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      完井卸聯(lián)頂節(jié)時套管脫扣事故分析

      2019-02-20 11:02:18王文明
      關(guān)鍵詞:短節(jié)固井井口

      王文明

      中國石油遼河油田分公司鉆采工藝研究院 (遼寧 盤錦 124010)

      0 引言

      頁巖氣儲層一般呈現(xiàn)低孔隙度、 低滲透率的物性特征,氣流的阻力比常規(guī)天然氣大,采收率比常規(guī)天然氣低, 一般完井后需要實施儲層分段體積壓裂改造, 因此對井筒完整性和水平段固井質(zhì)量要求高[1-2]。 目前,頁巖氣井多采用套管完井,井口采用標準套管頭,以保證井筒完整性。

      芯軸式套管頭將絲扣式懸掛器連接到套管柱上,下放管柱,將懸掛器坐入套管頭內(nèi),利用套管懸重激發(fā)密封件, 實現(xiàn)懸掛套管和密封套管頭的雙重作用[3]。 但在現(xiàn)場應(yīng)用過程中,由于現(xiàn)場施工人員操作不當(dāng)及套管頭內(nèi)懸掛器本身不具備限制旋轉(zhuǎn)的功能,造成完井候凝后卸聯(lián)頂節(jié)時,井內(nèi)套管倒扣倒開的情況,影響了井筒完整性,給后期施工帶來安全隱患和經(jīng)濟損失。

      1 YSH1 井卸聯(lián)頂節(jié)過程井內(nèi)套管倒扣卸開

      YSH1 井是一口頁巖氣水平井,完鉆井深為4 370 m,水平段長1 700 m,最大井斜89.04°在井深2 857.88 m 處,完井套管下深4 357 m,該井井身數(shù)據(jù)見表1。本井固井施工完,候凝24 h,卸聯(lián)頂節(jié),發(fā)現(xiàn)井口套管倒扣。

      1.1 事故發(fā)生經(jīng)過

      使用吊鉗對聯(lián)頂節(jié)卸扣2 圈,液氣大鉗卸扣10圈,使用風(fēng)動絞車緩慢上提,未動;再次使用液氣大鉗卸扣10 圈,使用風(fēng)動絞車上提,仍舊未動。此時懷疑套管掛以下套管串接箍松動。松套管掛頂絲,井口使用鏈鉗人工正引扣20 圈,無明顯扭矩。 風(fēng)動絞車緩慢試提,聯(lián)頂節(jié)松動,上提聯(lián)頂節(jié)出井口,發(fā)現(xiàn)套管掛(0.61 m)+雙公短節(jié)(0.42 m)+短套管(3 m)+套管接箍1 只(0.27 m)出井,如圖1。

      表1 YSH1 井井身數(shù)據(jù)

      圖1 套管掛、短套管、套管接箍倒扣出井口

      1.2 套管結(jié)構(gòu)及基本數(shù)據(jù)

      套管結(jié)構(gòu): 加長引鞋+套管鞋×0.22 m+回壓凡爾×0.25 m+短套管×1 m+套管×11.18 m+回壓凡爾×0.25 m+套管×21.809 m+碰壓總成×0.25 m+套管串+短套管×3 m+套管串+短套管×3 m+套管串+短套管×3 m+雙公短節(jié)×0.420 m+套管掛×0.610 m+聯(lián)入×8.12 m。

      套管頭:TFQ244.5 mm(9 5/8″)×139.7 mm(5 1/2″)-105 MPa 分體式套管頭;139.7 mm(5 1/2″)套管掛本體上端BTC 扣、下端TP-CQ 扣,寶雞石油機械廠。

      雙公短節(jié):外徑139.7 mm,鋼級TP100T,壁厚12.34 mm,兩端扣為TP-CQ 扣,推薦上扣扭矩16 280~19 890 N·m,固井公司提供。

      油層套管:外徑139.7 mm,鋼級TP110T,壁厚12.34 mm,扣型TP-CQ 扣,天津鋼管集團股份有限公司生產(chǎn),推薦上扣扭矩16 280~19 890 N·m。

