白雁斌
(大同煤礦集團 云岡煤礦,山西 大同 037003)
回采巷道臨空動壓顯現(xiàn)現(xiàn)象是影響采煤工作面安全生產(chǎn)的世界性難題。受臨空動壓影響,巷道壓力顯現(xiàn)強烈,頂板下沉、底鼓、幫鼓、底板裂縫現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),嚴重時致使永久支護失效,超前支護折斷[1-5]。本文以大同煤礦集團馬脊梁礦C3號層8111工作面為背景,對6~9 m厚煤層綜放回采巷道臨空動壓變形問題進行研究,結合此前馬脊梁礦C3號層8103工作面在掘進和開采過程中的臨空動壓災害治理經(jīng)驗,采用綜合治理措施解決了回采巷道臨空動壓變形難題。
馬脊梁礦C3號層 8111工作面,傾向長240 m,可采走向長2 357.5 m,煤層厚度6~9 m,是馬脊梁礦石炭系第三個生產(chǎn)工作面。該工作面地面標高1 306~1 405 m、井下標高873~909.4 m。煤層結構較復雜,含3~5層夾矸,厚0.10-2.03 m,煤層頂?shù)装迩闆r見表1。煤層平均傾角2.5°,煤種為長焰煤。5111巷往外531 m為實煤區(qū),531 m往外至停采線為相鄰8101工作面采空區(qū)(已封閉2年),煤柱30 m,工作面布置見圖1。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r
C3號層 8111綜放工作面臨空巷超前支護段受本工作面采動影響,工作面的超前支承壓力較大,且影響范圍超過一般綜采工作面。與此同時受到相鄰8101工作面采空區(qū)頂板垮落不充分所帶來的集中應力影響,致使5111巷超前支護段附近的煤巖體出現(xiàn)較高應力區(qū),頻繁出現(xiàn)強礦壓顯現(xiàn)。5111巷超前應力分布,見圖2。
圖1 8111工作面布置
圖2 8111工作面5111巷超前應力分布
依據(jù)8111工作面5111巷超前應力分布規(guī)律,結合馬脊梁礦8103面開采臨空巷道的頂板管理情況及借鑒兄弟礦臨空巷道管理經(jīng)驗,在5111巷頂板管理上采取了以下控制技術。
在巷道掘進期間,考慮鄰空壓力的影響,在支護上相比非鄰空巷道進行了強化支護。具體如下:
將工作面?zhèn)鹊淖o幫支護由塑料網(wǎng)玻璃鋼錨桿(非鄰空巷道)加強為菱形金屬網(wǎng)螺紋鋼錨桿,頂板支護由(鋼帶+錨桿)+(鋼帶+錨桿+錨索)+金屬網(wǎng)支護加強為(鋼帶+錨桿)+(11號工字鋼梁+錨索)+金屬網(wǎng)支護。
在工作面開采過程中針對5111巷臨空壓力顯現(xiàn)又采取以下四方面的具體措施:
3.2.1 加強超前支護
從初切眼至距臨空區(qū)50 m前(2 481~2 001 m),采用三排單體柱配1.2 m長π型梁進行支護,梁與巷道垂直。單體柱距0.8 m,排距1.5 m,單體柱采用DW45-250/100X型,支護距離為50 m。
從進入臨空區(qū)50 m前至開采結束(2 001 m-停采段)采用木垛配合單體柱的方式加強支護,單體柱的支護方式由原“三梁三柱”變?yōu)椤拔辶何逯奔次迮艈误w柱配合1.2 m長π型梁,梁與巷道垂直,單體柱采用DW45-250/100X型,柱距為0.8 m,排距從煤柱側(cè)向工作面幫側(cè)依次為0.8 m、0.8 m、0.8 m、1.5 m、0.4 m和0.8 m,其中間距1.5 m處為人行通道,支護距離加強為90 m。同時在靠煤柱幫側(cè)(靠8101工作面?zhèn)?和靠工作面幫側(cè)各支設一排木垛,其中靠煤柱幫側(cè)支設的木垛采用規(guī)格為寬×厚×長=150 mm×150 mm×2 000 mm的方木,木垛與木垛中心距為6 m,支護距離不小于240 m,靠工作面?zhèn)戎ёo的木垛采用規(guī)格為寬×厚×長=150 mm×150 mm×1 400 m的方木,木垛與木垛中心距為6 m,支護距離不小于90 m,兩排木垛呈三花交錯布置,隨工作面推進回撤并前移支設。
