朱佑錚
【摘 要】生物質(zhì)發(fā)電過程中的灰料輸送采用倉(cāng)式泵氣力輸送系統(tǒng),在料倉(cāng)和進(jìn)料管道處容易堵料,堵料后的處理費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。本文提出的新型防堵工藝不增加新的設(shè)備,利用現(xiàn)有的倉(cāng)式泵本體作為空氣炮,通過修改可編程控制器PLC中的程序,增加對(duì)料倉(cāng)和進(jìn)料管道的反吹流程,對(duì)料倉(cāng)及進(jìn)料管道進(jìn)行反吹,解決堵料問題。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該工藝解決了料倉(cāng)和進(jìn)料管道堵料的問題,在火力發(fā)電、水泥及化工行業(yè)的倉(cāng)式泵氣力輸送系統(tǒng)中使用,可以有效解決堵料問題,降低人工成本,提高生產(chǎn)效率,減少環(huán)境污染。
【關(guān)鍵詞】防堵;反吹;倉(cāng)式泵;環(huán)保
中圖分類號(hào): TQ172.687文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A文章編號(hào): 2095-2457(2019)01-0019-003
0 引言
倉(cāng)式泵氣力輸送系統(tǒng)采用正壓氣力輸送方式輸送粉狀物料,廣泛應(yīng)用于電廠粉煤灰、水泥、水泥生料和礦粉等物料的輸送。由于進(jìn)料管道結(jié)拱和料倉(cāng)結(jié)拱,灰料輸送經(jīng)常堵料。
目前常用的解決方法是振動(dòng)破拱法和人工破拱法。前者利用安裝在料倉(cāng)中的振動(dòng)器對(duì)倉(cāng)壁進(jìn)行振動(dòng),達(dá)到防拱、破拱及清倉(cāng)的目的。后者在料倉(cāng)放料口的斜壁上預(yù)留若干個(gè)孔,一旦料倉(cāng)起拱,使用工具插入倉(cāng)內(nèi)捅動(dòng),使料拱陷落。振動(dòng)破拱法容易使料倉(cāng)下部的物料因受振而變得更加密實(shí),使出倉(cāng)更困難,不得不采用人工破拱;人工破拱法費(fèi)時(shí)費(fèi)力勞動(dòng)強(qiáng)度大,影響生產(chǎn)時(shí)度、易污染環(huán)境,并且在疏通物料后可能會(huì)有大量的物料下沖,存在很大的安全隱患。
本文提出了一種新型防堵工藝,利用現(xiàn)有的倉(cāng)式泵本體作為空氣炮,通過修改可編程控制器PLC中的程序,增加對(duì)料倉(cāng)和進(jìn)料管道的反吹流程,對(duì)料倉(cāng)及進(jìn)料管道進(jìn)行反吹,解決堵料問題。
1 工藝原理
在倉(cāng)式泵輸送系統(tǒng)中,倉(cāng)式泵內(nèi)的氣體壓力高(相對(duì)于大氣壓最高可達(dá)0.5MPa),料倉(cāng)內(nèi)的壓力低(相對(duì)于大氣壓為負(fù)壓)。因此,當(dāng)進(jìn)料閥或排氣閥打開后,倉(cāng)式泵通過進(jìn)料管道或排氣管道與料倉(cāng)聯(lián)通,倉(cāng)式泵內(nèi)的壓縮空氣能夠從倉(cāng)式泵流向料倉(cāng)進(jìn)行吹掃。當(dāng)作用到結(jié)拱部位的氣體沖擊力大于灰料與料倉(cāng)壁面的摩擦力時(shí),結(jié)拱部位將與壁面分離;當(dāng)氣體沖擊力大于灰料間的內(nèi)聚力時(shí),灰料將相互散開,達(dá)到清除的效果。
圖1、圖2分別為空氣炮對(duì)進(jìn)料管及料倉(cāng)的吹掃原理圖,在對(duì)進(jìn)料管道吹掃前,先打開加壓閥,壓縮空氣通過加壓閥進(jìn)入倉(cāng)式泵內(nèi)部,倉(cāng)泵內(nèi)部大量聚集,經(jīng)過一段時(shí)間或者倉(cāng)泵內(nèi)部氣壓達(dá)到一定值時(shí),打開排氣閥或者進(jìn)料閥,空氣壓力能瞬間轉(zhuǎn)變成空氣射流動(dòng)力能,產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊力,對(duì)進(jìn)料管道及料倉(cāng)的錐形部位吹掃,從而有效的預(yù)防和去除堵料現(xiàn)象。
