(海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)
九十年代后,國(guó)內(nèi)陸續(xù)引進(jìn)了多套斯納姆氨汽提尿素工藝。該工藝腐蝕最嚴(yán)重的部位就是氨汽提塔的換熱管[1-3]。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,斯納姆公司最早采用的材質(zhì)為不銹鋼(奧氏體或者奧氏體-鐵素體) 的換熱管。之后分別在1996年、1991年、2008年先后推出了換熱器為鈦材、雙金屬管(管內(nèi)側(cè)為鋯,外側(cè)為不銹鋼)、鈦襯鋯及鋯材等汽提塔。其中,鈦襯鋯材質(zhì)也稱為“歐米加棒”型汽提塔,是斯納姆與美國(guó)WAH-CHANG公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的復(fù)合型材料。由此可以看出,隨著材質(zhì)的不斷升級(jí)改造,氨汽提塔的抗腐蝕能力逐步提高。
海洋石油富島有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富島”)化肥一部于1996年10月投產(chǎn)的52萬(wàn)t/a尿素裝置采用的斯納姆氨汽提工藝,裝置中汽提塔(E101)為直立管殼式換熱器,第一臺(tái)汽提塔采用的是鈦材質(zhì)的換熱管,換熱管頂部安裝有外插結(jié)構(gòu)的分布管,設(shè)備呈垂直布置。按照斯納姆公司提供的設(shè)計(jì)思路,該設(shè)備在使用到8~10年時(shí),可以調(diào)頭換向使用,以保證設(shè)備達(dá)到15年以上的設(shè)計(jì)使用壽命。富島公司第一臺(tái)鈦材質(zhì)汽提塔投產(chǎn)2年后于1998年開(kāi)始出現(xiàn)較為嚴(yán)重的腐蝕問(wèn)題,2004年設(shè)備調(diào)頭繼續(xù)使用,仍不斷出現(xiàn)堵頭、腐蝕狀況。
從尿素合成塔來(lái)的198℃脲液進(jìn)入汽提塔管程,在汽提塔中加熱蒸發(fā)汽提以提高脲液的濃度,殼側(cè)用中壓飽和蒸汽提供熱量。管程介質(zhì)高壓、高溫、高腐蝕性、氣、液兩相共存均是腐蝕的潛在根源。鈦材汽提塔在運(yùn)行18年間,因設(shè)備腐蝕原因造成系統(tǒng)停車達(dá)八次,設(shè)備歷年來(lái)檢維修情況詳見(jiàn)表1。此外,設(shè)備投用后管程出口溫度最高只達(dá)到205.8℃,達(dá)不到207 ℃的設(shè)計(jì)能力,而2012年大修堵管后操作溫度僅能達(dá)到203.5℃,造成NH3不能全部被吸收,嚴(yán)重影響了整個(gè)尿素生產(chǎn)系統(tǒng)平衡,增加了后續(xù)工藝單元中壓和低壓系統(tǒng)的負(fù)荷,限制了裝置的產(chǎn)能。
表1 氨汽提塔的設(shè)備問(wèn)題及檢修記錄
表1(續(xù))
從表1可以明顯看出,主要的故障有以下幾個(gè)方面:
(1)換熱管頂端800mm范圍內(nèi)的內(nèi)壁均勻腐蝕減薄,一般設(shè)備投用3~4年后開(kāi)始逐步加重。
(2)換熱管頂部14mm的范圍(俗稱管頭),外壁出現(xiàn)縫隙溝槽性和內(nèi)壁沖刷性腐蝕,詳見(jiàn)圖1。上管頭的腐蝕一般在使用5~8年后呈急劇加快發(fā)展的趨勢(shì)。
(3)距換熱管管口約80mm左右出現(xiàn)“螺旋狀”沖刷溝槽,溝槽深度大于2mm(換熱管壁厚設(shè)計(jì)3.5mm), 詳見(jiàn)圖2。該腐蝕現(xiàn)象危險(xiǎn)隱蔽性最高,如不及時(shí)發(fā)現(xiàn),及可能造成上部碳鋼管板短時(shí)間被腐蝕出較多大的孔洞,影響管板強(qiáng)度。
