王繼強(qiáng),陶志鋼,葛興亮,展 翔
(青島地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司車(chē)輛部,山東青島 266041)
地鐵運(yùn)營(yíng)企業(yè)較多采用液力傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)或重型軌道車(chē)進(jìn)行廠內(nèi)調(diào)車(chē)、正線施工和救援編組任務(wù)。作為地鐵運(yùn)營(yíng)保障的重要?jiǎng)恿?chē)輛之一,調(diào)車(chē)機(jī)車(chē)功率一般為(300~600)kW,其結(jié)構(gòu)原理和系統(tǒng)設(shè)置,本質(zhì)上是一臺(tái)小功率液力傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)。該類(lèi)調(diào)車(chē)機(jī)車(chē)的靜液壓系統(tǒng),相對(duì)于大功率內(nèi)燃機(jī)車(chē)而言,冷卻功能更為集成,承擔(dān)著發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液、中冷空氣、液力傳動(dòng)油以及自身液壓油的冷卻任務(wù)。2018年6月,青島地鐵3號(hào)線調(diào)車(chē)機(jī)車(chē)GDM302發(fā)生靜液壓系統(tǒng)油泵燒損故障,由于該油泵系進(jìn)口件,造價(jià)高、購(gòu)置周期長(zhǎng),發(fā)生類(lèi)似故障后檢修停時(shí)過(guò)長(zhǎng),嚴(yán)重影響機(jī)車(chē)的正常運(yùn)用,因此需對(duì)類(lèi)似故障進(jìn)行細(xì)致剖析,找出故障原因和預(yù)防措施,提升調(diào)車(chē)機(jī)車(chē)靜液壓系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。
圖1 GCY-300型重型軌道車(chē)靜液壓系統(tǒng)
青島地鐵3號(hào)線采用金鷹重工生產(chǎn)的GCY-300型重型軌道車(chē)作為調(diào)車(chē)機(jī)車(chē),該車(chē)型靜液壓系統(tǒng)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)的靜液壓系統(tǒng)相似,由齒輪泵、柱塞馬達(dá)、溢流閥、球閥、油箱、油冷卻器及附件等組成。地鐵行業(yè)使用的調(diào)車(chē)機(jī)靜液壓系統(tǒng)基本采用齒輪泵,而不是內(nèi)燃機(jī)車(chē)所采用的柱塞泵,其余部件與內(nèi)燃機(jī)車(chē)靜液壓系統(tǒng)基本相同,液壓原理見(jiàn)圖1。
軌道車(chē)正常啟機(jī)5 min后機(jī)器間有霧狀氣體,停機(jī)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)器間地面及V形散熱器表面有大量液壓油,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)齒輪泵排油口有液壓油泄漏,拆檢發(fā)現(xiàn)靜液壓油泵法蘭接口處密封膠圈損壞、法蘭表面呈弧面變形(圖2、圖3),為使車(chē)輛快速恢復(fù)運(yùn)行,更換新的密封圈,補(bǔ)充液壓油。再次啟機(jī)后,初期顯示系統(tǒng)運(yùn)行正常。為確保系統(tǒng)平穩(wěn)加載,運(yùn)轉(zhuǎn)3 min后將液壓系統(tǒng)壓力由5 MPa緩慢調(diào)整為正常運(yùn)行壓力13 MPa。此時(shí),冷卻風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)正常無(wú)異聲,百葉窗正常開(kāi)啟,但繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)10 min后,油泵泵體、液壓油管路、散熱單節(jié)表面溫度異常,泵體表面出現(xiàn)白色煙霧(圖4)。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),泵體和液壓管路表面均有嚴(yán)重過(guò)熱現(xiàn)象。
圖2 破損密封圈
圖3 法蘭表面變形
