常彥青 蘇振軍 萇蘭麗
河鋼邯鋼擁有3200m3高爐、260噸轉(zhuǎn)爐、2250mm熱連軋生產(chǎn)線、2180mm冷連軋生產(chǎn)線、1780mm冷連軋生產(chǎn)線和1650mm高強(qiáng)連退生產(chǎn)線等一系列具備國際領(lǐng)先水平的現(xiàn)代化裝備,形成了汽車用鋼、家電用鋼、優(yōu)特鋼、管線鋼、重軌、中厚板等系列品牌產(chǎn)品。在汽車用鋼方面具備了汽車用板材和汽車用特鋼有機(jī)結(jié)合的品牌優(yōu)勢,產(chǎn)品性能從140兆帕到1500兆帕,形成了多項(xiàng)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),構(gòu)建起了完善的國標(biāo)、日標(biāo)、美標(biāo)、德標(biāo)、歐標(biāo)等系列汽車用鋼體系。在生產(chǎn)汽車面板過程中,2250mm熱連軋產(chǎn)品作為原料卷供給冷軋時(shí),會(huì)出現(xiàn)一些表面質(zhì)量問題,如凸度不合、鼓包、浪形、麻點(diǎn)、壓痕、色差等。為降低汽車面板的凸度偏差現(xiàn)象,通過對問題原因進(jìn)行分析,并在生產(chǎn)中采取控制措施,取得了較好的效果。
河鋼邯鋼2250mm熱軋生產(chǎn)線采用全數(shù)字化燃燒加熱爐;定寬壓力機(jī);粗軋雙立輥設(shè)置,具有短行程控制功能,寬度控制精度高;精軋機(jī)組F1-F7,CVCPLUS+工作輥彎輥/竄輥與AGC系統(tǒng)相配合;密集型層流冷卻裝置,3臺強(qiáng)力卷曲機(jī)(見圖1)。
熱軋產(chǎn)品的板形受許多因素的影響,板形控制的核心是板凸度控制,軋制過程和軋輥狀態(tài)是影響板凸度最重要的兩個(gè)方面原因。
設(shè)備精度情況,軋機(jī)單側(cè)HGC缸有無偏差,軋機(jī)兩側(cè)有無偏差,階梯板是否清潔;參數(shù)設(shè)定情況,模型學(xué)習(xí),數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)計(jì)算是否正常合理;測量儀表狀態(tài);其它輔助設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。
圖1 邯鋼2250mm熱軋廠流程簡圖
中間坯可能出現(xiàn)寬度不均,厚度不均,加熱爐爐內(nèi)和軋制冷卻不均造成的鋼板兩側(cè)溫差大,軋制時(shí)板坯對中不好,HGC調(diào)整不當(dāng)和機(jī)械壓下調(diào)整不當(dāng)造成的楔形和鐮刀彎等。
PFPC設(shè)定包括目標(biāo)凸度、軋制溫度、軋制寬度、軋制長度、軋制鋼種、軋制材質(zhì)、CVC設(shè)定、CVC步長、自學(xué)習(xí)過程等。
不同廠家不同材質(zhì)的軋輥硬度不同,輥徑的差異;冷卻水溫水量對軋輥溫度的影響;軋制寬度和規(guī)格對軋輥的影響,環(huán)境溫度引起的冷卻水的溫度變化也使軋輥狀態(tài)在不斷變化。
因生產(chǎn)線連續(xù)作業(yè),班次班組、中夜白班、精神狀態(tài)、操作心態(tài)和疲勞情況以及周邊環(huán)境對操作都有不同程度的影響。
在設(shè)備狀態(tài)正常的情況下,通過系統(tǒng)查詢和人工測量,收集了影響板凸度2-3個(gè)月的相關(guān)數(shù)據(jù),分析因果關(guān)系,選擇了五方面關(guān)鍵影響因子。具體包括:軋制道次、加熱溫度、軋制參數(shù)、軋輥狀態(tài)、操作水平;從733個(gè)數(shù)據(jù)中隨機(jī)取了200塊凸度為60μm冷軋備料產(chǎn)品做分析。
