劉秀峰,陳 勇,吳應(yīng)林
(國網(wǎng)四川省電力公司廣安供電公司,四川 廣安 638500)
主變壓器內(nèi)部潛在性故障問題出現(xiàn)后,油中氣體數(shù)量會明顯增加。一般而言,故障氣并不會對設(shè)備安全運行產(chǎn)生大的影響,但是油中含氣量較高會制約電氣性能,因此需要設(shè)備管理部門給予一定重視。
某220 kV變電所,在2014年投入使用2臺主變壓器。2016年,廠內(nèi)設(shè)備監(jiān)督部門進行主變壓器油色譜分析檢測,相應(yīng)的檢測結(jié)果正常。2017年,相關(guān)部門再次進行主變例行油樣抽取色譜分析,發(fā)現(xiàn)相比2016年,相應(yīng)的相比氣體增長較為迅速。參數(shù)分別為:2016年11月,氫氣含量為88.8 μL/L、甲烷含量30.7 μL/L、乙烷含量6.6 μL/L、乙烯含量40.5 μL/L、乙炔為 0 μL/L,總烴 77.8μL/L,總烴相對產(chǎn)氣率注意數(shù)值為2.701;2017年1月,氫氣含量為66.7 μL/L、甲烷含量 91.0 μL/L、乙烷含量 37.8 μL/L、乙烯含量171.8 μL/L、乙炔為0 μL/L,總烴300.6 μL/L,總烴相對產(chǎn)氣率注意數(shù)值為-5.289;2017年6月,氫氣含量為50 μL/L、甲烷含量89.6 μL/L、乙烷含量42.1μL/L、乙烯含量165.4 μL/L、乙炔為0 μL/L,總烴297.1μL/L,總烴相對產(chǎn)氣率注意數(shù)值為22.01;2017年11月,氫氣含量為41μL/L、甲烷含量94.9 μL/L、乙烷含量37.1μL/L、乙烯含量183.9 μL/L、乙炔為0 μL/L,總烴315.9 μL/L,總烴相對產(chǎn)氣率注意數(shù)值為17.8;2017年12月,相關(guān)部門在進行吊罩處理前,對總烴含量中相關(guān)氣體進行了測定,氫氣含量為35 μL/L、甲烷含量83.8 μL/L、乙烷含量31.8 μL/L、乙烯含量160.8 μL/L、乙炔為0 μL/L,總烴276.4 μL/L,總烴相對產(chǎn)氣率注意數(shù)值為-61.558。
隨即進行色譜跟蹤分析,總烴相對產(chǎn)氣率出現(xiàn)了嚴重偏差,總烴從77.8 μL/L上升到276.4 μL/L。運行設(shè)備油中,溶解氣體的相應(yīng)數(shù)值在變化,見表1。
表1 運行設(shè)備油中溶解氣體的相應(yīng)數(shù)值一覽表
結(jié)合相應(yīng)數(shù)值不難發(fā)現(xiàn),色譜體系中,總烴含量確實有所增加,且連續(xù)幾天都明顯超出本身的注意數(shù)值,一直到吊罩處理工作開始前,總烴含量才逐漸趨于穩(wěn)定參數(shù)體系。結(jié)合相關(guān)檢修部門對設(shè)備應(yīng)用運行現(xiàn)狀的分析可知,220 kV主變壓器油內(nèi)部存在異常。
要對相關(guān)問題進行集中分析和判定,就要建立有效的分析框架體系,從根本上尋找產(chǎn)生故障的原因,一定程度上提高分析的最終效果。
2.1.1 特征氣體法
這是一種結(jié)合故障類型產(chǎn)生不同氣體分組和判斷故障類型的主要機制和做法。在應(yīng)用具體分析體系過程中,要整合故障類型和特征氣體性質(zhì)進行判定分析,有效得出相應(yīng)的色譜分析數(shù)據(jù)[1]。若是色譜分析數(shù)據(jù)中相應(yīng)氣體數(shù)據(jù)為零,則能基本排除油中絕緣局部放電或者油中火花放電等故障;若是故障一直存在且影響嚴重,判定為熱故障導(dǎo)致的問題[2]。具體類型見表2。
表2 氣體類型
2.1.2 三比值法
對故障進行初步判定后,利用三比值法分析相關(guān)情況。對比分析相應(yīng)氣體的比值,主要是闡釋ab、ca、bc,判定故障后,有效制定相應(yīng)的處理對策。具體操作中,相關(guān)技術(shù)人員要對高壓第一、二、三、四、五檔等進行綜合分析。不僅要對相應(yīng)三相電流電阻進行判定,也要對誤差歷史進行合理性處理。其中,只有高壓第一檔是相結(jié)構(gòu),且相誤差為0.263。另外,操作人員要對中壓額定檔進行判定,并且要合理分析低壓第一、二、三檔,其中低壓第一檔是相結(jié)構(gòu),相誤差為1.024。綜合判定相關(guān)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),乙烷和氫氣的比例在0.1~3,其中0.1是乙烯的含量,且乙烯和乙烷的比例在3之上,能判定出比值編碼,從而分析整個故障問題應(yīng)該是高溫過熱。具體依據(jù)見表3。
