樊溥
(中國石油遼陽石化分公司機動設(shè)備處,遼寧 遼陽 111003)
石油產(chǎn)品生產(chǎn)離不開常壓塔蒸餾裝置,而常壓塔頂空冷器在維持常壓塔頂溫度和壓力方面作用不可小視。但空冷器因腐蝕而發(fā)生泄漏造成損失的案例也非常多見。由于空冷器位于高溫?fù)Q熱器上部,其發(fā)生泄漏事件后極易引起火災(zāi),造成不可估量的損失。因此分析泄漏原因,找到有效預(yù)防腐蝕的辦法,才能保證裝置的平穩(wěn)運行,對安全生產(chǎn)的意義也十分重大。
常壓塔的塔頂回流出的油氣經(jīng)過處理后,溫度得到有效的控制,隨后再次經(jīng)過冷卻成為汽油,其中一部分會通過汽油裝置獲取,另外一部分則會在塔頂回流泵中繼續(xù)使用,以此來為常壓塔的塔頂保持相應(yīng)的溫度與壓力,具體情況以及系統(tǒng)工藝流程設(shè)計的基本要求而定。
常壓塔的減壓蒸餾裝置包括多臺空冷器,不同的空冷器由多根翅片管構(gòu)成,其有效的換熱面積也直接決定了空冷器的冷卻處理效果。一般來說,翅片管的材料選擇為09Cr2AlMo,不同的入口處的材料選擇時,為了減少對于系統(tǒng)產(chǎn)生的不良影響,需要保持其管端口的沖蝕得到很好的控制。除此之外,為了強化汽油的冷卻速度,還需要對空冷器進行加裝,在下部添加風(fēng)扇設(shè)備,提供充足的風(fēng)力。
在進行常壓塔的空冷器管束腐蝕性檢查的時候,一般需要借助于橫斷面進行分析判斷。通過切開橫斷面,能夠發(fā)現(xiàn)腐蝕泄露的位置基本都集中在入口部分,這里同時也是空冷器的入口末端。結(jié)合工程實踐中的情況來看,常出現(xiàn)管束斷裂的位置一般也存在結(jié)晶鹽大面積析出的情況,通過化驗后可以得到其成分中主要為氯化銨固體。結(jié)合空冷器的管束腐蝕情況來看,腐蝕的面積大、程度深,屬于嚴(yán)重腐蝕。在腐蝕的影響下,整個設(shè)備的強度、厚度都受到了不同程度的影響。
為了進一步分析常壓塔頂空冷器腐蝕預(yù)防策略,現(xiàn)結(jié)合具體案例就常壓塔頂空冷器的腐蝕機理劃分為4個部分,介紹如下。
(1)硫和硫化物。硫、硫化物本身都屬于酸性物質(zhì),如果溶于水后可以形成很強的酸性,從而對常壓塔頂空冷器形成劇烈的腐蝕。一般來說,原油的成分不同,其含硫量也會存在較大的差異。在本案例中,常減壓蒸餾的裝置中選擇了不同類型的原油,在設(shè)備加工過程中,出現(xiàn)了原油的含硫量不斷變化的情況。由于硫、硫化物的整體含量不穩(wěn)定,為后續(xù)的防腐工作設(shè)置了很大的問題與障礙。在原油當(dāng)中,硫的存在形式十分豐富,除了最常見的單質(zhì)、硫化氫等,同時還存在一部分不穩(wěn)定的二硫化物,這些物質(zhì)在相對濕潤的環(huán)境下都會與金屬進行反應(yīng),進而形成結(jié)構(gòu)腐蝕。除此之外,大多數(shù)的非活性硫化物在溫度達到的情況下也會發(fā)生轉(zhuǎn)換,形成活性硫化物,所以原油中的不同類型的成分經(jīng)過加工、分解,可以形成新的油氣類型,并且冷凝系統(tǒng)也會受到其影響而被腐蝕。
(2)無機氯和有機氯。常壓塔頂空冷器受到腐蝕的另外一個重要因素是氯元素的構(gòu)成物。常見的無機氯有氯化鈉、氯化鎂等,這些物質(zhì)根據(jù)原油的品質(zhì)與種類不同而普遍存在。實際上,混合比例不確定的條件下,原料的性質(zhì)也會不穩(wěn)定。但是,經(jīng)過適當(dāng)?shù)拿擕}后,可以去除掉大多數(shù)的氯化物,不過根據(jù)脫鹽工藝的不同也會存在一些殘留。結(jié)合本分析案例的情況來看,經(jīng)過電脫鹽處理后,油品中的無機氯含量依然很高,同時無機氯的含量還存在持續(xù)上升的特征。根據(jù)電脫鹽的效果來看,其與周圍的溫度以及施工環(huán)境具有密切的關(guān)系。在原油中存在大量的無機氯,會導(dǎo)致減壓環(huán)節(jié)生產(chǎn)出部分氯化氫氣體,屬于腐蝕性氣體。在溫度較低的情況下,氯化氫也會直接溶于水,從而形成鹽酸物質(zhì)。在水的含量較低的情況下,鹽酸的整體腐蝕性很強,所以更容易對常壓塔頂空冷器形成劇烈的腐蝕。除此之外,氯化鎂、氯化鈣本身都存在一定程度的水解,所以在原油加工過程中也會導(dǎo)致電離并形成腐蝕液體。
