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      某電廠循環(huán)冷卻水阻垢防腐的試驗與運行效果分析

      2018-12-13 02:34:44孫愛華
      山東化工 2018年22期
      關(guān)鍵詞:阻垢堿度倍率

      孫愛華

      (江蘇常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院,常州市新型紡織材料重點實驗室,江蘇 常州 213164)

      電廠敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)里,循環(huán)冷卻水長時間反復(fù)使用,經(jīng)過冷水塔的循環(huán)水與含低濃度CO2的空氣接觸,水中的CO2被空氣抽提而溢出,使水中的重碳酸鹽類幾乎全部轉(zhuǎn)變?yōu)樘妓猁}類,使生產(chǎn)碳酸鹽垢的趨勢增強。隨著濃縮倍數(shù)提高[1],水中溶解固體及雜質(zhì)不斷濃縮集聚,改變水中pH值、濁度、硬度等,結(jié)垢現(xiàn)象日趨嚴(yán)重??諝庵谢覊m帶有大量微生物和孢子,在循環(huán)水適宜的溫度(25~42℃),冷卻塔內(nèi)的光照,充足的氧和養(yǎng)分利于菌藻滋生,微生物粘泥增加,由于循環(huán)水排污比率很小,導(dǎo)致污垢不斷濃縮,附著在設(shè)備上,降低換熱效率[2],加劇腐蝕,危害較大。

      1 企業(yè)概況

      某電廠,現(xiàn)有#1(一期,210MW)、#2(一期,200MW)、#5(三期,600MW)、#6(三期,600MW)機組,運行系統(tǒng)中包含循環(huán)水系統(tǒng),補充水為中水,來源于煤礦廢水處理出水,由疏干水和除鐵水組成。#1、#2系統(tǒng)冷卻塔換熱管的材質(zhì)為銅合金,系統(tǒng)濃縮倍率2~2.5左右; #5、#6系統(tǒng)冷卻塔換熱管材質(zhì)已改造為不銹鋼材質(zhì),系統(tǒng)濃縮倍率相對于一期系統(tǒng)高。這兩期都由于補充水水質(zhì)不穩(wěn)定,導(dǎo)致?lián)Q熱器結(jié)垢和腐蝕。

      根據(jù)運行數(shù)據(jù)分析,存在問題主要有:

      (1)循環(huán)水濃縮倍率相對較低,一般在2左右,水資源利用率較低。

      (2)整個系統(tǒng)存在一定結(jié)垢和腐蝕現(xiàn)象,其中一期主要原因為銅特效緩蝕劑投加量不足,三期為總磷控制在低水平運行。

      (3)水處理劑采用人工沖擊投加方式,存在一定隨意性和不定量型。

      因此,對于循環(huán)水系統(tǒng),主要需解決的問題是:結(jié)垢、腐蝕[3]。通過自配藥劑CS-5130和535,對循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)的問題進行處理,兩種藥劑性能評價試驗和實際應(yīng)用效果如下。

      2 藥劑性能評價試驗

      2.1 阻垢測試(鼓泡法)

      2.1.1 試驗方法

      冷卻水中的結(jié)垢,主要成因是溶解于水中的碳酸氫鈣在受熱和曝氣條件下分解,生成難溶的碳酸鈣垢引起,其主要反應(yīng)式為:

      Ca(HCO3)2→CaCO3+CO2↑+H2O

      試驗時以含Ca(HCO3)2的配制水和水質(zhì)穩(wěn)定劑制備成試液(模擬冷卻水)。為模擬冷卻水在換熱器中的受熱和在冷卻塔中的曝氣兩個過程,試驗在一定溫度下,向試液中鼓入一定流量空氣,以帶走試液中生成的CO2,使上述反應(yīng)平衡向右側(cè)移動,促使Ca(HCO3)2加速分解為CaCO3,試液迅速達到其自然平衡pH。測定試液中鈣離子穩(wěn)定濃度,其穩(wěn)定濃度越大,阻垢性能越好。

      2.1.2 試驗用水

      濃縮倍率設(shè)計:根據(jù)要求,參照GB 50050-2007《工業(yè)循環(huán)水冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》,循環(huán)水運行濃縮倍率設(shè)計為K=5。

      模擬水質(zhì):根據(jù)現(xiàn)場水質(zhì)分析結(jié)果配制試驗水,表1為濃縮3.0倍和4.0倍時配水?dāng)?shù)據(jù)。

      表1 配水?dāng)?shù)據(jù)

      2.1.3 試驗儀器及試驗條件

      (1)KZC--Ⅰ快速阻垢性能測試儀。

      (2)水溫:55℃。

      (3)運行時間:20h。

      (4)阻垢緩蝕劑:CS-5130、535。

      2.1.4 試驗步驟

      兩種阻垢緩蝕劑試驗,各取500mL水樣于8支500mL燒瓶,分別加入阻垢緩蝕劑,K=3.0時加入12×10-6、18×10-6、24×10-6及一只空白,K=4.0時加入16×10-6、24×10-6、32×10-6及一只空白。

