支淼川 王偉 趙景峰
摘 要:近年來,我國電網(wǎng)迅速發(fā)展,特高壓、新技術層出不窮。同時,國內(nèi)電力設備制造業(yè)也隨之得以快速發(fā)展。電力變壓器是用于電力傳輸?shù)脑O備,是用來改變電壓(電流)的設備,屬于精密的電氣設備,要求在無塵的環(huán)境中生產(chǎn),對制造工藝要求比較高。本文主要講述了某監(jiān)理公司受業(yè)主委托對某變電站的大型變壓器進行監(jiān)造,在監(jiān)造過程中出現(xiàn)的各種問題及處理方法。
關鍵詞:監(jiān)理;問題;方法
2018年2月,監(jiān)理單位受業(yè)主委托對制造廠生產(chǎn)的主變壓器進行過程監(jiān)造。監(jiān)理人員對該變壓器進行了制造階段監(jiān)督見證,發(fā)現(xiàn)了制造廠內(nèi)部管理和產(chǎn)品質(zhì)控方面存在一些問題,主要在以下幾個方面:
(1)質(zhì)量管控體系未落實到位。
(2)工人不按照工藝嚴格生產(chǎn)。監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)問題后,向廠方簽發(fā)了《質(zhì)量問題通知單》,責成廠方進行處理。
1 背景介紹
1.1 項目概況
該變電站為220kV變電站,配置變壓器共2臺,具體參數(shù)如下:
1.1.1型式:油浸電力變壓器,型號:SFSZ.240000/220
1.1.2額定容量:240/240/120MVA
1.1.3額定電壓:220/115/105
調(diào)壓方式:有載調(diào)壓
調(diào)壓位置:高壓中性點
1.1.4聯(lián)接組別標號:YNyn0d11
1.1.5額定頻率:50Hz
1.1.6短路阻抗:高壓—中壓(11.3±10%)、高壓.低壓 (31.2±10%)
1.1.7效率和損耗:
負載損耗:主分接≦ 737kW
空載損耗:≦ 140kW
1.2 變壓器的監(jiān)理要點
(1)制造廠的質(zhì)量管理體系虛化:雖然制造廠具有質(zhì)量管控體系證書。但是,監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系存在虛化問題,產(chǎn)品質(zhì)量主要取決于生產(chǎn)工人的素質(zhì)能力不高,不能嚴格執(zhí)行工藝。
(2)工藝管控虛化:由于企業(yè)內(nèi)部管理不到位,工人在生產(chǎn)過程中存在著按照經(jīng)驗操作的情況,工序質(zhì)量不能滿足要求。
2 監(jiān)理過程中遇到的主要問題
監(jiān)理人員在監(jiān)造過程中,發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
問題1、2018年2月4日,該項目1#變壓器開始進行出廠試驗。監(jiān)理人員在見證長時、短時感應耐壓試驗時,短時感應耐壓試驗,變壓器A、B相實測局放值超標。
發(fā)現(xiàn)上述問題后,監(jiān)理人員召集制造廠質(zhì)檢、工藝、試驗等有關部門根據(jù)實測局放超標的現(xiàn)象分析問題原因,判斷認為是靜放時間不夠,注油時產(chǎn)生的氣泡或是器身部位有死角變壓器油滲透不到位。廠方隨后對該臺產(chǎn)品重新進行了抽真空熱油循環(huán)等相關工藝處理。
2月25日,制造廠再次對該臺變壓器進行感應耐壓試驗,監(jiān)理人員會同業(yè)主代表對整個試驗過程進行了見證,經(jīng)見證A、B相復試實測局放值為40.50PC,結果符合國家標準和技術協(xié)議要求。
2月28日,制造廠出具一份關于本臺變壓器局放超標問題原因分析報告。
問題2、2018年2月25日,該項目2#變壓器開始進行出廠試驗。2月26日,在見證長時感應耐壓試驗時,A相高壓局放值1000.1200PC,A相中壓受高壓影響局放值為500PC。不符合國家標準及技術協(xié)議要求(不大于100 PC)。發(fā)現(xiàn)上述問題后,制造廠對2#變壓器進行熱油循環(huán)12小時,并靜放處理。
2月28日,制造廠對該臺變壓器再次進行長時感應耐壓試驗,試驗測得局放值仍為1000.1200PC,排查未發(fā)現(xiàn)放電點。
2月28日至3月1日,該臺變壓器進行長時空載、負載及過電流等試驗項目,經(jīng)監(jiān)造人員現(xiàn)場見證,試驗過程及結果滿足國家標準要求。并對試驗后油樣進行化驗,化驗結果未見異常。
3月1日,再次進行長時感應耐壓試驗,試驗測得局放值1000.1200pC,放電點未確定。
3月1日至3月5日,X1174S產(chǎn)品處于靜放狀態(tài)。
3月5日,制造廠對2#變壓器再次進行長時感應耐壓試驗,試驗測得局放值為1000.1200PC,放電位置仍無法確定。
3月6日,監(jiān)理人員召集制造廠有關人員召開質(zhì)量分析會,會議決定將2#進行解體,排查放電點。監(jiān)理人員在會上要求制造廠盡快確定問題原因,找到放電位置,整改完成后及時將復試時間通知項目業(yè)主。
3 問題的分析
問題1和問題2:此問題屬于內(nèi)部管理問題。制造廠應加強對員工管理和培訓,提高員工的質(zhì)量意識。
4 解決問題的過程
監(jiān)理人員為解決上述質(zhì)量問題,主要進行了如下工作:
監(jiān)造工程師于2月26日發(fā)《工作聯(lián)系單》,要求制造廠家加強員工工藝培訓,對發(fā)現(xiàn)問題及時整改,同時杜絕后續(xù)產(chǎn)品出現(xiàn)類似問題。廠方收到《工作聯(lián)系單》后,召集技術負責人會商,并提出了整改方案,具體如下:
(1)制造廠按照返修方案對變壓器進行拆解,3月14日附件拆卸結束。3月15日箱沿切割完成,對箱沿表面進行清理用錘子敲掉焊渣,下午油箱吊罩進行表面檢查拍照未見異常,器身吊入干燥爐進行脫油處理。3月21日進行拆除A相側(cè)鐵芯。
(2)3月31日,繞組整體套入鐵芯柱順利完成,對A相柱進行插片4月1日進行高壓引線包扎配制,引線至有載分接開關連接線綁扎包扎,產(chǎn)品引線配制包扎全部結束。當晚做變比直流電阻測試合格遙測絕緣電阻大于1000MΩ,產(chǎn)品當晚入爐干燥,4月12日產(chǎn)品出爐,進行總裝配。
(3)5月4日,進行出廠試驗復試,結果合格。
5 處理方法
通過對上述問題進行分析,問題原因是制造廠的內(nèi)部管理不夠完善,應從以下幾個方面加以改進:
(1)進一步貫徹落實質(zhì)量管控體系:制定政策,促進質(zhì)量管理體系生根落地,提高員工的質(zhì)量意識。
(2)加強工藝質(zhì)量控制:通過嚴格執(zhí)行工藝紀律,提高管理水平。通過加強內(nèi)部培訓提高員工的工藝意識,紀律意識。
作者簡介:支淼川(1980.),男,北京人,碩士,高級工程師,研究方向:電力設備質(zhì)量監(jiān)督。