葛 敏, 郭 晗, 于海生, 吳 江, 郭淮偉
(1. 科力遠混合動力技術(shù)有限公司, 上海 200240; 2. 上海交通大學 機械與動力工程學院, 上海 200240;3. 南通大學 機械工程學院, 江蘇 南通 226019)
為應對能源危機、環(huán)境污染等問題,各國汽車制造商都明確了以節(jié)能與新能源汽車為未來的發(fā)展方向。就目前而言,純電動汽車存在諸多局限,如續(xù)航里程、充電時間、充電便利性等。而混合動力汽車則無上述問題,依靠優(yōu)化發(fā)動機工作點、制動能量回收等技術(shù),可取得良好的油耗表現(xiàn)及較少的排放[1-4]。在電池技術(shù)未取得重大突破之前,混合動力汽車成為現(xiàn)今優(yōu)勢明顯的一種技術(shù)路徑。
復合行星排(拉維娜結(jié)構(gòu))由于結(jié)構(gòu)緊湊、承載能力強等優(yōu)點,廣泛應用于混合動力變速箱作為功率分流裝置來耦合電機與內(nèi)燃機動力[5]。但由于復合行星排結(jié)構(gòu)復雜,嚙合齒輪對數(shù)更多,電機相較于內(nèi)燃機其輸入轉(zhuǎn)速更高,隨之而來的是更復雜與嚴重的振動噪聲問題。齒輪嘯叫作為一種常見的齒輪噪聲在混合動力汽車格外突出,尤其是在純電動工況下,沒有了內(nèi)燃機噪聲的掩護效應,嘯叫噪聲將更加明顯,中高頻噪聲嚴重影響了汽車乘坐的舒適性[6-8]。
針對某混合動力變速箱齒輪嘯叫噪聲問題,通過整車測試數(shù)據(jù)分析及主觀評價,識別了對齒輪嘯叫噪聲貢獻最大的階次,得到了優(yōu)化噪聲目標值;對目標齒輪進行微觀修形,從而使齒輪嘯叫聲壓降至目標值。采用試驗與仿真相結(jié)合方法,優(yōu)化齒輪振動及嘯叫噪聲品質(zhì),以期為新能源汽車變速箱的振動噪聲研究提供參考。
本文研究的深度混合動力變速箱結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示,主要由小電機MG1(Motor/Generator)、大電機MG2和復合行星排結(jié)構(gòu)組成。其中復合行星排結(jié)構(gòu)如圖2所示。圖中,S1為前排輪系小太陽輪;P1為前排輪系大行星輪;P2為后排輪系小行星輪;S2為后排輪系大太陽輪;C1為前后排輪系共用行星架;R1為前后排輪系共用齒圈??梢娫搹秃闲行桥胖校慕M齒輪嚙合分別是:小太陽輪與大行星輪、大行星輪與齒圈、大太陽輪與小行星輪、小行星輪與大行星輪。每組齒輪嚙合有3對,共12對齒輪嚙合,齒輪參數(shù)見表1。
發(fā)動機動力由行星架輸入,小電機軸連接小太陽輪,大電機軸連接大太陽輪,三者動力經(jīng)行星排復合后通過齒圈傳遞至輸出端。
該變速箱可用于混合動力汽車HEV(Hybrid Electric Vehicle)和插電式混合動力汽車PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle),本文研究試驗基于搭載該變速箱的PHEV。
圖1 混合動力變速箱Fig.1 Hybrid transmission
圖2 復合行星排結(jié)構(gòu)Fig.2 Compound planetary gear sets
表1 齒輪參數(shù)Tab.1 Gear parameters
齒輪嘯叫噪聲是由齒輪嚙合動態(tài)激勵引起的穩(wěn)態(tài)噪聲,是由受載齒輪嚙合過程中的傳遞誤差TE(Transmission Error)引起并通過頻率的調(diào)諧產(chǎn)生的一種噪聲[9-10]。傳遞誤差是引起齒輪嘯叫噪聲的根本原因。齒輪在嚙合傳動過程中,由于齒輪加工誤差、裝配誤差、箱體及支撐件(軸、軸承)彈性變形等原因,使得實際嚙合與理論嚙合產(chǎn)生偏差,從而產(chǎn)生激勵力引起振動。振動通過支撐件以及箱體傳遞,從而輻射出噪聲??諝饧敖Y(jié)構(gòu)傳遞為嘯叫主要的傳遞路徑,其頻率范圍一般分布在700~4 000 Hz,高頻嘯叫噪聲會讓人感到煩躁而難以接受,嚴重影響汽車的行駛品質(zhì),純電動工況下尤為明顯。