      1.3 事故處理過程

      經(jīng)過地面觀察倒扣出井口的套管母接箍內(nèi)劃痕嚴重,認為井內(nèi)套管公扣同樣有損傷,不能直接下套管對扣。

      測聲幅分析,井口下20 m 處存在水泥環(huán),研究決定采用反扣母錐倒扣,起出一根套管,倒出的套管下端公扣完好無損, 決定使用套管公扣直接對扣作業(yè)。

      使用套管公扣, 反復(fù)按套管上扣扭矩(19 000 N·m)緊扣5 次;用壓裂車對全井套管試壓50 MPa,穩(wěn)壓30 min,壓降為0 MPa,合格;座卡瓦于套管頭,切割套管頭以上套管;本次事故處理完成。

      1.4 原因分析[4-6]

      1)本井水平段長1 700 m,造斜段最大狗腿度8.88 °/30 m,套管下入困難,油層套管部分套管經(jīng)過反復(fù)上提下放下入井內(nèi),聯(lián)頂節(jié)、套管掛及雙公短節(jié)采取替單根方式下入井內(nèi), 倒扣出井口的套管接箍在下入井內(nèi)過程中經(jīng)歷了上扣、卸扣、上扣,可能對套管接箍和套管本體之間的連接產(chǎn)生了影響。

      2)套管頭管柱座掛噸位30 t(座掛前懸重40 t、頂驅(qū)10 t),聯(lián)入與實際相符,頂頂絲到位(圖2 中可見套管掛頂絲壓痕及卸聯(lián)頂節(jié)過程中套管掛旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的刮痕)。 本井采用兩凝固井,兩凝界面為井深2 500 m、垂深2 058 m,水泥漿密度2.05 g/cm3,緩凝加重水泥,返至井口;固井采取清水替漿,經(jīng)計算替漿到位管柱上浮將達到23 t(兩凝界面),故替漿到位增加懸浮力基本抵消下座噸位, 導(dǎo)致整個管柱處于自由狀態(tài),影響懸掛器座封效果。

      3)套管掛上頂端面為斜坡、頂絲為錐形,頂絲僅能起限制上抬作用,不能有效防止管柱轉(zhuǎn)動。

      4)BT 吊鉗卸聯(lián)頂節(jié)2 圈,鉆井隊未意識到套管掛發(fā)生了轉(zhuǎn)動, 采用液氣大鉗連續(xù)2 次卸扣共20圈,直至套管掛連續(xù)轉(zhuǎn)動,下部套管從母接箍下端倒扣。

      5)鉆井隊采用風(fēng)動絞車試提未提動,懷疑下部管串卸扣,卸頂絲后采用人工引扣20 圈,由于套管自重可能產(chǎn)生輕微收縮及套管掛限位作用, 導(dǎo)致緊扣無果,造成試提聯(lián)頂節(jié)帶出倒扣套管。

      6)人為原因。 在卸聯(lián)頂節(jié)過程中井隊操作人員思想麻痹,操作不當(dāng),未能及時發(fā)現(xiàn)套管掛轉(zhuǎn)動;上部緩凝水泥候凝時間要求48 h,井隊24 h 即開始施工作業(yè);監(jiān)督責(zé)任,監(jiān)督未能發(fā)現(xiàn)問題及時提醒。

      圖2 使用后的套管掛

      2 YSH2 井卸聯(lián)頂節(jié)過程將套管掛倒扣卸開

      YSH2 井為頁巖氣水平井,完鉆井深為3 846 m,其中水平段長1 366 m,最大井斜108.47°在井深2 498.16 m 處,完井套管下深3 765 m,本井同樣為三開井身結(jié)構(gòu),套管頭及套管數(shù)據(jù)和YSH1 相同,不再贅述。 固井候凝后,卸聯(lián)頂節(jié)過程將套管掛倒出。

      套管結(jié)構(gòu):鋁制加長引鞋+套管鞋×0.22 m+回壓凡爾×0.25 m+短套管×1 m+套管×11.282 m+回壓凡爾×0.25 m+套管×22.329 m+碰壓總成×0.25 m+套管串+短套管×2 m+套管串+短套管×3 m+套管串+短套管×2 m+雙公短節(jié)×0.420 m+套管掛×0.610 m+聯(lián)入×8.180 m