表1 可控因素改進(jìn)后的生產(chǎn)實(shí)踐
圖1中R2的軋制道次對凸度的影響顯著,3道次明顯好于5道次,證明中間坯的來料對板帶的最終凸度影響非常顯著。
3號加熱爐的溫度最穩(wěn)定,對凸度的影響最??;1、2號加熱爐溫度波動(dòng)對凸度的影響最大,要多關(guān)注1、2號爐的溫度調(diào)整。
分析壓下量、精軋F(tuán)1溫度、終軋溫度、F1有4個(gè)變量,均對凸度影響較大。
精軋機(jī)F5-F7軋輥下輥磨損出現(xiàn)異常,大部分軋輥都有同一磨損趨勢,產(chǎn)生“W”形狀。經(jīng)分析,F(xiàn)4和F5機(jī)架正好是輥縫凸度控制由正值變?yōu)樨?fù)值的交替處,即板坯由F4的正凸度輥縫進(jìn)入F5負(fù)凸度輥縫,所以導(dǎo)致板坯四個(gè)邊角部對軋輥的磨損比較嚴(yán)重。
因軋制寬斷面和軋制窄斷面時(shí)軋輥產(chǎn)生的撓度不一樣,而2250mm機(jī)組軋輥長度較長,所以軋制窄斷面時(shí)軋輥產(chǎn)生的撓度較大,板坯邊部對軋輥的應(yīng)力點(diǎn)比較集中,加速了軋輥和板坯邊部接觸部位的磨損;而軋制寬斷面時(shí),軋輥撓度較小,板坯邊部對軋輥的磨損相對較小。
抽取A、B、C三個(gè)不同廠家各7套軋輥?zhàn)龇治?,A廠家軋輥硬度最高,而且穩(wěn)定性較好,C廠家次之,B廠家的硬度最低。當(dāng)軋輥直徑隨著不斷磨損變小時(shí),三個(gè)廠家的軋輥硬度都沒有發(fā)生明顯的變化。
鋼種、班次和班別對凸度的影響不顯著,四個(gè)班組的操作水平差不多,對凸度的影響不大。
為了達(dá)到冷軋備料凸度值60±20μm的要求,減少凸度偏差,在對影響凸度的關(guān)鍵原因進(jìn)行分析后,分別對軋制過程中處于可控狀態(tài)、不可控狀態(tài)的情況;對軋輥狀態(tài)可控與不可控狀態(tài)的情況制定了改進(jìn)措施(見表1)。
通過分析數(shù)據(jù),構(gòu)建凸度與F1前溫度,終軋溫度,F(xiàn)1CVC方程模型:
Y=-1512.26+F1前溫度*0.765+終軋溫度+F1CVC*1.88-F1前溫度*F1CVC*0.00154167
當(dāng)F1前溫度為1060℃,終軋溫度920℃,F(xiàn)1CVC為-17.1032,預(yù)測的凸度為60μm,經(jīng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證,方程有效。
R2軋制道次由原來的5道次改變?yōu)?道次軋制,凸度偏差情況明顯減??;減小F4和F5間的CVC值差距后,F(xiàn)5-F7的軋輥W型磨損得到改善,有利于凸度控制;軋制計(jì)劃安排由原來軋制公里數(shù)80km-100km降至70km,軋輥磨損在300μm以下,軋輥后期板形得到改善。
在生產(chǎn)過程中,采取了一系列改進(jìn)措施后,經(jīng)過半年實(shí)踐,河鋼邯鋼2250mm熱連軋機(jī)組生產(chǎn)的汽車面板凸度CPK指標(biāo)由原來的0.56達(dá)到了1.09,有效地降低了凸度偏差。
針對具體產(chǎn)品質(zhì)量缺陷,進(jìn)行了全面影響因素分析,確定了關(guān)鍵因素,選擇了最優(yōu)可控的改進(jìn)措施,優(yōu)化了生產(chǎn)過程,成為在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的一條有效途徑。