階次分析是用于分析旋轉(zhuǎn)運動部件故障的重要方法,用等角度間隔采樣將非平穩(wěn)信號轉(zhuǎn)化為不受其影響的平穩(wěn)信號,結(jié)合傳統(tǒng)頻譜分析對系統(tǒng)進行振動和噪聲信號的分析[11-12]。研究齒輪傳動時,嚙合階次的計算公式為
(1)
式中:Z為主動輪齒數(shù);n2為主動輪轉(zhuǎn)速,r/min;n1為參考軸轉(zhuǎn)速,r/min。
上述混合動力變速箱其大太陽輪S2齒數(shù)=38,若以大電機MG2轉(zhuǎn)速作為參考轉(zhuǎn)速,根據(jù)相互嚙合的齒輪其嚙合階次相同,則可知整個復合行星排階次為38階。
搭載該變速箱的PHEV在行駛時有四種工作模式,如表2所示。Sport工況相較于Normal工況,傳動系統(tǒng)在短時間內(nèi)承受的扭矩更大,情況更惡劣;另外在HEV模式下,由于內(nèi)燃機噪聲的掩護效應,傳遞到車上乘客的齒輪嘯叫噪聲并不明顯,因而本次研究主要考察在EV-Sport模式下0~90 km/h全油門加速工況下的齒輪嘯叫噪聲。
表2 PHEV工作模式Tab.2 Work mode of PHEV
試驗在縱坡不大于1%的干燥瀝青路面進行,路面等級按照GB/T 7031—2005規(guī)定的A級路面,風速要求小于5 m/s。測試時,關(guān)閉車窗、天窗、車門和空調(diào)等電器件。在試驗車上布置聲壓計和三向加速度傳感器各一個,命名及位置如表3所示,其中垂直于地面為Y方向。在車上布置位置如圖3所示。
測試得到的變速箱箱體頂部Y方向振動加速度瀑布圖如圖4(a)所示。由圖可知,在齒輪嚙合各階次中,復合行星排38階表現(xiàn)最為明顯;圖4(b)為38階振動加速度階次切片圖,可見在車速50~70 km/h,振動加速度變化劇烈,且有兩個峰值,分別是14.18 m/s2和30.5 m/s2。
表3 傳感器命名Tab.3 Nomenclature for senor
圖3 傳感器位置Fig.3 Senor positions
(a) 振動加速度瀑布圖
(b) 38階振動加速度階次切片圖圖4 振動加速度瀑布圖Fig.4 Vibration acceleration waterfall and 38 oder cuts
圖5為測試得到的駕駛艙內(nèi)駕駛員左耳處聲壓計采集到的噪聲信號瀑布圖以及38階對應的階次切片圖,噪聲聲壓級信號采用A計權(quán)處理。由圖5(a)可知,傳遞到駕駛艙的齒輪嘯叫聲,復合行星排38階噪聲也是主要的貢獻成分。
由于聲壓級噪聲值無法完全直接反映人耳的聽覺感受,因而在測試中,車上的四位NVH工程師分別模擬駕駛者、副駕駛乘客,后排兩位乘客對汽車0~90 km/h全油門加速過程中的齒輪嘯叫聲進行主觀評價,采用打分及給出個人評論。結(jié)果表明,35 dB是基本上能否接受的臨界值,齒輪嘯叫聲壓超過35 dB,則會容易被人察覺,讓人煩躁焦慮。由圖5(b)可知,在車速為50~70 km/h內(nèi),此時頻率約為2 650~3 700 Hz,齒輪嘯叫聲壓基本都在35 dB以上,最大的聲壓接近40 dB,該段持續(xù)的嘯叫噪聲,大大降低了汽車的行駛品質(zhì)。
(b) 38階聲壓階次切片圖圖5 聲壓瀑布圖及38階切片圖Fig.5 Noise waterfall and 38 oder cuts
傳統(tǒng)的變速箱傳動系統(tǒng)在建立仿真模型時,將齒輪與軸承視為剛體,邊界條件設為剛度無限大,并未將箱體、行星架、齒輪輪轂、軸承等零部件在工作條件下受力發(fā)生的彈性變形考慮進去,顯然不能真實準確地反映變速箱的實際工作狀態(tài)。
