熊輝榮,袁桂生,湯國(guó)輝,楊慧軍,涂慶輝
(江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 尚莊煤礦,江西 豐城 331143)
2014年12月31日23∶00時(shí),江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司尚莊煤礦東翼下山采區(qū)503收尾工作面49#~53#支架處頂板發(fā)生一起煤層自燃事故,于2015年1月15日處理完畢。
尚莊煤礦503綜采工作面位于-650m水平東翼下山采區(qū)的東翼,東南面為未采動(dòng)區(qū),西鄰東總回下山及東運(yùn)下山,北鄰501工作面;所采煤層為B4煤層,其煤層厚度2.2~5.4 m,平均煤層厚度2.9m,且中間含一層0.4~3.2 m左右的夾矸,其變化趨勢(shì)由東往西逐漸變厚,煤層走向N70°~80°E,傾角SE,傾角10°~14°,平均11°。該面地質(zhì)條件相對(duì)復(fù)雜,瓦斯絕對(duì)涌出量6.01 m3/t,相對(duì)涌出量14.46 m3/t,煤塵具有爆炸性,煤層具有自燃傾向性,自然發(fā)火期為4~6個(gè)月。
503綜采工作面采用走向長(zhǎng)壁后退式采煤法,全部垮落法管理頂板。工作面可采走向長(zhǎng)1138 m,傾斜寬150m,煤層厚度2.9 m,可采儲(chǔ)量658.0 kt。工作面自2012年12月開(kāi)始采煤,2014年11月7日收尾鋪網(wǎng),11月28日開(kāi)始施工鴨嘴棚和拆“三機(jī)”,12月16日開(kāi)始回撤支架。
2014年12月31日中班23∶00時(shí), 負(fù)責(zé)支架回收的掘一隊(duì)職工到工作面作業(yè),在54#支架邊聞到異味,并發(fā)現(xiàn)53#支架處有煙冒出(見(jiàn)圖1),立即匯報(bào)到礦調(diào)度室。調(diào)度室接到匯報(bào)后,立即按事故匯報(bào)程序通知了礦長(zhǎng)、總工程師等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。總工程師詳細(xì)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)情況后,立即下井趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。按災(zāi)害處理預(yù)案成立了以礦長(zhǎng)為總指揮的救災(zāi)指揮部,并在井下-800 m水平成立以總工程師為總指揮的井下救災(zāi)指揮部。針對(duì)503工作面煤層自然發(fā)火實(shí)際情況,立即編制專(zhuān)門(mén)的救災(zāi)措施。與此同時(shí)向礦務(wù)局調(diào)度室匯報(bào)。接到匯報(bào)后局領(lǐng)導(dǎo)及救護(hù)大隊(duì)相繼趕到救災(zāi)指揮部,指導(dǎo)救災(zāi)。
總工程師到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,發(fā)現(xiàn)49#~53#支架處頂板有自燃現(xiàn)象,立即組織相關(guān)人員拆除49#、53#支架, 對(duì)49#、53#支架上下頂板進(jìn)行插管注水滅火,局勢(shì)立即得到控制,無(wú)明火和煙霧,未檢測(cè)到CO,溫度控制30℃之內(nèi)。由于井下消防材料庫(kù)內(nèi)沒(méi)有尖頭鐵插管,只能采用普通鐵管注水,導(dǎo)致注水深度不夠。1月1日中班54#架頂板處再次出現(xiàn)冒煙,現(xiàn)場(chǎng)人員立即組織從53#、54#架處補(bǔ)打尖頭插管進(jìn)行注水,20分鐘后恢復(fù)正常。從元月1日晚班開(kāi)始,火區(qū)再未出現(xiàn)高溫、冒煙情況,檢測(cè)各項(xiàng)防火參數(shù)正常。
2015年1月4日,決定503工作面停止回撤支架,并編制專(zhuān)項(xiàng)的封閉措施,2015年1月6日早班開(kāi)始,全礦開(kāi)始撤人停產(chǎn),對(duì)503面災(zāi)區(qū)進(jìn)行封閉(見(jiàn)圖2)。在局領(lǐng)導(dǎo)和指揮部組織下,1月6日中班15∶35、1月7日早班12∶56、1月8日中班15:21,救護(hù)隊(duì)對(duì)503工作面兩道先后進(jìn)行3次封閉。第一、二次由于封堵不嚴(yán),造成漏風(fēng)達(dá)200 m3/min以上,第三次使用預(yù)制塊、水泥進(jìn)行封閉、堵漏才徹底封閉住火區(qū)。
