項(xiàng) 超,程貴桃
(江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司,廣東 清遠(yuǎn) 511545)
江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司是以廢雜銅為原料生產(chǎn)陰極銅的生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)陰極銅10萬(wàn)噸,設(shè)計(jì)原料品位為94%的紫雜銅,電解工序采用大極板長(zhǎng)周期生產(chǎn)。近幾年,受市場(chǎng)和各種因素影響,廢雜銅冶煉市場(chǎng)加工費(fèi)倒掛,投產(chǎn)以來(lái)一直處于虧損狀態(tài)。為徹底扭轉(zhuǎn)虧損局面,公司一方面加大低品位高附加值原料的采購(gòu)量,一方面外購(gòu)一批陽(yáng)極板以彌補(bǔ)陽(yáng)極板自給缺口以確保陰極銅產(chǎn)量。
經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研,公司找到一批進(jìn)口粗銅,其外觀類(lèi)似自產(chǎn)陽(yáng)極板,主品位在98.5%~99.2%,含鎳0.3%~0.4%,含砷則只有0.01%,其他雜質(zhì)與自產(chǎn)陽(yáng)極板相當(dāng),我們稱(chēng)之為非標(biāo)陽(yáng)極板。參數(shù)對(duì)比如表1。
表1 自產(chǎn)陽(yáng)極板和非標(biāo)陽(yáng)極板對(duì)比
由于非標(biāo)陽(yáng)極板外觀類(lèi)似自產(chǎn)陽(yáng)極板,但采購(gòu)價(jià)格卻以粗銅計(jì),如能實(shí)現(xiàn)直接裝槽批量生產(chǎn),將帶來(lái)非??捎^的收益。通過(guò)小規(guī)模人工裝槽試驗(yàn),經(jīng)過(guò)一個(gè)全周期精心維護(hù),產(chǎn)出的陰極銅達(dá)A級(jí)銅標(biāo)準(zhǔn)比例的有85%以上,具有較大的經(jīng)濟(jì)可行性。但要實(shí)現(xiàn)直接裝槽量產(chǎn),必須依靠自動(dòng)化。
我廠陰極銅的生產(chǎn)采用的是傳統(tǒng)電解生產(chǎn)工藝,共有456個(gè)生產(chǎn)電解槽,每槽47塊陽(yáng)極,48塊陰極,同極距105mm,陰極周期12天,陽(yáng)極周期24天,電流密度250A/㎡,整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)共用一套整流器,電解液采用下進(jìn)上出方式,凈液系統(tǒng)配有一個(gè)三系列脫銅脫雜系統(tǒng)和一套三罐硫酸鎳生產(chǎn)系統(tǒng)。加工機(jī)組有陽(yáng)極加工機(jī)組、陰極加工機(jī)組、陰極銅加工機(jī)組、殘極機(jī)組及導(dǎo)電棒輸送機(jī)組,自動(dòng)化程度較高,適合批量自動(dòng)化生產(chǎn)[1]。
由于非標(biāo)陽(yáng)極板耳部較高,無(wú)法直接通過(guò)陽(yáng)極加工機(jī)組,通過(guò)用一木板仿制非標(biāo)陽(yáng)極板尺寸,通過(guò)模擬加工實(shí)驗(yàn),經(jīng)過(guò)一系列加工機(jī)組和PLC控制程序的改進(jìn),使非標(biāo)陽(yáng)極板批量進(jìn)入陽(yáng)極加工機(jī)組,順利實(shí)現(xiàn)機(jī)組自動(dòng)排距,為批量生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。
(1)物理特性分析。非標(biāo)陽(yáng)極板板面比自產(chǎn)陽(yáng)極板厚度多出15mm左右,導(dǎo)致電解時(shí)同極距僅有90mm,更易形成短路;耳部相比偏厚20mm,普通行車(chē)吊鉤難以起吊,短路難處理。經(jīng)對(duì)比,非標(biāo)陽(yáng)極板耳部重量是自產(chǎn)陽(yáng)極板的3倍以上[2]。
(2)雜質(zhì)行為分析。對(duì)比非標(biāo)陽(yáng)極板化學(xué)成分,其與自產(chǎn)陽(yáng)極板最大區(qū)別在于含鎳較高,含砷過(guò)低。鎳的標(biāo)準(zhǔn)電極電位是-0.25V,而銅的標(biāo)準(zhǔn)電極電位為+0.34V,兩者電位相差極大,故在電解過(guò)程中,鎳主要以Ni2+形式溶于電解液中,而極小部分部分鎳則與粗銅中的氧結(jié)合生成NiO,NiO不溶于電解液,在陰極表面生成一層致密的片狀粒子,造成陽(yáng)極“鈍化”,使陽(yáng)極電位、槽電壓升高,降低電流效率。還有更小部分鎳與粗銅中的砷、銻結(jié)合生成溶解于銅中的鎳云母((6Cu2O·8NiO·2As2O3、6Cu2O·8NiO·2Sb2O3)),它同樣在陽(yáng)極上生成一層致密的但導(dǎo)電性差的薄膜,導(dǎo)致陽(yáng)極“鈍化”和槽電壓升高。但鎳屬于價(jià)值較高的金屬,可回收以提升經(jīng)濟(jì)效益[3]。
