仲桂英
(中國鋁業(yè)股份有限公司青海分公司,青海 西寧 810108)
為了提高經濟利益,需要從陽極烘焙的主要消耗能源入手。在陽極焙燒運行中,密封的性能是整個系統(tǒng)的決定性因素,天然氣的消耗數(shù)量和產品質量都會受到影響,密封性不強會導致冷空氣進去,進而影響整個系統(tǒng),焙燒爐的表面最容易進入冷空氣,所以表面的密封程度尤為重要。首先應該改進烘焙爐的表面密封性能,爭取盡最大能力減少冷空氣對陽極烘焙系統(tǒng)的影響[1]。傳統(tǒng)焙燒爐的密封程度不夠,通過對焙燒爐的面蓋板和噴火龍的結構進行詳細解剖,如果大量冷空氣進入,不光對產品質量有直接影響,還會對整個焙燒內的溫度梯造成重大事故影響,進而增加天然氣的消耗量。另外,除了焙燒爐的表面密封性影響大,火道的密封性也有不小作用[2]。如果火道的密封性不高,各個企業(yè)一般都采用塑料膜的方式密封火道,但是塑料膜高溫下容易被融化,所以由于火道的密封性達不到要求,天然氣的消耗量也得不到有效控制。
通過上圖對焙燒爐的結構圖的詳細了解,根據(jù)實際情況和冷空氣的進入程度進行相對應的改造,將焙燒爐的傳統(tǒng)天圓結構優(yōu)化為錐形結構,目的是為了緩解高溫造成的裂紋。另外還把原先的焙燒爐面蓋板的單層密封改為雙層密封,有利于加強密封程度,密封性高直接減少天然氣的消耗。在火孔處(如下圖)極度增加密封程度,無形減少天然氣泄漏的可能性,在焙燒爐的使用時間方面也明顯優(yōu)化。各個公司通過各種使用各種材料對密封程度和泄漏情況進行比較,將塑料膜替換,因為耐火阻燃布的密封程度比塑料膜更加實用,不管是密封性能方面還是天然氣泄露方面都有很好的作用,并且耐火阻燃布也不會出現(xiàn)高溫融化的情況。于是采用耐火阻燃布對整個焙燒爐面和噴火孔進行覆蓋,加強密封程度,減少天然氣的泄露浪費。
傳統(tǒng)的方式下的陽極焙燒爐包括的預熱爐和加熱爐并不完善,在高溫熱的處理方面也有待提高,總體來說就是技術不夠成熟,跟不上實際情況的發(fā)展速度。所以決預熱時間和產品質量都是需要提高的方面,在傳統(tǒng)模式運行下,陽極焙燒爐不能保證它的運行安全性,在有害氣體的排放下直接危害人體健康。
圖1 六室焙燒運行示意圖
為了符合實際發(fā)展情況,提高經濟利益和產品質量,專業(yè)人員在經過多次試驗后發(fā)現(xiàn),將傳統(tǒng)焙燒的“六室運行”方式改為“七室運行”的焙燒方式,經過改良后“七室運行”與之前的焙燒方式相比,在密封程度上有明顯提高,減少冷空氣進入進而降低散熱程度,在使用時間上也有所提高,能夠充分利用焙燒爐中燃燒后余溫提高火道溫度,一定程度上對燃燒效果有積極意義。
陽極焙燒爐的運行過程中,為了平穩(wěn)運行保證安全性,需要吧噴氣壓力控制在合理范圍之內,經過試驗和研究,有樣的數(shù)據(jù)要求不能有絲毫差錯,否則增加安全隱患影響人身安全。
第一種情況下,如果天然氣的噴氣壓力比科學規(guī)定的噴氣壓力高,直接嚴重提高整個火道溫度,超出火道的溫度承受范圍,在天然氣不能有效燃燒的情況下還浪費能源,不利于合理利用能源。第二種情況,如果天然氣的噴氣壓力過低,導致整個火道溫度分散,有的地方偏低有的地方偏高,溫差明顯不利于溫度平衡。要想保證焙燒爐的正常運行,必須對火道的不同部位進行不同的噴氣壓力試驗,最終確定最合適的噴氣壓力。保證產品最佳質量還有一個方面需要改進,就是天然氣的噴嘴部位,之前的噴嘴直徑不能滿足產品的質量要求和能源減少消耗量的需求,于是將天然氣噴嘴與氧氣孔相結合,充分利用氧氣的原理,在燃燒效果和產品質量上達到最終要求。
溫度是決定整個焙燒系統(tǒng)的關鍵部分。在操作人員的調溫手法沒有經過統(tǒng)一訓練的情況下,不能在嚴格的規(guī)范下進行調溫,更不能發(fā)現(xiàn)焙燒運行中發(fā)生的問題和解決問題。由于調溫手法的失誤會影響天然氣的消耗量,溫度不平衡會使影響火道的整體溫度,天然氣的燃燒熱量沒有發(fā)揮出來,進而增加天然氣的消耗量,市場上會根據(jù)天然氣的消耗數(shù)量相對應的提高價格,企業(yè)的生產成本不受控制的增加。為了解決這一系列的惡性循環(huán),企業(yè)應該邀請一些專業(yè)的調溫操作人員對本企業(yè)的調溫人員進行專業(yè)培訓,對調溫手法和調溫行為規(guī)范進行深度講解,提高調溫人員的專業(yè)素質,并且對焙燒系統(tǒng)的各個部位在一定的時間段進行巡邏檢查,消除安全隱患。
經過專業(yè)人員的試驗對陽極焙燒爐各方面的優(yōu)化,在密封性和火道調溫變化等硬件方面和認為操作方面的雙向優(yōu)化,逐漸減少天然氣的能源消耗量,降低企業(yè)生產成本,提高經濟利益。通過2015年和2016年各項數(shù)據(jù)的對比,2016年的經濟利益有顯著提高。
在傳統(tǒng)模式落后不能滿足發(fā)展目標的情況下,專業(yè)人員經過多年的探究和優(yōu)化,對整個陽極焙燒系統(tǒng)都實施優(yōu)化和改進,在與以前的數(shù)據(jù)做對比是發(fā)現(xiàn)有很明顯的積極作用,比如:第一,通過日本的密封性方式的基礎上自己結合實際發(fā)展情況改進密封性,通過用耐火阻燃布代替塑料膜增強了密封效果;第二,在火道的調溫方面實現(xiàn)平衡溫度,使天然氣資源有效利用,減少不合理的浪費,在預熱能力上也有明顯提高;第三,用專業(yè)人員通過試驗研究出來的“七室運行模式”代替?zhèn)鹘y(tǒng)落后的“六室運行模式”,彌補六室運行模式中不能達到的效果,提高整體的預熱溫度,保證溫度平衡,不增加天然氣的消耗量。另外還增添了一項新技術,用紅外線可以一眼發(fā)展溫度的變化,再結合多次的實驗結果最終找到最合理的天然氣噴氣壓力,在增加氧氣孔的情況下找到最合理的噴嘴直徑,為陽極焙燒系統(tǒng)的優(yōu)質燃燒奠定了基礎。