      2.1 事故發(fā)生經(jīng)過

      使用吊鉗對聯(lián)頂節(jié)卸扣2 圈,液氣大鉗卸扣10圈,使用風(fēng)動絞車緩慢上提,發(fā)現(xiàn)套管掛倒出。

      2.2 事故處理過程

      觀察井口雙公短節(jié),扣完好、無明顯摩痕,擬采取上提套管回接套管掛, 但測聲幅后, 測井解釋214~228 m 處固井質(zhì)量中等, 向下固井質(zhì)量逐步變好,無法上提套管至井口。

      通過和套管頭廠家技術(shù)人員溝通, 采取套管回接雙公短節(jié),然后試壓,試壓合格;采取卡瓦座封,割掉上部多余套管; 套管回接之后套管接箍位于套管頭內(nèi)影響卡瓦座封,需定做專用卡瓦。經(jīng)過套管頭廠家技術(shù)人員測量定做專用卡瓦座封,事故處理結(jié)束。

      2.3 事故原因分析[4-6]

      1)套管掛可能未完全座封,頂絲未完全頂緊套管掛, 檢查倒出套管掛未發(fā)現(xiàn)和頂絲之間的摩擦痕跡;聯(lián)頂節(jié)與套管掛之間上扣過緊。

      2)套管掛和聯(lián)頂節(jié)上扣扭矩過大;套管掛和雙公短節(jié)、聯(lián)頂節(jié)加工廠家不同,加工的扣存在誤差,同樣的上扣扭矩,上扣效果不同。可能造成套管掛和雙公短節(jié)之間扣嚙合力小于套管掛和聯(lián)頂節(jié)之間的嚙合力,進而導(dǎo)致套管掛和雙公短節(jié)倒扣更容易。

      3)本井水平段上傾,井斜大,下套管摩阻大,套管下入困難,套管掛座掛噸位不足;固井注水泥后采用清水頂替,套管內(nèi)外壓差較大,套管受到的浮力較大,導(dǎo)致井口處套管掛基本處于自由狀態(tài),沒有座掛力;固井水泥在凝固過程中釋放大量熱量,套管受熱膨脹伸長,上頂,可能造成套管輕微上移。

      4)人為原因。套管掛座封操作觀察不仔細;頂絲標記測量不準確,未能上到位;監(jiān)督不到位,未能發(fā)現(xiàn)問題。

      3 結(jié)論及建議

      本文詳細說明了完井卸聯(lián)頂節(jié)過程中套管及套管掛倒扣卸開事故發(fā)生的原因和事故處理措施。 雖然兩起事故都得到了解決, 但也要引起鉆井技術(shù)人員和工程監(jiān)督的重視。兩口井套管回接,若不能試壓合格,后期處理將十分困難,更可能帶來巨大的經(jīng)濟損失。 且兩口井事故發(fā)生都有很大的人為原因,因此,在工作中要嚴守操作流程,杜絕僥幸心理,盡量避免人為原因造成的事故發(fā)生。 針對兩起事故提出了如下對策及建議:

      1)井隊技術(shù)人員及監(jiān)督要盡職盡責(zé),注意施工中的每一個環(huán)節(jié), 工程監(jiān)督重點工況一定旁站監(jiān)督到位,提醒到位。

      2)采用絲扣式套管掛時,卸聯(lián)頂節(jié)注意扭矩變化。 同時,可以把防噴器組四通拆開提起,觀察聯(lián)頂節(jié)卸扣過程中套管掛是否轉(zhuǎn)動, 發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動可以采取割掉聯(lián)頂節(jié)等措施處理。

      3)套管下入過程中做好套管檢查,嚴禁帶傷扣下入井內(nèi); 套管掛座封標準操作, 頂絲測量標記清晰,上到位。

      4)生產(chǎn)廠家測量分析套管掛扣、雙公短節(jié)扣、套管扣之間是否存在加工誤差; 分析同樣上扣扭矩扣的嚙合力是多少, 找到套管掛和套管之間最佳的上扣扭矩,同時可以改進套管掛扣加工的扣規(guī);分析套管掛和聯(lián)頂節(jié)之間上扣扭矩和密封承壓性能, 防止上扣過緊,拆卸困難。

      5)絲扣式套管掛頂絲僅能起到限位作用,不能防止轉(zhuǎn)動, 套管頭廠家可以研究改進結(jié)構(gòu)同時限制套管掛轉(zhuǎn)動。

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