改進(jìn)前后的倉(cāng)式泵物料輸送流程如圖3所示。
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
加壓閥開啟時(shí)間與進(jìn)料管清堵效果的關(guān)系如表1所示。由表可見,倉(cāng)式泵內(nèi)部的氣壓越高,則進(jìn)料管的清堵效果越明顯。但是氣壓越高,則需要的壓縮空氣量就越大,必然會(huì)增加空氣壓縮機(jī)所耗的電量。當(dāng)加壓閥開啟時(shí)間超過4秒后,進(jìn)料管通暢比例增加效果顯著下降,且過長(zhǎng)的加壓吹掃時(shí)間必然會(huì)延長(zhǎng)每次物料輸送周期,影響物料輸送能力,因此,綜合考慮清堵效果、節(jié)約電能、物料輸送能力的情況下,將加壓閥的加壓時(shí)間設(shè)置為3.5秒,且每次輸送過程結(jié)束后,便執(zhí)行一次進(jìn)料管反吹程序。
表2是加壓閥開啟時(shí)間與料倉(cāng)上粘灰厚度的關(guān)系曲線??梢钥闯霎?dāng)加壓閥開啟時(shí)間超過10秒后,料倉(cāng)積灰厚度減小效果顯著下降。另外,過長(zhǎng)的加壓吹掃時(shí)間必然會(huì)延長(zhǎng)物料的輸送周期,影響物料輸送能力。因此,綜合考慮清堵效果、節(jié)約電能和物料輸送能力的情況下,將加壓閥的加壓時(shí)間設(shè)置在10秒~14秒(0.38MPa~0.5MPa)之間,最終將時(shí)間設(shè)置為10秒(0.38MPa),并且每個(gè)小時(shí)對(duì)料倉(cāng)進(jìn)行一次吹掃。
表3顯示采用改進(jìn)工藝后的#1爐在8月份未發(fā)生堵料現(xiàn)象,而未采用改進(jìn)工藝的#2爐、#3爐分別發(fā)生3次和2次堵料情況,分別花費(fèi)了4200元、2800元的清堵費(fèi)用。由此可見,改進(jìn)后的防堵工藝清堵效果明顯,且只增加了兩道反吹工藝流程,未增加設(shè)備的投資,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率,降低環(huán)境污染。
表4為#1爐倉(cāng)式泵氣力輸送系統(tǒng)防堵工藝改進(jìn)前后的堵料情況對(duì)比,表4中第一行數(shù)據(jù)為工藝改進(jìn)前三個(gè)月的堵料情況統(tǒng)計(jì),第二行數(shù)據(jù)為防堵工藝改進(jìn)后三個(gè)月的堵料情況統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)顯示在防堵工藝改進(jìn)前3個(gè)月堵料6次,人工清理堵料花費(fèi)24*150=3600元,機(jī)械臺(tái)班費(fèi)6*800=4800元,合計(jì)花費(fèi)8400元。在采用新工藝后的三個(gè)月期間,該倉(cāng)式泵氣力輸送系統(tǒng)未發(fā)生堵料故障,由此可見,改進(jìn)后的倉(cāng)式泵物料輸送工藝流程已經(jīng)滿足生產(chǎn)的需要,推廣應(yīng)用前景廣闊。
3 結(jié)論
本文提出了利用倉(cāng)式泵本體作為空氣炮、對(duì)料倉(cāng)及進(jìn)料管道進(jìn)行反吹的倉(cāng)式泵氣力輸送系統(tǒng)新型防堵工藝。研究表明,加壓閥開啟時(shí)間越長(zhǎng),倉(cāng)式泵內(nèi)部的氣壓越高,進(jìn)料管和料倉(cāng)的清堵效果越明顯。但是,加壓閥開啟時(shí)間過長(zhǎng),清堵效果提升不明顯。實(shí)際生產(chǎn)證明,該方法能夠有效降低倉(cāng)式泵氣力輸送系統(tǒng)的堵料故障。
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