本文使用MASTA軟件建立節(jié)點有限元模型,將箱體、差速器殼體、異形軸等柔性件通過網(wǎng)格劃分生成有限元模型導入到MASTA中,經(jīng)計算生成質(zhì)量與節(jié)點的剛度矩陣,從而引入整個系統(tǒng)的剛度影響,更加符合實際情況?;旌蟿恿ψ兯傧銶ASTA節(jié)點有限元模型見圖6。
圖6 混合動力變速箱模型Fig.6 The hybrid transmission model
復合行星排中,有四組齒輪嚙合分別是:小太陽輪與大行星輪、大行星輪與齒圈、大太陽輪與小行星輪、小行星輪與大行星輪。通過仿真,得到在EV-Sport模式下0~90 km/h全油門加速工況下四組齒輪嚙合的傳遞誤差,發(fā)現(xiàn)在9.2 s時平均傳遞誤差最大,如圖7所示。
圖7 傳遞誤差Fig.7 Transmission error
由圖7可知,小行星輪與大行星輪這組齒輪嚙合的傳遞誤差最大,達到1.276 μm,直接導致行星排整體傳遞誤差增大,從而引起行星排38階較大的嘯叫噪聲。這是由于傳動過程中,大行星輪同時與另外三組齒輪嚙合,復雜的受力導致齒輪產(chǎn)生錯位,偏離了理想嚙合位置。
圖8(a)為仿真得到的9.2 s時大行星輪左齒面的接觸斑點圖。顯然,大行星輪左齒面偏載嚴重,造成應力集中,最大應力高達1 710 MPa,不僅導致TE增大,而且還會影響齒輪壽命,導致齒輪失效。圖8(b)為通過變速箱齒輪接觸斑點試驗得到的接觸斑點圖,總體上能與仿真相對應,驗證了模型的準確性,從而說明了后續(xù)基于MASTA齒輪修形的可行性。
經(jīng)上述分析,小行星輪與大行星輪這組齒輪的傳遞誤差最大,接觸斑點表現(xiàn)差,因而需要對這組齒輪進行微觀修形優(yōu)化,以降低傳遞誤差和改善偏載,從而降低齒輪嘯叫噪聲。
變速箱是一個柔性系統(tǒng),在動力傳遞的過程中,齒輪會不可避免地發(fā)生彈性變形,從而引起齒廓與齒向的畸變,產(chǎn)生偏載、沖擊振動。齒輪微觀修形是適量地修除齒面上的部分材料, 以減少由齒輪受載變形和制造誤差引起的嚙合沖擊,改善了齒面的潤滑狀態(tài),得到更為均勻的載荷分布,從而達到減小系統(tǒng)傳遞誤差,降低變速箱的齒輪嘯叫噪聲的目的[13-14]。
(a) 仿真接觸斑點圖
(b) 試驗接觸斑點圖圖8 接觸斑點圖Fig.8 Contact pattern
齒輪微觀修形的參數(shù)設定現(xiàn)階段主要是依靠經(jīng)驗,加工出修形齒輪,再進行接觸斑點試驗,得到齒輪在不同工況下的齒面接觸斑點,然后根據(jù)得到的接觸斑點修正設計參數(shù),重新制造和試驗。但該方法須經(jīng)多輪試驗和設計修改來確定最終的修形參數(shù),成本高且周期長。而通過MASTA軟件等專業(yè)軟件可以有效地模擬上述試驗過程,能夠節(jié)省成本并縮短開發(fā)周期[15]。
齒廓與齒向修形是齒輪修形最主要的兩種方式,齒廓修形主要是降低嚙合沖擊減少噪音,而齒向修形為降低齒面載荷分布系數(shù),減少偏載提高承載能力。
初始修形量一般通過計算得出,齒廓彈性變形量的計算公式為
(2)
式中:ωt為單位齒寬載荷,N/mm;ωt=Ft/b;Ft為齒輪分度圓上切向力,N;b為齒輪有效寬度,mm;Cr為齒輪嚙合剛度,N/mm·μm。
齒向修形初始參數(shù)主要通過計算齒輪嚙合的錯位量得出。通過MASTA軟件的齒面受載接觸分析可以得到目標齒輪在特定工況下的錯位量。通過對齒輪進行齒向修形,盡量使其載荷分布于齒面的中部區(qū)域,在滿載情況下,受載面積達到整個齒面的80%以上較為理想。
根據(jù)計算結(jié)果確定小行星輪與大行星輪齒廓和齒向的初始修形參數(shù),通過對比仿真結(jié)果對修形參數(shù)的進行不斷調(diào)整優(yōu)化,以傳遞誤差、接觸斑點及降低最大齒面接觸及齒根彎曲的應力作為評價標準,得到該組齒輪綜合最優(yōu)的修形量及組合方式如表4所示。
表4 齒輪修形參數(shù)Tab.4 Gear modification parameters