表3 故障判定分析數(shù)據(jù)依據(jù)一覽表
制定有效的處理機制和故障排除措施,要有效分析相應(yīng)原因,合理整合高溫過熱的問題,確保能提高故障處理的時效性。
2.2.1 接觸不良問題
在220 kV主變壓器油集中管理的過程中,因為變壓器是220 kV自耦變壓器,設(shè)備本身不設(shè)有載分接開關(guān)?;诖耍趯嶋H應(yīng)用過程中,無需對無勵磁分接開關(guān)接觸過程和引出線軟連接過程進行判定。結(jié)合相關(guān)人員對具體數(shù)值的收集結(jié)果進行判定,整個設(shè)備處于直流電阻三相平衡狀態(tài),相應(yīng)誤差也被約束在允許范圍內(nèi)。因此,能有效排除分接開關(guān)故障和引線基礎(chǔ)不良故障,一定程度上判定最終的處理應(yīng)用措施。
2.2.2 設(shè)備鐵心多點接地問題
結(jié)合相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),相對2016年的數(shù)據(jù)參數(shù),2017年進行測試后,無論是高壓試驗鐵芯數(shù)據(jù),還是夾件絕緣電阻試驗數(shù)據(jù),變化參數(shù)都不是非常大,尤其是鐵芯絕緣電阻的參數(shù)為1300 MΩ,說明在220 kV主變壓器內(nèi)部不存在多點接地的問題。
2.2.3 常見漏磁發(fā)熱問題的兩種基本表現(xiàn)形式
一方面,漏磁通會沿著金屬件進行導(dǎo)通處理,尤其是在漏磁通較為集中的位置,會出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。另一方面,漏磁通是設(shè)備穿過鐵芯后緊固結(jié)構(gòu)金屬件形成的體系。要想合理判定實際情況,要對油箱內(nèi)閉合回路進行判定,尤其是回路中的感應(yīng)環(huán)流。漏磁通回路中,一些部位的金屬結(jié)構(gòu)件界面若是出現(xiàn)突然縮小的問題,會導(dǎo)致磁通密度增大,甚至?xí)纬筛袘?yīng)渦流,使整個設(shè)備出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。
2.2.4 設(shè)備出現(xiàn)鐵芯片間短路問題
若是220 kV主變壓器油中總烴含量超標,會出現(xiàn)鐵芯過熱的現(xiàn)象,嚴重影響整體的安全性和運行穩(wěn)定性。因此,需要相關(guān)技術(shù)部門了解故障,并且優(yōu)化處理機制。
對220 kV主變壓器進行集中分析后,要想合理解決總烴超標的問題,要結(jié)合實際情況進行全面處理和分析,有效約束具體判定機制,針對相應(yīng)問題建立對應(yīng)的處理機制,確保能集中驗證具體情況。本案例中,技術(shù)部門對吊罩進行檢查,發(fā)現(xiàn)C組繞組出現(xiàn)了端部引線處理不當?shù)膯栴}。整個設(shè)備運行過程中出現(xiàn)了電弧痕跡,長度為45 mm、寬度為30 mm、厚度為2mm。結(jié)合相應(yīng)的數(shù)據(jù)和缺陷問題,能對實際情況進行判定,且繞組引線絕緣結(jié)構(gòu)也存在擊穿放電的現(xiàn)象,使得鋁箔層出現(xiàn)了壓層燒熔的現(xiàn)象,橢圓錐體不能有效形成良好的運行狀態(tài)。需進行色譜追蹤和現(xiàn)場設(shè)備驗收監(jiān)督管理處理,結(jié)合實際情況判定具體的故障問題。
判定實際問題后,技術(shù)部門要積極制定有效處理機制,合理避免后續(xù)造成的安全隱患。針對漏磁發(fā)熱造成的螺栓平墊發(fā)黑,技術(shù)部門要整合具體應(yīng)用環(huán)境和參數(shù),確保處理效果更加突出。因為現(xiàn)場沒有相應(yīng)的不銹鋼螺絲,因此要采取上下夾件和側(cè)梁連接位置油漆刮除的方式,合理提高處理效果和綜合水平。
在案例中對220 kV主變壓器油中總烴含量超標故障進行系統(tǒng)化分析和判定,提出了相應(yīng)的故障處理機制。在推斷出漏磁發(fā)熱問題后,對缺陷情況進行處理和管控,有效分析故障,提高故障維護和設(shè)備運行安全性水平。