(3)電偶腐蝕影響。在大多數(shù)情況下,電偶腐蝕問題一般都會出現(xiàn)在不同的位置,通過相互接觸的方式來進行腐蝕。在常壓塔頂空冷器當(dāng)中,不同的管束部分都采用了相對耐腐蝕的材料。但是,耐腐蝕的鈦也會受到影響而進入到鈍化狀態(tài),進而出現(xiàn)正電位,這個時候腐蝕為陰極,兩者匹配后會形成一個化學(xué)電池,不斷對陽極的金屬進行腐蝕,在電偶腐蝕的影響下,金屬的內(nèi)壁會不斷被腐蝕并最終出現(xiàn)斷裂。
(4)常壓塔頂注氨、注水影響。注水量對于常壓塔頂空冷器的腐蝕也會帶來一定程度的影響。實際上,塔頂?shù)脑O(shè)計一般都會采用緩蝕劑、氨水等方式來進行耐腐蝕處理。而緩蝕劑在使用后會出現(xiàn)相對致密的保護層,隨后就可以有效的抵擋外部環(huán)境介質(zhì)對于系統(tǒng)產(chǎn)生的腐蝕影響。在注入氨水的時候,主要能夠?qū)崿F(xiàn)硫化氫、氯化氫的中和,從而降低系統(tǒng)的酸性,減少對于金屬帶來的不良影響,降低常壓塔頂空冷器的腐蝕壓力。不過,在注入氨水的時候會出現(xiàn)以氯化銨鹽形式沉淀的情況,一旦出現(xiàn)大面積的沉淀與沉積,會因此而出現(xiàn)阻礙污水流通的情況,同時也會形成厚厚的垢層,進而對常壓塔頂空冷器產(chǎn)生腐蝕壓力。除此之外,當(dāng)注水量不足的時候,也會導(dǎo)致大量沉積的氯化銨無法去除,從而引起上面的問題。
(1)混煉原油。在高低硫原油充分混合的情況下,需要通過優(yōu)化減壓蒸餾裝置的加工過程來確保硫含量達到預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)。在這個過程中,還需要積極降低常壓塔的塔頂硫化濃度。當(dāng)加工工作基本完成后,還需要及時對硫含量進行分析,并對常壓塔的塔頂三注工藝進行調(diào)整,這樣才能夠最大限度地確保品質(zhì)達到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)高效率電脫鹽。在經(jīng)過脫鹽技術(shù)處理后,原油中的氯離子可以被脫除,從而減少催化劑中毒的問題。在實施電脫鹽的過程中,也可以同時去除掉原油水分,并確保后續(xù)操作能夠合理的開展,減少加工過程中產(chǎn)生的耗能。在操作過程中還需要進一步做好溫度控制,將其控制在合適的范圍內(nèi),這樣可以提升水分的分離效率。盡管電脫鹽裝置無法完全脫除掉有機氯,但是整體脫除率也相對較大,所以剩余的部分對于系統(tǒng)的影響也不會太大。由此可見,實施高效率電脫鹽依然是確保常壓塔頂空冷器抗腐蝕性的重要技術(shù)途徑。
(3)升級管束材質(zhì)。結(jié)合目前常壓塔頂空冷器出現(xiàn)腐蝕的因素來看,管束的材質(zhì)也是一個很大的問題。為了確保其能夠適應(yīng)低酸、低硫的工作環(huán)境,需要選擇更為合適的耐腐蝕性材料,避免繼續(xù)選擇相同的材料出現(xiàn)鈍化和垢下腐蝕的問題。為了確保整體工作效率,確保設(shè)備的使用壽命,可以采用雙相鋼作為新的材料。
(4)改用有機氨水。在改用有機氨水的時候,需要建立嚴(yán)格的塔頂含硫污水的控制體系,將其PH值控制在5.5~7左右,以此來降低空冷器的管束內(nèi)部銨鹽結(jié)晶,減少銨鹽空冷器的管束沉積帶來的不良影響,避免頂油氣流動,并減少垢下腐蝕帶來的不良影響。
(5)利用注水進行沖洗。采用常壓塔的塔頂注水處理,可以防止腐蝕介質(zhì)與產(chǎn)物的沖洗,同時也可以避免腐蝕產(chǎn)物進一步附著在內(nèi)壁上引發(fā)新的腐蝕。
(6)調(diào)整空冷器入口閥門開度。及時對常壓塔頂空冷器的入口閥門開度進行調(diào)整,調(diào)整的目標(biāo)以防止空冷器的內(nèi)部液體流量調(diào)整不出現(xiàn)偏差為目標(biāo),避免由于偏差流動帶來結(jié)晶鹽析的問題,降低垢下腐蝕帶來的壓力影響。
綜上所述,常壓塔蒸餾裝置的維護工作比較繁瑣,但意義重大。常壓塔頂空冷器的腐蝕可以通過改造管束,改善原料品質(zhì),改用有機氨水等方法有效減少腐蝕情況發(fā)生。通過采取以上措施,常壓塔頂空冷器就能有更長的使用壽命,帶來更高的經(jīng)濟效益,為安全生產(chǎn)提供有力保障。