(4)汽提塔上、下管箱襯里的腐蝕。上管箱各接管內(nèi)襯腐蝕和不流通備用接管的透鏡墊片或襯管出現(xiàn)腐蝕泄漏。一般發(fā)生在8~12年以后,管箱襯里減薄惡化[4]。
(5)換熱管內(nèi)壁有鈦基合成物的垢,一般發(fā)生在5年以后,嚴(yán)重影響換熱效果[5]。
圖1 汽提管上管頭的沖刷性腐蝕
圖2 汽提管上管口“螺旋狀”沖刷溝槽
2011年錦西化肥廠的鈦制換熱管氨汽提塔在運(yùn)行18年后在國(guó)內(nèi)率先進(jìn)行了更換,另外還有三個(gè)同類型化肥廠的汽提塔也陸續(xù)訂貨準(zhǔn)備更換[6]。富島公司從2012年上半年開(kāi)始收集國(guó)內(nèi)同類型化肥廠汽提塔出現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)與專利商開(kāi)展技術(shù)交流,對(duì)設(shè)備提出了改進(jìn)意見(jiàn)。
尿素/甲銨液在高溫下具有強(qiáng)烈的腐蝕性,特別是超過(guò)200℃后腐蝕成倍地增加。按照專利商意大利斯納姆公司的介紹,鈦材制造的換熱管和襯里可以耐受尿素介質(zhì)腐蝕,但是不耐受沖刷,因此,汽提塔襯里和換熱管通常使用壽命在16~18年。ASME標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求襯里厚度不小于2mm(設(shè)計(jì)6mm),或換熱管壁厚最小不低于1.6mm(設(shè)計(jì)3.5mm),且堵管面積不大于5%(主要依據(jù)換熱效率不能影響系統(tǒng)維持運(yùn)行為依據(jù))。否則,應(yīng)予以更換。根據(jù)表1列示的相應(yīng)數(shù)據(jù)及圖1顯示的設(shè)備出現(xiàn)的大面積孔洞腐蝕(影響設(shè)備強(qiáng)度),富島公司有必要對(duì)尿素氨汽提塔換熱器的材質(zhì)進(jìn)行更換。
國(guó)內(nèi)某化肥廠使用了不銹鋼制換熱管的汽提塔,使用該型汽提塔另需新增一套高壓加氧裝置,為高壓管程不間斷地提供鈍化介質(zhì)(即便是在尿素短時(shí)間停車高壓系統(tǒng)封閉的期間)。該方案投資小,易維修,但抗腐蝕能力最差,特別是在全廠突發(fā)停電、尿素高壓系統(tǒng)封閉無(wú)氧鈍化情況下風(fēng)險(xiǎn)極高。國(guó)內(nèi)使用最多的是價(jià)格適中的鈦制換熱管汽提塔(約450萬(wàn)歐元),從各廠使用情況來(lái)看,該型汽提塔抗腐蝕穩(wěn)定期為兩年左右,壽命短,故障率高,維修費(fèi)用高(單次停車維修費(fèi)平均在100萬(wàn)元人民幣以上),維修技術(shù)難度大等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)有三個(gè)化肥廠第二次更換設(shè)備時(shí)仍采用鈦制汽提塔,腐蝕泄漏問(wèn)題依然沒(méi)有解決,短時(shí)間內(nèi)都出現(xiàn)了腐蝕泄漏的現(xiàn)象。富島公司綜合考慮了設(shè)備壽命、維護(hù)成本、設(shè)備投資及改進(jìn)回報(bào)期等多方面因素,確定了以“管程出口溫度提高到207℃以上,提高高壓系統(tǒng)轉(zhuǎn)化能力,降低蒸汽使用量”為設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想,最終選用了“歐米加棒”型的鈦襯鋯材質(zhì)汽提塔(設(shè)備費(fèi)用比鈦制換熱管的汽提塔貴100萬(wàn)歐元)。