根據(jù)故障現(xiàn)象,初步判斷是齒輪泵故障。將油泵拆下,拆卸部位用油布覆蓋,對(duì)油管進(jìn)行封堵,防止異物進(jìn)入液壓系統(tǒng)。檢查發(fā)現(xiàn)齒輪泵用手轉(zhuǎn)動(dòng)阻力大,旋轉(zhuǎn)不靈活。分解齒輪泵發(fā)現(xiàn)泵體內(nèi)壁掃膛且銅套內(nèi)壁嚴(yán)重?fù)p壞(圖5、圖6),初步判斷為齒輪與泵體摩擦發(fā)熱造成泵體溫度偏高。同時(shí),在與進(jìn)油法蘭連接的彎管內(nèi)發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)約20 cm的螺桿,通過(guò)檢查確定該螺桿為靜液壓油箱磁性濾芯的固定螺桿,螺桿因固定螺母松動(dòng)脫落在油箱內(nèi),經(jīng)液壓油流動(dòng)至油管轉(zhuǎn)彎處,因螺桿過(guò)長(zhǎng)卡在彎管處,沒(méi)有進(jìn)入油泵內(nèi)腔,如圖7所示。為徹底排除故障,檢修人員對(duì)靜液壓系統(tǒng)進(jìn)行全面清洗,檢查發(fā)現(xiàn)油質(zhì)較好,無(wú)明顯雜質(zhì),排除油質(zhì)較臟導(dǎo)致油泵燒損的原因。更換新的液壓油及油泵后,泵體及管路體表溫度正常,系統(tǒng)運(yùn)行正常,故障消除。
圖4 泵體表面嚴(yán)重過(guò)熱
圖5 齒輪泵銅套內(nèi)壁變形
圖6 齒輪泵泵體與齒輪摩擦傷痕
圖7 螺桿卡滯位置
更換油泵后,故障車(chē)輛未投入運(yùn)行,而是與其他重型軌道車(chē)靜液壓油泵的溫升進(jìn)行比較,驗(yàn)證油泵更換效果,并尋找油泵排油口法蘭膠圈老化原因。
在發(fā)動(dòng)機(jī)冷態(tài)下,泵體外表溫度約為15℃,將發(fā)動(dòng)機(jī)由怠速提升到最高轉(zhuǎn)速,保持15 min,分別抽取5個(gè)時(shí)間段,檢測(cè)油泵排油口及泵體表面溫度。測(cè)量數(shù)值見(jiàn)表1。
表1 油泵排油口及泵體表面溫度檢測(cè)結(jié)果
兩車(chē)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)溫升到一定程度后,均處于一種平衡狀態(tài),但故障車(chē)GDM302的溫升快于GDM301,說(shuō)明GDM301冷卻系統(tǒng)效能優(yōu)于GDM302。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)故障車(chē)散熱單節(jié)外部有污堵現(xiàn)象,清洗散熱單節(jié)后,再次測(cè)量溫升數(shù)據(jù)基本正常,未再出現(xiàn)漏油、發(fā)熱等異?,F(xiàn)象,GDM302投入調(diào)車(chē)作業(yè)。
齒輪泵由2個(gè)齒輪、泵體與前后蓋組成2個(gè)封閉空間,齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),齒輪脫開(kāi)側(cè)的空間體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側(cè)空間體積從大變小,將液體擠入管路。吸入腔與排出腔靠2個(gè)齒輪的嚙合線隔開(kāi),齒輪泵排出口壓力取決于泵出口處阻力的大小。根據(jù)齒輪泵及液壓系統(tǒng)工作原理,分析造成齒輪泵磨損發(fā)熱的原因有4個(gè):
(1)排油管路有堵塞,造成液壓油壓力升高,造成齒輪旋轉(zhuǎn)不暢,導(dǎo)致磨損。
(2)泵使用一段時(shí)間后,軸向間隙變小,或者泵軸與發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器同心度下降,造成泵內(nèi)部磨損。
(3)液壓系統(tǒng)超載,如液壓油壓力或發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速過(guò)高。
(4)吸油管路堵塞導(dǎo)致吸油量減少,造成齒輪泵內(nèi)部磨損。
圖8 外嚙合齒輪泵工作原理
根據(jù)齒輪泵內(nèi)壁與齒輪摩擦的傷痕、以及齒輪泵銅套損壞的程度可以看出,缺油是油泵燒損的直接原因。由于該車(chē)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,齒輪泵出油口密封膠圈破損,液壓油漏泄導(dǎo)致油量不足,齒輪泵吸空,泵體潤(rùn)滑、冷卻不足,致使泵體溫度異常升高而燒損。因此,出油口密封膠圈破損是故障的直接原因,但該車(chē)運(yùn)用年限不長(zhǎng),同批次工程車(chē)均運(yùn)用良好,其膠圈加速老化的原因值得探尋,從而追根溯源采取相應(yīng)的預(yù)防措施。