      將燒瓶浸入55±0.5℃恒溫水浴,同時以80L/h流量鼓入空氣,20h后,停止鼓入空氣,取出燒瓶,冷卻至室溫,測水中Ca2+濃度。

      阻垢率按下式計算:

      阻垢率(%)=(A-B)/(C-B)×100%

      式中:A為試驗后水中Ca2+濃度,mg/L; B為空白試驗水中Ca2+濃度,mg/L; C為試驗前配水中Ca2+濃度,mg/L。

      2.1.5 試驗結(jié)果及分析

      試驗結(jié)果見表2~表5。

      表2 循環(huán)水系統(tǒng)投加CS-5130,K=3.0倍時阻垢結(jié)果

      表3 循環(huán)水系統(tǒng)投加CS-5130,K=4.0倍時阻垢結(jié)果

      表4 循環(huán)水系統(tǒng)投加535,K=3.0倍時阻垢結(jié)果

      表5 循環(huán)水系統(tǒng)投加535,K=4.0倍時阻垢結(jié)果

      由實驗可知,CS-5130和535(阻垢緩蝕劑)在強化條件(N=3.0、4.0)時,其阻垢效果均十分顯著,投加濃度按照補水濃度6×10-6以上時,阻垢率可達90%以上。因此,根據(jù)阻垢效果,選擇藥劑濃度要求投加到6×10-6以上,可達到較好阻垢效果。濃縮倍數(shù)控制在2.0~3.0之間,總磷控制在1.5~2.0×10-6;濃縮倍數(shù)控制在3.0~3.5之間,總磷控制在2.0~2.5×10-6;濃縮倍數(shù)控制在>3.5,總磷控制在2.5~3.0×10-6。

      2.2 腐蝕試驗

      腐蝕試驗采用旋轉(zhuǎn)掛片腐蝕試驗法[4],它是在一定條件下,用旋轉(zhuǎn)掛片來評定腐蝕速度的方法,同時檢測同種藥劑在不同濃度和不同材質(zhì)下試片腐蝕大小。

      2.2.1 試驗方法

      旋轉(zhuǎn)掛片腐蝕試驗是在給定條件下,通過不同試片、藥劑投加量、水溫、旋轉(zhuǎn)速度來綜合評定水處理劑緩蝕性能。

      2.2.2 腐蝕原因

      2.2.3 試驗條件

      (1)試驗前準(zhǔn)備:根據(jù)系統(tǒng)水質(zhì)配制20升模擬水,考慮到補充水腐蝕傾向較大,采用補水做腐蝕試驗,投加濃度定為10×10-6、15×10-6,水中總磷為1.5×10-6、2.25×10-6(模擬現(xiàn)場水中總磷濃度),另投加高效銅緩蝕劑保證水中唑類含量為0.3×10-6、0.4×10-6兩個計量。試驗材質(zhì)CS-5130選用銅材質(zhì),535選用不銹鋼材質(zhì)。

      (2)時間:(各)96h。

      (3)轉(zhuǎn)速:70r/min。

      (4)線速度:0.35m/s。

      (5)溫度:45±1℃。

      2.2.4 試驗步驟

      將模擬水分別倒入2000mL燒杯,各加入CS-5130、535各10×10-6、15×10-6。

      將清洗干凈的兩種不同材質(zhì)掛片固定在同一旋轉(zhuǎn)架上,放入燒杯中旋轉(zhuǎn)。每36h更換一次試驗液。試驗結(jié)束后取出掛片,清除表面污物,根據(jù)失重計算各材質(zhì)的腐蝕率。

      腐蝕率K=[8.76×(W1-W2)/f·t·r]×10000

      式中:K為腐蝕率,mm/a;8.76為常數(shù);W1為試驗前重,g;W2為試驗后重,g;t為試驗時間,h;f為試片表面積,cm2;r為金屬密度,g/cm3;其中:銅:8.94,不銹鋼:7.92。

      2.2.5 試驗結(jié)果(平行試驗)及分析

      表6 旋轉(zhuǎn)掛片腐蝕試驗結(jié)果

      由試驗表6可知,兩種藥劑對銅和不銹鋼都具有較好的緩蝕效果(相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):腐蝕率≤0.005mm/a[6])。另外,藥劑對銅腐蝕控制,主要通過水中唑類進行控制,唑類控制>0.4×10-6時,對銅的腐蝕具有較好控制作用。不銹鋼通過投加有機磷進行防腐控制,總磷>1.5×10-6時,控制效果較好。

      2.3 總結(jié)

      綜上所述,試驗結(jié)果建議該電廠循環(huán)冷卻水投加CS-5130和535藥劑,投加濃度為6×10-6都可保證系統(tǒng)正常運行,能夠起到較好的阻垢性能和緩蝕效果。

