鄭 偉
(內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古呼和浩特 010020)
某發(fā)電公司1號機(jī)組為東汽生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱、雙缸雙排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī),型號NZK300-16.7/537/537,該機(jī)組于2015年4月投產(chǎn)運行,至本次裂紋發(fā)生時已運行約2萬h。2017年10月啟機(jī)運行30 h后發(fā)現(xiàn)外缸上、下半內(nèi)壁溫差偏大,且溫差值有繼續(xù)變大的趨勢,于是作了滑停。第二天拆下下缸保溫時發(fā)現(xiàn),右側(cè)中壓進(jìn)汽管根部到左側(cè)中壓進(jìn)汽管根部有長約1250 mm的裂紋。
該裂紋已嚴(yán)重威脅到機(jī)組及工作人員的安全,電站共有2臺機(jī)組為當(dāng)?shù)鼐用窆┡?號機(jī)組停機(jī)后只有2號機(jī)組單機(jī)供暖,一旦再出故障,勢必雙停,無法保障供暖。發(fā)電公司領(lǐng)導(dǎo)就高中壓下缸裂紋問題作出指示:現(xiàn)場處理缺陷,保證供暖,待供暖期結(jié)束視修復(fù)情況再作決定。因無法檢查汽缸內(nèi)壁裂紋的分布情況,高中壓外缸下半不能移動且不揭缸,消缺及焊接修復(fù)位置狹小,采用仰焊進(jìn)行焊接,焊接量大、周期緊,返修工作難度大。
汽輪機(jī)下缸材料為ZG15Cr1Mo1,最大壁厚處110 mm。為有效控制下缸焊接時的變形量,首選冷焊修復(fù)工藝,選取與閥體材料成分不同的鎳基焊接材料進(jìn)行焊接修復(fù),使補焊材料具有較高的韌性及良好的抗裂性能,且焊后不需熱處理。消缺方案分3步:鉗工打磨;碳弧氣刨消缺;現(xiàn)場補焊。見圖1。
圖1 消缺方案
為監(jiān)測消缺和補焊過程中的缸體變形,在下缸4只貓爪附近安裝千分表6塊,監(jiān)測下缸變形狀況。焊接過程中使用千分表對焊接變形進(jìn)行檢測,每隔1 h記錄一次千分表讀數(shù),當(dāng)讀數(shù)>0.05 mm時停止焊接,用錘擊并冷卻措施使其數(shù)值恢復(fù)到≤±0.05 mm后方可繼續(xù)施焊。
首先用氣動旋轉(zhuǎn)銼(圖2)將圖1深色區(qū)域中裂紋末端打2個止裂孔,止裂孔尺寸需完全覆蓋裂紋,避免使用碳弧氣刨消除裂紋和補焊時裂紋繼續(xù)擴(kuò)展(圖3);其次使用碳弧氣刨將圖1深色區(qū)域中的缺陷消除,對于裂紋貫穿部位,如將其挖穿直接施焊,無法控制根部焊接質(zhì)量,且缸內(nèi)壁成型質(zhì)量差,投運時通流易產(chǎn)生局部渦流。為此,不挖穿止裂孔中間裂紋,挖至距汽缸內(nèi)壁厚度(10~15)mm時停止氣刨。將氣刨區(qū)滲碳層用氣動旋轉(zhuǎn)銑頭打磨光滑,為便于焊接并滿足工藝要求,根據(jù)裂紋走向進(jìn)行破口修整,以便焊接運條。坡口不宜過大,以減少焊接應(yīng)力。對焊接區(qū)及周圍進(jìn)行滲透探傷,確認(rèn)無其他缺陷。消缺結(jié)束后,坡口最寬處65 mm,中壓進(jìn)汽管坡口深70 mm(圖3),下缸坡口深100 mm,坡口呈U形。
圖2 旋轉(zhuǎn)銼頭
圖3 止裂孔
焊前將焊接區(qū)域周圍鐵屑等用風(fēng)槍清理干凈,在止裂孔中鑲嵌與母材成分相同的鑲塊并焊接,克服焊接內(nèi)部成型質(zhì)量較差問題。
(1)焊接材料選用 ERNiCr-3/Φ1.2mm焊絲和 ENiCrFe-1/Φ4.0 mm焊條,焊前按要求烘干。
(2)采用手工氣體保護(hù)焊+焊條電弧焊兩種方法進(jìn)行焊接,手工氣體保護(hù)焊GMAW(Gas Metal Arc Welding,熔化極氣體保護(hù)焊)為主,焊條電弧焊SMAW(Shielded Metal Arc Welding,焊條電弧焊)為輔,對于GMAW不易焊接的位置,采用SMAW焊接,焊接參數(shù)見表1。
(3)采用氧-乙炔火焰加熱方法預(yù)熱焊接部位至(100~150)℃,使用紅外測溫槍監(jiān)測,控制加熱溫度、層間溫度在此范圍內(nèi)。
(4)采用分段、分散對稱焊接,用絲速度(50~70)mm/min,每層焊道厚度≤5 mm。要特別注意避免層間缺陷的產(chǎn)生。
表1 焊接參數(shù)
焊接過程用氣動電鏟錘擊焊縫,減少焊接應(yīng)力及變形。層間清理干凈焊渣。道與道之間圓滑過渡,焊接過程中用6倍放大鏡對焊道進(jìn)行目視檢驗,焊接過程中出現(xiàn)尖銳部位進(jìn)行打磨圓滑以減少焊接過程中的應(yīng)力峰值。焊接完畢用保溫棉保溫,覆蓋緩冷。
(1)表面檢驗。在焊縫厚度為20 mm時進(jìn)行第一次PT(Penetrant Testing,滲透檢驗);焊縫厚度為50 mm時進(jìn)行第二次PT;焊接全部完成后進(jìn)行第三次PT(圖4)。
(2)硬度檢驗。對母材及補焊區(qū)焊縫進(jìn)行表面硬度檢驗,符合DL/T 869—2012《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》的要求。
(3)金相檢驗。對母材及補焊區(qū)焊縫進(jìn)行金相組織檢驗,符合DL/T 869—2012《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》和DL/T 753—2015《汽輪機(jī)鑄鋼件補焊技術(shù)導(dǎo)則》的要求。
(4)下缸缸體變形測試:由6只千分表讀數(shù)可知,變形量≤0.05 mm,滿足設(shè)備安裝要求。
(5)修后性能試驗。經(jīng)過9個月運行,機(jī)組各項指標(biāo)符合要求。
圖4 焊接完成后的下缸焊縫
焊接修復(fù)共使用焊絲80 kg焊條5 kg,消缺、焊接歷時14 d,修后各項檢驗均符合要求,缸體下缸變形控制良好。正常運行9個月后各項復(fù)檢結(jié)果均符合要求,證明所選用的焊接修復(fù)工藝合理可行。同時也為電站同類耐熱鑄鋼件設(shè)備的現(xiàn)場焊接修復(fù)提供經(jīng)驗借鑒。