在銅陽(yáng)極電解過(guò)程中,砷的標(biāo)準(zhǔn)電位僅次于銅,然而在通常的銅電解精煉條件下,不會(huì)在陰極上電化學(xué)析出。只有在當(dāng)電流密度大于300A/m2,銅離子濃度降低和電解液循環(huán)不良時(shí),才有可能發(fā)生,影響陰極銅純度。
但同時(shí)更多的研究表明,砷在銅電解過(guò)程中是有益的。尤其對(duì)銻、鉍引起的有關(guān)問(wèn)題,砷可起到緩解作用。大多數(shù)冶煉廠保持陽(yáng)極板內(nèi)As/(Sb+Bi)比大于2。低As/(Sb+Bi)比對(duì)陽(yáng)極板電解的影響如下:①浮泥增加、陰極頂部結(jié)瘤,陰極表面質(zhì)量下降、循環(huán)縮短、電流效率降低;②陽(yáng)極泥更薄、更密、裂紋少,更有韌性,在清洗過(guò)程中更易粘附、陽(yáng)極鈍化、氣體揮發(fā)更明顯。
針對(duì)上述分析,通過(guò)采取以下措施,使非標(biāo)陽(yáng)極板電解產(chǎn)出的陰極銅全部達(dá)到了A級(jí)銅標(biāo)準(zhǔn),電流效率也接近自產(chǎn)陽(yáng)極板。
①進(jìn)一步改造陽(yáng)極加工機(jī)組,使其實(shí)現(xiàn)普通排距和中間間隔一塊排距兩種模式,將非標(biāo)陽(yáng)極板與自產(chǎn)陽(yáng)極板1∶1交叉混裝排距入槽,加大了同極距,解決了行車(chē)起吊陽(yáng)極困難問(wèn)題,同時(shí)使混裝槽組的陽(yáng)極中As/(Sb+Bi)比≮2。②調(diào)整陰極周期至10天,陽(yáng)極周期20天,同時(shí)將自產(chǎn)陽(yáng)極板單重下調(diào),使其板面重量與非標(biāo)陽(yáng)極板的一致(除耳部),實(shí)現(xiàn)重量匹配。③改進(jìn)行車(chē)陰極吊鉤,將陰極吊鉤間距加大6mm,解決陰極吊鉤無(wú)法直接起吊陰極問(wèn)題;研制旋轉(zhuǎn)短路處理器,提高處理短路效率。④控制非標(biāo)陽(yáng)極板與自產(chǎn)陽(yáng)極裝槽比例在0.2左右,以控制鎳在電解液中的濃度。⑤適當(dāng)加大電解液循環(huán)量,提高電解液懸浮雜質(zhì)的處理速率;加大電解液凈化量,控制電解液銅濃度在40g/L-42g/L,加大電解液脫鎳能力,使電解液鎳濃度控制在30g/L以下。⑥嚴(yán)格控制電解液溫度在60℃左右,電流密度控制在250A/㎡,適當(dāng)增加鹽酸,減少骨膠使用量,以利于雜質(zhì)沉淀。
通過(guò)上述改進(jìn)措施,起得了極大的效果,相比整槽全裝非標(biāo)陽(yáng)極板,作業(yè)率提高了5個(gè)百分點(diǎn),電流效率翻番,接近自產(chǎn)陽(yáng)極板,去除耳部因素影響,殘極率僅略高于自產(chǎn)陽(yáng)極板,實(shí)現(xiàn)了非標(biāo)陽(yáng)極板電解生產(chǎn)效率最大化。該生產(chǎn)方式屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng),通過(guò)成功攻關(guān),實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),成功地抓住了該進(jìn)口粗銅(非標(biāo)陽(yáng)極板)的采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)。
通過(guò)等比混裝非標(biāo)陽(yáng)極板直接電解,2016年全年實(shí)現(xiàn)批量電解1.75萬(wàn)噸非標(biāo)陽(yáng)極板,產(chǎn)出的陰極銅99%以上達(dá)到A級(jí)銅標(biāo)準(zhǔn),全部改造投入僅20萬(wàn)元不到,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益600余萬(wàn)元,全年增加硫酸鎳產(chǎn)量350噸。
非標(biāo)陽(yáng)極板的直接電解成功,是我廠實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)冶煉的一大重要舉措,為我廠實(shí)現(xiàn)盈利發(fā)揮了重要的作用。
①高鎳低砷的非標(biāo)陽(yáng)極板只要技術(shù)條件控制得當(dāng),完全可以產(chǎn)出合格的A級(jí)銅。②加大電解液循環(huán)量,提高電解液提取硫酸鎳能力,對(duì)凈化電解液很重要。③控制略低的電解液含銅量有助于非標(biāo)陽(yáng)極板電解時(shí)Cu2+的析出。