮削操作,并觀察表面質(zhì)量,與改造前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行對比,統(tǒng)計結(jié)果如下:

      設(shè)備改造前刮削表面質(zhì)量合格率為30%,改造后為70%,大幅提升了刮削管坯的表面質(zhì)量。

      5 結(jié)論

      管坯作為管材生產(chǎn)加工的前提,管坯的表面質(zhì)量直接影響管材的軋制質(zhì)量。管材廠成立項目組,設(shè)計制造了刮管機。

      經(jīng)過本次對原有刮管機的進一步改造,使得刮管機在高速刮削狀態(tài)下的刮削表面質(zhì)量得到很大提升,刮削管坯表面質(zhì)量合格率由30%上升至70%。

      另外,將刮管機由原單工位改造為三工位,有效的提高了刮管機的工作效率?,F(xiàn)管材廠已對刮管機進行批量生產(chǎn),并投入生產(chǎn)。

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