2015年1月9日對(duì)順槽密閉進(jìn)行第四次噴漿堵漏。1月10日早班,經(jīng)檢查503面風(fēng)巷密閉內(nèi)瓦斯達(dá)18%、CO在200PPm、O2在12%左右、 溫度在30℃,在確定災(zāi)區(qū)無(wú)異常狀況下,從中班開(kāi)始全礦恢復(fù)正常生產(chǎn);并且對(duì)503面順槽、風(fēng)巷第二道密閉進(jìn)行同時(shí)施工,運(yùn)陶土對(duì)兩道密閉間進(jìn)行充填;充填實(shí)后再對(duì)兩道密閉中間進(jìn)行注黃泥漿作業(yè)。到2015年1月22日,順槽、回風(fēng)兩道密閉基本注漿充填完畢,災(zāi)區(qū)處理結(jié)束。
從2015年1月22日之后,503回風(fēng)密閉內(nèi)CO濃度由250PPm降至0 PPm,壓差由-150 Pa降至0Pa,O2濃度由12%降至5%左右;503順槽密閉內(nèi)CO濃度維持在0PPm,壓差保持在0 Pa,O2濃度保持在16%左右。
圖1 503工作面地質(zhì)素描(起火位置)
1)尚莊煤礦503收尾工作面煤層自燃事故發(fā)生后能夠安全封閉,得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)大力支持及技術(shù)指導(dǎo),使得本次事故救災(zāi)做到了安全有序,杜絕了事故進(jìn)一步發(fā)展。
2)救災(zāi)指揮部在事故發(fā)生期間,保持清醒頭腦,嚴(yán)格按照救災(zāi)原則,有條不紊地進(jìn)行指揮搶險(xiǎn)救災(zāi),及時(shí)編制相應(yīng)的救災(zāi)安全技術(shù)措施并執(zhí)行,杜絕了在救災(zāi)時(shí)發(fā)生次生事故,確保了安全有序的救災(zāi)處理過(guò)程。
3)503收尾工作面自然發(fā)火事故教訓(xùn)深刻,主要有:
(1)503工作面中部45#~90#支架位置煤層變厚,煤厚達(dá)4.0~4.5 m,特別是夾矸層變厚,上分層夾矸為0.4~0.5 m厚的炭質(zhì)頁(yè)巖,含碳量較高,下分層為厚0.3 m的炭質(zhì)泥巖和粘土巖,丟頂煤達(dá)0.3~1.0 m,是造成此次事故的直接原因。今后,類(lèi)似條件工作面應(yīng)嚴(yán)禁丟頂煤開(kāi)采。
(2)在回采過(guò)程中,遇到地質(zhì)變化地段,工作面推進(jìn)緩慢過(guò)程中,要加大防火措施執(zhí)行力度。
(3)在工作面收尾前,要提前做好收尾準(zhǔn)備工作,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行封閉。
(4)在今后的回采防火措施必須做到以下幾點(diǎn):
①提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)對(duì)防火工作的管理。
②加強(qiáng)防火隊(duì)伍的建設(shè),加大防火措施執(zhí)行力度。
③與中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、中煤科工集團(tuán)重慶研究院合作采用三相泡沫防火技術(shù)及TJT固體凝膠技術(shù)進(jìn)行防火效果試驗(yàn)。
圖2 503工作面救災(zāi)密閉施工位置
④回采過(guò)程中必須嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程要求采煤,確保工作面正常推進(jìn)循環(huán)率及回采率。
由于井下消防材料庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存的消防材料不全,沒(méi)有尖頭鐵插管,救災(zāi)初期效果差,導(dǎo)致發(fā)生復(fù)燃事故;緊急加工尖頭鐵插管,采用尖頭鐵插管注水,效果明顯,基本控制了火區(qū);救護(hù)隊(duì)對(duì)火區(qū)密閉的封閉效果差,導(dǎo)致救災(zāi)時(shí)間的拖延。在今后的工作中必須采取針對(duì)性措施加以改進(jìn)。