      3 實際投加運行狀況分析

      根據(jù)試驗在#2、#5、#6系統(tǒng)循環(huán)冷卻水投加兩種藥劑混合物,其中,#2系統(tǒng)中同時加入BTA(苯駢三氮唑),#5、#6系統(tǒng)未加BTA。系統(tǒng)經(jīng)一個月運行,其水質(zhì)情況如下。

      3.1 循環(huán)冷卻水水質(zhì)穩(wěn)定性分析

      三系統(tǒng)pH值控制較穩(wěn)定,在9±0.2之間,通過對前后各一個月循環(huán)水加藥水質(zhì)穩(wěn)定性分析以判斷其結(jié)垢腐蝕的可能性及其加藥效果。循環(huán)水的水質(zhì)L.S.I(水質(zhì)飽和指數(shù))和R.S.I(水質(zhì)穩(wěn)定指數(shù))[7](以45℃時計算)見表7。可看出,在加藥前后,水質(zhì)發(fā)生明顯好轉(zhuǎn),原存在較高結(jié)垢可能性(R.S.I<3.7),現(xiàn)水質(zhì)趨于穩(wěn)定,結(jié)垢問題得到改善。

      表7 加藥前后水質(zhì)飽和與穩(wěn)定指數(shù)比對

      3.2 堿度、硬度情況分析

      堿度指水中能接收H+物質(zhì)的量,是循環(huán)水質(zhì)量指標(biāo)之一,其高低決定循環(huán)水結(jié)垢及腐蝕傾向[8],新國標(biāo)把堿度+硬度不大于1100mg/L作為循環(huán)水控制指標(biāo)。加藥后,#2、#5、#6系統(tǒng)堿度和硬度檢測結(jié)果如圖1、圖2,堿度和硬度趨于穩(wěn)定。在對測量值單位換算后與加藥前一個月數(shù)值比較,見表8,堿度+硬度逐漸減小,仍屬超高硬度水,水質(zhì)結(jié)垢趨勢仍很強,但結(jié)垢風(fēng)險已降低,藥劑有一定作用。

      圖1 #2、#5、#6系統(tǒng)堿度

      圖2 #2、#5、#6系統(tǒng)硬度

      項目堿度(mg/L)硬度(mg/L)堿度+硬度(mg/L)#2#5#6#2#5#6#2#5#6加藥前471515486397411392868926878加藥后455412401402354348857766749

      3.3 正磷情況分析

      圖3顯示,加藥后正磷主要控制在0.35~0.5mg/L之間,平均值為0.4mg/L。相比于加藥前一個月數(shù)據(jù),正磷控制在0.3~0.9mg/L之間,平均值為0.55mg/L。說明加藥后正磷波動范圍小,水質(zhì)穩(wěn)定,達到工藝要求。

      圖3 #2、#5、#6系統(tǒng)正磷

      3.4 濃縮倍率情況分析

      濃縮倍率是循環(huán)水水質(zhì)控制的綜合指標(biāo)[8],指系統(tǒng)運行過程的蒸發(fā)、排污損失等導(dǎo)致循環(huán)水中含鹽量不斷濃縮積累,用循環(huán)水中某鹽類組分濃度與補充水中同一鹽類組分濃度比來計算。

      K=C循/C補

      式中:K為濃縮倍率;C循為循環(huán)水中鹽類組分濃度,mg/L;C補為補充水中鹽類組分濃度,mg/L。

      鹽類組分選擇SiO2,加藥后,系統(tǒng)濃縮倍率見圖4,率介于2.50~4.00之間,平均值為3.22,而加藥前一個月的濃縮倍率介于2.50~3.50之間,平均值為3.00,加藥后濃縮倍率有一定提高。

      圖4 #2、#5、#6系統(tǒng)濃縮倍率

      4 結(jié)語

      針對電廠敞開式循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢和腐蝕問題,通過現(xiàn)場水質(zhì)分析結(jié)果配制試驗水,用自配藥劑CS-5130和535進行阻垢測試(鼓泡法),在銅材質(zhì)和不銹鋼材質(zhì)裝置中進行旋轉(zhuǎn)掛片腐蝕試驗。模擬試驗發(fā)現(xiàn),兩種藥劑在強化條件下,濃度投加到6×10-6以上,阻垢率可達90%以上;藥劑CS-5130對銅材質(zhì)、藥劑535對不銹鋼材質(zhì)都具有較好的緩蝕效果,腐蝕率≤0.005mm/a。

      根據(jù)試驗,在#2、#5、#6系統(tǒng)循環(huán)水投加兩種藥劑混合物,檢測數(shù)據(jù)顯示:水質(zhì)趨于穩(wěn)定,結(jié)垢問題得到改善;堿度+硬度逐漸減小,水質(zhì)結(jié)垢風(fēng)險有所降低;正磷控制在0.35~0.5mg/L之間,波動范圍變??;濃縮倍率達3.22,有提高,水資源利用率得到提高。

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