(1)為保證管程出口溫度提高到207℃以上,根據(jù)核算:換熱管長(zhǎng)度保持5m不變,換熱管數(shù)量由2325根增加到2452根,外部直徑增加到2m,新汽提塔換熱面積由730m2增加到770m2。另根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)承載能力核算結(jié)果,將設(shè)備空重由74t增加到88.6t。該措施較好地解決了尿素裝置無(wú)法提高負(fù)荷的技術(shù)瓶頸。
(2)將鈦制換熱管改成“歐米加棒”型換熱管,換熱管外徑不變,具體換熱管外徑為Φ27mm,管壁3.7mm(外層TiB338Gr3,厚度3.05mm,內(nèi)襯Zr702,厚0.65 mm)。鋯比鈦有更好的抗尿素腐蝕和沖刷特性,將徹底解決換熱管上部800mm范圍內(nèi)的內(nèi)壁均勻腐蝕減薄。詳見(jiàn)圖3。
圖3 改造后的“歐米加棒”鈦襯鋯材質(zhì)
(3)換熱管上部的ferrule(國(guó)內(nèi)簡(jiǎn)稱“升氣管”或“汽提管”)由外插改為內(nèi)插,將升氣管頂部出氣孔加大,增加下部進(jìn)液口的數(shù)量(有利于提高液體進(jìn)入換熱管內(nèi)壁均勻程度),解決管頭內(nèi)壁腐蝕,詳見(jiàn)圖4。同時(shí),將特氟龍(TEFLON)密封墊由一個(gè)改為兩個(gè),有效防止密封墊安裝過(guò)程開(kāi)裂或翻邊密封不嚴(yán)造成的管頭腐蝕,詳見(jiàn)圖5。
圖4 升氣管的內(nèi)插改造
圖5 特氟龍密封墊的改造
(4)將管程脲液入口管由原30度牛角式改為360度環(huán)形管分布管,在環(huán)形管分布管下部開(kāi)孔,詳見(jiàn)圖6。該改造方案防止了原設(shè)計(jì)大量液體快速流向?qū)γ?,成功地解決了管箱襯里的沖刷腐蝕和液體分布不均的問(wèn)題。
圖6 管程尿液入口管口的改造
(5)將升氣管頂部壓板由格柵式改為孔板式,簡(jiǎn)化安裝,增加壓板強(qiáng)度。液體分布器由一層改為二層,取消不銹鋼填料,有效解決了液體分布不均和升氣管安裝不垂直的問(wèn)題。詳見(jiàn)圖7。
圖7 升氣管頂部原設(shè)計(jì)格柵式壓板、改造后的孔板式以及液體分布器的改造示意圖
2014年12月完成了上述方案在富島化肥一部生產(chǎn)裝置設(shè)備技術(shù)改造工作,設(shè)備投用運(yùn)行三個(gè)月后于2015年3月30日對(duì)新汽提塔進(jìn)行了48小時(shí)滿負(fù)荷性能考核,性能考核結(jié)果的具體情況如下:
(1)出液溫度達(dá)到了制造商提供的保證值207℃。
(2)氨汽提率達(dá)到設(shè)計(jì)值44%。
(3)由于E101換熱效率提高,中壓蒸汽消耗量每小時(shí)降低1噸,起到了節(jié)能降耗作用。
新設(shè)備投用后裝置負(fù)荷曾高達(dá)105%,尿素系統(tǒng)操作彈性變大,整改系統(tǒng)工況得到有效優(yōu)化,未再出現(xiàn)過(guò)因汽提塔故障造成的停車。 2018年4月裝置大修進(jìn)行了首次開(kāi)罐檢查,通過(guò)宏觀、測(cè)厚、渦流檢測(cè)、氦滲漏等全面檢查,均沒(méi)有發(fā)現(xiàn)泄漏、腐蝕的現(xiàn)象,換熱管管內(nèi)也沒(méi)有出現(xiàn)結(jié)垢,大大地提高了設(shè)備使用壽命,大幅降低了設(shè)備維修費(fèi)用,全面解決了尿素裝置工藝和材料抗腐蝕的技術(shù)瓶頸,為裝置長(zhǎng)周期安穩(wěn)運(yùn)行提供了有效的保障。