圖9為修形前后復合行星排齒輪嚙合傳遞誤差對比,可以看出修形后大太陽輪與小行星輪、小行星輪與大行星輪的傳遞誤差均有大幅度下降,其中小行星輪與大行星輪的傳遞誤差由1.276 μm下降至0.085 μm。
圖9 修形后傳遞誤差對比Fig.9 Transmission error before and after planetary gear micro modification
圖10為修形后大行星輪齒面接觸斑點,與修形前相比,受載分布均勻且基本位于齒面中心區(qū)域,最大應力由1 710 MPa降至879 MPa;齒面偏載情況得到明顯改善。
圖10 修形后接觸斑點Fig.10 Contact pattern after modification
為進一步驗證修形優(yōu)化后的效果,根據(jù)上述齒輪修形參數(shù),制造出優(yōu)化后的混合動力變速箱,并搭載整車進行試驗,對修形后的齒輪振動與嘯叫噪聲進行數(shù)據(jù)采集及對比分析。
試驗環(huán)境和試驗工況與之前保持一致,且優(yōu)化后的變速箱還是搭載在之前測試的整車上進行試驗,將干擾變量減至最小。
測試得到的修形后變速箱箱體頂部Y方向振動加速度瀑布圖及38階振動階次切片圖如圖11所示。由圖11(b)可知,38階振動加速度幅值較修形前已有大幅度下降,在車速50~70 km/h區(qū)間,振動加速度變化平緩,兩個峰值分別降至5.52 m/s2和5.78 m/s2。
(a) 修形后振動加速度瀑布圖
(b) 修形后38階振動加速度階次切片圖圖11 修形后振動加速度瀑布圖Fig.11 Vibration acceleration waterfall after modification and 38 oder cuts
圖12為修形后測試得到的駕駛艙內(nèi)駕駛員左耳處聲壓計采集到的噪聲信號瀑布圖以及38階對應的階次切片圖,由圖12(a)可知,傳遞到駕駛艙的齒輪嘯叫聲,38階噪聲雖仍是主要的貢獻者,但相較之前已明顯弱化。從圖12(b)得知,38階齒輪嘯叫噪聲均有下降,尤其是在車速50~70 km/h,優(yōu)化前均大于35 dB,優(yōu)化后已經(jīng)能夠滿足35 dB的目標值,且在該區(qū)間內(nèi)最大階次噪聲由39.16 dB降至33.32 dB,下降5.84 dB,降幅達15%,同一時刻下降至24.48 dB;且在0~90 km/h加速過程中,車內(nèi)整體最大噪聲由69.98 dB降至64.65 dB,下降5.33 dB,降幅為7.6%。
(1) 整車客觀評價發(fā)現(xiàn)搭載功率分流的混合動力變速箱PHEV在EV-sport模式0~90 km/h加速過程中存在明顯的齒輪嘯叫,通過整車NVH數(shù)據(jù)采集并進行數(shù)據(jù)處理表明復合行星排38階齒輪嘯叫聲是其最主要的貢獻成份。并通過NVH主觀打分評價,得出降噪目標值35 dB。
(a) 修形后駕駛員左耳處聲壓瀑布圖
(b) 38階聲壓階次切片圖圖12 修形后聲壓瀑布圖及38階切片圖Fig.12 Noise waterfall and 38 oder cuts after modification
(2) 通過MASTA軟件建立節(jié)點有限元模型,仿真得到了復合行星排中四組齒輪的傳遞誤差,識別出小行星輪與大行星輪嚙合情況最為惡劣,將二者作為修形目標齒輪,并通過接觸斑點試驗與仿真對比的一致性,驗證了模型的有效性。
(3) 對小行星輪與大行星輪進行齒輪優(yōu)化修形,并制造出樣機進行驗證。結(jié)果表明,在車速50~70 km/h內(nèi),最大階次噪聲由39.16 dB降至33.32 dB,下降5.84 dB,降幅達15%,同一時刻下降至24.48 dB;總體基本滿足35 dB的優(yōu)化目標值,且在0~90 km/h加速過程中,車內(nèi)整體最大噪聲由69.98 dB降至64.65 dB,下降5.33 dB,降幅為7.6%。