3.2.2 卸壓孔泄壓
從進入臨空區(qū)50 m處(1 900 m)實施了卸壓孔措施,對煤柱側(cè)煤柱進行卸壓治理,以弱化煤柱強度,減少臨空壓力對巷道底板的壓力傳遞,從而實現(xiàn)減少底鼓。具體方案為:在5111巷兩幫距底板1 m至2 m,按間排距1 m三花布置,用直徑為108 mm的鉆頭施工兩排深度為10 m的卸壓孔,見圖3。
圖3 卸壓孔布置
3.2.3 水壓致裂
在5111巷1 900 m處綜合實施了水壓致裂,利用水壓致裂對鄰空(8101面的采空區(qū))頂板進行人為斷裂,達到對5111巷鄰空巷道頂?shù)装逍秹耗康?,以降低鄰空壓力,從而實現(xiàn)減少5111巷頂板下沉、底板鼓起、巷幫回縮量。具體方案為:
垂直于煤柱側(cè)巷幫,距底板2.0 m處,以仰角26°斜向8101采空區(qū)方向施工一排水壓致裂鉆孔,鉆孔深度28.4 m,鉆孔間距20 m,施工時根據(jù)現(xiàn)場鉆機的安設及打鉆方便進行小幅調(diào)整。鉆機型號為ZYJ-400/135型架柱式鉆機。水壓致裂鉆孔直徑為50 mm。鉆孔布置見圖4。
圖4 水壓致裂鉆孔布置
3.2.4 CO2致裂
在5111巷1 300 m處進行CO2致裂切頂卸壓試驗,利用CO2由液態(tài)向氣態(tài)瞬間轉(zhuǎn)化的能量對鄰空側(cè)的頂板進行致裂,以期達到切斷鄰空頂板,減輕或消除鄰空區(qū)懸板對5111巷頂板壓力,從而實現(xiàn)治理巷道的頂板下沉、底鼓、炸幫現(xiàn)象。具體施工時,在5111巷靠近煤柱一側(cè)的巷道頂板處,布置一排CO2致裂鉆孔,在肩部錨桿和鄰近頂板錨桿之間開口。鉆孔排距1.5 m,鉆孔深度16.5 m,角度70~80°,致裂孔孔徑56 mm,觀察孔孔徑65 mm,每隔一個鉆孔CO2致裂爆破一次。每個致裂鉆孔安裝6個CO2致裂器,孔底向外的12 m為致裂段,孔口向里的4 m為保護段,采用大串聯(lián)一次起爆的方法進行致裂,每次起爆一個鉆孔。致裂鉆孔布置見圖5。
圖5 CO2致裂鉆孔布置
通過采取以上綜合治理措施,2017年1月~2018年2月期間,8111工作面累計采出600多萬t優(yōu)質(zhì)動力煤,安全高效無事故,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟和社會效益。雖然在開采過程中,5111巷也有頂板下沉、底鼓、片幫現(xiàn)象,但相對8103工作面5103巷鄰空礦壓顯現(xiàn)有極大的改善。5103巷在開采期間由于底鼓頂板下沉導致巷道高度由原來的3.7 m降低至1.3 m,巷道寬度由5.4 m縮減為3.6 m?,F(xiàn)在的5111巷在工作面往外20 m范圍內(nèi)最低巷道高度為1.9 m,寬度為4.6 m,說明8111工作面5111鄰空巷變形通過綜合治理措施有明顯效果。該經(jīng)驗值得在類似條件的放頂煤工作面推廣。
1) 針對大同礦區(qū)石炭系6~9 m厚煤層綜放工作面回采巷道受臨空動壓影響變形問題,以馬脊梁礦石炭系C3號層8111工作面為背景,采用應力分析與現(xiàn)場觀測相結合的方法,得出臨空巷道超前應力分布規(guī)律。
2) 依照臨空巷道超前應力分規(guī)律,并結合此前馬脊梁礦C3號層8103工作面在掘進和開采過程中的臨空動壓災害治理經(jīng)驗,提出了“加強超前支護+打卸壓孔+水壓致裂+CO2致裂”的綜合控制技術并付出實踐,取得了良好效果。該研究為大同礦區(qū)石炭系6~9 m厚煤層綜放安全開采提供了理論和實踐指導,為同類型礦井提供了借鑒。