根據(jù)破損膠圈的外觀可以判斷,膠圈因疲勞老化而破損,正常情況下這個(gè)過(guò)程應(yīng)相對(duì)緩慢。故障處理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)油泵吸油口彎管處有一長(zhǎng)達(dá)200 mm,直徑5 mm的螺桿。當(dāng)螺桿脫落被油沖至吸油口時(shí),必然會(huì)造成進(jìn)油受阻,油泵吸油量無(wú)法滿(mǎn)足排油量,吸油和排油之間的平衡被打破,油泵內(nèi)腔油量在不充足的情況下,必然會(huì)引起油泵溫度升高,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)加速出油口膠圈的老化,因此磁性濾芯固定螺桿脫落是油泵出油口膠圈加速老化的原因之一。
為進(jìn)一步排查油泵出油口膠圈老化的其他原因,檢修人員在油泵更換后并未立即投入使用,而是對(duì)2臺(tái)軌道車(chē)泵體的溫度進(jìn)行橫向?qū)Ρ?,考察系統(tǒng)散熱能力,進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)最高轉(zhuǎn)速運(yùn)行升溫試驗(yàn),采集相關(guān)數(shù)據(jù),并由表1繪制圖9。
從圖9可以看出,故障軌道車(chē)GDM302的溫升趨勢(shì)明顯高于GDM301。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)最高轉(zhuǎn)速運(yùn)行10 min時(shí),兩車(chē)排油口溫度相差12.6℃,說(shuō)明GDM302靜液壓系統(tǒng)的散熱狀態(tài)較差,檢查發(fā)現(xiàn)散熱單節(jié)外表污堵,是系統(tǒng)油溫較高的原因之一。由于系統(tǒng)散熱不良,長(zhǎng)期高溫運(yùn)行也會(huì)誘發(fā)密封膠圈加速老化。
對(duì)GDM302散熱單節(jié)進(jìn)行清洗后,重復(fù)上述的測(cè)試,對(duì)比2車(chē)溫升數(shù)據(jù)(圖10),從圖10可以看出,溫升趨勢(shì)基本一致,靜液壓系統(tǒng)散熱功能得到恢復(fù)。
圖9 排油口溫升趨勢(shì)比較
圖10 泵體體表溫升趨勢(shì)比較
靜液壓系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障,需進(jìn)行換油及相關(guān)部件的更換,導(dǎo)致檢修成本增高,檢修停時(shí)延長(zhǎng),影響車(chē)輛正常的作業(yè)。針對(duì)此次故障中出現(xiàn)的問(wèn)題,提出4點(diǎn)優(yōu)化改進(jìn)建議。
(1)改進(jìn)靜液壓油箱磁性濾芯螺桿的緊固方式。目前的安裝方式,只用一個(gè)螺母進(jìn)行緊固,未采取防松墊圈等措施,一旦螺母脫落必造成螺桿進(jìn)入油道,引起油道堵塞引發(fā)油泵燒損等故障。因此,建議采取開(kāi)口螺母加開(kāi)口銷(xiāo)或使用鎖緊粘合劑等措施,由于該螺母較小建議使用鎖緊粘合劑,確保螺母的緊固效果。此外檢修人員應(yīng)每季度檢查一次磁性濾芯是否松動(dòng),確保螺母處于緊固狀態(tài)。
(2)檢修人員每月對(duì)散熱單節(jié)進(jìn)行檢查,每季度對(duì)單節(jié)外表清掃一次,確保散熱效果。
(3)加裝靜液壓油溫傳感器及報(bào)警裝置,改造位置如圖11所示。油溫是靜液壓系統(tǒng)運(yùn)行的重要參數(shù),通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控和報(bào)警,第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)油溫異常上升。建議對(duì)靜液壓油箱回油管路進(jìn)行改進(jìn),加裝油溫傳感器,并增設(shè)相應(yīng)的報(bào)警電路。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值,當(dāng)油溫>75℃時(shí)報(bào)警,80℃時(shí)自動(dòng)卸載,將整個(gè)預(yù)防關(guān)口前移,避免惡性故障的發(fā)生。
圖11 靜液壓系統(tǒng)改進(jìn)位置
(4)建議系統(tǒng)內(nèi)橡膠高壓管改為無(wú)縫鋼管,接頭采用球形鋼性連接,解決軟管變形造成內(nèi)徑變小而影響吸油量,引發(fā)油泵燒損、液壓油進(jìn)氣等故障,改造位置如圖11所示。