張愛(ài)民,馬云蛟
(1.中國(guó)石油吉林石化公司化肥廠,吉林吉林 132021;2.黑龍江省農(nóng)機(jī)維修研究所,黑龍江哈爾濱 150501)
QDM-2型差速式離心分離機(jī)螺旋轉(zhuǎn)子的螺旋部分,由于分離介質(zhì)硫代硫酸鈉的強(qiáng)烈腐蝕作用導(dǎo)致螺旋部分磨損腐蝕嚴(yán)重,必須進(jìn)行修復(fù)。離心分離機(jī)轉(zhuǎn)子見(jiàn)圖1。上部分為離心分離機(jī)的總裝配后的狀態(tài);圖下部分是離心分離機(jī)內(nèi)部的螺旋轉(zhuǎn)子,可以與外殼體分別以各自的工作轉(zhuǎn)速獨(dú)自運(yùn)轉(zhuǎn),二者轉(zhuǎn)向相同。外殼體工作轉(zhuǎn)速2800 r/min,螺旋轉(zhuǎn)子工作轉(zhuǎn)速2200 r/min。圖1中箭頭所指方向?yàn)檩S承位置。
轉(zhuǎn)子經(jīng)過(guò)特殊的防腐材料修復(fù)后,分別對(duì)其外殼體和螺桿進(jìn)行動(dòng)平衡測(cè)試。當(dāng)精度等級(jí)為G6.3時(shí),許用不平衡量分別為5.33 g和3.3 g。測(cè)試后最終確認(rèn),許用不平衡量分別為2.3 g和2.0 g時(shí),轉(zhuǎn)子滿足動(dòng)平衡要求。但是回裝到設(shè)備上試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了嚴(yán)重的振動(dòng)問(wèn)題。
首先對(duì)轉(zhuǎn)子的基準(zhǔn)位軸承軸頸進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)軸承頸的尺寸公差以及表面粗糙度符合技術(shù)要求。然后對(duì)轉(zhuǎn)子外殼體、螺桿進(jìn)行跳動(dòng)檢測(cè)。對(duì)于轉(zhuǎn)子外殼體,在以軸承位置A,B為基準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于所測(cè)得的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)分析后認(rèn)為可以接受(圖2)。但是,對(duì)于轉(zhuǎn)子的螺桿部分,同樣以軸承位置A,B為基準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)螺桿輸出端3個(gè)軸承位置跳動(dòng)超差,達(dá)到0.25 mm(圖3)。圖中,上下圓跳動(dòng)值為腐蝕轉(zhuǎn)子修復(fù)前后的數(shù)值。
圖1 離心分離機(jī)總成及內(nèi)部轉(zhuǎn)子
經(jīng)過(guò)技術(shù)分析,認(rèn)為同軸度超差是導(dǎo)致螺旋轉(zhuǎn)子振動(dòng)的主要原因。
解決方案:分離機(jī)外殼體差速器對(duì)側(cè)基準(zhǔn)B所對(duì)應(yīng)的端蓋,既是外殼體的支撐位,又是螺桿的支撐位,所以依據(jù)端蓋支撐位的長(zhǎng)度加工了1根假軸,將假軸的一端裝進(jìn)螺桿的軸承孔。所加工的假軸基準(zhǔn)B,C所對(duì)應(yīng)的位置,必須保證一次加工完成且同軸度≤0.01 mm。
以A,B位置為基準(zhǔn),C軸承位通過(guò)壓力校直。校正前同軸度偏差0.30 mm,校正后同軸度偏差0.02 mm。C位置安裝軸承后能夠保證螺旋轉(zhuǎn)子和外殼的同軸度偏差(圖4)。
圖2 外殼體跳動(dòng)檢測(cè)
圖3 螺桿跳動(dòng)檢測(cè)
圖4 螺桿的校直
修復(fù)后分離機(jī)回裝到設(shè)備,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,未出現(xiàn)振動(dòng)問(wèn)題。從本次故障處理過(guò)程可以看出,螺桿軸承位置的同軸度超差是導(dǎo)致振動(dòng)超差的直接原因,轉(zhuǎn)子修復(fù)后分離機(jī)的外殼體與螺桿必須分別做動(dòng)平衡測(cè)試。