鞏鵬
摘要:TRT機組靜葉控制系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性是保證TRT頂壓調(diào)控能力的主要因素之一。設計中,銀前2套TRT機組靜葉控制系統(tǒng)采用電液伺服閥控制方式,電液伺服閥具有響應時間短(從0到100%的響應時間小于20ms)、工作可靠等優(yōu)點,但在生產(chǎn)實踐中也發(fā)現(xiàn),TRT靜葉伺服控制系統(tǒng)出現(xiàn)的一些故障包括信號丟失、傳感器和電源失電故障會造成靜葉大幅波動甚至全開或全關,影響了TRT機組的高爐頂壓調(diào)控效果。
關鍵詞:靜葉電液比例閥控制系統(tǒng);研究;應用
1、TRT靜葉伺服控制系統(tǒng)分析
1.1靜葉伺服控制系統(tǒng)工作原理
伺服控制系統(tǒng)的工作過程為:由自控系統(tǒng)發(fā)出的指令信號,在伺服控制器中與油缸的實際位置信號相比較,成為誤差的信號放大后,送入電液伺服閥。伺服閥按一定的比例將電流信號轉變成液壓油量推動油缸運動。由位置傳感器發(fā)出的反饋信號不斷改變,直至于指令信號相等時,油缸停止運動。油缸停在指定的位置上,使透平靜葉穩(wěn)定在一定的開度上。油缸的直線運動、通過一套曲柄轉變成靜葉的旋轉運動,改變靜葉的工作開度。隨著系統(tǒng)信號的不斷變化,透平靜葉的開度也將不斷改變,并通過靜葉開度的變化,從而達到控制機組轉速,控制煤氣流量、控制高爐頂壓的目的。
1.2TRT靜葉伺服控制系統(tǒng)存在的主要問題
1)對動力油油質(zhì)的要求高
當前我廠對TRT動力油的油質(zhì)要求為8級以下(按照美國國家航空及宇航工業(yè)標準NAS1638),而根據(jù)MOOG廠家提供的產(chǎn)品說明,伺服閥對動力油油質(zhì)的要求為6級或更好,而我們當前動力油系統(tǒng)達到6級的油質(zhì)難度相當高。
2)原靜葉伺服控制系統(tǒng)不具備鎖位功能。
原TRT靜葉伺服控制系統(tǒng),不具備鎖位功能,即一旦發(fā)生信號丟失、傳感器故障和電源失電情況,將無法保證靜葉開度到安全位置,從而使得TRT機組存在著嚴重的不安全隱患。2011年6月份,銀前2#TRT曾經(jīng)出現(xiàn)一次靜葉全開現(xiàn)象,原因是靜葉位置傳感器損壞,導致靜葉開度信號丟失,系統(tǒng)會認為靜葉沒有開度,從而會一直給電液伺服閥打開信號,直至靜葉全開,影響了高爐的生產(chǎn)順行。
3)控制高爐頂壓波動相對較大
高爐頂壓的控制主要通過TRT靜葉伺服控制系統(tǒng)控制靜葉的開關來實現(xiàn),由于目前控制系統(tǒng)的動作不靈敏、信號滯后、誤差等原因,造成高爐頂壓在±3kpa范圍內(nèi)波動,不能更好的穩(wěn)定高爐頂壓。
2、靜葉控制系統(tǒng)改造思路和技術分析
2.1改造思路
根據(jù)TRT靜葉伺服控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀和存在的不足,我們設想是否存在這樣的靜葉伺服控制設備,既對動力油的油質(zhì)要求較低,又能滿足當前TRT頂壓調(diào)控的需要,還能實現(xiàn)靜葉自動鎖位的功能,當靜葉位置反饋信號失?;騺G失的情況下,至少能保證TRT靜葉開度鎖定,而不至于靜葉全開,降低TRT對高爐的影響程度。經(jīng)過多次探討和論證,最終選擇了采用電液比例閥代替電液伺服閥的技術改造方案。
2.2飼服閥控制系統(tǒng)與比例閥控制系統(tǒng)技術性能比較與分析:
采用電液比例閥代替電液伺服閥,完成對靜葉的控制,主要問題是在控制精度和相應時間上的區(qū)別,采用大流量高品質(zhì)的電液比例閥,恰好解決了此問題。下面將從油質(zhì)要求、結構形式、響應時間等方面進行比較說明。
從表中可以看出,由于結構的不同,電液伺服閥和電液比例閥在油質(zhì)要求上相差較大,比例閥較伺服閥的油質(zhì)要求一般低三個級別,這就給生產(chǎn)中油質(zhì)的過濾工作帶來極大好處,大大降低了TRT動力油過濾成本,同時也避免了因油質(zhì)輕微污染造成了伺服閥堵塞而導致伺服閥動作不靈敏、工作振動大等難題。從以上對比分析看出,在油質(zhì)要求、工作穩(wěn)定性等方面,電液比例閥具有明顯的優(yōu)點。
3、改造實施過程
將原有的電液伺服閥更換為過渡油路塊,在過渡油路塊上安裝使用帶鎖位功能的大流量電液比例閥,原伺服閥的進出油管道不作改變。在DCS柜安裝智能型控制器來控制比例閥動作。DCS系統(tǒng)除稍增加或調(diào)整控制室到現(xiàn)場的布線不外做任何改變。
具體實施過程如圖3所示。
4、改造效果和經(jīng)濟效益
現(xiàn)場試驗和運行實踐表明,改造后,靜葉控制精度和動態(tài)響應、靜葉油缸全行程時間、故障鎖位功能均達到或優(yōu)于改造指標,使高爐調(diào)節(jié)頂壓性能大大提高,使用后頂壓能夠提高3kpa運行,并且頂壓控制在±1kpa范圍內(nèi)波動,不僅能夠穩(wěn)定了高爐的生產(chǎn)而且能夠使TRT創(chuàng)造更好的效益。
采用電液比例閥技術進行靜葉伺服控制系統(tǒng)改造,約需費用30萬元。若采用原電液伺服閥方式,由于油質(zhì)污染問題,平均四個月就要更換一次伺服閥,送外地進行清洗。若保證機組正常運行,則每臺機組需備用伺服閥3臺,每臺伺服閥約6萬元,清洗一次費用為5000元,則每年需備件及伺服閥清洗費用為21萬元。電液比例閥技術后頂壓提升了3kpa,每小時比原來提升發(fā)電量400kw,一年多發(fā)3504000度電,按每度電0.66元計算,每年僅發(fā)電量創(chuàng)造價值為230余萬元。使用若因伺服閥振動引起動力油管道出現(xiàn)故障,那給TRT機組造成的損失無法計算,甚至會造成動力油全部損失。因此,采用此種改造方式在經(jīng)濟上是可行的。
參考文獻:
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